劉俊生, 崔愛成, 宋繼超
(安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司, 河南 安陽 455133)
豫河球團(tuán)公司120 萬t 氧化球團(tuán)生產(chǎn)線采用鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯—環(huán)冷機生產(chǎn)工藝,設(shè)計生產(chǎn)能力為120 萬t/a,地處內(nèi)陸安陽,無自有礦山,無穩(wěn)定供礦源,所用精礦太雜、品種較多,導(dǎo)致所采購精礦粒度變化大,造球性能不穩(wěn)定,造成生產(chǎn)波動較大。通過磨礦系統(tǒng)的應(yīng)用,增進(jìn)了寬口徑配礦及改善了礦石表面成球特性,將精礦綜合粒度-200 目65%提高到90%以上,降低膨潤土(0.6 kg/t)的同時提高了生產(chǎn)的穩(wěn)定性,并將低價赤鐵礦配比提高到了40%,擴大了豫河資源的采購寬度。
但磨礦系統(tǒng)工藝復(fù)雜、設(shè)備較多,且陶瓷過濾板采用酸洗,經(jīng)常因為管道腐蝕、濾板堵塞、水溫過高等因素而影響生產(chǎn)。
磨礦系統(tǒng)工藝主要設(shè)備由2 臺球磨機型號MQY40-100、礦漿池、渣漿泵、分礦箱、6 臺陶瓷過濾機型號P80/16-C、真空泵、濾液泵、運輸帶和管道等組成,配套有供水、供電、供氣設(shè)備設(shè)施,球磨機開一備一,陶瓷過濾機開三備三。
磨礦系統(tǒng)工藝流程:細(xì)度為-200 目占65%混合精礦原料,經(jīng)運輸帶輸送進(jìn)入球磨機,球磨機內(nèi)加入鋼球和水與混合礦在球磨機內(nèi)研磨形成礦漿,礦漿經(jīng)過除渣后進(jìn)入礦漿池,進(jìn)入礦漿池內(nèi)的礦漿經(jīng)渣漿泵輸送到礦漿分配器,再經(jīng)過分流進(jìn)入各臺陶瓷過濾機,礦漿經(jīng)陶瓷過濾機礦水分離后,得到細(xì)度為-200目占90%以上的精礦粉,精礦粉再經(jīng)運輸帶輸送至下一道工序。
磨礦系統(tǒng)生產(chǎn)工藝流程圖見圖1。

圖1 磨礦系統(tǒng)工藝流程圖
磨礦系統(tǒng)循環(huán)水在整個生產(chǎn)過程中,按照環(huán)保要求,設(shè)計為內(nèi)部循環(huán),循環(huán)水箱總?cè)莘e為56 m3,磨礦系統(tǒng)用水量60 m3/h,循環(huán)水箱每小時循環(huán)一次,循環(huán)水溫度在夏季持續(xù)在50 ℃以上,礦漿溫度在55 ℃以上,系統(tǒng)循環(huán)水只能靠生產(chǎn)過程中的常溫精礦和循環(huán)水熱消耗補水(約50 t/d)降低溫度,循環(huán)水不能得到冷卻。球磨機軸瓦溫度55 ℃報警,60 ℃停機,正常生產(chǎn)時軸瓦溫度持續(xù)在報警溫度以上運行,時常發(fā)生停機現(xiàn)象,影響生產(chǎn)的連續(xù)性。同時因系統(tǒng)循環(huán)水溫度高,在磨礦生產(chǎn)過程中,現(xiàn)場產(chǎn)生大量煙汽,導(dǎo)致廠房內(nèi)溫度高、濕度大,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境差。
陶瓷過濾機濾板反沖洗水由濾液泵提供,在濾液閥打開排放時,反沖洗水壓力過低,不能起到?jīng)_洗濾板作用,過濾機循環(huán)使用周期縮短,倒機頻繁。濾液排放時,各臺過濾機排水壓力不均衡,導(dǎo)致距離遠(yuǎn)的過濾機壓力增大,濾液不能正常排放。同時因濾液水串聯(lián)排放,濾板經(jīng)常出現(xiàn)漏漿現(xiàn)象而不能及時發(fā)現(xiàn),循環(huán)水水質(zhì)變差,濾板透氣性、吸水性變差,陶瓷過濾機生產(chǎn)效率降低。
陶瓷過濾機排液系統(tǒng)由高、中、低三個液位點控制氣動閥實現(xiàn)濾液水的正常吸收和排放,用以保證過濾機系統(tǒng)壓力平衡,在生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)壓力不穩(wěn)、液位高報警停機,影響生產(chǎn)運行。
陶瓷過濾機在生產(chǎn)過程中,過濾板需要用硝酸清洗濾板微孔中殘留的微小精礦顆粒,得以提高濾板的透氣性,有效提升濾板循環(huán)使用,致使系統(tǒng)循環(huán)水中含少量硝酸,循環(huán)水具有一定酸性,從而具有腐蝕性,循環(huán)水管道為普通Ф273 mm 鋼管和Ф108 mm 鋼管,不具備防腐蝕性能,管道腐蝕嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)漏水漏漿現(xiàn)象,影響過濾機正常運行。
3.1.1 降低系統(tǒng)循環(huán)水溫度
要解決系統(tǒng)循環(huán)水溫度問題,增加循環(huán)水量和外因降溫是最為直接的方式,為此車間經(jīng)過研討,在廠房外墻邊新建水箱,水箱規(guī)格為10 m×4 m×4 m,與原水箱聯(lián)通使用,水箱上部建冷卻塔,冷卻塔規(guī)格4 m×4 m×4 m,考慮環(huán)境溫度的差異,冷卻塔設(shè)有旁通,冬季循環(huán)水不經(jīng)過冷卻塔,只使用水箱可滿足生產(chǎn)要求。經(jīng)過水箱擴容,系統(tǒng)循環(huán)水總儲水量達(dá)到200 m3以上,磨礦系統(tǒng)循環(huán)水溫度由原來50 ℃以上,降至40 ℃左右,磨礦生產(chǎn)逐漸穩(wěn)定順行。
3.1.2 改善磨礦系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境
為了降低磨礦生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含塵煙汽,改善現(xiàn)場工作環(huán)境,新建一套高效濕法除塵系統(tǒng)。該除塵器設(shè)計風(fēng)量為100 000 m3/h,煙塵發(fā)生源共計11 個,其中球磨機進(jìn)出口4 個、分配箱頂部1 個、陶瓷過濾機頂部6 個,所有煙塵發(fā)生源通過捕集罩、收塵管道、引流風(fēng)機、凈化裝置、除霧裝置等進(jìn)行集中凈化處理,各煙塵發(fā)生源的粉塵、蒸汽收集后,進(jìn)入濕法除塵器內(nèi)進(jìn)行處理。
除塵器內(nèi)部采用水幕湍板與旋流離心管組、多級除霧相結(jié)合的工藝,實現(xiàn)精細(xì)化收塵,除塵用水采用內(nèi)循環(huán)的方式,取消傳統(tǒng)濕法除塵所用的工藝水池,實現(xiàn)了污水零外排,設(shè)備內(nèi)部實現(xiàn)了集收塵、渣水分離、污水凈化、泥渣密閉外排、蒸汽冷凝、除霧消白等一體化功能。高效濕法除塵器實現(xiàn)了粉塵顆粒物排放濃度(質(zhì)量濃度)<10 mg/m3的排放要求,現(xiàn)場無可見煙汽,環(huán)境明顯得到改善。
3.2.1 陶瓷過濾機濾液泵反沖洗水及回水管道改進(jìn)
為保證濾板反沖洗水壓力穩(wěn)定,將反沖洗水由原來的濾液水改為系統(tǒng)循環(huán)水,保證了反沖洗壓力穩(wěn)定;陶瓷過濾機濾液泵回水管道由原來串聯(lián)管道排水改為單管并聯(lián)排水,在單管排水和循環(huán)水箱中間增加一緩沖水槽,每臺過濾機回水管均接至緩沖水槽,便于職工觀察各臺過濾機回水水質(zhì),發(fā)現(xiàn)那臺過濾機水質(zhì)變化,及時停機檢查處理,保證循環(huán)水水質(zhì)清潔,提升過濾機運行效率(見圖2)。
3.2.2 陶瓷過濾機濾液高位報警改進(jìn)
改進(jìn)措施:一是將濾液泵排放閥由DN50 的氣動截止閥改為DN50 電動調(diào)節(jié)閥(見圖2)。調(diào)節(jié)閥開、關(guān)度可以隨意調(diào)節(jié),并且整個運行過程大約需要5 s 左右,降低了因急速開停對濾液泵和管路造成的沖擊和振動。二是將調(diào)節(jié)閥的控制編入自控系統(tǒng)內(nèi),實現(xiàn)整個使用過程的自動控制。調(diào)節(jié)閥實現(xiàn)自動控制后,液位至排放點時,調(diào)節(jié)閥開至100%;液位至關(guān)閉點時,閥門關(guān)80%,保留20%,使泵進(jìn)入緩慢排放狀態(tài),機械密封不再受沖擊而損壞,電機電流處于穩(wěn)升和穩(wěn)降中,不再出現(xiàn)濾液高位報警停機。

圖2 陶瓷過濾機濾液系統(tǒng)改造
3.3.1 陶瓷過濾機循環(huán)水主管道改造
為解決過濾機循環(huán)水主管道腐蝕漏水問題,經(jīng)公司多方考察研討決定,將循環(huán)水主管道改為高密度聚乙烯材質(zhì)管道。高密度聚乙烯材質(zhì)無毒、無味、無臭,熔點為130 ℃,相對密度較高,具有良好的耐熱性和耐寒性,其化學(xué)穩(wěn)定性好,具有強耐腐蝕性和強耐磨性,使用壽命長,還具有較高的剛性和韌性,機械強度好,耐環(huán)境應(yīng)力開裂性較好。其各項良好的性能全部適用陶瓷過濾機循環(huán)水管道的要求,公司使用高密度聚乙烯管道后,循環(huán)水主管道使用壽命提升至4 年以上,解決了循環(huán)水主管道漏水、漏漿問題。
3.3.2 陶瓷過濾機循環(huán)水支管改造
陶瓷過濾機循環(huán)水支管改造,結(jié)合生產(chǎn)工藝和備件費用的實際情況,決定將循環(huán)水支管改為不銹鋼鋼管,同時采用利舊利廢改造。球團(tuán)生產(chǎn)布料系統(tǒng)大小球輥篩使用不銹鋼輥篩,材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,規(guī)格為Ф121 mm×4 200 mm×12 mm,具備一定的防腐蝕性能,滿足過濾機循環(huán)水使用,利用生產(chǎn)過程下線的不銹鋼輥篩,進(jìn)行切割、打磨、焊接,對過濾機供排水管道逐臺進(jìn)行改造。經(jīng)過改用不銹鋼輥篩后,循環(huán)水管道使用壽命,從原來不到6 個月延長至2 年以上,有效的提高了設(shè)備作業(yè)率,改善了現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境,降低了職工及維修人員的勞動強度。
通過一系列的改進(jìn),磨礦系統(tǒng)設(shè)備運行效率得到提高,精礦水分穩(wěn)定在了8%左右,精礦綜合力度-200 目從65%提高到90%以上,膨潤土配比降低了0.6%,從而提高了球團(tuán)品味;8%的水分成功地省去了精礦干燥環(huán)節(jié),僅煤氣每小時便可節(jié)省600~700 m3,降低了生產(chǎn)運行成本,改善了現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境。