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馬鋼4#3200 m3高爐主要操作制度的探索

2022-06-11 01:12:38王志堂錢章秀馬鞍山鋼鐵股份有限公司煉鐵總廠安徽冶金科技職業(yè)學院安徽馬鞍山43000

陳 軍,劉 洋,劉 響,王志堂,錢章秀(.馬鞍山鋼鐵股份有限公司煉鐵總廠;.安徽冶金科技職業(yè)學院 安徽馬鞍山 43000)

馬鋼4#高爐2016年9月開爐投產(chǎn)后,高爐總體保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢,但局部爐型不穩(wěn)定的局面一直沒能得到較好的解決,同時隨著外圍條件的波動尤其2018年8月份后,受到多種因素的影響,爐缸活躍性出現(xiàn)明顯的下降,爐況穩(wěn)定程度下降,各項指標出現(xiàn)相應的下滑態(tài)勢。針對這種情況,4#高爐從活躍爐缸、穩(wěn)定氣流、改善爐型幾個方面入手,在高爐原先的操作制度的基礎上,結(jié)合當時的原燃料條件對操作制度系統(tǒng)謀劃梯度控制,取得較好的效果,爐況穩(wěn)定性大幅提升。

1 第一階段活躍爐缸

1.1 爐缸狀態(tài)下滑的表現(xiàn)

(1) 爐缸活躍性指數(shù)下降

4號爐2018年7月上旬開始爐缸活躍指數(shù)開始下降,7月8日-8月20日低于2017年下半年平均水平(5.53)次數(shù)26次,占比59%,特別是檢修過后,8月9日-20日活躍指數(shù)平均5.46,最低4.93,表明爐缸工作下降明顯。

(2) 死焦堆潔凈指數(shù)(DCI)下降

從死焦堆潔凈指數(shù)變化來看,進入7月后持續(xù)呈下降趨勢,8月份降至209,表明爐缸死料堆透液性變差,爐缸活躍性下降(見圖1)。

圖1 DCI指數(shù)情況

(3) 爐芯、側(cè)壁溫度變化

爐芯溫度從6月17日開始持續(xù)呈下降趨勢,尤其是7月12日以后,爐芯溫度與側(cè)壁溫度形成一個明顯“剪刀差”,表明爐缸活躍性下降,環(huán)流增加,爐芯持續(xù)下降溫度最低269 ℃,達到歷史最低點,表明爐缸狀態(tài)下滑。

(4) 鐵口卡焦情況

從鐵口卡焦次數(shù)來看,6-8月鐵口的卡焦次數(shù)顯著增加,表明爐缸活躍性下降。

圖2 鐵口卡焦情況

(5) 主要操作參數(shù)和爐型情況

從高爐操作參數(shù)變化來看,高爐接受風量能力下降,渣皮掛不住,加風后或壓差稍高,極易出現(xiàn)水溫差大幅上升不可控的情況,從壁體溫度變化趨勢來看,首先是爐腹5層壁體溫度出現(xiàn)波動,后續(xù)逐步帶動上部壁體溫度整體波動,且持續(xù)時間長,說明加風后邊緣通氣量增加明顯,中心吹不透,表明中心死料堆偏“肥大”。

圖3 壓差和水溫差

1.2 針對措施

(1)適當負荷強度 控氧保風,提動能活躍爐缸

維持全焦負荷4.40相對能接受的退守平臺,控制氧量,在爐況能接受的基礎上逐步提升風量,提高鼓風動能,進一步吹活爐缸,減輕爐缸的工作壓力,消弱因爐缸死料柱相對肥大,爐缸工作不均勻?qū)饬鞣植疾豢煽爻潭葞淼挠绊懗潭取?/p>

(2)渣鐵處理調(diào)整

結(jié)合高爐冶強實際出鐵狀態(tài)出鐵模式做相應的的優(yōu)化調(diào)整:在保證鐵水流速和來渣時間的前提下,逐步將鉆桿由62.5 mm下調(diào)至為57.5 mm鉆桿,同時適當控制開口間隔。調(diào)整后,兩邊出鐵時間穩(wěn)定性好轉(zhuǎn),鐵次下降,爐前勞動強度相應下降。

(3)熱制度、造渣制度調(diào)整

爐溫控制水平由0.35%-0.55%提高至0.40%-0.60%,鐵水物理熱>1500 ℃,同時適當下調(diào)爐渣堿度,控制渣堿度1.15-1.20,保證充沛的缸溫及合適的渣鐵流動性,為活躍爐缸創(chuàng)造條件。

1.3 處理效果

通過以上措施的調(diào)整,各項爐缸表征指數(shù)逐步穩(wěn)定,兩鐵口出鐵渣明顯改善,出鐵時間和鐵量差逐步改善。爐缸活躍性指數(shù)、DCI指數(shù)、爐芯溫度等指標穩(wěn)定后于9月18日開始回升,側(cè)壁溫度下降,高爐產(chǎn)量逐步回升至7800t/d水平。

2 第二階段控制兩道氣流合理分配

經(jīng)過第一階段措施爐缸活躍性得到改善,高爐風量能夠站穩(wěn)5750 m3/min,但壁體溫度波動大現(xiàn)象仍未得到有效消除,同時強化冶煉困難,通過分析認為主要限制環(huán)節(jié)是布料角度偏大,中心漏斗偏大易滑料導致中心氣流穩(wěn)定性差所致,需要構(gòu)建更適宜的礦焦平臺和漏斗來得到合理的兩道氣流分配。

圖4 產(chǎn)量燃料比變化趨勢

2.1 調(diào)整方案

(1)確立調(diào)整方向:繼續(xù)保留中心加焦的布料模式,結(jié)合國內(nèi)外高爐操作經(jīng)驗,調(diào)整后實現(xiàn)平臺寬度1.5 m-1.8 m穩(wěn)定平臺,邊緣形成200 mm-300 mm倒角,形成合理的兩道煤氣流分布。

(2)方案目標設定:根據(jù)邊緣形成倒角200 mm-300 mm、平臺寬度1.5 m-1.8 m選擇目標最外檔料流邊緣距離爐墻500 mm-600 mm,最內(nèi)檔質(zhì)心位置距爐墻1800 mm-2100 mm位置,以此為目標進行調(diào)整。

(3)調(diào)整方式選擇:一般布料矩陣角度的調(diào)整方式采用平移整體平臺角度,但存在較大的缺陷,平移平臺角度時各角度落點均發(fā)生變化,且越往中心變動量越大,不利于氣流穩(wěn)定,因此此次4#爐調(diào)整采用中心加檔,邊緣減檔,保持基礎平臺的穩(wěn)定的方式,平穩(wěn)的實現(xiàn)了整體質(zhì)心角度大幅調(diào)整。

2.2 具體實施調(diào)整階段

(1)根據(jù)調(diào)整方案,9月5日進行了第一次中心加檔操作,拓寬平臺,選擇第一次加檔角度30.5°,調(diào)整過后中心穩(wěn)定性明顯增強(表1)。

表1 第一次加檔調(diào)整

(2)根據(jù)爐況的變化,9月23日-24日分步減掉10檔礦焦,向形成邊緣倒角過渡, 25日根據(jù)中心氣流變化,再次進行進行中心加檔操作穩(wěn)定平臺漏斗,調(diào)整過后,中心氣流集中度明顯增強,前期形成中心“大餅”消除(表2)。

表2 第二次加檔調(diào)整

(3)優(yōu)化調(diào)整階段(10月1日-17日)

經(jīng)過9月份調(diào)整,氣流穩(wěn)定性顯著增強,壁體溫度波動減緩,但壁體銅冷段出現(xiàn)水溫差偏低現(xiàn)象,同時壓差水平上升,因此之前的基礎上從控制合理爐型和平衡兩道氣流分布出發(fā),對布料矩陣做了進一步優(yōu)化調(diào)整。

10月1日、6日對邊緣礦焦角度進行錯檔和內(nèi)移操作(維持圈數(shù)),嘗試調(diào)整邊緣倒角,疏導邊緣氣流,但效果不佳(表3)。

表3 調(diào)整邊緣倒角

為穩(wěn)定中心,疏導中心、邊緣兩道氣流,10月10日中心焦比例由17.6%提高至22.2%。

10月15日、17日分步去掉9檔礦石,進一步調(diào)整邊緣倒角深度和寬度,疏導邊緣氣流,調(diào)整過后,壓差緩解,跑礦量上升基本達到方案設定目標。

(4)上部制度的基本確立

通過上述的調(diào)整過后,4號爐形成了基本的上部操作制度如下:

1.焦炭平臺角差11°左右,礦石平臺角差8.5°左右。

2.礦平臺面積分布情況:外環(huán)/平臺/漏斗的面積分布接近三等分。

3.礦石外擋布料外邊緣距爐墻600 mm,初步判斷形成倒角。

4.礦平臺寬度1.6 m。

5.整個調(diào)整過程保持料線不變,嚴格控制礦石和焦炭料流,礦石:950-1150 kg/s,焦炭:140-150 kg/s。

3 第三階段優(yōu)化鞏固階段

4高爐上部制度的基本確立后,為了更好的結(jié)合高爐實際,對下部的制度作了進一步的配合調(diào)整優(yōu)化。

3.1 送風參數(shù)的匹配

在上部制度的調(diào)整過程中逐漸意識到,高爐的之前的送風參數(shù)存在一定的不合理性,長期追求過高的風速,出發(fā)點是為了得到較高的風速動能,更好活化爐缸,帶動氣流的穩(wěn)定。但是過高的風速也容易造成爐缸中心相對過吹,中心煤氣流出現(xiàn)互相擾動,反而帶來煤氣流不穩(wěn)。

(1)11月中旬后逐漸對原先煤氣量做了相應的控制煤氣指數(shù)從原先65±0.5控至63±0.5水平,爐頂煤氣流速從原先的1.15-1.22,控至1.05-1.10水平,控制煤氣量后兩道氣流沒有出現(xiàn)相應趨弱,從氣流的表現(xiàn)來看,壓量水平下降,165kpa降至155kpa水平,兩道氣流更趨合理。

(2)渣鐵制度的進一步配合調(diào)整

結(jié)合爐缸實際狀態(tài),10月鉆桿直徑穩(wěn)定→57.5 mm,控制開口間隔,出鐵次數(shù)顯著下降,維持在11-12(爐/天),開口間隔-5-0(min),斷渣時間<25 min。渣鐵處理的穩(wěn)定給上部制度調(diào)整帶來更大的空間。

(3)優(yōu)化入爐焦炭控制, 擴大中心焦炭粒度

為了能進一步穩(wěn)定中心氣流,結(jié)合4號爐焦炭品種多的問題,最大限度的削弱,多品種焦炭帶來的混合層效應,針對性調(diào)整,控制焦炭分倉打料,擴大中心位置焦炭篩網(wǎng)(5B:25mm→28mm;6B:22mm→25mm),同時嚴控T/H值,保證精料入爐。

4 生產(chǎn)效果

(1)爐型的穩(wěn)定大幅提升,局部渣皮脫落的不穩(wěn)定性現(xiàn)象得到較好改善,水溫差的穩(wěn)定性顯著提升,見圖5:

圖5 冷卻壁水溫差變化趨勢

(2)爐溫的穩(wěn)定性更加可控,硅偏差顯著的下降,σqi水平從0.12下降至0.06水平,也進一步表明氣流的相對穩(wěn)定。

(3)2018年主要指標情況

日期系數(shù)全焦比煤比操作燃料比風溫ηco休風率%1月2.45349154486120647.9202月2.39370146486119748.340.323月2.393364153486119448.311.794月2.392365145488120047.5405月2.369371134490118246.762.36月2.456367137492119646.5907月2.49359140492119546.6208月2.313365141500116646.33.79月2.424377140494118146.96010月2.448382137496117646.00011月2.447383135497116845.83012月2.336387132497118246.033.2

5 結(jié)語

(1)在一定冶煉條件下,相對合適料制能很大程度的削弱原燃料等外圍波動是對爐況的干擾。

(2)爐缸狀態(tài)的的好壞是高爐穩(wěn)定的基礎,爐況出現(xiàn)波動是一定要找準問題主要矛盾所在,有針對的調(diào)劑,才能取得預期的效果。

(3)需要較大幅度調(diào)整平臺的質(zhì)心角度時,通過中心或邊緣加減檔的方式,能減少平移過程中因爐料落點位置改變,混合效應變化帶來的影響。

(4)合適風速動能能帶來最限度的氣流的改善,高爐要從自身情況出發(fā),探索最佳的風速動能的匹配。

(5)合適渣鐵處理模式是爐況穩(wěn)定基礎,也給高爐的過程控制提供更加寬松的調(diào)整空間。

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