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煤制乙二醇加氫催化劑DMO穿透問題及處理措施

2022-10-24 06:20:08李國君湯建鋒王一飛
化肥設(shè)計 2022年5期
關(guān)鍵詞:催化劑作業(yè)

李國君,湯建鋒,王一飛,王 賀

(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)

河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)有2套40萬t/a煤制乙二醇裝置,2套裝置均采用“羰基化、加氫兩步間接合成法生產(chǎn)工藝”制得乙二醇[1]。2套乙二醇裝置分別于2016年11月、2018年9月30試車成功,并產(chǎn)出優(yōu)等品乙二醇,裝置滿負荷運行,單套最高日產(chǎn)乙二醇638t,其中,在加氫催化劑運行過程中,出現(xiàn)DMO不能完全反應(yīng)生成乙二醇、DMO穿透催化劑床層、粗乙二醇中DMO超標的情況,影響乙二醇精餾提純,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格,并造成設(shè)備腐蝕。

1 工藝流程

龍宇煤化工有2套乙二醇裝置,工藝路線主要是以煤為原料制得CO和H2,然后CO與亞硝酸甲酯在催化劑作用下反應(yīng)生成草酸二甲酯,草酸二甲酯進一步和氫氣在Cu/SiO2催化劑作用下反應(yīng)制得粗乙二醇,經(jīng)精餾提純后得到聚酯級乙二醇[2]。

目前,乙二醇加氫催化劑使用壽命較短,一般為1年。隨著催化劑的使用周期的增長,催化劑載體流失及壓差增長,一般運行7~8個月后,會抽出反應(yīng)器上層催化劑結(jié)焦部分[3]來降低床層阻力,但在操作的過程中可能出現(xiàn)因列管內(nèi)催化劑抽出過多的現(xiàn)象,造成列管內(nèi)催化劑過少或空管,加氫進料后DMO不能完全轉(zhuǎn)化,導(dǎo)致DMO穿透催化劑床層,粗乙二醇中DMO含量增加。只要存在催化劑列管空管和列管裝填過少的情況,加氫DMO進料后,會立即出現(xiàn)乙二醇產(chǎn)品中DMO和乙醇酸甲酯的含量明顯上漲的現(xiàn)象。另一種原因為催化劑在使用運行過程中流失過多,造成DMO穿透催化劑床層,這種情況一般在催化劑使用1年后,反應(yīng)物中乙醇酸甲酯和DMO含量上漲較快,表明催化劑已到末期。本文結(jié)合裝置多年的運行經(jīng)驗對加氫化劑床層穿透問題進行總結(jié)和研究,并提出一些看法。加氫催化劑壓差上漲趨勢見圖1。

圖1 加氫催化劑壓差上漲趨勢

2 乙二醇加氫催化劑DMO穿透現(xiàn)象

2.1 乙二醇加氫催化劑DMO穿透現(xiàn)象

在生產(chǎn)運行過程中,隨著催化劑使用周期的增長,部分雜質(zhì)被帶至加氫反應(yīng)器入口,進入加氫反應(yīng)器的雜質(zhì)可能黏附在入口催化劑上,導(dǎo)致催化劑載體微孔結(jié)構(gòu)堵塞,以及活性組分被包覆等狀況,催化劑活性及選擇性下降,加氫反應(yīng)器壓差增大,加氫循環(huán)量降低,無法保證正常運行的氫酯比[4],須抽出催化劑上層結(jié)焦部分。經(jīng)研究,讓國內(nèi)某個具有特殊作業(yè)資質(zhì)的公司在氮氣環(huán)境下對前系列3臺反應(yīng)器(A/C/E)上層催化劑進行抽出撇頭。經(jīng)測量,每個反應(yīng)器催化劑下降高度平均在2~2.1m,原6臺反應(yīng)器各裝8m(列管總長為8m),共裝填130t,每個反應(yīng)器均裝滿列管,催化劑有效運行周期為240d。3臺反應(yīng)器催化劑抽出高度為20~30cm。抽出上層存在結(jié)焦和粉化的催化劑(見圖2)。

作業(yè)完畢后,系統(tǒng)開車加氫前系統(tǒng)開始進料,在粗乙二醇的分析中發(fā)現(xiàn),有1.5%(w)DMO存在,并且DMO持續(xù)上漲至3%(w)左右,對加氫汽包提溫至165℃,進口溫度提至170℃,并降低加氫氣壓縮機轉(zhuǎn)速,以降低空速,增大DMO在催化劑上的停留時間。經(jīng)過上述操作,粗乙二醇中草二甲酸酯含量并未繼續(xù)降低,一直維持在3%(w)左右。

2.2 乙二醇加氫催化劑DMO穿透處理

經(jīng)討論,拿出實驗處理方案,即先提溫操作,如沒有效果,再切除前系列的一臺反應(yīng)器進料,2臺1組進行實驗,檢查是哪臺反應(yīng)器被草酸二甲酯穿透。對加氫反應(yīng)器進行再次提溫操作,將汽包溫度提至170℃,ACE進口溫度提至185℃,開始進行進料,觀察粗乙二醇中是否還有草酸酯存在。經(jīng)升溫操作后,草酸酯含量依舊在2%(w)以上。最后A、E進料,C反應(yīng)器切除,經(jīng)運行一段時間后分析DMO降至0.1%(w),判斷C反應(yīng)器被草酸酯穿透。

催化劑經(jīng)處理后,其實際高度距上管板平均為2.3m,反應(yīng)器第一個測溫度點處已無催化劑,第一層測溫點已不能反應(yīng)催化劑層的真實溫度。催化劑的下沉及抽出勢必導(dǎo)致DMO及中間產(chǎn)物在催化劑中停留的時間過短,造成DMO穿透,但是從分析中可以看出,DMO穿透和過加氫現(xiàn)象是同時存在的。開車初期,DMO加入量較少,氫酯比較高,加上產(chǎn)物中有DMO后,汽包和反應(yīng)器進口提溫,有大量乙醇、1,2丁二醇和水生成,且中間體乙醇酸甲酯含量并不高;再者,不管草酸二甲酯加入量多少,在粗乙二醇的分析中,DMO含量始終在3%(w)左右,不難判斷出反應(yīng)器部分列管催化劑已空或下降過多,不管進料量如何變化,始終有草酸二甲酯穿透。DMO穿透后出乙二醇中各組分分析數(shù)據(jù)見表1。

表1 DMO穿透后出乙二醇中各組分分析數(shù)據(jù)

停車后再次打開加氫反應(yīng)器A、C、E人孔,利用內(nèi)窺鏡和鋼尺測量檢查,C反應(yīng)器催化劑距上管板距離4~7.9m的共有30~40根,其中有8根下降7m以上,一根下降7.9m,已沒有催化劑。A、E反應(yīng)器各有一根下降4m以上。對于檢查出的列管,用新催化劑補填。

C反應(yīng)器有較多空管,應(yīng)該跟作業(yè)單位抽出作業(yè)有關(guān)。C反應(yīng)器是第一個開始抽取作業(yè)的,在內(nèi)部兩人同時作業(yè),而出現(xiàn)空管的地方為同一人作業(yè)區(qū)域。明顯存在作業(yè)人員對催化劑的抽取責(zé)任心不強,導(dǎo)致出現(xiàn)催化劑抽出過多的現(xiàn)象(見圖3)。

圖3 抽出作業(yè)范圍示意

3 加氫催化劑DMO穿透原因及其保護措施

3.1 加氫催化劑DMO穿透原因分析

對加氫反應(yīng)器A、C、E催化劑進行抽出作業(yè),原裝滿列管的催化劑平均下沉2m,對每個列管抽出20~30cm處理,抽出后開車運行,壓差由原50kPa降至18kPa,說明上層催化劑抽出對降低床層壓差起了相當重要的作用,但前系列進料后發(fā)現(xiàn),有3%(w)草酸二甲酯穿透,針對上述情況,采取如下措施:①加氫氣循環(huán)壓縮機轉(zhuǎn)速由9 400r/min降至9 000r/min,以降低空速;②汽包溫度由160℃提至170℃,進口由169℃提至185℃,但沒有起到預(yù)期效果。

綜合分析探討及檢修測試,DMO穿透催化劑床層的原因分析如下:①催化劑活性整體下降;②催化劑抽出過多;③在抽出作業(yè)時氧氣進入催化劑床層,部分催化劑活性下降,抽出作業(yè)時真空泵抽氣量大于反應(yīng)器底部的充氮量,導(dǎo)致空氣進入反應(yīng)器,氧氣與催化劑反應(yīng)失活;④開車前在進行氮氣置換時,氮氣置換不徹底、存在死角、氧含量高、開車時氧氣與前系列催化劑反應(yīng)生成CuO而失活;⑤循環(huán)氫氣中含過量CO,催化劑被CO吸附,催化劑活性降低;⑥催化劑某些列管下沉較多,催化劑流失嚴重;⑦在減輕催化劑阻力、抽出上層結(jié)焦催化劑時,抽空或抽出過多,均會導(dǎo)致DMO直接穿透;⑧抽出方案不完善,責(zé)任人的責(zé)任心不強,管理不到位,考慮不周全。

3.2 催化劑保護措施

(1)抽出作業(yè)時,充氮保護量一定要大于真空泵的抽氣量。

(2)系統(tǒng)停車置換時氮氣置換要徹底,盡量置換至氧體積分數(shù)小于0.2%。

(3)停車期間催化劑做好充氮保護,要專人負責(zé)監(jiān)控反應(yīng)器的充氮壓力、床層溫度等參數(shù),并做好記錄;檢修開口的地方要與催化劑進行有效的隔離。

(4)加氫前后系列分開進料,空速提高,但DMO停留時間變短,建議反應(yīng)器列管催化劑裝滿。

(5)催化劑運行期間,避免系統(tǒng)壓力大幅度波動,加氫DMO進料避免大幅度調(diào)整,控制好DMO進料溫度及DMO中水含量,減緩催化劑流失。

(6)催化劑需做抽出處理時,一定要做好抽出作業(yè)前的技能培訓(xùn),加強管理,提高作業(yè)人員對抽出規(guī)定的認識,存在抽空時一定要及時匯報,抽出完畢做好檢查,下降過多時要進行催化劑補填,避免二次作業(yè)。

4 加氫催化劑DMO穿透對精餾系統(tǒng)的影響

4.1 DMO穿透后乙二醇精餾出現(xiàn)的問題

加氫催化劑DMO穿透后,粗乙二醇中出現(xiàn)DMO,精餾出現(xiàn)一系列狀況。

(1)脫醇塔A塔釜DMO含量達到1%~2%(w),脫醇塔B塔釜0.5%(w),脫醇C塔頂達到6%(w)以上,脫水塔釜達到0.6%(w),脫重塔釜頂也都出現(xiàn)草酸酯,精餾系統(tǒng)一度癱瘓,精餾塔側(cè)線T220透光率一度跌至17%,脫水塔釜pH值急劇下降跌至1。

(2)真空塔真空度下降,塔內(nèi)CO2體積分數(shù)達到65%以上,CO體積分數(shù)達10%以上,CO2分子量大于空氣,導(dǎo)致真空泵負荷大,抽氣效果差,電流值升高。

(3)產(chǎn)品精餾塔釜物料顏色發(fā)黑,黏度增大,塔釜泵電流大,出現(xiàn)連續(xù)跳車的現(xiàn)象。

(4)脫醇塔C塔釜溶液顏色發(fā)綠,脫酯塔釜溶液顏色發(fā)黑,透光率下降。

(5)塔釜泵內(nèi)黑色雜質(zhì)增多,過濾器堵塞,脫醇塔頂甲醇品質(zhì)變差,輕組分含量增高。

(6)設(shè)備腐蝕嚴重,停車后檢查發(fā)現(xiàn),脫水塔再沸器腐蝕漏18根。

乙二醇中有無DMO,真空塔塔頂氣相分析見表2。

表2 乙二醇中有無DMO真空塔塔頂氣相分析

4.2 原因分析

(1)DMO在有水的條件下水解為草酸,屬酯類的水解范疇。而在脫醇塔釜中因水較少,故水解量不是太大,脫水塔為負壓塔,塔釜溫度100℃,水含量80%(w)以上,DMO進入脫水塔塔釜,在此環(huán)境下加速水解為草酸,而草酸屬酸性,pH值的降低加速了DMO的水解。草酸屬有機酸中的強酸,其酸性比醋酸強10 000倍,故脫水塔塔釜再沸器短時間內(nèi)出現(xiàn)泄漏。

(1)

(2)草酸不穩(wěn)定,可在189.5℃分解,分解產(chǎn)物為CO2、CO和水,草酸在100℃開始升華,125℃時迅速升華,157℃時大量升華,并開始分解,分解產(chǎn)物同樣為CO2、CO和水,而在脫酯塔、脫重塔、產(chǎn)品精餾塔釜溫度都超過140℃且為負壓塔,故在塔頂分析中出現(xiàn)大量的CO、CO2。草酸還屬于強還原劑,遇到氧化劑會被氧化為CO2和H2O。

草酸分解的化學(xué)方程式:

(2)

(3)草酸與鐵的反應(yīng):

(3)

(4)

生成的草酸亞鐵屬黃色晶體粉末,160℃易分解,難溶于水;游離的2價鐵離子顯綠色,有實驗證明,將鐵絲放入草酸中,溶液會慢慢變綠。另外,草酸還有很強的配位作用,能與多種過渡金屬形成配位化合物,這種配位化合物在乙二醇中的溶解度有待實驗證明。

草酸亞鐵加熱分解為氧化亞鐵、一氧化碳、二氧化碳,溫度160℃。

(5)

FeO呈黑色粉末,且不溶于水,黑色物質(zhì)有可能為此物。

4.3 應(yīng)對措施

針對加氫催化劑DMO穿透,乙二醇中DMO含量升高的現(xiàn)象,乙二醇精餾系統(tǒng)主要采取如下措施:加強監(jiān)控脫醇塔進料pH變化;監(jiān)控脫水塔塔釜pH值的變化;加強監(jiān)控機泵運行情況,及時清理機泵過濾器;加大脫酯塔塔頂輕組分外排量;加大脫重塔塔釜重組分外排量;提高液相加氫的處理量,保證產(chǎn)品質(zhì)量。DMO含量一旦超過0.5%(w),必須立即停車處理。

5 結(jié)語

本文通過對乙二醇裝置DMO穿透催化劑床層的現(xiàn)象進行分析,總結(jié)DMO穿透的原因及應(yīng)對措施,并分析了DMO穿透加氫催化劑床層對后續(xù)精餾系統(tǒng)的影響,為煤制乙二醇裝置運行中產(chǎn)品出現(xiàn)DMO含量超標處理措施提供一些指導(dǎo)性意見。

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