童昕,呂穎琦
(浙江衢州巨塑化工有限公司,浙江衢州 324004)
聚偏氯乙烯(PVDC)是一種無毒無味、安全可靠的高阻隔性材料,除具有塑料的一般性能外,還具有耐油性、耐腐蝕性、保味性以及優異的隔氧、防潮和防霉性能,可直接與食品進行接觸,同時還具有優良的印刷性能[1-2]。其應用領域十分廣泛,涉及食品、化工、化妝品、藥品以及五金機械制品等方面,在許多國家被譽為“綠色”包裝材料[3]。
偏氯乙烯(VDC)含量是衡量PVDC 阻隔性的主要因素。根據VDC 的含量,VDC 與氯乙烯(VC)共聚產品又可分為PVDC保鮮膜、PVDC腸衣膜、PVDC里印膜(復合膜)等。PVDC腸衣膜具有良好的隔氧防水性,耐高溫殺菌,主要用于熟食品的包裝,目前市場上以火腿腸包裝為主。
國內僅有衢州巨塑化工有限公司和南通匯羽豐公司2家生產商。其中巨塑化工有限公司已發展為國內最大的PVDC樹脂生產商,產量39 kt/a。近年來,該公司在原工藝路線的基礎上,不斷實施裝置工藝技術升級改造,穩步提高樹脂產品質量和知名度。但與國際知名PVDC樹脂仍存在一定的差距,尤其是樹脂雜質一直影響樹脂品質再上一層臺階;且下游客戶對樹脂產品的要求越來越高,雜質數決定樹脂的成膜率。因此減少樹脂雜質產生成為決定PVDC樹脂品質的關鍵。
PVDC樹脂生產工藝流程見圖1。

圖1 PVDC樹脂生產工藝流程Fig.1 PVDC resin production process
先將一定量去離子水加入聚合釜中,并啟動攪拌,同時向釜內加入緩沖劑。然后封釜用N2試壓。合格后,即對聚合釜進行抽真空,在規定時間內釜內壓力變化符合要求后進行投料操作,原料依次按順序投,投料結束后升溫至規定量開始進行聚合反應。反應結束后,未反應的單體經過泡沫捕集器后走尾氣回收系統進行單體的回收。釜內樹脂進入脫析槽后用熱真空方式進行脫析,單體殘留合格的樹脂懸浮液送離心工序進行分離,離心機下料的濕物料由螺旋輸送機送入流化床,用熱風進行干燥,干燥后的樹脂通過篩分后采用脈沖輸送的方式送至成品包裝。
1)聚合入料系統。部分助劑系統未實現密閉入料,極易將外來雜質帶入裝置內。
2)脫析系統。手動操作樹脂脫析易產生黑黃點。樹脂經常出現黑黃點問題,究其原因是多臺脫析槽同時升溫時導致己二蒸汽壓力波動大,引起蒸汽溫度波動,最高達280 ℃,加上脫析槽蒸汽切斷閥和手閥存在內漏現象,容易使得脫析槽內的樹脂倒入蒸汽管道內,把樹脂烤焦;另外,脫析槽盤管結構容易積料,使用時間長后導致樹脂產生黑黃點,存在較大的樹脂質量隱患。
3)離心干燥成品混料系統。離心存在波動、離心機經常跳停的情況,判斷主要是樹脂漿料含量不一致導致。流化床控制亦因離心進料流量波動而影響,溫度時常超標,最終導致樹脂過熱發黃。
4)成品混料系統。成品部分工藝落后,如部分助劑為人工稱量并添加,包裝下料口采用磁棒箱來除去金屬雜質,亦采用人工拆除清理磁棒箱,極易將外來雜質帶入裝置系統的可能。此外隨著產量增加,尤其夏季水溫偏高,混料系統恒溫過程較難控制,導致攪和機經常跳停,影響樹脂產品質量。
1)針對PVDC 樹脂偏黃問題,將聚合緩沖劑計量槽、分散劑計量槽、離心供料槽等系統隔絕空氣做氮保,實現密閉入料。
2)針對脫析槽中易產生黑黃點影響樹脂品質問題,在蒸汽調節閥前新增1個切斷閥,同時進脫析槽前蒸汽管線上增加DCS 壓力,并將脫析槽壓力與蒸汽管壓力做DCS 聯鎖,避免蒸汽現場手閥內漏和脫析槽內樹脂倒竄進蒸汽管道內。同時優化脫析升溫程序,將蒸汽控溫從PID控制改為二段式控制,增加蒸汽用完后立即高壓水自動沖洗,避免樹脂積料因溫度過高烤焦產生質量問題。另對脫析槽蒸汽盤管改造,優化蒸汽盤管形式,減少蒸汽盤管樹脂積料問題。
3)離心過程的穩定控制和優化完善,進一步減少離心機跳停頻次,確保產量和質量的穩定。針對離心存在波動、離心機經常跳停的情況:一是組織對脫析槽壓料到漿料槽的壓料過程進行程序優化,自動切換2個漿料槽的進料,樹脂漿料含量更加均勻,避免員工操作的不一致導致難離心情況的發生,同時降低離心跳停頻次;二是對漿料槽換槽進行優化,換槽初期降低進料量,減少因為換槽漿料含量變化影響離心機運行,模擬DCS 員工先進操作方式進行固化,實現離心機進料的自動修正;三是針對離心機電流進行連鎖控制,加強過程控制,實現離心的穩定運行;四是針對打散器故障導致離心機下料異常,故此新增打散器轉數DCS 監控,指導員工及時發現異常,避免事故發生。另外,現對流化床風室風量、風壓進行了適當調整,在不影響樹脂干燥情況下,提高樹脂產能。風量調整前后,揮發分的質量分數保持在0.08%、雜質保持在6個不變。
4)新增粉料自動添加裝置,取代人工添加助劑。一方面提高稱粉精度,避免雜質混入系統;另一方面降低員工勞動強度,減少誤操作,提高混料效率。成品混料采用5 ℃水來進行溫控,同時優化攪和機溫控程序,使得混料過程更加穩定。同時新增1套粉料自動添加系統,減少人為操作的不穩定性和避免外來雜質進入系統。改造易清潔磁棒除鐵器,降低員工操作強度,同時減少異物雜質和金屬雜質帶入對樹脂質量的影響。
5)生產管理精細化。梳理生產過程存在的問題、質量“風險點”和對應的處理方法,確保發現異常就能盡快解決問題:一是梳理出脫析和離心過程的樹脂存在的問題、質量“風險點”,加強員工教育;二是加強巡檢質量和提高員工對樹脂質量的敏感度,如生產各環節實施監控,若發現異常,立刻組織進行專項跟蹤排查。
采取上述措施改進后,裝置自動化水平提升,降低員工勞動強度,脫析槽盤管及管道拆洗周期由2次/月降低到1次/月,節省清洗費用12萬元/a;樹脂黑黃點發生頻次明顯減少,樹脂品質提高,每年約減少200 t廢樹脂,合格樹脂20 000元/t,廢樹脂6 000 元/t,節省廢樹脂處理費用280 萬元/a,合計經濟效益292萬元/年。
通過對現有工藝改造,實現生產過程密閉入料,脫析升溫改造(蒸汽盤管改造)、離心控制優化和成品混料過程優化,如增上自動添加粉料裝置等先進裝置,有效減少PVDC樹脂雜質產生,從而進一步提高產品品質。降低了員工勞動強度,節省清洗費用、廢樹脂處理費用合計292萬元。