宋宇奇
(晉能控股煤業集團晉華宮礦,山西 大同 037000)
晉華宮礦一采區位于井田的東北部,礦區內東部高西部低,西部最低處標高1265 m,東部最高處標高1470 m,相對高差205 m。煤層的上限標高為1 166.878 m,下限標高為680 m,可采儲量為2621萬t。一采區設計產能2.0 Mt/a,正常涌水量為159 m3/h,最大涌水量為238 m3/h。礦井的絕對瓦斯涌出量為0.241 m3/min,相對瓦斯涌出量0.097 m3/t。老頂巖層的運動、失穩和平衡主要影響工作面前方支承壓力大小,老頂巖性和厚度在初次來壓期間對頂煤冒放性影響較大。在一采區工作面掘進過程中,由于井下風水管路鋪設距離較遠,使工作面上出現嚴重堆煤現象,長時間不處理后會造成巷道堵塞、通風不暢,使掘進速度和降塵效果大大降低[1-2]。因此,設計智能監測系統,通過實時監測和安全預警,確保巷道管路暢通,保障井下安全生產[3]。
智能監測系統通過多傳感器監測終端實時監測巷道管路的壓力、流量以及溫度等參數,達到智能監測的目的[4]。智能監測系統主要包括監控服務器、服務器端監控軟件、網絡交換機、通用監控分站、監控總站、 安全電源、電磁閥和各種傳感器。各監控分站通過RS232 總線將數據傳輸到監控總站[5-6],單條傳輸路徑的最大距離為8 km,整個系統沒有通信距離限制。井下與地面主機通過以太網交換機將數據傳輸到監控服務器,在服務器上安裝上位機,當巷道管路出現壓力、流量、溫度等參數超限以及泄漏時,及時報警并采取必要措施。監控服務器同時具有統計、分析和處理數據能力,可全面分析巷道通風、供水等工作狀態。總體框架如圖1。

圖1 智能監測系統總體框架
監控總站以微處理機為核心,監控總站采用脈沖計數方式[7-8],同時配置多個開關量和模擬量接口,通過與傳感器連接實現對工作面迎頭供水、供風管路壓力、巷道的風速和風量、工作面粉塵濃度等參數的采集和控制,并經總線通信將采集的實時數據與地面計算機進行數據交換。其中,供水、供風管路的壓力通過傳感器輸出頻率信號,通過監測水壓來判斷管路是否漏水,監測風壓來判斷管路是否漏風。水壓傳感器的量程為0~2.5 MPa,風壓傳感器的量程為0~1 MPa,風速傳感器的量程為0.4~1.5 m/s。
智能監測系統硬件主要包括單片機模塊、電源模塊以及電流電壓檢測模塊,如圖2。單片機采用AT89-C51 型,電流電壓檢測采用高靈敏度的AN3503 霍爾元件[9],通過輸入磁感應強度,輸出與其成正比的電壓。當電源電壓為5 V 時,霍爾元件輸出電壓為2.5 V,當導線電流增大時,輸出電壓隨之增大,而A/D 轉換器的輸入電壓為0~60 V,因此不需要設置放大電路,在輸出端設計一個跟隨電路。

圖2 系統硬件框圖
監測系統采用RS232 總線進行數據通信,依據上位機組態軟件的控制命令設計通信主程序,主站接收到相應數據后,按規定格式進行數據傳送[10],主程序流程圖如圖3。利用串口接收中斷服務程序,主要完成對數據的保存以及中斷標志位的切換,以確保準確無誤接收數據,提高系統運行效率。

圖3 主程序流程圖
監控軟件顯示界面能顯示掘進工作面總體運行狀態,包括參數設置、歷史曲線、報警記錄、狀態顯示、設備運行等界面,實時顯示掘進工作面巷道的供水、供風管路壓力、巷道風速和風量、故障檢測等參數,通過傳感器還可對工作面內的粉塵濃度、設備運行狀態進行檢測。
結合智能監測系統安全預警的設計要求,系統要同時具有對工作面聲、光、圖像等數據的采集和預處理,以及對信息的篩選、控制和存儲等功能。因此,通過采集視頻圖像得到單幀圖像,對圖像進行去噪、銳化等算法處理。由于系統要采集連續完整的圖像,而數據在實際傳輸過程中,考慮到環境因素的影響,采集的圖像難以達到處理要求,需要進一步對圖像進行編譯后再處理,經信息接口傳輸,通過SQL 數據庫對采集到的數據進行分析和存儲,最終顯示在地面監控界面上。
晉華宮礦一采區工作面對智能監測系統進行現場應用,共安裝2 個監控主站、6 個監控分站、1個通信分站,各路管道上的壓力傳感器直接和監控分站連接,由監控分站采集傳感器數據,對數據進行處理、分析和存儲后,傳輸到地面計算機主機中。
通過實際觀測得到整個系統測試數據。系統的故障檢測精度小于50 m,系統出現超限報警的傳輸時間小于3 s,監測系統能正常運行,系統可靠性強、通信穩定。通過現場監測和地面的數據處理,為工作面安全掘進提供可靠數據,在工作面條件發生改變時,及時傳遞設備狀態,消除事故隱患。