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馬鋼4#3200m3高爐悶爐4天實踐

2022-06-11 01:35:54陳秀山馬鋼股份公司煉鐵總廠安徽馬鞍山240032

陳秀山,侯 軍(馬鋼股份公司煉鐵總廠,安徽馬鞍山 240032)

馬鋼4號高爐于2016年9月6日高爐點火開爐,10天快速達產(chǎn),高爐保持長周期穩(wěn)定順行。由于馬鋼焦炭資源短缺,4號高爐外購焦使用比例達80%以上,2020年7月份,由于長江中下游地區(qū)連續(xù)大雨,形成洪澇災害,外購焦炭鐵路運輸中斷,焦炭庫存已到底線,公司決定4號高爐于2020年7月16日~7月20日進行悶爐4天。悶爐采用正常料線封爐操作,休風后先按長期休風程序點火,然后轉入悶爐程序。

1 休風前的準備

休風前高爐要處于良好的順行狀態(tài),休風前一天爐內(nèi)適當減輕礦焦比,降低爐渣堿度,改善透氣、透液性,保證爐溫充沛,鐵水物理熱1500 ℃以上,渣鐵流動性良好,爐缸活躍。休風前備齊休風用料,提前取樣分析,保證有對應的成分入爐。

爐體作業(yè)區(qū)加強對冷卻設備的查漏,這是悶爐是否成功的關鍵,作業(yè)區(qū)跟蹤監(jiān)控膨脹罐水位、軟水補水及爐頂煤氣中氫氣含量的變化情況,并對軟水系統(tǒng)、工業(yè)水系統(tǒng)安排查漏工作,確保高爐水系統(tǒng)無漏水點。7月16日12點前對32個風口小套排查一遍,若發(fā)現(xiàn)漏水小套及時適當控水。休風前通知泵房調整軟水系統(tǒng)進水溫度確保在休風時沒有冷卻設備向爐內(nèi)漏水。高爐休風前一周具體參數(shù)見表 1。

表1 休風前一周爐況主要參數(shù)

2 休風操作

鑒于4號高爐自開爐來不到4年,沒有發(fā)現(xiàn)漏水冷板,高爐一直保持長周期穩(wěn)定順行,為了縮短高爐溫時間,快速恢復爐況,此次封爐料負荷做了加重的嘗試,對封爐料的負荷和堿度進行認真計算,參照以往封爐經(jīng)驗,對料段負荷進行了調整,爐腹中下料段的負荷達到3.85,凈焦和輕料放在爐腹上部至爐身中部,爐身上部負荷加重到3.51。凈焦量只有160噸,4段封爐料焦炭負荷達到了3.39,休風料加入輔料錳礦、螢石、按渣比325 kg/t、渣中(Al2O3)%<16.5%配料,上空焦時帶酸料調劑渣系,固定焦批20 t左右,調整礦批85-87 t,見表2。

表2 封爐料四段配料單

這次封爐料的焦炭負荷達到3.39,減礦率只有26%,比以往封爐料的負荷都高,具有挑戰(zhàn)性,對復風后風溫、煤量的盡早利用提出了更高要求,休風維持正常的料制。

3 悶爐操作

7月16日12:46高爐休風,這次休風操作是為悶爐準備,爐體部分不作大的計劃檢修項目,經(jīng)檢查沒有漏水的風口中、小套,經(jīng)休風、爐頂點火后,直接安排人員拆卸直吹管,用炮泥堵嚴全部風口,用黃沙填充,再用黃油涂抹密封,熱風支管平法蘭用盲板封堵。

3.1 爐體保溫

休風前通知泵房調整軟水系統(tǒng)進水溫度,軟水進水溫度提到44℃左右,高爐休風期間,關死爐頂灑水截止閥及爐體氮氣總閥,爐頂灑水槍支管氮氣和進水閥門全部關閉、進水金屬軟管脫開,有效杜絕向爐內(nèi)漏水。

悶爐期間爐體作業(yè)區(qū)要認真觀察軟水系統(tǒng)水位若發(fā)現(xiàn)異常及時組織排查,如果有小套漏水的要立即切斷工業(yè)水并將工業(yè)水進出水閥門關死,立即安排更換,如果發(fā)現(xiàn)冷卻壁破損,將漏水通道進出水閥門關閉(并確認閥門有效切斷),立即組織處理。

悶爐期間將十字測溫桿循環(huán)水量控60%左右。爐體操作人員要實時跟蹤監(jiān)控四根上升管的溫度變化,若發(fā)現(xiàn)異常,要及時匯報給高爐爐長并組織排查。

休風后5小時常壓泵組停一臺、增壓泵組停一臺。本體軟水系統(tǒng)流量由5000 m3/h減小到3000 m3/h左右;7月17日17:00爐底水量600 m3/h左右減至500 m3/h。

悶爐期間四班2小時一次做好風口和盲板密封狀態(tài)的巡視和記錄工作,若發(fā)現(xiàn)異常及時向工長匯報;復風前6小時將軟水、工業(yè)水系統(tǒng)水量、水壓、進水溫調控到正常生產(chǎn)狀態(tài)。這些措施確保了下部封堵的嚴密性,爐頂溫度緩慢降低,說明下部密封效果較好。

3.2 熱風爐保溫

為了保證風溫在復風后能充分利用,制定了《熱風爐燒爐保溫預案》,休風前,熱風爐燒爐按正常爐序燒爐,保證風溫要求。休風12小時后,三座熱風爐進行保溫燒爐,將煙氣溫度燒至380 ℃,保證拱頂溫度燒至1300 ℃以上,停止燒爐,進行悶爐。由于熱風爐內(nèi)襯采用硅磚拱頂,拱頂溫度最低溫度不能低于900 ℃,因此熱風爐在高爐檢修期間根據(jù)拱頂和爐箅子溫度實際情況進行燒爐和逆送風操作。

4 復風爐況恢復

復風堵8個風口,復風進風面積由0.417 m2縮為0.3105 m2。復風料負荷為4.0,料線為2.5 m,悶爐4天,料線下降1.7 m。復風時裝料制度與休風料制相同。

4.1 風量快速恢復

7月20日12:13高爐復風,風量2000 m3/min,熱風壓力70 kPa, 30分鐘后煤氣取樣分析,CO>18%,O2≤0.8%,結果合格引煤氣。37分鐘料動,料線2.52 m,高爐快速恢復風量,2小時后風量恢復到正常風量的77%即4500 m3/min水平,3小時后高爐開始噴煤,由于在17:40~18:34,供4號高爐的高壓泵組1號水泵故障,常壓水壓由0.94 MPa下降到0.35 MPa,導致高爐爐體水溫差急劇升高,高爐被迫慢風至118 kPa。19:25開始富氧6000 m3/h,20:00高爐風量恢復到80%即4730 m3/min。由于在復風前供4號高爐的大風機沒有啟動成功,只有啟動備用風機,目前的風量已經(jīng)達到備用風機的最大保險風量了,高爐復風參數(shù)趨勢見圖1。

圖1 復風參數(shù)趨勢圖

4.2 爐外操業(yè)

開爐成功的關鍵是爐前出鐵,一般情況下,進風總量達160000—200000 m3時打開鐵口,爐前已經(jīng)做好應對各種情況的預案,鐵口預埋氧槍已經(jīng)做好準備,復風后打開鐵口出現(xiàn)空噴,說明風口與鐵口是貫通的,沒有用氧槍。渣鐵溝維護好后用煤氣進行保溫,鐵口黃沙鋪好,主溝及渣溝作好沙壩,開口鉆頭選用?70 mm,如開口全鐵,使用撇渣器,鐵入罐;如果先來渣,渣進干渣坑,見鐵或來風堵口。出鐵量如小于100 t,溝清理干凈后立即組織出二次鐵,鐵口深度按3200 mm控制,出鐵模式原則上采用單鐵口作業(yè)。

送風后2小時爐前開2號鐵口,鐵口空噴后堵口。15:05打開4號鐵口出鐵,鐵水流動性良好,清理好沙壩,吊起撇渣器前的閘板,鐵水直接過撇渣器,來渣后直接沖水渣,出鐵116噸,爐前出鐵順利。

4.3 上下部參數(shù)及熱制度平衡

由于封爐料負荷偏重,復風后重負荷料很快到達風口,爐溫控制的好壞直接影響恢復爐況的進程。熱風系統(tǒng)保溫較好,復風1小時后,風溫就上升到1050 ℃,3小時后開始噴煤,風溫已經(jīng)達到1115 ℃水平,5小時后富氧6000 m3/h,確保了爐缸熱量的穩(wěn)定。復風后前7罐鐵水成分見表3。

表3 鐵水成分表,%

從表中可以看出,復風后沒有出現(xiàn)鑄造鐵,最高[Si]只有1.22%,且逐步下降到合適水平, [Mn]在0.70%左右與開爐料核料結果基本一致,[S]含量在0.043%水平,比預期較高,影響了高爐物理熱,在渣堿度平衡方面值得反思和改進,總體渣鐵流動性良好。

高爐按照正常檢修時爐況恢復,積極用風,快速捅風口,活躍爐缸,理論燃燒溫度控制在2200 ℃左右,頂壓正常使用,鼓風動能保持在140 kJ水平,變料模式不作調整,盡量保持原先煤氣流分布的穩(wěn)定。受備用風機影響,開爐后風量只能恢復到4700 m3/min水平,暫時保留4個堵風口,確保鼓風動能和風口風速,21日4:44,大風機檢修好投入使用,高爐逐步捅開風口加風,到20:10,高爐捅開26號風口,開始全風操作。高爐煤量、富氧恢復至正常水平。復風后主要參數(shù)見表3。

表3 高爐復風后氣流調整主要參數(shù)

5 結語

一般悶爐4天的高爐,封爐料的負荷在3.0以下,復風后[Si]高,降爐溫過程長,容易出現(xiàn)熱難行,影響了爐況快速恢復,這次封爐料負荷達到3.39,復風時爐料負荷直接為4.00,對高爐悶爐、開爐操作提出了更高的要求。

高爐對悶爐方案多次討論,對各類突發(fā)事件做好應急預案。重點做好冷卻系統(tǒng)全面查漏、風口密封和爐體保溫。復風后快速用風,精確計算休風料到達的各段位置,風溫、煤量及時平衡。工作重點放在爐前第一爐鐵,首次鐵出鐵順利,渣鐵流動性良好,投撇渣器、沖水渣。高爐按正常爐況恢復,復風后2小時15分鐘風量恢復到正常風量的77%,7小時高爐富氧,8小時備用風機全風操作(正常風量的80%)。這次高爐重負荷悶爐實踐,為以后可能發(fā)生的悶爐操作提供了寶貴的經(jīng)驗。

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