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渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)柔性轉(zhuǎn)子渦輪結(jié)構(gòu)改進(jìn)與動(dòng)力特性研究

2022-10-02 01:14:12聶衛(wèi)健鄧旺群陳亞農(nóng)
燃?xì)鉁u輪試驗(yàn)與研究 2022年1期
關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)故障

聶衛(wèi)健,鄧旺群,陳亞農(nóng),童 亞,鄒 磊

(1.中國航發(fā)湖南動(dòng)力機(jī)械研究所,湖南株洲 412002;2.中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)航空發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖南株洲 412002)

1 引言

轉(zhuǎn)子是航空發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵部件,現(xiàn)在中小型航空發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,轉(zhuǎn)速也越來越高,直接對真實(shí)轉(zhuǎn)子進(jìn)行動(dòng)力學(xué)試驗(yàn)具有較大的風(fēng)險(xiǎn)和困難。為此,在轉(zhuǎn)子方案設(shè)計(jì)階段,常常按照等效原則(連接結(jié)構(gòu)、支承布局、質(zhì)量慣性等保持與真實(shí)轉(zhuǎn)子一致),設(shè)計(jì)和加工模擬轉(zhuǎn)子,以便進(jìn)行動(dòng)力學(xué)研究。鄧旺群、唐廣與劉文魁等對中小型航空發(fā)動(dòng)機(jī)模擬轉(zhuǎn)子進(jìn)行了系統(tǒng)的分析和試驗(yàn)研究,為真實(shí)轉(zhuǎn)子的設(shè)計(jì)和試驗(yàn)提供了支持,降低了研制風(fēng)險(xiǎn)。然而,由于轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)特性復(fù)雜,在試驗(yàn)過程中常會(huì)出現(xiàn)各種各樣的故障,必須加以排除。很多學(xué)者在轉(zhuǎn)子故障診斷方法和故障排除方面進(jìn)行了理論分析和試驗(yàn)研究。如高峰系統(tǒng)研究了航空發(fā)動(dòng)機(jī)高壓轉(zhuǎn)子振動(dòng)故障診斷方法;劉建雄針對某航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子的具體結(jié)構(gòu),建立了耦合振動(dòng)故障分析模型;黃國遠(yuǎn)就轉(zhuǎn)子系統(tǒng)不平衡、不對中和碰磨振動(dòng)故障進(jìn)行了深入的仿真和實(shí)驗(yàn)研究;劉楊等建立了雙盤不對中-碰摩耦合故障轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的力學(xué)模型和有限元模型,獲取了故障的動(dòng)力學(xué)特性,為故障分析提供了理論依據(jù);許琦等研究了多跨轉(zhuǎn)子系統(tǒng)耦合故障定量診斷方法,并通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該方法的適用性;陳果等就航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子-滾動(dòng)軸承-支承-機(jī)匣耦合系統(tǒng)的碰摩故障進(jìn)行了計(jì)算分析和試驗(yàn)驗(yàn)證;鄧旺群等針對某小型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)在試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不穩(wěn)定和高轉(zhuǎn)速下振動(dòng)超限振動(dòng)故障,分析了故障原因,并驗(yàn)證了排故措施的有效性。

某小型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)模擬低壓轉(zhuǎn)子是一個(gè)帶細(xì)長軸、4 支點(diǎn)、跨兩階彎曲臨界工作的高速柔性轉(zhuǎn)子,結(jié)構(gòu)緊湊且十分復(fù)雜。本文針對該轉(zhuǎn)子在試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的非整數(shù)倍頻振動(dòng)超限的振動(dòng)故障和動(dòng)力特性開展研究,分析了故障原因,提出了改進(jìn)措施,進(jìn)行了模擬低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)力特性試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)速達(dá)標(biāo),排除了振動(dòng)故障。研究結(jié)果為真實(shí)低壓轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)提供了技術(shù)支持。

2 轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)

模擬低壓轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)如圖1 所示。轉(zhuǎn)子主要由5個(gè)模擬盤(包括兩級風(fēng)扇模擬盤、增壓級模擬盤和兩級低壓渦輪模擬盤)和低壓軸等零件組成。轉(zhuǎn)子采用4支點(diǎn)(0-3-1)支承方案,風(fēng)扇端懸臂,1號、5號支承分別采用鼠籠式和彈性環(huán)式彈性支承,2 號、6 號支承為剛性支承。總的來說,模擬低壓轉(zhuǎn)子具有多盤、多支點(diǎn)且一端懸臂的特點(diǎn),結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜和緊湊,給動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)和試驗(yàn)帶來了很大的困難。

圖1 模擬低壓轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure diagram of the simulated low-pressure rotor

3 故障分析與結(jié)構(gòu)改進(jìn)

模擬低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)力特性試驗(yàn)在高速旋轉(zhuǎn)試驗(yàn)器上進(jìn)行,轉(zhuǎn)子安裝測試示意圖及試驗(yàn)現(xiàn)場安裝照片分別見圖2 和圖3。試驗(yàn)時(shí),在圖2 所示①、②和③位置(轉(zhuǎn)子撓度測量面)布置位移傳感器(①和③位置垂直方向分別布置D和D位移傳感器,②位置垂直方向和水平方向分別布置D和D位移傳感器),測量轉(zhuǎn)子的撓度;在各支座上均布置2個(gè)(垂直和水平方向各1個(gè))振動(dòng)加速度傳感器,測量各支座的振動(dòng)加速度。圖2 中“⊥”、“=”分別表示測量垂直方向和水平方向。

圖2 模擬低壓轉(zhuǎn)子在試驗(yàn)器上的安裝及測試示意圖Fig.2 Installation and test schematic diagram of simulated low-pressure rotor

圖3 模擬低壓轉(zhuǎn)子試驗(yàn)現(xiàn)場安裝照片F(xiàn)ig.3 Installation picture of the rotor

3.1 故障現(xiàn)象

在模擬低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)力特性試驗(yàn)過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)子運(yùn)行至40%額定工作轉(zhuǎn)速時(shí),由A傳感器(圖2 中B支座水平方向)測得的振動(dòng)加速度總量值超過限制值,且隨著轉(zhuǎn)速升高急劇增大,無法安全試驗(yàn),隨即停車。對各支座振動(dòng)加速度在40%額定工作轉(zhuǎn)速下的頻率成分和大小進(jìn)行分析,結(jié)果如圖4 所示。總體來看,基頻值相對較小(各支座振動(dòng)加速度基頻值均不大于1g),存在較多的2.4 倍頻、3.2 倍頻、3.4 倍頻等非整數(shù)倍頻成分,頻率成分十分復(fù)雜。且非整數(shù)倍頻量值較大,最大的為B支座水平方向的3.2倍頻成分,其量值已逼近6g。因此,非整數(shù)倍頻成分量值大是引起振動(dòng)加速度超限的主要原因。

圖4 40%額定工作轉(zhuǎn)速下支座振動(dòng)加速度頻譜圖(故障狀態(tài))Fig.4 Frequency spectrum of vibration acceleration of support at 40 percent rated working speed(fault state)

3.2 故障分析

對模擬低壓轉(zhuǎn)子的兩級低壓渦輪模擬盤之間連接結(jié)構(gòu)及其與低壓軸的連接方式進(jìn)行復(fù)查和分析。兩級低壓渦輪模擬盤之間采用6 個(gè)定位銷定心、止扣面定位(配合面僅有1.2 mm),且定位銷與兩級低壓渦輪模擬盤為間隙配合,低壓渦輪一級模擬盤與低壓軸通過6 個(gè)花瓣式接觸面(非完整圓柱面且長度僅有1.5 mm)定心,低壓渦輪二級模擬盤與低壓軸通過圓柱面定心、花鍵連接傳扭,整個(gè)低壓渦輪模擬盤定心結(jié)構(gòu)復(fù)雜,很可能導(dǎo)致低壓渦輪模擬盤在高轉(zhuǎn)速下定位不可靠而引發(fā)振動(dòng)故障。低壓渦輪模擬盤的結(jié)構(gòu)見圖5。圖中,定位面1為低壓渦輪一級模擬盤與低壓軸的配合面,定位面2 為低壓渦輪二級模擬盤與低壓軸的配合面,以下同。

圖5 低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Schematic diagram of turbine structure

3.3 渦輪結(jié)構(gòu)改進(jìn)及臨界轉(zhuǎn)速分析

根據(jù)故障分析可知,必須保證低壓渦輪模擬盤在高轉(zhuǎn)速下定位可靠,減少中間不穩(wěn)定連接結(jié)構(gòu)。提出的低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)的改進(jìn)措施為:取消6個(gè)定位銷,采用整體低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)形式,兩級低壓渦輪模擬盤與低壓軸均采用圓柱面定位、花鍵傳扭,且定位面均不小于5 mm。改進(jìn)后的低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)如圖6所示。

圖6 改進(jìn)后的低壓渦輪模擬盤Fig.6 Improved schematic diagram of turbine structure

低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)改進(jìn)前后,在表1 的支承剛度下,模擬低壓轉(zhuǎn)子前三階臨界轉(zhuǎn)速及其裕度計(jì)算結(jié)果見表2。裕度的計(jì)算公式如下:

表1 支承剛度Table 1 The supporting stiffness

表2 渦輪模擬盤改進(jìn)前后臨界轉(zhuǎn)速及其裕度計(jì)算結(jié)果Table 2 The calculation results of the first three stages including critical speeds and margin

從表2 可知,模擬低壓轉(zhuǎn)子前三階臨界轉(zhuǎn)速裕度均大于50%,滿足臨界轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì)準(zhǔn)則要求。低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,低壓模擬轉(zhuǎn)子的前三階臨界轉(zhuǎn)速基本沒有變化,表明改進(jìn)后的低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)對轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速無實(shí)質(zhì)性影響。

4 試驗(yàn)結(jié)果與分析

低壓渦輪模擬盤采取改進(jìn)措施后(其他零部件結(jié)構(gòu)不變),對模擬低壓轉(zhuǎn)子進(jìn)行了動(dòng)力特性試驗(yàn)。圖7為4個(gè)位移傳感器測得的全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)子撓度-相對轉(zhuǎn)速曲線。圖中,相對轉(zhuǎn)速表達(dá)式為:

圖7 4個(gè)位移傳感器測得的全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)子撓度-相對轉(zhuǎn)速曲線Fig.7 The flexibility-speed curve of the rotor in the whole speed range measured by four displacement sensors

低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,轉(zhuǎn)子在40%額定工作轉(zhuǎn)速下的頻譜圖見圖8,各支座振動(dòng)加速度在40%額定工作轉(zhuǎn)速下的總量值對比見表3。

圖8 40%額定工作轉(zhuǎn)速下支座振動(dòng)加速度頻譜圖(改進(jìn)后)Fig.8 Frequency spectrum of vibration acceleration of support at 40 percent rated working speed(after improved)

表3 低壓渦輪模擬盤改進(jìn)前后40%額定工作轉(zhuǎn)速下振動(dòng)加速度總量值對比Table 3 Comparison of total value of vibration acceleration at 40 percent rated working speed before and after improvement

從圖7、圖8 和表3 可以看出,低壓渦輪模擬盤結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,模擬低壓轉(zhuǎn)子能夠平穩(wěn)越過前兩階臨界轉(zhuǎn)速并安全運(yùn)行至額定工作轉(zhuǎn)速,在整個(gè)試驗(yàn)過程中表現(xiàn)出良好的振動(dòng)特性;各支座振動(dòng)加速度頻率成分較干凈,不存在非整數(shù)倍頻的頻率成分;各支座振動(dòng)加速度總量值較改進(jìn)前有了較大降低,降低幅度不低于37.35%。同時(shí),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,得到模擬低壓轉(zhuǎn)子前兩階臨界轉(zhuǎn)速的試驗(yàn)值及計(jì)算值誤差,見表4。計(jì)算誤差定義如下:

表4 臨界轉(zhuǎn)速計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果對比Table 4 Comparison between the calculated results and the test results

從表4 可知,模擬低壓轉(zhuǎn)子前兩階臨界轉(zhuǎn)速的計(jì)算誤差分別為3.42%和0.82%,均小于4%,計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果非常吻合,建立的動(dòng)力特性有限元計(jì)算模型很好地反映了模擬低壓轉(zhuǎn)子的實(shí)際情況。

5 結(jié)論

以結(jié)構(gòu)復(fù)雜的某小型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)模擬低壓轉(zhuǎn)子為研究對象,針對非整數(shù)倍頻振動(dòng)超限故障開展分析和研究,提出了渦輪結(jié)構(gòu)改進(jìn)措施,并進(jìn)行了動(dòng)力特性分析和試驗(yàn)驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)速達(dá)標(biāo),為真實(shí)低壓轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了參考。主要結(jié)論如下:

(1) 復(fù)雜結(jié)構(gòu)航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),應(yīng)重視主要零部件的連接部位的定位可靠性,避免采用定位不可靠的中間連接結(jié)構(gòu)。

(2) 模擬低壓轉(zhuǎn)子跨兩階彎曲臨界轉(zhuǎn)速工作,臨界轉(zhuǎn)速裕度滿足要求,動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)合理。

(3) 故障定位準(zhǔn)確,提出的改進(jìn)措施有效。采用改進(jìn)措施后的模擬低壓轉(zhuǎn)子,在全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)振動(dòng)特性良好,驗(yàn)證了整個(gè)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的合理性。

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