付孝軍 曾先芝 林 靜 梅 戀 解艷芳
(武漢裕大華紡織有限公司,湖北武漢,430415)
2018 年我公司投資建成了10 萬錠全流程智能紡紗項目,該紡紗生產(chǎn)線智能化程度高。作為配套項目,我公司對轉(zhuǎn)杯紡生產(chǎn)流程進(jìn)行了梳并聯(lián)技術(shù)改造,縮短了工藝流程。現(xiàn)就梳并聯(lián)技術(shù)在轉(zhuǎn)杯紗生產(chǎn)流程中的應(yīng)用情況作以介紹。
由若干臺梳棉機與一臺單眼并條機組合成梳并聯(lián)合機,從梳棉到并條之間通過梳并聯(lián)連接裝置實現(xiàn)了連續(xù)化生產(chǎn)。取消了梳棉生條進(jìn)入棉條筒的過程,并條機也不必等待足夠多的生條筒儲備才能生產(chǎn)。經(jīng)過梳理后棉條中的纖維大部分呈后彎鉤狀,不經(jīng)過條筒倒條直接喂入并條機進(jìn)行并合牽伸,避免了因生條成形不良引發(fā)的意外牽伸、斷頭、黏條、雙條紡紗、毛條、回花增多等問題。由于梳棉、并條采用雙勻整技術(shù),應(yīng)用于轉(zhuǎn)杯紡紗生產(chǎn)線中減少了一道并條,使轉(zhuǎn)杯紗的品質(zhì)同樣有保障。我公司梳棉采用JWF1211 型梳棉機,并條采用JWF1316 型并條機。梳并聯(lián)技術(shù)輸送系統(tǒng)流程如圖1 所示。

圖1 梳并聯(lián)技術(shù)輸送系統(tǒng)流程圖
圖2 為一種梳并聯(lián)組合排布方式,采用單側(cè)四并合排布,即4 臺梳棉單機配1 臺單眼并條機,4臺梳棉機同向排列,中心距相同均為3 400 mm,并條機牽伸區(qū)中心線與緩存器“U”形出口中心同線。

圖2 四供一緩存式梳并聯(lián)合機組
棉層翻轉(zhuǎn)存儲裝置由上圈條器、“U”形管道傳輸裝置組成。核心部件是“U”形管道傳輸裝置,相對于上圈條盤做兩個運動:平行于錫林軸向的勻速往復(fù)運動和平行于梳棉機中心線的間隙運動,往復(fù)動程700 mm。在往復(fù)換向的同時,“U”形傳送帶作一次間隔運動,將棉層向“U”形管道出口方向推移,棉層經(jīng)過“U”形管道中經(jīng)180°(底部最低點位置)完成倒向,圈狀疊層棉條的頭端可無間斷地從棉條動態(tài)存儲器中引出。每圈位移量約等于棉條寬度(約15 mm),該參數(shù)可調(diào)。在環(huán)形傳送帶“U”形底的上層兩側(cè)設(shè)置位置傳感器。棉條位于“U”形通道側(cè)壁和傳送帶之間,接觸面與環(huán)形傳送帶以相同的速度運行,無滑移,減少棉條與通道的摩擦,有效解決“塌癟”問題。緩存器最大有效存儲量400 m~1 000 m,緩存器中棉條存儲量由高位、中位、低位3 個儲量位置傳感器控制,并將數(shù)據(jù)傳送給梳并聯(lián)輸送控制系統(tǒng)[1]。棉層翻轉(zhuǎn)存儲裝置關(guān)鍵結(jié)構(gòu)分別如圖3、圖4 和圖5所示。

圖3 緩存器

圖4 棉條在“U”形管道內(nèi)疊放

圖5 “U”形管道傳輸裝置
由導(dǎo)條架和集中控制系統(tǒng)實現(xiàn)棉條輸送。導(dǎo)條架上喂入棉條的最長長度L為:

式中:L為喂入棉條的最長長度(mm);L1為距并條最近的生條從離開緩存器到進(jìn)入并條機凹凸羅拉的距離(mm);N為并合根數(shù)(根)。
由公式(1)可知:棉條輸送距離較長,容易被拉斷或產(chǎn)生較大的意外牽伸,為了消除影響,棉條輸送裝置由伺服電機直接驅(qū)動,主動牽引翻轉(zhuǎn)存儲裝置中的棉條,輸送帶運行速度及存儲裝置橫向往復(fù)運動速度與梳棉機道夫速度實現(xiàn)聯(lián)動。
翻轉(zhuǎn)存儲裝置的棉條存儲量與梳棉機道夫的輸出速度形成閉環(huán)控制關(guān)系。在翻轉(zhuǎn)存儲裝置上裝有高位、中位、低位3 個儲量位置傳感器,用于控制梳棉機高速狀態(tài)下的3 種速度的切換。梳棉機道夫的運行速度,由翻轉(zhuǎn)存儲裝置中的棉條存儲量控制。棉條輸送裝置由并條機原主機控制,跟蹤并條機給棉羅拉運行速度。集中控制系統(tǒng)用于將梳棉機、翻轉(zhuǎn)存儲裝置、棉條輸送裝置、并條機的各電氣部分統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)連鎖控制關(guān)系。
為了達(dá)到并合及牽伸工藝要求,梳并聯(lián)并條的輸出線速度較高,并條機上圈條器轉(zhuǎn)速達(dá)500 r/min 以上,普通并條頂部圈條盤采用同步帶傳動,如果按同步帶方式傳動設(shè)計,高速性能受限,難以進(jìn)一步提速,容易發(fā)生開關(guān)車堵圈條器現(xiàn)象及同步帶斷帶故障增多。為此,梳并聯(lián)并條機采用了電子圈條技術(shù),用電子圈條器及驅(qū)動控制系統(tǒng)替代普通圈條器同步帶機械傳動方式。
電子圈條技術(shù)采用軸向永磁同步電機(俗稱盤式電機),與主電機同步驅(qū)動,具有轉(zhuǎn)動慣量小、低速大扭矩、動平衡好、結(jié)構(gòu)簡潔、節(jié)能等特點。最高轉(zhuǎn)速可達(dá)1 200 r/min,應(yīng)用電子圈條器提升了梳并聯(lián)技術(shù)提速空間[2]。
采用梳并聯(lián)技術(shù)后,并條機的臺時產(chǎn)量較高,而輸出條筒卷裝受限,換筒時間縮短??胀矁鋷焐俚脑?,將造成補筒頻率增加、缺筒停臺、生產(chǎn)效率下降等不利因素。采用大儲量空筒自動喂入裝置,一次可存放12 個空筒。大儲量空筒自動喂入裝置如圖6 所示。

圖6 大儲量空筒自動喂入裝置
梳并聯(lián)出條速度較高,在以再用棉為主的轉(zhuǎn)杯紗生產(chǎn)過程中,梳并聯(lián)技術(shù)操作重點是棉條通道部位的清潔要及時、徹底、干凈。表1 列出了重點部位的操作要求。

表1 梳并聯(lián)技術(shù)清潔操作周期表
原料投放比要相對穩(wěn)定,做好上包檢查工作。嚴(yán)格控制原料的含塵量小于1.5%。清梳濾塵花經(jīng)過廢棉處理后才能回用。控制車間清棉到梳并聯(lián)相對濕度在(55±2)%。加強門窗管理及增設(shè)溫濕度自動調(diào)節(jié)點位,確保梳棉機輸棉管道供棉量穩(wěn)定、波動小,穩(wěn)定梳棉條定量和牽伸效率。針對并條高速措施:牽伸膠輥進(jìn)行涂料處理防靜電,預(yù)防高速“噴花”現(xiàn)象。
梳并聯(lián)機臺參照梳棉機及并條機的維護(hù)方法,重點預(yù)防牽伸區(qū)高速后出現(xiàn)的溫升高問題。采取措施是:加油時預(yù)防梳并聯(lián)牽伸羅拉加油不到位造成的潤滑油溢出,確保潤滑可靠,牽伸區(qū)三天補一次油;每日點檢查看傳動平穩(wěn)狀況,確保膠帶無跑偏現(xiàn)象;每半年校檢一次前羅拉,確保彎空不大于0.03 mm。每半年用煤油清洗金屬濾網(wǎng),避免糊網(wǎng)、堵塞,保證牽伸區(qū)吸塵負(fù)壓。
采用梳并聯(lián)技術(shù)紡制C 28.1 tex 轉(zhuǎn)杯紗的主要工藝參數(shù):梳棉定量35 g/5 m,梳棉出條速度89 m/min,并條定量23 g/5 m,并合數(shù)4 根,后區(qū)牽伸1.2 倍,總牽伸6.09 倍,并條出條速度540 m/min。梳并聯(lián)棉條重量不勻率0.4%,棉條條干CV值1.5%,C 28.1 tex 轉(zhuǎn)杯紗條干CV值12.8%。
我公司共配置3 套四并一梳并聯(lián)設(shè)備,供應(yīng)5臺JWF1616 型轉(zhuǎn)杯紡紗機,3 班24 h 生產(chǎn),日產(chǎn)純棉28.1 tex~84.4 tex 轉(zhuǎn)杯紗10 t。在用工方面,節(jié)省梳棉機棉條筒換筒、運筒、并條機后換筒生頭工作量,每班減少2 人,3 班節(jié)省6 人,減少用工40%。操作簡化,轉(zhuǎn)崗工人短時間培訓(xùn)即可上崗操作。梳并聯(lián)與傳統(tǒng)生產(chǎn)流程用工對比見表2。

表2 日產(chǎn)10 t 轉(zhuǎn)杯紗用工對比
目前梳并聯(lián)每日停機做清潔時間累計在2 h以內(nèi),生產(chǎn)效率在92%左右。此外,采用梳并聯(lián)后基本無梳棉、并條回花,提高了制成率。
理論上梳并聯(lián)出條速度可達(dá)700 m/min 以上,剛投入運行時,梳并聯(lián)出條速度350 m/min,而后提速到540 m/min,但進(jìn)一步提速遇到瓶頸。遇到的主要問題是牽伸區(qū)域飛花積聚嚴(yán)重,容易附入棉條中,轉(zhuǎn)杯紡運行效率由95%降到80%。
我公司在國內(nèi)率先開展了梳并聯(lián)技術(shù)在轉(zhuǎn)杯紡生產(chǎn)線中的應(yīng)用攻關(guān),并投入了日常運行生產(chǎn)。梳并聯(lián)是實現(xiàn)梳棉和并條工序連接自動化生產(chǎn)的技術(shù),順應(yīng)了棉紡行業(yè)發(fā)展方向,推廣應(yīng)用此項技術(shù)有利于提升生產(chǎn)線自動化水平,緩解用工緊張的矛盾,應(yīng)用前景較為廣闊。兩年多來,設(shè)備運行穩(wěn)定,純棉28.1 tex~84.4 tex 轉(zhuǎn)杯紗成紗質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到USTER 2018 公報25%~50%的水平,減少生產(chǎn)用工40%,總結(jié)出了梳并聯(lián)技術(shù)在轉(zhuǎn)杯紡流程中的生產(chǎn)管理、操作及設(shè)備維護(hù)的系統(tǒng)方法。如何避免梳并聯(lián)技術(shù)高產(chǎn)后,紗疵增加造成的轉(zhuǎn)杯紡紗效率下降問題,是我們下一階段重點攻關(guān)課題。