李善鵬
(煤炭科學技術研究院有限公司,北京 100000)
厚煤層的合理開發對我國煤炭行業的發展有著重要的影響。一次采全高是開采厚煤層的重要技術方法,在回采過程中研究圍巖礦壓顯現規律,為后續相鄰工作面或類似地質條件下綜采工作面的初采、正常回采、末采的礦壓管理、支架配套選型、巷道支護管理等提供技術參考依據,以便在后續工作面支護中及時調整,確保生產安全具有重要意義[1-3]。基于此,根據文家坡煤礦4102工作面的地質條件和巖體力學性質,結合現有的技術條件,采用理論研究、理論計算、數值模擬及現場實測方法,對文家坡礦4102工作面的礦壓顯現規律、現有支護存在問題、巷道底鼓以及修巷方案等問題進行研究,最終提出相應的技術方案,并在現場對優化方案進行了實測。
文家坡煤礦4102工作面位于41盤區東側,為41盤區第二個回采工作面。工作面西邊為4103(準備工作面),東邊為4101(已回采結束),北邊為紅涯河保護煤柱,南邊為41盤區開拓大巷。主采4#煤層,煤層結構較簡單,煤層中含夾矸0~2層,夾矸厚度為0~0.7 m,夾矸巖性為泥巖。煤層為條帶狀結構,層狀構造,煤層厚度(含夾矸)在3.76~4.32 m,平均厚度為3.93 m。直接頂巖性為泥巖泥巖、細砂巖、粗砂巖,厚度為1.99~4.09 m,平均2.09 m;老頂巖性為細粒砂巖、中砂巖或粗砂巖,厚度為1.95~13.3 m,平均5.45 m;直接底巖性為泥巖、細砂巖,厚度為2.02~5.32 m,平均3.67 m;老底巖性為泥巖、細砂巖,厚度為3.18~6.4 m,平均4.22 m。
煤(巖)力學參數是理論分析計算的主要依據,試驗測試內容主要包括單軸抗壓強度、單軸抗拉強度、抗剪強度、內聚力和內摩擦角等。在文家坡礦4102回風順槽1 050 m處選取5個鉆孔進行取樣。利用133 mm取芯套筒所取巖樣,取樣巖石質量指標RQD分別為43.9%、48.2%、44.9%、45.9%和44.5%,取樣質量較差。結合礦井地質勘探資料,綜合考慮從中所取的巖樣按巖性大致可劃分為泥巖、砂巖、粉砂巖和煤4種類型在進行巖石力學性能測試時,按這4種巖性進行實驗測定,后期數據整理也按照這4種巖性進行分類匯總。
實驗采用SANS實驗機,通過測試和數據處理,文家坡礦4102工作面巷道圍巖的單軸抗壓強度、單軸抗拉強和抗剪強度測定結果如表1所示。
根據測試結果可知,4102工作面圍巖物理強度低,巷道圍巖的承壓能力較弱,容易出現巷道圍巖變形的情況,在工作面回采過程中應根據制定科學合理,適合該工作面實際情況的支護方案。

表1 4102工作面圍巖物理參數
4102工作面順槽支護采用φ22×2 500 mm BHRB335高強螺紋鋼錨桿,間排距為750 mm×750 mm,每排20根;頂板預緊力矩不小于240 N·m,幫部預緊力矩不小于200 N·m,錨固力不小于110 kN;頂部錨桿與BHW-280-3.0-5.4型W鋼帶(長度5.4 m,寬度280 mm,厚度3 mm)配合使用,W鋼帶沿巷道斷面布置;幫部與規格為400 mm×250 mm×50 mm的木托板配合使用;頂角錨桿扎角20°,底角錨桿扎角10°;錨索采用1×19芯結構、φ21.6×8 800 mm鋼鉸線,間排距1 200 mm×1 500 mm,每排5根;錨索托盤采用300 mm×300 mm×20 mm碟形托盤;預緊力210 kN,錨固力不小于300 kN;錨索與BHW-280-5.0-5.0型W鋼帶(長度5.0 m,寬度280 mm,厚度5 mm)配合使用,W鋼帶沿巷道斷面布置;頂部采用Φ6 mm的Q235鋼筋焊制的金屬網護表,網格100 mm×100 mm,網幅1 700 mm×1 000 mm;幫部采用塑鋼網護表,網幅4 000 mm×1 000 mm;網片壓茬連接(包括幫頂處,即巷道頂角或肩窩),連接點要均勻布置,搭接長度不小于100 mm,相鄰兩塊網之間要用16#鐵絲連接扎牢;順槽支護斷面如圖1所示。

圖1 回風順槽支護斷面圖
根據巷道支護及維護實際情況,對圍巖變形嚴重和已損巷道進行二次補強支護,補強支護可采用縮小錨桿(索)間排距、錨索托梁(錨索與16#槽鋼配合使用,槽鋼沿巷道斷面布置)和架棚等方式。
在4102工作面回風順槽距切眼200 m處布置圍巖變形監測站,此后,每隔50~100 m布置1個測站。
根據監測方案(見圖3),在4102回風順槽巷道內,進行巷道頂板及兩幫位移的監測,共設置19組測點,數據的監測精度為mm。測得數據后,根據結果繪制巷道頂板及兩幫變形曲線圖,如圖2所示。

圖2 4102工作面巷道圍巖變形相關曲線圖
由圖2可知,觀測27 d,測站一處頂底板最大累積移近量為248 mm,兩幫最大累積移近量為251 mm;觀測9 d之內,巷道圍巖變形基本趨于穩定;頂底板最大移近速率為29.6 mm/d,兩幫最大移近速率31 mm/d,均出現在測站布設后第27 d,后期圍巖移近速率較大。測站一處圍巖移近量整體不大,屬回采期間圍巖應力重新分布、變形正常釋放過程。
為分析工作面切眼內不同部位頂板的來壓規律、顯現程度、支架的承載特性,進而掌握整個工作面的壓力分布情況,在整個工作面液壓支架安裝在線監測系統,實時收集和讀取支架受力大小。通過分析液壓支架工作阻力計算得出4102工作面來壓步距(見圖3)。工作面上部、中部和下部平均來壓步距分別為24.4 m、24.82 m和23.64 m,工作面平均來壓步距為24.29 m。

圖3 4102工作面來壓步距圖
4102工作面的頂板變形可以分為4個過程:①距離工作面大于100 m時,巷道頂板及兩幫變形量平均變形量不超過1mm/d,比較穩定。②距離工作面60~100m時,巷道頂板及兩幫變形量開始變大,最大10~12 mm/d,考慮周期來壓影響,屬于正常情況。③距離工作面60~30 m時,出現超前應力影響區,巷道頂板及兩幫變形量出現較大變化,但圍巖移近速率不超過15 mm/d。④距離工作面小于30 m時,出現超前應力影響劇烈區,巷道頂板及兩幫變形量變化出現較為劇烈的變化,圍巖移近速率不超過30 mm/d。頂底及兩幫累積移近均小于300 mm,基本滿足回采要求。
本文經過理論研究、數值測定、支護優化、現場監測,對文家坡煤礦4102工作面的巷道圍巖變形嚴重、支護難度大的問題進行解決。首先確定工作面頂底板的巖性情況,采用科學合理的技術手段對圍巖進行了取芯并測定其物理參數,再根據結果制定工作面巷道支護優化方案,方案實施后進行現場礦壓監測并繪制相關曲線圖。實際監測結果證明:該支護方案能夠有效減少工作面回采期間的圍巖變形,為礦井在4盤區后續工作面的施工提供了可靠的理論基礎及數據支持。