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低負(fù)壓點火技術(shù)對燒結(jié)生產(chǎn)的影響★

2022-08-03 08:39:42侯向東王曉鴿
山西冶金 2022年3期

胡 銳, 侯向東, 王曉鴿, 張 霜

(1.山西工程職業(yè)學(xué)院, 山西 太原 030009;2.秦皇島金呈科技開發(fā)公司, 河北 秦皇島 066000)

燒結(jié)點火目的是供給表層燒結(jié)料以足夠的熱量,使其中的固體碳著火燃燒,同時在高溫?zé)煔庾饔孟赂稍镱A(yù)熱、燃燒和燒結(jié),產(chǎn)生一定液相黏結(jié)成塊,形成具有一定強(qiáng)度的燒結(jié)礦。點火是燒結(jié)的前奏,點火效果好壞直接影響燒結(jié)過程的正常進(jìn)行和燒結(jié)礦質(zhì)量。2019 年7 月,內(nèi)蒙古建龍將1 臺360 m2燒結(jié)機(jī)擴(kuò)容改造為405 m2燒結(jié)機(jī),臺車內(nèi)寬由4 m 加寬到4.5 m,臺車欄板由700 mm 加高到900 mm,同時加寬相應(yīng)混合料礦槽、圓輥給料機(jī)及點火爐。臺車的改造中,燒結(jié)機(jī)布料和點火尤為重要,生產(chǎn)中臺車邊部效應(yīng)加大,尤其使用高爐煤氣點火時,臺車邊部點火效果差,產(chǎn)生返礦量大,南北兩煙道的終點溫度差異大,控制終點位置難度大,燒結(jié)機(jī)寬度方向上的風(fēng)量和溫度分布不均衡,為此推行低負(fù)壓點火技術(shù)[1-2]。

2020 年8 月22 日—8 月25 日,由秦皇島金呈科技開發(fā)有限公司對內(nèi)蒙古建龍360 m2燒結(jié)機(jī)進(jìn)行低負(fù)壓點火技術(shù)改造,并于2020 年8 月26 日—10 月10 日進(jìn)行工業(yè)試驗,本文重點分析了該燒結(jié)機(jī)低負(fù)壓點火技術(shù)措施及改造前后燒結(jié)料層厚度、點火效果、高爐煤氣單耗、電耗、成礦率、燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、粒度、經(jīng)濟(jì)效益等變化。目前鋼鐵企業(yè)普遍存在點火負(fù)壓和燒結(jié)負(fù)壓基本相同(高負(fù)壓點火)的現(xiàn)狀,表現(xiàn)為燒結(jié)機(jī)所有風(fēng)箱負(fù)壓基本為一條水平線,風(fēng)箱之間竄風(fēng)嚴(yán)重,不符合燒結(jié)過程“五帶”形成工藝要求,因此,對燒結(jié)低負(fù)壓點火技術(shù)的實踐與應(yīng)用進(jìn)行分析具有重要的現(xiàn)實意義。

1 405 m2 燒結(jié)機(jī)低負(fù)壓點火技術(shù)改造試驗

秦皇島金呈科技開發(fā)有限公司于2020 年8 月22 日—8 月25 日對內(nèi)蒙古建龍360 m2燒結(jié)機(jī)進(jìn)行低負(fù)壓點火技術(shù)改造,采取的措施是:將上部風(fēng)箱隔板改為彈性密封裝置,使點火風(fēng)箱1 號與2 號、2 號與3 號之間成為一個獨立的單元體,徹底消除風(fēng)箱隔板竄風(fēng)的問題,改變低負(fù)壓點火技術(shù)的整體設(shè)計;將點火風(fēng)箱下部的風(fēng)量與排料分流,風(fēng)量通過電動蝶閥調(diào)控,控制點火負(fù)壓在10 kPa 以下任意值,排料采用雙層卸灰閥,以保證風(fēng)箱嚴(yán)密性,風(fēng)箱負(fù)壓穩(wěn)定;對風(fēng)管彎頭部位和電動蝶閥閥板部位采用耐磨沖刷材料進(jìn)行處理,以確保旁路風(fēng)管中風(fēng)量夾帶著的小顆粒料在沖刷時不開裂、開焊、漏洞。

在進(jìn)行燒結(jié)低負(fù)壓點火操作時,采用主控室遠(yuǎn)程操作來控制點火風(fēng)箱風(fēng)量閥門,可調(diào)整電動蝶閥開度在0°~180°范圍內(nèi),控制點火風(fēng)箱負(fù)壓在10 kPa以下任意值,實現(xiàn)低負(fù)壓點火;操作卸灰裝置時,每隔一定時間進(jìn)行間歇式自動卸灰操作,燒結(jié)機(jī)長時間停機(jī)時,可關(guān)閉控制箱電源,遇故障則檢查箱體內(nèi)是否卡料,通過檢修孔進(jìn)行清理;振動電機(jī)為不常使用設(shè)備,在分流礦倉內(nèi)產(chǎn)生嚴(yán)重積料時才會使用,使用時通過現(xiàn)場控制箱上的啟停按鈕進(jìn)行相應(yīng)操作,每次振動時間不超90s,并且要檢查振動電機(jī)固定螺栓是否有松動。

本次試驗中,取2020 年8 月12 日—8 月21 日作為基準(zhǔn)期,與8 月26 日—10 月10 日燒結(jié)基本不限產(chǎn)的情況進(jìn)行生產(chǎn)對比。為方便記錄,將基準(zhǔn)期試驗組標(biāo)記為1-1,8 月26 日—30 日試驗結(jié)果標(biāo)記為2-1,9 月1 日—5 日試驗結(jié)果標(biāo)記為2-2,9 月7 日—11 日試驗結(jié)果標(biāo)記為2-3,9 月23 日—25 日試驗結(jié)果標(biāo)記為2-4,10 月4 日—9 日試驗結(jié)果標(biāo)記為2-5。

2 低負(fù)壓點火技術(shù)對點火效果的影響

實施低負(fù)壓點火技術(shù)的同時,還進(jìn)行2 號主抽風(fēng)機(jī)風(fēng)量的21 000 m3/min 改造、主抽風(fēng)機(jī)三元流葉輪改造、南煙道取直改向以及拆除脫硫增壓風(fēng)機(jī)閥門操作。圖1 是改造前料層厚度為850 mm 的點火效果,圖2 是改造后料層厚度為900 mm 的點火效果,對比圖1和圖2 發(fā)現(xiàn),改造前料面點火泛黃欠火,而改造后料面點火通體青色,由此說明低負(fù)壓點火技術(shù)點火效果較好。

圖1 改造前料面點火的效果

圖2 改造后料面點火的效果

3 低負(fù)壓點火技術(shù)對主要原料配比的影響

低負(fù)壓點火改造前后主要原料配比對比情況如表1 所示。

表1 低負(fù)壓點火改造前后主要原料配比對比 %

由表1 可知,改造后精粉配比提高10 個百分點,停配粗顆粒超特粉,增配印度和麥克粉,混合返礦配比降低3 個百分點以上,按照料批750 t/h 測算,約提高產(chǎn)量360 t/d,這與低負(fù)壓點火技術(shù)改善料層透氣性、推行厚料慢機(jī)速、改善表面點火效果有一定關(guān)系。

4 低負(fù)壓點火技術(shù)對料層厚度、總管負(fù)壓、點火負(fù)壓、終點溫度的影響

圖3 是低負(fù)壓點火技術(shù)對料層厚度、總管負(fù)壓、點火負(fù)壓及終點溫度的影響結(jié)果。在實際試驗生產(chǎn)中,由于燒結(jié)限產(chǎn),將料批調(diào)整為830 t/h 和700 t/h 兩個檔。1 號、2 號點火風(fēng)箱負(fù)壓由15.8/16.3 kPa 降低到10 kPa 以下(可以在10 kPa 以下任意調(diào)整),實現(xiàn)低負(fù)壓點火,發(fā)現(xiàn)低負(fù)壓點火技術(shù)能夠自動順暢排放點火風(fēng)箱內(nèi)的積料,有效提高點火風(fēng)箱嚴(yán)密性。低負(fù)壓點火下,可保持原始料層透氣性,點火后料層由70 mm明顯收縮到50 mm 以內(nèi),料層厚度提高50 mm,實行厚料慢機(jī)速燒結(jié),主抽風(fēng)門開度降低5°,兩個煙道負(fù)壓趨于一致,終點溫度易于控制且升高50 ℃以上,同時還與主抽風(fēng)機(jī)三元流葉輪改造、南煙道取直改向以及拆除脫硫增壓風(fēng)機(jī)閥門后,阻力減小、風(fēng)量增大有密切關(guān)系[3]。點火負(fù)壓隨總管負(fù)壓的升降而同方向變化,但點火負(fù)壓電動蝶閥開度要向反方向調(diào)整。

圖3 低負(fù)壓點火技術(shù)對料層厚度、總管負(fù)壓、點火負(fù)壓及終點溫度的影響

5 低負(fù)壓點火技術(shù)對高爐煤氣單耗、電耗、料批、產(chǎn)量及成礦率的影響

圖4 低負(fù)壓點火技術(shù)對高爐煤氣單耗、電耗、料批、產(chǎn)量的影響

控制不同的點火負(fù)壓,高爐煤氣單耗降低幅度不同(見下頁圖5),點火負(fù)壓越低,煤氣單耗越低。需注意的是,因配加高爐重力灰和氧化鐵皮、高爐返焦配加比例不固定等因素的影響,在此對固體燃耗不做統(tǒng)計分析。實施低負(fù)壓點火和厚料慢機(jī)速操作,明顯改善了表層燒結(jié)礦固結(jié)強(qiáng)度,減少返礦量,改造前燒結(jié)成礦率為66%,改造后成礦率為69%,保守估算,燒結(jié)成礦率提高了3 個百分點,按照料批750 t/h 測算,提高產(chǎn)量3%。在一定總管負(fù)壓下,控制點火負(fù)壓越低,高爐煤氣單耗降低幅度越大。不影響垂燒速度情況下,控制點火負(fù)壓在6~8 kPa 較適宜。想要保持表層較長高溫點火時間就要實施低負(fù)壓點火。

圖5 不同點火負(fù)壓對高爐煤氣單耗降低幅度的影響大小

6 低負(fù)壓點火技術(shù)對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、粒度組成的影響

圖6、圖7 分別是低負(fù)壓點火技術(shù)對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度及粒度組成的影響結(jié)果,由此發(fā)現(xiàn)低負(fù)壓點火下,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度有所提高,堿度由1.83 降低到1.78,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度保持78.5%的水平。低負(fù)壓點火下,燒結(jié)礦外觀質(zhì)量明顯改善,入爐燒結(jié)礦粒級趨于均勻,>40 mm 大粒級和<10 mm 小粒級均約減少2.2 個百分點,10~40 mm 中間粒級增加4.2 個百分點。其中9月23 日—25 日和10 月4 日—9 日間,燒結(jié)礦>40 mm 粒級多是因600 t/h 小料批慢機(jī)速下燒結(jié)礦過燒所致。

圖6 低負(fù)壓點火技術(shù)對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度的影響

圖7 低負(fù)壓點火技術(shù)對燒結(jié)礦粒度組成的影響

7 低負(fù)壓技術(shù)對燒結(jié)效益影響

以燒結(jié)礦產(chǎn)量1.28 萬t/d,每年作業(yè)330 d,燒結(jié)礦制造費51 元/t,高爐煤氣單價0.1 元/m3,電單價0.43 元/(kW·h),保守測算低負(fù)壓點火“降低高爐煤氣7.38 m3/t,降低電耗0.05 kW·h/t,提產(chǎn)0.5%”的效益如下:

1)降低高爐煤氣單耗7.38 m3/t 創(chuàng)效311.73 萬元/年,計算過程為:7.381×1.28×330×0.1=311.73 萬元。

2)降低電耗0.05 kW·h/t 創(chuàng)效9.08 萬元/年,計算過程為:0.05×1.28×330×0.43=9.08 萬元。

3)提高燒結(jié)礦產(chǎn)量0.5%創(chuàng)效107.71 萬元/年,計算過程為:0.5%×1.28×330×51=107.71 萬元。

4)以上三項一年共創(chuàng)效428.52 萬元,低負(fù)壓點火改造投資130 萬元,投資回報時間為3.64 個月。

8 應(yīng)用效果

燒結(jié)低負(fù)壓點火是一項易實施、投資少、見效大的技術(shù)[4],具有很好的推廣價值。內(nèi)蒙古建龍實施燒結(jié)低負(fù)壓點火生產(chǎn)技術(shù)后,解決了燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱之間竄風(fēng)嚴(yán)重,所有風(fēng)箱負(fù)壓基本相同、點火風(fēng)箱負(fù)壓高的問題;解決了點火風(fēng)箱內(nèi)風(fēng)量與排料一起進(jìn)入風(fēng)箱支管,排料時開啟蝶閥,點火負(fù)壓波動大,以及因排料卡阻被迫使蝶閥處于常開狀態(tài),點火風(fēng)箱負(fù)壓高的問題;實現(xiàn)了“點火—燒結(jié)”分步進(jìn)行,區(qū)分點火段和燒結(jié)段,點火段控制點火參數(shù)對料面的作用,燒結(jié)段控制抽風(fēng)負(fù)壓對料層厚度的作用,即點火不抽風(fēng),達(dá)到點火工藝要求。

實施低負(fù)壓點火生產(chǎn)技術(shù)后,點火負(fù)壓可調(diào)可控,點火后料層收縮減小,料層厚度提高50 mm,高爐煤氣單耗降低7.38 m3/t,主抽風(fēng)機(jī)節(jié)省電耗,表層燒結(jié)成礦率提高,返礦率降低3 個百分點,燒結(jié)終點位置易于控制,且終點溫度提高50 ℃,燒結(jié)礦外觀質(zhì)量改善,入爐燒結(jié)礦粒度組成趨于均勻,取得可觀的效益。隨著燒結(jié)產(chǎn)能的不斷提高,低負(fù)壓點火的好處愈加凸顯,該技術(shù)將會在提高料層厚度、減輕主抽風(fēng)機(jī)負(fù)荷、降低固體燃耗等方面進(jìn)一步發(fā)揮其優(yōu)勢。

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