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恩他卡朋的合成

2022-10-16 05:21:20宋利星胡群林趙敏卜正剛周衛國吳范宏
當代化工研究 2022年18期

*宋利星 胡群林 趙敏 卜正剛 周衛國 吳范宏,*

(1.上海應用技術大學化學與環境工程學院 上海綠色氟代制藥工程技術研究中心 上海 201418 2.華東理工大學化學與分子工程學院 上海 200237 3.浙江野風藥業股份有限公司 浙江 322105)

1.前言

恩他卡朋(Entacapone,1),化學名為(E)-2-氰基-N,N-二乙基-3-(3,4-二羥基-5-硝基苯基)丙烯酰胺,是由芬蘭Orion Pharma公司開發的抗帕金森病藥物,美國食品藥品監督管理局(FDA)于1999年10月批準該藥上市。恩他卡朋是一種特異性外周兒茶酚胺-O-甲基轉移酶抑制劑(COMTI),可使左旋多巴的消除半衰期延長33%,生物利用度提高35%,從而延長左旋多巴的維持時間,同時不會升高左旋多巴的濃度,用于帕金森病(Parkinson’s Disease)的輔助治療[1-2]。

恩他卡朋的結構有順反(E/Z)兩種異構體,其中E構型是恩他卡朋的活性構型,目前文獻報道的合成方法較少,幾乎都是以3,4-二羥基-5-硝基苯甲醛(4)和N,N-二乙基氰乙酰胺(7)為原料,在無水乙醇或異丙醇中,在哌啶或哌啶、乙酸的作用下經Knoevenagel縮合得到粗品2-氰基-3-(3,4-二羥基-5-硝基苯基)-N,N-二乙基丙烯酰胺(含E/Z構型);粗品在酸的作用下純化得到目標產物—恩他卡朋。上述路線中,反應物及催化劑用量大且價格昂貴,產率低,反應條件較苛刻,不是環境友好綠色的合成路線,不適合工業化生產。

本研究在文獻[3-7]基礎上進行了工藝改進。已報道的制備3需要乙酰化保護酚羥基、硝化后再脫去保護基,反應比較繁瑣,本研究采用二氯甲烷為溶劑,低溫直接硝化制得3,簡化了反應步驟,收率由60%提高至80%。此外,3脫甲基時文獻中用乙酸和氫溴酸加熱回流,副產物較多,而且乙酸不易除去,后處理麻煩,產率較低;本研究采用三氯化鋁和吡啶,反應時間縮短,產率由63%提高到85%,產物純度由90%提高到99%。本研究在制備6時,在反應溫度和溶劑上做了優化,以乙醚為溶劑,低溫反應,直接得到黃色液體,減少副產物的生成,后處理不用減壓蒸餾,便于操作。改進后的合成路線,如圖1所示:

圖1 1的合成路線

以香蘭素(2)為原料,經低溫直接硝化[8],脫甲基[9]后制得3,4-二羥基-5-硝基苯甲醛(4);氯乙酰氯(5)經酰胺化,氰化制得N,N-二乙基氰乙酰胺(7),4與7經knoevenagel縮合反應制得粗品恩他卡朋,接著對含順反異構的粗品重結晶純化得到E構型的1。總收率由文獻的17%提高到31%。

2.實驗部分

(1)測試儀器

熔點采用上海儀電WRS-1B數字熔點儀測定。1H-NMR用Bruker AM 500(500MHz)核磁共振儀測定,TMS為內標。含量測定采用島津SHIMADCU高效液相色譜儀(進樣泵:LC-10AT,檢測器:SPD-10A)測定。

(2)實驗試劑

分析純:二氯甲烷,無水硫酸鈉,乙酸乙酯,吡啶,鹽酸,二乙胺,碳酸氫鈉,甲醇,氯仿,甲苯,哌啶,冰乙酸。

化學純:無水三氯化鋁,氰化鈉,30%液體氰化鈉。

(3)合成路線

①3-甲氧基-4-羥基-5-硝基苯甲醛(3)的制備

將香蘭素(2)(25g,0.164mol)溶于150mL二氯甲烷中,攪拌溶解,冷凍機冷卻至-10℃,用恒壓滴液漏斗緩慢滴加發煙硝酸(13.1g,1.2eqv),控制滴加速度,保持溫度在-5℃~-10℃之間,約3h滴加完,滴完后于室溫下攪拌2h,固體析出,抽濾,固體用冰水洗至濾液為中性,黃色固體顏色由深變淺;濾液用冰水洗滌,無水硫酸鈉干燥,蒸去溶劑二氯甲烷,得深黃色固體,合并兩種固體,真空干燥,得黃色固體3(28g,86.4%),mp:176.4~176.7℃,HPLC含量98%。

②3,4-二羥基-5-硝基苯甲醛(4)的制備

將5-硝基香蘭素(3)(10g,0.051mol)溶于100mL乙酸乙酯中,攪拌下分批加入研細的無水三氯化鋁粉末(7.5g,0.056mol),待溶解后,溶液由黃色變為紅色,用恒壓滴液漏斗慢慢滴加吡啶(21g,0.224mol),反應放熱,反應液的顏色加深,約3h滴加完后,再加熱回流反應3.5h,接著降溫至60℃,加入碎冰和鹽酸混合液50mL,于30℃下反應2.5h,冷卻,固體析出,抽濾,冰水洗滌濾餅,干燥得黃色固體4(8.8g,94.2%),mp:134.4~135.1℃,HPLC為99.1%。

③N,N-二乙基氯乙酰胺(6)的制備

將二乙胺(12.5mL,0.12mol)溶于50mL無水乙醚中,冷卻至-10℃以下,劇烈攪拌下用恒壓滴液漏斗緩慢滴入氯乙酰氯(6mL,0.075mol),保持溫度不超過-10℃,滴加過程約需1h,滴畢后在-10℃下繼續反應1h,室溫放置過夜。抽濾得淺黃色濾液,濾液再依次用稀鹽酸溶液,稀碳酸氫鈉溶液,冰水洗滌,無水硫酸鈉干燥,濃縮液體,得淡黃色油狀物(6)(9.2g,81.9%)。b.p.:85℃/1mmHg。

④N,N-二乙基氰乙酰胺(7)的制備

將(6)(6.4g,0.043mol)加入44mL水中,再加入20g 30%液體氰化鈉,室溫反應2h后,加入6mL冰醋酸,使溶液成酸性,加氯仿萃取,有機相水洗后,無水硫酸鈉干燥,濃縮得黃色液體(7)(6.3g,96.4%)。Bp:110~113℃/1mmHg。

⑤恩他卡朋(1)的制備

將4(3g,0.016mol)和7(3.21g,0.023mol)溶于40mL甲苯中,加入1mL哌啶,在氮氣保護下加熱回流反應15h,至原料反應完全,濃縮少量溶劑,趁熱加入10mL鹽酸和20mL冰水,攪拌過夜,固體析出,抽濾,用冷的甲苯洗滌,得黃色固體3.6g(含E和Z構型的粗品);mp:154~155℃,收率為:73.2%。

將此黃色固體3g溶于8g乙酸,加0.5mL鹽酸,加熱90℃至溶解完全,再緩慢冷卻至20℃,攪拌20h,10℃再攪拌7h,抽濾,固體用冷的甲苯-乙酸(V:V=1:1)30ml洗滌,再用冷的甲苯洗滌,干燥得黃色固體1(1.8g,60%),mp:161℃~161.7℃,HPLC為99.8%,總收率31%。

1HNMR(CDCl3)δ:1.25(d,6H,2×CH3),3.5(s,4H,2×CH2),6.0(s,1H,C=CH),7.5(s,1H,ArH),7.8(s,1H,ArH),8.0(s,1H,OH),10.9(s,1H,OH)。EI-MS:m/z(%)=305([M]+),306.0([M+1]+),與文獻[3]一致。

3.結果與討論

相對于文獻我們對工藝進行了如下優化和改進:

(1)在中間體3的合成中,我們采用低溫直接硝化,考察了溫度、原料比、硝化試劑和溶劑等因素對反應的影響,確定了原料比(1:1.2)、溫度(-10℃)以發煙硝酸為硝化試劑,以二氯甲烷為溶劑等實驗條件,達到了較好的收率(86.4%)。

對于本反應,硝酸量多導致原料可能被氧化,因此原料比中硝酸量不能過多;固定反應溫度為-10℃時,我們嘗試了原料比為1:1.6、1:1.5、1:1.4、1:1.3和1:1.2五組實驗。試驗結果發現原料為1:1.2時,產率達到86.4%。不過此時HPLC顯示產物中含有1%的原料。所以硝酸量不能再低。在原料比為1:1.2時,產率最高,產物純度也最高,見表1。所以我們選擇最佳原料比為1:1.2。

表1 原料比對反應的影響

對于硝化試劑我們主要考察了發煙硝酸,混酸和65%的硝酸。混酸硝化法是在硫酸介質中硝化,可能發生磺化副反應,我們用混酸做硝化試劑時,得到產物顏色較深,產物為土黃色,可能與濃硫酸的氧化性有關;且產率也不高。所以沒有選擇混酸作為硝化試劑。用65%的硝酸硝化,產率為81%;而用發煙硝酸硝化時,產率相對高,為86.4%。實驗結果見表2,因此選用發煙硝酸作為硝化試劑。

表2 硝化試劑對反應的影響

我們也對該反應的反應溫度進行了考察。由表3可知,溫度最好控制在-10℃。溫度過高時,產物量少且顏色比較深,產率相對低,溫度在-10℃以下變化不大,因此-10℃為該反應最適宜的溫度。

表3 溫度對反應的影響

對于反應溶劑,我們嘗試了二氯甲烷和乙酸及其混合溶劑。見下表4。實驗結果表明,使用二氯甲烷作為反應溶劑,收率最高;使用乙酸作為反應溶劑,收率最低。并且乙酸的凝固點低,冷卻時容易結塊,導致攪拌不動,最后需要補加少量有機溶劑二氯甲烷,才能攪拌反應。因此,該反應選用二氯甲烷作為反應溶劑。

表4 溶劑對反應的影響

(2)在中間體4的合成中,我們嘗試兩種方法,一種是采用氫溴酸和醋酸來脫甲基;另一種是采用無水三氯化鋁和吡啶來脫甲基。最終發現使用三氯化鋁和吡啶反應更快,收率也得到了提高。我們對溶劑和原料比做了優化,提高了產率,使產率由75%提高到92%。

(3)在中間體6的合成中,我們改變溫度和滴加次序,低溫酰胺化,得到淡黃色液體,不需要再減壓蒸餾。

(4)在中間體7的合成中,我們嘗試用30%液體氰化鈉,室溫在水做溶劑下直接反應,也得到了很好的產物收率,為92%。與文獻用固體氰化鈉,在50%甲醇水溶液中加熱回流7h相比,反應時間縮短,產率大大提高,成本也有所降低。

(5)在Knoevengal縮合反應中,采用甲苯做溶劑,反應完趁熱加入鹽酸和冰乙酸得到固體產物。溶劑可以回收利用,優化了工藝。

4.結論

本研究在文獻基礎上,對恩他卡朋的工藝進行了多處改進。首先換用二氯甲烷為溶劑,直接低溫硝化即得3,反應操作簡單,收率由60%提高到80%。其次,中間體3脫甲基時采用三氯化鋁和吡啶,縮短了反應時間,產率由63%提高到85%,產物的純度由90%提高到99%。然后,在制備6時,通過優化反應溫度和溶劑,以乙醚為溶劑,低溫下反應,直接得到黃色液體,減少副產物的生成,后處理不用減壓蒸餾[10],便于操作。優化后的工藝,不僅反應步驟縮短、操作更簡單,產品總收率也由文獻報道的17%提高到31%。

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