李佳飛
(山西蘭花科創(chuàng)田悅化肥分公司, 山西晉城 048102)
目前,國內尿素生產均采用尿素深度解吸水解系統(tǒng)(簡稱解吸水解系統(tǒng))來處理工藝生產過程中產生的工藝冷凝液,回收工藝冷凝液中的氨、CO2和尿素。解吸水解系統(tǒng)的工藝流程及原理見圖1。

圖1 解吸水解系統(tǒng)工藝流程圖
尿素裝置產生的工藝冷凝液(w(NH3)=5.5%,w(CO2)=2.5%,w(尿素)=1.5%)先進入解吸一塔,經過蒸汽加熱解吸出氨水中的游離氨和CO2,反應溫度為139 ℃。出解吸一塔的液體通過水解泵進入水解塔,水解塔通入2.4 MPa蒸汽將液體溫度提至190 ℃,水解塔出液(尿素質量分數(shù)降至5×10-6以下)進入解吸二塔后,通過閃蒸及蒸汽加熱將水解液中的游離氨和CO2再次解吸,水解塔氣相進入解吸一塔后,一起進入回流系統(tǒng)進行冷凝回收解吸出的氨和CO2。
然而隨著尿素生產裝置的擴產,工藝冷凝液量大幅增加,嚴重超出解吸水解系統(tǒng)的設計負荷,導致解吸水解系統(tǒng)不能滿足主系統(tǒng)生產要求,處理后的廢液不能正常達標,解吸水解系統(tǒng)調整空間小、操作難度大。大部分企業(yè)被迫投資新增1套解吸水解系統(tǒng),或者對解吸水解塔進行改造。工藝冷凝液中含有1.5%(質量分數(shù))左右的尿素,進入水解塔后消耗蒸汽提溫至160 ℃以上分解為氨和CO2,重新返回高壓系統(tǒng)合成尿素,勢必會增加能耗[1],若能直接回收工藝冷凝液中尿素,就可以節(jié)省能耗。
尿素解吸水解主要由游離氨分離和尿素水解2個反應完成。2個反應所需的溫度和停留時間不同,通過對解吸水解系統(tǒng)各點組分變化規(guī)律進行分析研究可知解吸一塔出液氨含量下降明顯,尿素含量基本不變[2-3]。由此可以確定技術方案,即將解吸一塔出液引出一部分經過新增冷卻器后,將140 ℃的解吸一塔解吸液降至45 ℃,然后通過新增回收泵將45 ℃的解吸一塔解吸液送至造粒粉塵洗滌系統(tǒng)代替冷凝液進行洗滌噴淋。該方案既減輕了解吸水解系統(tǒng)的負荷,又回收了工藝冷凝液中的尿素,同時減少了解吸水解系統(tǒng)的蒸汽用量。
改造后的工藝流程圖見圖2,具體改造步驟如下:

1—新增離心泵;2—新增板式冷卻器;3—水解泵;4—水解換熱器;5—粉塵洗滌循環(huán)泵。
(1)將解吸一塔出液總管引出DN50管道,進入新增板式冷卻器,將139 ℃的解吸一塔出液冷卻至45 ℃。
(2)冷卻后的解吸一塔出液通過新增離心泵送至造粒粉塵洗滌器。
(3)離心泵出口加裝遠傳溫度計,用于監(jiān)控送往造粒粉塵洗滌器的液體溫度,通過新增閥門C的開度對液體溫度進行調節(jié),控制液體溫度指標為40~50 ℃,從而保證造粒粉塵洗滌器的吸收效果。
(4)通過閥門A控制解吸一塔出液至造粒粉塵洗滌器的流量,保持解吸一塔出液量穩(wěn)定。若遇到解吸水解系統(tǒng)停車或異常不能正常供應噴淋液,可以關閉閥門A打開閥門B,恢復原冷凝液進行噴淋洗滌。
(5)尿素質量分數(shù)為1.1%的解吸一塔出液通過造粒洗滌器噴淋后進入尿素質量分數(shù)為60%的洗滌液,最終回收至蒸發(fā)系統(tǒng)提濃造粒[4]。
該技術方案主要用于降低解吸水解系統(tǒng)負荷,并直接回收工藝冷凝液中的尿素。
某企業(yè)解吸水解系統(tǒng)取樣分析組分數(shù)據(jù)見表1。

表1 解吸水解系統(tǒng)組分數(shù)據(jù)
由表1可以看出:工藝冷凝液通過解吸一塔后游離氨和CO2基本全部被解吸,工藝冷凝液中尿素在145 ℃以上才能加劇水解,然而解吸一塔的反應溫度為139 ℃,且工藝冷凝液在解吸一塔的停留時間短,所以工藝冷凝液經過解吸一塔后,尿素含量基本沒有變化,將解吸一塔出液經過冷卻送至造粒粉塵洗滌器,代替冷凝液對尿素粉塵進行噴淋洗滌。解吸水解體積流量為28 m3/h,造粒洗滌裝置噴淋用冷凝液體積流量為10 m3/h,若改用解吸一塔出液代替冷凝液,減少解吸水解系統(tǒng)負荷35%,年運行時間按照8 000 h、尿素質量分數(shù)按1.1%計算可得:每年可直接回收尿素880 t,每年節(jié)省冷凝液80 000 m3;冷凝液單價按7元/t計算,則年節(jié)約成本56萬元。
水解塔每年節(jié)省蒸汽量5 600 t(水解1 t工藝冷凝液需要蒸汽0.07 t),折標煤494.1 t。蒸汽單價按照120元/t計算,則每年可節(jié)約成本67.2萬元。
以某企業(yè)解吸水解系統(tǒng)為例,通過對解吸水解系統(tǒng)工藝原理進行分析,列表對比各點組分數(shù)據(jù),結合工藝裝置實際運行狀況,摸索組分變化規(guī)律,對工藝路線適當調整:將解吸一塔出液引出一部分進行降溫,然后送至造粒粉塵洗滌系統(tǒng)代替冷凝液進行洗滌噴淋。該改造方案每年可節(jié)約成本約123.2萬元,既節(jié)約了能耗,又保證了生產的穩(wěn)定運行。