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盾構(gòu)始發(fā)施工安全風(fēng)險管控關(guān)鍵技術(shù)研究

2022-08-20 07:34:48郭小青上海汀瀅環(huán)??萍加邢薰?/span>上海201707
建筑科技 2022年2期
關(guān)鍵詞:施工

郭小青(上海汀瀅環(huán)??萍加邢薰?,上海 201707)

1 工程概況

1.1 工程概況及地質(zhì)情況

某軌道交通快線地下車站與既有軌道交通 2 號線車站實現(xiàn)通道換乘。車站長約為 182 m,頂板覆土約 4.0 m;標(biāo)準(zhǔn)段寬為 23.7 m、深為 25.63 m;端頭井寬 28.3 m、深為27.04 m;車站主體結(jié)構(gòu)南側(cè)采用半蓋挖法施工、北側(cè)為明挖法施工。車站大、小里程均為盾構(gòu)雙始發(fā)工作井,本文所述為小里程端右線盾構(gòu)始發(fā)在車站南側(cè),為半蓋挖施工,蓋板施工完成后開放交通,車站北側(cè)為車站主要施工場地。盾構(gòu)始發(fā)涉及 ⑤2、⑥2、⑦1層土層,具體土層性質(zhì)如下。

⑤2粉質(zhì)黏土夾粉土?;尹S色、軟可塑、含少量氧化鐵質(zhì),夾薄層粉土,工程性能較差;

⑥2淤泥質(zhì)黏土。灰色、流塑、局部變相為軟塑,含有機質(zhì)、腐殖質(zhì),夾薄層粉土,為高壓縮性土,工程性能差。

⑦1層粉質(zhì)黏土。灰黃、褐黃色、硬可塑,厚層狀,含鐵錳質(zhì)斑點,工程性能較好。

⑦ 夾層粉砂。灰色、飽和、稍密~中密,局部夾粉土,工程性能一般。

1.2 始發(fā)端頭井加固情況

車站右線小里程端頭井采用 MJS 工法進行地基加固施工,加固范圍長度為 7.5 m,小里程端頭井靠地下連續(xù)墻外側(cè) 2.5 m 范圍內(nèi),加固高度為 14.9 m(隧道上方 5 m,隧道下方 3 m),寬度為 12.9 m(隧道兩側(cè)各 3 m),其他部位寬、高為 12.9 m(隧道周圍 3 m 區(qū)域)。MJS 工法樁設(shè)計樁徑為 2.5 m,樁間距為 1.75 m,共布置 30 根樁(含 2 根管線影響補樁),其中 14.9 m 樁長的 MJS 工法樁共計 7 根(第一排),12.9 m 樁長的 MJS 工法樁共計 23 根。MJS工法樁水泥參量 ≥700 kg/m3,水灰比為 0.8 ~ 1.3,加固體 28 d 無側(cè)限抗壓強度為 1.2 MPa,注漿壓力 40 MPa(±2 MPa)。

1.3 周邊環(huán)境

右線盾構(gòu)上方為市政道路,道路下方埋設(shè)有多種市政管線,分別為弱電綜合管廊、DN 200 燃?xì)夤芫€,盾構(gòu)上方為Φ1 200 給水管,右上方為 10 kV 電纜。

2 盾構(gòu)始發(fā)情況

2.1 盾構(gòu)進出洞加固施工

車站右線小里程 MJS 地基加固共施工 36 d,根據(jù)管線交底,車站右線小里程端頭井加固范圍內(nèi)存在燃?xì)狻㈦娏?、弱電管線。施工過程中采用人工探挖發(fā)現(xiàn)加固區(qū)存在DN 400 燃?xì)夤艿溃? 根,后經(jīng)燃?xì)鈫挝缓藢崬閺U棄管)、DN 219 燃?xì)夤艿馈?0 kV 電力管線以及弱電管溝,管線較多致使現(xiàn)場樁位無法全部按照設(shè)計樁位進行施工。因 WZ 3、WZ 4 樁施工較早,探挖發(fā)現(xiàn) WZ 4 樁位下有 DN 400 燃?xì)夤艿溃?jīng)咨詢設(shè)計意見后現(xiàn)場將 WZ 4 樁向南側(cè)調(diào)整 30 cm;因 DN 219 燃?xì)夤艿兰叭蹼姽軠嫌绊?,?WZ 19、WZ 20 向西側(cè)調(diào)整,WZ 10、WZ 8 向東側(cè)調(diào)整,為彌補樁位移動后工法樁之間空隙,現(xiàn)場增加 2 根樁徑 1 m 的補樁(BZ 1、BZ 2)?,F(xiàn)場 MJS 施工參數(shù)為:MJS 工法樁水泥參量為 700 kg/m3,水灰比 1∶1,注漿壓力 40 MPa(± 2 MPa)。

2.2 盾構(gòu)進出洞加固效果

加固完成后,分別組織對 WZ 28 與 WZ 15 咬合部位、WZ 17 與 WZ 26 咬合部位進行垂直取芯,現(xiàn)場取出芯樣完整;根據(jù)芯樣檢測報告 WZ 28 與 WZ 15 咬合部位樁身強度為 1.38 MPa, WZ 17 與 WZ 26 咬合部樁身強度為 1.36 MPa,均大于設(shè)計要求 1.2 MPa,滿足要求(詳見 MJS 工法樁取芯報告)。

2.3 水平探孔打設(shè)

盾構(gòu)始發(fā)前,在洞門范圍內(nèi)按米字型共打設(shè) 9 個深度為3.5 m 的水平探孔,孔內(nèi)未見滲漏水流出。

2.4 洞門鑿除情況

(1)車站地下連續(xù)墻厚度為 1 200 mm,第一次鑿除車站內(nèi)側(cè) 800 mm 厚地下連續(xù)墻,于 6 月 6 日開始至 6 月 14日完成,第二次鑿除剩余 400 mm 厚地下連續(xù)墻,于 6 月16 日開始至 6 月 22 日完成。第二次洞門鑿除前在洞門上鉆孔,圍護結(jié)構(gòu)墻體后無滲漏水情況。

(2) 6 月 22 日凌晨割除洞門地下連續(xù)墻外層鋼筋時發(fā)現(xiàn)洞門上部1點鐘方向有小塊土體塌落、掌子面松動,為防止掌子面土體繼續(xù)滑移,在確保安全的前提下,在洞門圈內(nèi)留設(shè)4根腳手架鋼管支撐掌子面土體,繼續(xù)割除掌子面鋼筋及工字鋼。

(3)6 月 22 日 7 時左右,掌子面鋼筋、工字鋼及大部分腳手架(剩余 2 根立桿)割除完成后,發(fā)現(xiàn)掌子面潮濕,頂部土體塌落有增大趨勢,加之早高峰期間車流量大,地面擾動強烈,為防止地層坍塌至具有流塑性的 ④2層淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土,造成地表突然下陷,立即將盾構(gòu)機向掌子面頂進。

(4)6 月 22 日 9 時,刀盤頂進至距離掌子面約 100 cm且進入洞門鋼圈內(nèi)導(dǎo)向軌上方后停止推進。項目部召開現(xiàn)場分析會,研究決定采用慢速、降低刀盤轉(zhuǎn)速的方式推進,減少預(yù)留鋼管對轉(zhuǎn)動刀盤的影響;盾構(gòu)頂進至距掌子面約60 cm 時,刀盤已通過導(dǎo)向軌后隨即啟動刀盤,此時刀盤被卡且無法啟動。經(jīng)開倉檢查掌子面及土倉內(nèi)情況,發(fā)現(xiàn)鋼管侵入刀盤內(nèi),土倉內(nèi)有部分土體且掌子面較穩(wěn)定,決定開倉進入土倉內(nèi)對鋼管進行割除、清理。

(5)6 月 23 日凌晨 5 點,進倉人員作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)上方土體有繼續(xù)塌落之趨勢,且刀盤尚未頂住掌子面,經(jīng)分析認(rèn)為存在較大的土方塌落涌入土倉內(nèi)造成人員傷亡的安全隱患,現(xiàn)場立即將土倉內(nèi)作業(yè)人員全部撤離并封閉倉門。隨后再次將盾構(gòu)機頂進 10 cm 后嘗試轉(zhuǎn)動刀盤,但刀盤仍被卡住且無法轉(zhuǎn)動。塌落區(qū)域位于洞門中心線左側(cè),塌落形成一個自洞門圈向上約 3.5 m,上部直徑約 40 cm,下部直徑約70 cm 的空洞。為防止掌子面暴露時間過長造成坍塌孔繼續(xù)擴大影響地面安全,決定立即向掌子面充填膨潤土并注同步注漿漿液填滿土倉,確保掌子面穩(wěn)定。

盾構(gòu)機頂進后位置及塌落范圍如圖 1 所示。

圖1 盾構(gòu)機頂進后位置及塌落范圍示意圖

2.5 原因分析

(1)因始發(fā)場地不足,暫不滿足始發(fā)條件,因此洞門分兩次進行破除,第一次破除內(nèi)層 80 cm 地下連續(xù)墻,具備始發(fā)條件后再破除外層 40 cm 地下連續(xù)墻;同時洞門破除期間時至中高考,夜間無法施工,洞門鑿除時間較長,導(dǎo)致洞門暴露時間過長。

(2)根據(jù)現(xiàn)場觀測并與加固樁位進行對比分析后發(fā)現(xiàn),洞門圈上部塌落土體部位位于端頭井進出洞加固 MJS 樁基WZ 3 與 WZ 4 之間,地基加固時因燃?xì)夤芫€影響將 WZ 4 樁位微調(diào),可能造成部分夾心層未咬合到位,導(dǎo)致上部土體受擾動塌落。

(3)右線始發(fā)端位于地面機動車道下,車流量大,洞門暴露時間長,地面車輛荷載對土體產(chǎn)生持續(xù)擾動,造成土體松散、塌落。

(4)應(yīng)急預(yù)案制定尚欠針對性的搶險措施,現(xiàn)場僅儲備常規(guī)、簡單的搶險物資和設(shè)備,設(shè)備維護保養(yǎng)措施有待改進,配備的搶險設(shè)備功率不足。

3 針對性處置措施

3.1 初步建立土壓

盾構(gòu)機土倉內(nèi)及刀盤前方充填膨潤土并注入同步注漿漿液,初步建立土壓并確保掌子面土體穩(wěn)定。根據(jù)計算,盾構(gòu)機土倉至掌子面理論方量為 105.1 m3,按要求已注入同步漿液 105 m3,土倉壓力建立情況為:左下 25 kPa、右下27 kPa、左中 17 kPa、右中 18 kPa、左上 9 kPa、右上 7 kPa。

3.2 注漿填充

在洞門上方中樓板向上 50 cm 位置打孔注 5 m3雙液漿,注滿后封孔;在中樓板向上 1.7 m 位置打孔注入 1 m3雙液漿,土倉壓力有明顯升高后停止注漿;在中樓板向上2.7 m 位置鉆 2.4 m 深,穿過地下連續(xù)墻芯樣為原狀土,開孔后有清水流出,下部注入雙液漿有漿液流出,停止注漿后無滲漏;在中樓板向上 3.5 m 位置鉆孔 2.8 m 深,穿過地連墻芯樣為原狀土,開孔后有清水流出,注入雙液漿時有漿液流出,停止注漿后無滲漏,由以上可判斷塌落空腔已注漿填滿。

3.3 道路管養(yǎng)

與交警對接,夜間封路進行地面打孔注漿填充道路下空隙部位。在道路上鋪設(shè) 3 塊厚鋼板,減小車輛集中荷載對下方土體的擾動。

3.4 探測與監(jiān)測

每天 2 次對地面持續(xù)進行地質(zhì)雷達掃描探測,未發(fā)現(xiàn)明顯異常。持續(xù)加強地表監(jiān)測,每小時監(jiān)測一次并立即反饋變化情況,監(jiān)測數(shù)據(jù)均正常。

3.5 棚架實施

在塌落孔洞及兩側(cè)各 1 m 范圍盾構(gòu)機頂部、中樓板下40 cm 部位打設(shè)一排 17 根鋼花管并注漿填充,在頂部形成棚架以支撐上部土體。鋼花管直徑 48 mm,壁厚 3.5 mm,長度 6 m,間距 30 cm 布置。鋼花管內(nèi)插入φ25 螺紋鋼筋并注 1∶1 水泥漿、水玻璃填充。

3.6 檢查土倉內(nèi)注漿漿液強度,清理刀盤、盾殼頂部外側(cè)土體

從刀盤注水孔用沖擊鉆探測土倉內(nèi)漿液已凝固并已具備強度后,打開人倉門,鑿除砂漿固結(jié)體進入土倉內(nèi)由上至下鑿除,人倉口以上部位清理完成后,由刀盤面板開口處向掌子面掏洞滿足一人作業(yè)空間進入即可。掏洞完成后掌子面布置需采用方木或木板進行臨時支撐,確保掌子面土體穩(wěn)定。支護完成后人員進入刀盤外側(cè)孔洞將刀盤、盾殼上部土體全部鑿除。

3.7 架設(shè)頂部臨時木拱架

(1)刀盤、盾殼頂部土體清理完成后,向掌子面方向掏20 cm 高孔洞,深度伸入可靠的加固樁體 ≥30 cm。

(2)采用 10 cm × 10 cm 方木作為木拱架,方木一端下部墊 5 cm × 5 cm 方木,放置在盾殼上,確保方木高度高于刀具高度;方木另一端直接插入加固樁體內(nèi),木拱架間距30 cm,上部鋪設(shè)的木板與方木固定,形成臨時拱架,防止土體塌落;隨挖隨架木拱架,架設(shè)木拱架處將掌子面土體開挖成鋸齒狀,開挖一塊立即支護一塊,確保上部土體穩(wěn)定。

3.8 清理土倉及掌子面土體

(1)頂部木拱架架設(shè)完成后即開始由上至下分層清理掌子面及土倉內(nèi)砂漿,分層厚度 ≤1 m,清理的渣土采用編織袋裝渣外運。

(2)清理過程中在倉內(nèi)放置有害氣體檢測儀并保持倉內(nèi)通風(fēng)。清理過程中注意保護盾構(gòu)壓力傳感器,防止被破壞,影響后續(xù)使用。

(3)掌子面暴露后,在掌子面上和刀盤上設(shè)觀測點,測量觀測點至刀盤的距離初始值,清理過程中安排專人每小時測量一次觀測點到刀盤的距離,觀察掌子面是否有位移。在掌子面上、中、下部共設(shè)置 3 個斷面,每個斷面設(shè) 3 個監(jiān)測點,動態(tài)掌握掌子面土體穩(wěn)定情況。

(4)掌子面砂漿鑿除后必須及時進行支護,每鑿除一段立即采用尺寸合適的膠合板和 5 cm × 5 cm 方木進行支撐,方木尾端支撐在刀盤面板上并固定牢靠。

圖2 土倉及掌子面清理及支護示意圖

3.9 清理異物和刀盤

(1)異物清理。將土倉內(nèi)及掌子面全部清空后,先將土倉及刀盤內(nèi)的鋼管、混凝土塊全部清理完,再將底部塌落的淤泥清理完,最后清理掌子面鋼管、鋼筋、混凝土。

(2)刀具清理。采用高壓水槍沖洗,將滾刀刀箱及超挖刀內(nèi)全部清理干凈,確保刀具能正常轉(zhuǎn)動。

(3)孔口清理。采用高壓水槍清理刀盤上泡沫口、膨潤土口等設(shè)備改良孔,確保所有孔洞通暢,以利于后續(xù)盾構(gòu)施工。

3.10 檢查傳感器和密封裝置

土倉、刀盤清理過程中,由上至下檢查各部位壓力傳感器和軸承密封是否完好,若有異常,請廠家及時進行維修或更換,確保傳感器和軸承密封完好。

3.11 人員撤離、關(guān)閉倉門

土倉、刀盤及掌子面鋼管、鋼筋及混凝土塊全部清理完成后,人員、設(shè)備、工具、材料等全部由人倉口撤出,關(guān)閉倉門。

3.12 試轉(zhuǎn)動刀盤

確認(rèn)所有人員、設(shè)備、材料全部撤出后,開始試轉(zhuǎn)刀盤,若能轉(zhuǎn)動且無異常情況,立即將刀盤頂至掌子面,檢查所有設(shè)備、系統(tǒng)后,開始正常掘進施工。

經(jīng)過 15 d 開倉清理作業(yè),將卡住刀盤的異物清理完畢,盾構(gòu)機經(jīng)過試運轉(zhuǎn)后各系統(tǒng)均正常,恢復(fù)正常掘進。

4 結(jié) 語

盾構(gòu)始發(fā)過程的施工工藝比較成熟,但是由于地質(zhì)、交通、技術(shù)、管理等人為因素的影響,始發(fā)過程中會出現(xiàn)各種預(yù)料不到的情況。本文通過某地鐵車站盾構(gòu)始發(fā)過程中,由于端頭加固存在缺陷,導(dǎo)致始發(fā)過程中出現(xiàn)險情,經(jīng)過原因分析、制定詳細(xì)的方案,通過注漿加固、常壓開倉、管棚花管注漿等針對性措施,最終盾構(gòu)機順利始發(fā)。對于今后盾構(gòu)始發(fā)安全風(fēng)險管控具有重要意義。

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