張曉寧
(北方銅業(yè)垣曲冶煉廠, 山西 垣曲 043700)
垣曲冶煉廠熔煉電收塵主要處理熔煉爐吹煉產(chǎn)生的煙氣,電收塵采用2 套LD50 m2-4-6 電收塵器進行煙塵收集,從2020 年5 月系統(tǒng)大修結束開爐后,經(jīng)過2 個月的正常運行后,收塵電壓逐漸降低,收塵效率下降至80%左右,難以達到電收塵收塵效率的設計值,即99%,電收塵出口煙氣含塵較高,對后續(xù)的煙氣制酸工藝產(chǎn)生較大的影響,生產(chǎn)成本較高。本文針對影響電收塵收塵效率低這一問題進行了研究,采取相應措施后效果顯著。
垣曲冶煉廠火法冶煉工藝過程:混合爐料從爐子頂部的加料口連續(xù)加入爐內(nèi),從爐子底部鼓入氧氣和保護空氣,攪拌熔池熔體,使爐料完成加熱、脫水、分解、熔化、氧化、造锍、造渣反應,液體銅锍和爐渣因比重不同而分層,分別從銅锍口和渣口間斷放出,底吹爐熔煉生產(chǎn)的含塵煙氣由爐口先進入直升煙道段,出來后經(jīng)余熱鍋爐降溫(750 ℃降至380 ℃),通過象鼻子進入電收塵中進行收塵作業(yè)。電收塵收塵效率低會直接造成大量煙灰堆積于煙道和高溫風機中,造成高溫風機腐蝕,影響使用;含塵煙氣經(jīng)電收塵后進入硫酸凈化工段,經(jīng)稀酸洗滌后進行污酸處理,由于煙氣中含塵較高,易引起污酸中銅離子濃度過高,造成污酸處理成本增加。
2020 年5 月,垣曲冶煉廠系統(tǒng)大修結束后兩個月,電收塵運行較好,收塵效率在95%以上,自7 月份開始,電收塵的收塵效率一直在85%以下。對電收塵進行漏點排查后,并沒有發(fā)現(xiàn)明顯的漏風點。對從7月份—12 月份電收塵器的收塵效率和出口煙氣塵濃度進行統(tǒng)計,如表1 所示。

表1 收塵效率主要影響因素
由表1 可以看出,7—12 月份收塵效率平均值為77%,11 月和12 月電收塵效率最低,為68%和72%,相比5 月份和6 月份的95%以上的收塵效率,有明顯的下降。出口塵小時質(zhì)量濃度平均值為2.95 g/m3,12月份達到了4.13 g/m3,偏離了設計值。
由于出口煙氣含塵量較高,致使煙氣管道煙灰集聚較厚,煙道截面積減小,從而使整個煙道的負壓較低,現(xiàn)場逸散煙氣較大,作業(yè)環(huán)境較差,需要系統(tǒng)停產(chǎn)進行煙道清理工作,給生產(chǎn)組織造成較大的困難。
針對電收塵效率低的主要問題,經(jīng)過分析找到影響其收塵效率的三個主要因素,并有針對性地采取相關措施,電收塵效率有了明顯提升,取得了良好的效果。
3.1.1 入爐精礦水分含量的影響
對不同月份入爐精礦含水率與其對應的電收塵收塵效率進行了統(tǒng)計,在184 d 觀察期內(nèi),不同入爐精礦含水率對電收塵收塵效率產(chǎn)生規(guī)律性影響,由圖1 可以看出,當精礦含水率增加,電收塵收塵效率降低,當精礦含水率減少,電收塵收塵效率相應提高。

圖1 精礦含水量和收塵效率關系圖
3.1.2 采取的措施
車間對主控人員工藝控制水平組織培訓,對入爐精礦進行及時調(diào)整,降低水含量過高煙灰進入底吹爐的比例;加強同原料車間溝通,進行合理配料,嚴格上料制度,合理配比中和渣;加強與質(zhì)檢中心化驗室溝通,提高職工責任心,及時根據(jù)化驗結果和原料車間配合,避免高含水物料集中進入底吹爐中。
通過以上措施的實施,對2 月份6 批次入爐精礦的含水率和電收塵對應的收塵效率進行了統(tǒng)計,入爐精礦含水率平均值為10.5%,基本符合對入爐精礦含水率要求,電收塵的收塵效率平均值在95.41%,且當入爐精礦含水率為10%時,電收塵收塵效率達到96.65%。
3.2.1 煙灰厚度的影響
通過對極板表面不同煙灰厚度下的放電電壓進行統(tǒng)計,結果如表2 所示。從表2 可以看出,煙灰附著厚度越厚,放電電壓越低,放電越困難,可通過增加熱風吹掃設備予以改善。

表2 放電電壓和煙灰厚度的關系
3.2.2 采取的措施
建立并完善電收塵放灰和清灰制度,要求專人負責,加強管理,以避免煙灰的堆積;密切關注底吹爐加料量、電收塵入口負壓、電收塵極板煙塵厚度,適當調(diào)整陽極振打和清理極板煙灰的頻率,保證極板表面干凈。
截至2021 年4 月,熔煉爐電收塵共運行12 個月,共經(jīng)歷4 次系統(tǒng)小修,每次小修期間,都對電收塵極板煙灰進行清理,極板表面基本無煙灰,清理完成后,各個電場放電電壓如表3 所示。

表3 2021 年小修后電場放電電壓 kV
由表3 可以看出,每次小修清理完成后,當極板表面干凈、無積灰時,電收塵收塵電壓會迅速升至25 kV 以上,收塵效率顯著提升,基本可以達到95%以上,效果明顯。
3.3.1 電收塵入口煙氣溫度的影響
煙氣溫度對電除塵性能有重要影響,在煙塵條件困難的情況下尤其如此,電除塵器進口煙氣溫度主要根據(jù)冶煉生產(chǎn)過程和電除塵器的適宜操作溫度來選定,電除塵的操作溫度雖然視不同的煙氣成分和煙塵性質(zhì)而不同,但均應保持內(nèi)部各點溫度在煙氣的露點以上,適合用電除塵器捕集。通過對四個月的電收塵入口溫度和電收塵的收塵效率進行統(tǒng)計,同時對熱電偶進行校準,得出電收塵入口溫度和收塵效率的對比情況,如圖2 所示。通過對電收塵入口溫度調(diào)查分析,可以看出,隨著溫度升高,電收塵收塵效率提高。

圖2 電收塵入口溫度和收塵效率的對比
3.3.2 采取的措施
為提高煙氣溫度,在增加熔煉底吹爐入爐精礦配料時,適當提高入爐精礦中高硫精礦和燃料比例,保證入爐氧氣濃度,以增加爐內(nèi)反應釋放的熱量,提升煙氣溫度;其次由專人負責控制底吹爐直升煙道循環(huán)水進出口溫度,以減少熱量損失。這樣可保證電收塵入口溫度穩(wěn)定在380 ℃以上,提高電收塵收塵效率。
通過2 月份的調(diào)查分析,電收塵入口煙氣平均溫度在385 ℃,在此條件下,電收塵煙灰收集量平均每天達到17 斗,經(jīng)質(zhì)檢中心測定,收塵效率達到94.19%,基本達到目標,取得了較好的效果。
3.4.1 漏風率對收塵效率的影響
由于電收塵器漏風率影響收塵效率,所以在對電收塵器完成大修之后,都會進行氣密性試驗,而且在除塵刮板機出口都安裝了氣密性較好的行星閥,也就是說所有電收塵器基本上都可以滿足技術要求。但在運行數(shù)月后,尤其在12 月份,質(zhì)檢中心在對電收塵進行收塵效率測定時,發(fā)現(xiàn)漏風率較高,當月的收塵效率較低。
3.4.2 采取的措施
在系統(tǒng)小修時,對電收塵的殼體進行檢查,由于部分殼體長時間沒有更換,發(fā)現(xiàn)局部腐蝕有洞,造成漏風率較高。因此,在重新對殼體進行更換后,電收塵效率有明顯提高。
針對電收塵效率低的問題,通過采取定期清理電收塵極板、控制電收塵入口溫度在380 ℃以上、控制入爐精礦含水量穩(wěn)定在10%、降低漏風率四項措施,使得垣曲冶煉廠熔煉爐電收塵效率基本穩(wěn)定在96%。