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城市軌道交通車輛轉(zhuǎn)向架踏面制動單元閘瓦吊銷軸松脫故障原因分析及優(yōu)化

2022-08-23 12:02:18甄文通褚洪菲劉顧同
城市軌道交通研究 2022年8期
關(guān)鍵詞:故障

甄文通 褚洪菲 劉顧同 李 津

(徐州地鐵運營有限公司, 221005, 徐州∥第一作者, 高級工程師)

在對徐州地鐵列車的檢查中發(fā)現(xiàn),部分車輛出現(xiàn)轉(zhuǎn)向架踏面制動單元閘瓦吊銷軸(以下簡為“閘瓦吊銷軸”)松脫故障。經(jīng)現(xiàn)場確認,該故障由緊固螺栓及支撐環(huán)脫落引起。閘瓦吊銷軸主要起到連接閘瓦托及箱體的鉸鏈作用。如果銷軸松脫,閘瓦則會從車上脫落,從而嚴重影響運營安全。因此,有必要深入分析閘瓦吊銷軸脫落故障的根本原因,并采取相應(yīng)的優(yōu)化措施,以避免此類故障引起的嚴重后果。

1 閘瓦吊銷軸脫落故障的根本原因

1.1 閘瓦吊銷軸連接結(jié)構(gòu)

閘瓦吊銷軸連接結(jié)構(gòu)如圖1所示。由圖1可見,閘瓦吊銷軸兩端通過連接螺栓將2片支撐環(huán)固定,以防止閘瓦吊銷軸左右脫出。

注:1——閘瓦吊; 2——支撐環(huán); 3——連接螺栓; 4——閘瓦吊銷軸; 5——襯套; 6——箱體。

1.2 閘瓦吊銷軸脫落的原因

由閘瓦吊銷軸的連接結(jié)構(gòu)可知,閘瓦吊銷軸脫松是由連接螺栓松脫引起的。進一步分析可知,發(fā)生螺栓松脫的可能原因為:① 螺栓緊固力矩偏低,未達到規(guī)定的扭矩要求;② 螺栓的螺紋鎖固膠固化不良;③ 未嚴格按照安裝工藝規(guī)定執(zhí)行;④ 銷軸相關(guān)配合尺寸不滿足要求。

1.2.1 螺栓緊固力矩

從設(shè)計上核準閘瓦吊銷螺栓力矩分析,有:

T=T1+T2=KF0d0

(1)

式中:

T——擰緊扭矩;

T1——螺紋摩擦力造成的力矩;

T2——螺栓斷面摩擦力造成的力矩;

F0——軸向預(yù)緊力;

d0——螺栓的公稱直徑;

K——擰緊力矩系數(shù)。

閘瓦吊銷軸表面均采用錳酸鹽處理,故本文中K取0.24(無潤滑)。經(jīng)計算,當T=25.5 N·m時,F(xiàn)0=10 625 N,滿足設(shè)計要求。

1.2.2 閘瓦吊銷軸的質(zhì)量控制檢驗

在零部件入廠檢驗中,對閘瓦吊及閘瓦吊銷軸的配合尺寸、螺紋規(guī)格等進行檢驗。在生產(chǎn)過程檢驗中,對扭力工具有效期及螺紋鎖固膠有效期等過程要素進行確認,并對清洗、涂抹鎖固膠等操作及相應(yīng)工藝的文件符合性進行檢驗;同時,按照零缺陷(C=0)抽樣方案、AQL(接收質(zhì)量限)為 1.5的抽樣標準,對扭矩施加有效性進行復(fù)核。完工檢驗時,檢查六角頭螺栓、支撐環(huán)及閘瓦吊銷軸的安裝狀態(tài)。每周對安裝扭力工具進行校驗,確認工具狀態(tài)。故障發(fā)生后,從供應(yīng)商庫存零部件中隨機抽取了10件閘瓦吊及10件閘瓦吊銷軸,經(jīng)配合尺寸檢查,均滿足圖紙設(shè)計要求。上述質(zhì)量控制檢驗結(jié)果表明,零部件均為合格產(chǎn)品。

1.2.3 閘瓦吊銷軸安裝工藝

由于閘瓦吊銷軸表面采用了錳酸鹽及防銹油防腐處理,故現(xiàn)有閘瓦吊銷軸安裝工藝規(guī)定:首先,在產(chǎn)品組裝前須用清洗劑清洗閘瓦吊銷軸螺紋孔內(nèi)油污,并用風槍吹干;然后,在螺紋前端2~3牙位置涂抹樂泰243螺紋鎖固厭氧膠(以下簡為“樂泰243膠”),且涂抹量約為0.2 ml;緊固扭矩為25.5 N·m,并在緊固處畫好防松標記。

經(jīng)核查,上述工藝規(guī)定滿足生產(chǎn)工藝要求。但在現(xiàn)場拆解故障件時發(fā)現(xiàn),螺紋孔內(nèi)依然存在油污。這說明,現(xiàn)場未能按照工藝規(guī)定要求嚴格執(zhí)行,未能徹底清除螺紋孔內(nèi)油污,從而導致螺栓螺紋緊固膠固化不良。由此可以推斷,螺紋孔內(nèi)殘留的防銹油是閘瓦吊銷軸松脫的主要原因。

1.3 閘瓦吊銷軸脫落原因的試驗驗證

為驗證扭矩、螺紋鎖固膠以及防銹油對緊固效果的影響,按照IEC 61373中2類工況,對踏面制動單元按3個方向分別進行5 h模擬長壽命試驗及模擬振動沖擊試驗。經(jīng)試驗測試,產(chǎn)品性能正常,能滿足T/CAMET 04004.8—2018《城市軌道交通車輛制動系統(tǒng),第8部分:踏面制動單元技術(shù)規(guī)范》[1]的要求。沖擊試驗垂向、橫向、縱向3個方向尖峰加速度為300 m/s2,額定試驗時間為18 ms,試驗頻率為5~250 Hz。模擬長壽命試驗以及振動沖擊試驗及結(jié)果如表1~2所示。

表1 模擬長壽命試驗條件

表2 模擬振動沖擊試驗條件及結(jié)果

由模擬長壽命試驗及振動沖擊試驗結(jié)果,在低扭矩且殘留防銹油的情況下,閘瓦吊銷軸螺栓的防松性能下降,可能導致閘瓦吊銷軸松脫。

為研究防銹油殘留對螺紋鎖固膠緊固效果的影響,在采用樂泰243鎖固膠、緊固扭矩為25.5 N·m的工況下,進行螺栓松脫試驗,結(jié)果如表3所示。由表3可見,防銹油殘留會明顯影響螺栓鎖固膠的固化效果,降低螺栓連接強度。

上述模擬試驗結(jié)果進一步驗證了閘瓦吊銷軸脫落的原因。如果閘瓦吊銷軸在組裝前未能將防銹油徹底清理,則將影響螺紋鎖固膠的固化效果,從而降低螺紋副的鎖固性能。

表3 螺栓松脫扭矩影響分析

2 針對閘瓦吊銷軸脫落故障的優(yōu)化

基于對質(zhì)量、工藝及試驗等分析,踏面制動單元閘瓦吊銷軸連接結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施主要為:改用樂泰272螺紋鎖固膠(以下簡為“樂泰272膠”),增設(shè)雙疊自鎖墊圈,將緊固扭矩增至49 N·m。

1) 改用樂泰272膠。現(xiàn)使用的樂泰243膠為中高強度螺紋鎖固膠。與樂泰243膠相比,樂泰272膠為高強度鎖固膠,其平均拆卸扭矩更大,具有更好的鎖固效果。

2) 增設(shè)雙疊自鎖墊圈。為了進一步防止螺栓松脫,可在連接螺栓與支撐環(huán)之間增設(shè)雙疊自鎖墊圈(符合DIM 2501對螺栓連接等級的要求)。1套雙疊自鎖墊圈由2片相同的墊圈組成,其結(jié)構(gòu)原理如圖2所示。每片墊圈的上、下面都帶有不同鋸齒:一面為凸輪狀大齒,其斜坡角度α大于螺栓螺紋角β;另一面為較密小齒。安裝墊圈時,大齒面相對,并成對安裝。小齒面分別與螺母和被緊固件接觸。擰緊螺栓連接緊固件后,一旦發(fā)生振動,則大齒面就會錯動抬升,因α>β,故螺栓將被鎖住,不能松動。

注:α為凸輪狀大齒斜坡角;β為螺栓螺紋角。圖2 雙疊自鎖墊圈原理圖示Fig. 2 Illustration of principle of double self-locking gasket

3) 增大閘瓦吊銷軸的螺栓緊固扭矩。對于性能等級為8.8級的M10螺栓,可將緊固扭矩增大至49 N·m。閘瓦吊銷軸材料為45號鋼,螺栓旋合深度為16 mm,相應(yīng)的閘瓦吊銷軸內(nèi)螺紋孔強度校核如表4所示(VDI 2230—2010《高強度螺栓緊固系統(tǒng)設(shè)計計算》)。由表4可知:σp,a>σp,即螺紋擠壓應(yīng)力滿足螺紋抗擠壓要求;τa>τ,即螺紋剪切應(yīng)力滿足螺紋抗剪切要求;σb,a>σb,即螺紋彎曲應(yīng)力滿足螺紋抗彎曲要求;原螺栓的強度、牙型及螺距等均滿足緊固扭矩增大的要求。

表4 螺紋孔強度校核

3 優(yōu)化效果驗證

對優(yōu)化后的閘瓦吊銷軸進行螺紋緊固力矩試驗檢測。結(jié)果顯示:螺栓螺紋通止規(guī)檢測合格;銷軸螺紋通止規(guī)檢測合格;螺紋拆卸力矩高達38.5 N·m,比表3中有防銹油殘留時的松脫扭矩(21.3 N·m)高出約80%。

對完成優(yōu)化整改后的列車進行試車線運行、過彎運行、模擬線路運行及純空氣線路運行的制動工況沖擊振動試驗。試驗結(jié)果表明,優(yōu)化效果明顯。優(yōu)化后列車在1年的上線運營跟蹤觀察中,未再出現(xiàn)閘瓦吊銷軸松脫的故障,取得了預(yù)期效果。

4 結(jié)語

通過對閘瓦吊銷軸松脫故障件的調(diào)查和試驗,確認了閘瓦吊銷松脫的根本原因。由于組裝前,未能徹底清理銷軸內(nèi)螺紋孔的防銹油,導致殘留的防

銹油影響了螺紋鎖固膠的固化效果,從而降低了螺紋副的鎖固性能。針對此原因,為有效提高閘瓦吊銷軸螺栓緊固強度,提出改用樂泰272膠,來提高螺栓緊固扭矩及增加雙疊自鎖墊圈的優(yōu)化措施,經(jīng)驗證達到預(yù)期效果。

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