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某型發動機渦輪導向器葉片失效分析及對策

2022-08-26 10:39:00郭連平韓振超陳凌瀚袁子為唐忠彪顏超然成都航利集團實業有限公司駐成都地區第二軍事代表室
航空維修與工程 2022年8期
關鍵詞:圖紙故障分析

■ 郭連平 韓振超 陳凌瀚 袁子為 唐忠彪 顏超然/成都航利(集團)實業有限公司 駐成都地區第二軍事代表室

0 引言

某型發動機渦輪導向器葉片由K417G精密鑄造而成,該葉片服役一個周期后進入工廠大修分解時發現葉片表面鼓包、葉身穿透性裂紋等故障。對葉片進行全身目視檢查,發現葉片內腔存在大量氧化皮,部件氧化皮已完全脫落,局部氧化皮與葉片內腔粘連在一起,與正常服役后的葉片差別明顯,且隨著進廠發動機數量的增加,該類故障葉片呈數量級增加,有必要對該類故障進行失效分析并加以改進。

1 故障統計

隨機挑選三件壽命不同的葉片進行解剖分析,檢查葉片內壁情況,如圖1所示。從圖中可以看出,葉片內腔氧化嚴重,內腔表面氧化層厚度厚,氧化后的部位比正常部位明顯高出,氧化層脫落的部位剩余基體厚度明顯減薄。

圖1 故障葉片內腔腐蝕形貌

2 故障分析

2.1 葉片壁厚測量

對內腔腐蝕的葉片進行干吹砂,去除表面熱障涂層后,按工藝要求用超聲波測厚儀進行壁厚測量,測量結果如表1所示。從表1可知,雖然該葉片內腔腐蝕嚴重并且脫落,但壁厚仍在工藝合格范圍值內,無法在葉片修理過程中采用超聲波測厚法進行葉片故障判斷。

表1 葉片壁厚測量值

2.2 葉片X光檢查

對故障葉片和新品葉片進行X光探傷,檢查結果如圖2所示。新品葉片的X光底片整體顏色均勻,無雜色;由于裂紋缺陷以及氧化后基體密度變化,故障葉片X光底片上可以明顯看出裂紋和氧化嚴重區域(藍圈處)。

圖2 葉片X光底片圖

2.3 成分分析

對故障葉片進行金相取樣,切取氧化掉塊部位的顯微組織,如圖3所示。從中可以看出,內腔氧化后,氧化層疏松極易脫落掉皮,氧化層厚度大約1.4mm。對故障葉片進行EDS能譜分析,分析結果如表2所示。通過對比氧化層和母材K417G能譜,氧化層的Ni、Al、Ti、Mo等主要元素損耗嚴重,氧含量高達18%。

表2 能譜分析

圖3 故障葉片金相圖

2.4 氧化深度分析

圖紙要求葉片壁厚為1.0+0.5-0.3mm,每個葉身最多允許2處測量點,最小壁厚為0.6mm。圖4所示為故障件A的葉片氧化層深度微觀組織,從圖4a)中可以看出,氧化層厚度約88μm,剩余母材厚度為560μm,剩余母材厚度已不符合圖紙要求;從圖4b)中可以看出,氧化層厚度約325μm,剩余母材厚度為480μm,剩余母材厚度已不符合圖紙要求。圖5所示為故障件B的葉片氧化層深度微觀組織,從圖5a)中可以看出,氧化層厚度約396μm,剩余母材厚度為801μm;從圖5b)中可以看出,剩余母材厚度為756μm。選取部位的剩余壁厚已不符合圖紙壁厚要求,其中剩余壁厚符合要求的葉片如在后期使用過程中繼續氧化,可能導致壁厚不符合要求。

圖4 故障件A的金相分析

圖5 故障件B的金相分析

2.5 微觀組織分析

對故障件葉片進行掃描電鏡分析,如圖6所示,從中可以看出,內腔氧化后的葉片γ’相變得粗大且筏化,局部組織已退化。

圖6 內腔葉片微觀組織

3 原因分析

針對葉片內腔腐蝕減薄現象進行原因排查。

由于葉片為單通道結構,冷卻氣體進入葉片內腔后在內腔中聚集,無法排除。葉片服役時,由于葉片間隙等原因,流道面的燃氣可能滲入非流道面中。

經查,國內航空煤油的硫含量低時為20ppm,高時為200ppm,平均為173ppm,因此燃氣中的硫可能在葉片內腔聚集。

查閱相關文獻資料報道,研究表明硫偏聚對高溫合金的影響很大。當硫含量很低(10-6量級,ppm)時有很強的表面偏聚性,如含量達到50ppm的鎳鉻鋁合金在真空爐中高溫退火時,表面硫含量的原子含量可達20%,將引發氧化膜的嚴重脫落。

燃氣中的硫在葉片內腔聚集無法逃離,隨著長時間處于高溫環境,將引起硫偏聚,從而引發高溫合金快速氧化,最終導致氧化脫落。因此,認為該葉片是由于硫的偏聚而導致內腔氧化掉皮。

4 應對措施

該葉片材料為K417G鎳基高溫合金,可通過氣相滲鋁在葉片內腔涂覆一層滲鋁防護涂層,以防止葉片內腔高溫氧化腐蝕。K417G作為國內成熟應用的鎳基高溫合金,具備良好的葉片涂層研制基礎和成熟工藝,制備葉片內腔涂層防護將能夠有效改善葉片的服役性能,提高葉片的安全可靠性。

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