李江威, 張遼新, 李天宇
(中國石油獨山子石化公司塔里木石化分公司, 新疆庫爾勒 841000)
中石油獨山子石化公司塔里木石化分公司(簡稱塔石化公司)尿素裝置采用斯納姆氨汽提工藝,設計能力為年產80萬t尿素。氨汽提工藝具有技術可靠、自動化程度高、耐腐蝕性好、操作彈性大等特點。在尿素生產過程中,在高溫、高壓條件下,由于尿液、甲銨等多種物質共同作用導致的裝置腐蝕問題十分嚴重,已經成為制約裝置連續穩定運行的重要因素。
尿素生產裝置的防腐離不開各種防腐材料、設備的應用,例如合成塔、汽提塔的襯里都采用新型的防腐材料,裝置建成后,每臺設備與管線的耐腐蝕能力就基本固定了。在生產過程中,裝置加工何種原料(原料腐蝕性)、采取何種工藝路線(工藝操作條件)決定了裝置將會承受的腐蝕風險,因此從工藝控制方面進行防腐是防腐工作的重要部分。通過原料優化,降低腐蝕性介質的濃度,使原料中的腐蝕性介質濃度符合裝置設計值和材質耐腐蝕能力;在滿足工藝需要的同時設定相應的生產運行參數界限,破壞或改變主要腐蝕風險發生的條件,通過工藝參數調控改變腐蝕環境,阻止或減緩腐蝕反應。
合成尿素的原料氨和二氧化碳,以及成品尿素,單獨存在時對不銹鋼和鈦材均沒有顯著的腐蝕作用,但尿素合成反應中的尿液腐蝕性較強。腐蝕的類型屬于電化學腐蝕,發生腐蝕的原因可能有兩個方面。

(1)
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第二,在高溫、高壓下,尿素及其同分異構體氰酸銨有互變反應存在,氰酸銨在水中離解產生強還原性的氰酸根(CNO-),這種產物對金屬表面的鈍化膜也能產生活化腐蝕,腐蝕性很強。具體反應式為:
(3)
尿素合成塔是尿素高壓系統的核心設備,是整個裝置中發生尿素合成反應的場所。一方面,尿素合成塔大多為多層包扎,筒體的筒節之間采用深環焊縫,在焊接和使用過程中容易產生缺陷;另一方面,尿素合成塔內介質成分復雜,包括氨、二氧化碳、水、甲銨、尿素等,具有極強的腐蝕性,并且尿素合成塔內反應劇烈,溫度高、壓力高,運行中會產生多種形式的腐蝕。尿素合成塔頂封頭的環焊帶部位經常出現針孔腐蝕;固定合成塔出液管線上的卡子及相關部件經常出現磨蝕;襯里焊縫的邊沿處由于焊接時母材受溫度的影響,導致局部貧鉻等,運行幾年后就會出現刀狀腐蝕;合成塔上封頭的人孔處存在垢下腐蝕,由于保溫不佳也有一定的冷凝腐蝕;合成塔塔盤與塔壁的環隙之間存在著一定的沖刷腐蝕等[1]。
從尿素合成塔整體情況來看,尿素合成塔中部的腐蝕最嚴重,上部和下部的腐蝕程度基本相當。尿素合成塔中部為溫度最高的區域,而且該區域甲銨的濃度相對較高,因此中間部位的腐蝕最嚴重,襯里的減薄量最大。尿素合成塔的頂部雖然溫度比較高,但是尿液濃度比較高、甲銨液濃度比較低,所以腐蝕情況小于中部。
在氨汽提尿素裝置中,氨汽提塔是一個直立的管殼式換熱器,作用是通過將過剩氨在氨汽提塔受熱釋放出來,使氣相中的氨分壓增加、二氧化碳分壓降低,打破原來的氣液平衡。液相中的二氧化碳不斷解吸到氣相,從而使甲銨不斷分解。氨汽提塔換熱管頂部安裝有外插結構的分布管,塔內的介質成分包括氨、二氧化碳、水、甲銨、尿素等,操作溫度高、壓力高,運行條件苛刻。
從國內外尿素裝置的運行情況來看,氨汽提塔中易腐蝕的部位有:(1)換熱管頂端800 mm區域。該區域換熱管內部被腐蝕,管壁減薄均勻,尿素、甲銨溶液從換熱管頂部的汽提分布管小孔進入換熱管內, 使液體形成螺旋降液膜;流體的旋轉產生動能,沖刷換熱管內壁。該區域換熱管采用鈦材,相對于其他金屬,鈦的抗沖蝕能力差,因此沖刷腐蝕比較嚴重,且隨著負荷加大,管內流量升高, 腐蝕更加嚴重。換熱管上部是操作溫度最高的區域,溶液中溶解的氨、二氧化碳和惰性氣體在此區域蒸發, 腐蝕速率成倍增長,化學腐蝕最為劇烈,在沖刷腐蝕和化學腐蝕2種腐蝕環境下,換熱管上端成為整個設備中腐蝕最嚴重的部位[2]。(2)換熱管頂部封頭區域。該區域換熱管內壁容易形成沖刷腐蝕,塔石化公司尿素裝置氨汽提塔的上封頭在2015年腐蝕泄漏,不得不停工處理。(3)換熱管與管板焊縫處區域。該區域易腐蝕,塔石化公司尿素裝置在2014年發生過換熱管和下管板焊縫融合處有腐蝕裂紋,造成裝置停工。
尿素裝置中壓分解器為配套三合一設備,上部是分離器(V-102),中部是加熱器(E-102A/B),下部是液體儲罐(L-102)。其中,加熱器又分為兩段,上段E-102A采用0.55 MPa的增壓蒸汽作為熱源,下段E-102B采用氨汽提塔蒸汽冷凝液分離器(V-109)的蒸汽冷凝液作為熱源,其壓力為1.6~2.0 MPa,溫度為219 ℃。
從歷史運行情況來看,加熱器的換熱管比較容易發生腐蝕。一方面由于氨汽提塔液位的頻繁波動使進入分離器的介質量不穩定,對換熱管內壁造成沖擊;另一方面氨汽提塔殼側加熱蒸汽的波動,同樣對加熱器的換熱管外壁造成沖擊,極易產生沖刷腐蝕,尤其是在加熱蒸汽的進出口位置,沖刷更加嚴重。塔石化公司尿素裝置加熱器的換熱管曾發生嚴重的腐蝕泄漏事件,2011年4月發現加熱器換熱管可能泄漏,之后造成數次停車,同年8月檢修時堵管242根,運行4個月后再次發生腐蝕爆管事件,最終不得不更換設備。
尿液(甲銨溶液)是一種還原性介質,不銹鋼和鈦在不通氧的條件下,在尿液中屬活化腐蝕,而在通氧條件下,其表面生成一層完整致密的鈍化膜,把母材和腐蝕介質隔離,將活化腐蝕變為鈍化腐蝕,腐蝕速度成千倍下降。鈍化的具體過程是鈍化膜以鈍化腐蝕的速度溶解,同時新的鈍化膜以一定速度產生,使鈍化膜能保持一定厚度,形成動平衡,使材料具有耐腐蝕性。
尿素裝置的鈍化空氣加入點有2個,一個在壓縮機一段入口進入二氧化碳管線,隨二氧化碳進入尿素合成塔,為高壓合成系統及中壓分解系統提供防腐空氣,另一個在氨汽提塔下部,主要為氨汽提塔提供鈍化空氣。根據斯納姆氨汽提工藝要求,二氧化碳氣體的氧體積分數為0.2%~0.4%,氨汽提塔的鈍化空氣體積流量為65~84 m3/h。2020年塔石化公司二氧化碳氣體的氧體積分數化驗分析統計見表1。

表1 2020年二氧化碳氣體的氧體積分數化驗分析統計表
由表1可以看出:2020年裝置運行期間,二氧化碳氣體的氧體積分數滿足工藝要求,但是一直靠近指標下限,多數時間在0.20%~0.25%,全年有3次二氧化碳氣體的氧體積分數達到0.19%,低于控制指標。
由于儀表流量計的問題,進氨汽提塔的鈍化空氣量指示不準,2020年生產期間,尿素操作人員只能憑借鈍化空氣壓縮機(K-102)出口的壓力判斷鈍化空氣量是否滿足工藝生產。
超溫會加速設備腐蝕,超溫幅度越大,腐蝕速率越快;超溫時間越長,腐蝕越嚴重。因此,在正常生產中,要嚴格控制設備的運行溫度,盡量避免超溫現象的發生,若運行中發現系統超溫,應及時進行調整,將溫度控制到正常指標范圍。根據生產工藝要求及設備材質的限制,塔石化公司尿素裝置將氨汽提塔出液溫度(TI-1017)控制在 202~206 ℃,將中壓分解器出液溫度(TIC-1021)控制在155~160 ℃。
2020年塔石化公司尿素裝置關鍵溫度控制情況統計見表2。由表2可以看出:在2020年運行期間,TI-1017超溫次數較多,最高溫度達到了210.8 ℃,超過208 ℃的次數也較多。TI-1017超溫基本發生在開工階段,尿素合成塔反應不佳,出料不穩定,導致氨汽提塔液位不穩定,TI-1017難以控制,造成超溫,但是超溫時間都很短,多數情況下超溫在1 min以內。相較而言,TIC-1021超溫次數很少,最高溫度為163.2 ℃,幾次超溫也都發生在開工階段,原因同樣是系統出料不穩定,溫度難以控制。

表2 2020年尿素裝置關鍵溫度控制情況統計表
在尿素(甲銨溶液)中含有一定量的過剩氨,對降低腐蝕是有利的。氨的存在可以中和溶液的酸性,提高系統溶液的pH,使系統的酸性降低,從而抑制了氰酸和氰酸銨的生成,減少設備腐蝕。而水碳比增高降低了溶液中的氨濃度,易使氰酸或氰酸銨生成,同時也降低了溶液的pH,加劇了設備的腐蝕速度。根據生產工藝要求及材料限制,塔石化公司尿素裝置氨碳比控制在3.2~3.6,水碳比控制在0.5~0.7。
2020年塔石化公司尿素裝置氨碳比統計見表3。由表3可以看出:在2020年裝置運行中,尿素生產裝置的平均氨碳比在指標范圍內,靠近指標下限,同時氨碳比低于3.2的情況也存在,說明裝置的氨碳比總體滿足防腐的要求,但是還可以再優化。

表3 2020年尿素裝置氨碳比統計表
2020年尿素裝置水碳比統計見表4。由表4可以看出:系統的水碳比均在指標控制范圍內,沒有超出指標的情況,而且總體來看,水碳比靠近指標下限的情況偏多,說明該裝置對水碳比的控制較為合理,能達到較好的防腐效果。

表4 2020年尿素裝置水碳比統計表
封塔停車期間的防腐蝕控制也十分重要,如果操作和維護不當,一次停車造成的腐蝕,有可能比正常運行幾個月產生的腐蝕都嚴重。因此,掌握停車期間設備減緩腐蝕的方法和措施,對保護尿素高壓設備是非常重要的。
3.4.1 停車期間系統氨碳比的控制
由于高氨碳比可以減緩設備的腐蝕,因此,在停車前或停車時,適當增加系統氨的加入量,有利于停車封塔期間設備的防腐。計劃停車時,可以在停車之前適當提高送入系統的氨量,以提高系統停車期間的氨碳比。緊急停車時,只要不是因高壓氨泵引起的系統停車,可以在停車封塔時,適當延長氨泵向系統的送氨時間,以提高封塔期間系統的氨碳比。
塔石化分公司尿素裝置嚴格執行封塔停車時系統加氨的操作,以2020年3月30日裝置封塔停車為例,停車時系統加氨的情況見圖1。

圖1 2020年3月30日裝置停車時系統加氨的情況
由圖1可以看出:在二氧化碳退出后往尿素合成塔繼續加氨10 min,以達到提高氨碳比的目的。2020年塔石化公司尿素裝置封塔停車后加氨時間及封塔時間統計見表5。

表5 2020年尿素裝置封塔停車后加氨時間及封塔時間統計表
由表5可以看出:尿素裝置2020年共停工7次,封塔停車時系統加氨時間均達到10 min,提高了封塔期間系統內的氨碳比,起到了減緩腐蝕的作用。
3.4.2 停車期間封塔時間的控制
封塔時間對不銹鋼的腐蝕影響很大,正常生產過程中因加氧使鈍化膜保持穩定,而停車后不再加氧,系統壓力下降,部分液相轉向氣相,溶液中氧濃度減少,平衡狀態被打破,隨之固相中形成的不銹鋼表面的氧化膜被溶液溶解而破壞,造成腐蝕[3-4]。根據斯納姆氨汽提工藝的要求,尿素裝置封塔時間應盡量控制在24 h以內,最長不超過48 h。2020年塔石化尿素裝置封塔停車6次,排塔1次,封塔時間最短5 h,最長24.5 h,符合裝置的工藝防腐要求(見表5)。
對尿素裝置工藝防腐工作的建議如下:
(1)根據尿素裝置的腐蝕機理及運行現狀,進一步確定裝置的易腐蝕部位,包括易腐蝕的設備、設備附件、管線、法蘭等,制定有效的措施,持續進行監控。
(2)在儀表方面,分析鈍化空氣壓縮機出口流量計指示不準的原因,進行技術改造,使流量計能夠正常投用,以幫助操作人員判斷空氣壓縮機鈍化空氣量是否滿足生產要求。考慮增加氨碳比、水碳比的在線監測系統,使操作人員更加及時準確地判斷系統的氨碳比、水碳比,及時進行調整,不斷優化系統的工藝防腐條件。
(3)根據不同的封塔停車條件,嚴格限定封塔的時間。系統因斷氨而出現緊急停車,若停車前系統氨碳比一直控制在指標的下限運行,停車時又不能向系統多加氨,這種狀況下,封塔時間一般不宜超過12 h;緊急停車,若封塔時可以向系統加入一定量的氨,且停車前系統的氨碳比控制正常,則封塔時間不超過24 h;如果計劃停車,停車前2~3 h,逐漸將系統氨碳比、加空氣量控制在指標的上限,將水碳比控制在指標的下限運行,封塔時再保持向系統多送一定時間的氨,這種情況下封塔時間可以延長到48 h;若因鈍化空氣中斷而停車,或因設備出現不明原因的嚴重腐蝕而停車,則不宜封塔,應立即做排塔處理,查明原因、處理完成后重新升溫后鈍化開車。
尿素裝置易腐蝕的部位有尿素合成塔、氨汽提塔、中壓分解器等設備及相關的尿液、甲銨管線,這些部位需要在生產中重點監控。尿素裝置易發生腐蝕的時間階段為裝置波動及啟停階段。在生產中,應保證有足夠量的防腐空氣連續加入系統,使設備管道內壁生成完整的氧化膜,同時優化系統的物料配比,穩定生產,避免出現局部超溫、超壓現象。另一方面,應做好停工開工期間的工藝防腐控制,特別是嚴格控制封塔的時間,以及投料階段各工段的溫度控制,避免溫度驟升、驟降,使腐蝕加劇。