郭 曉,周 剛,李銳鋒,田燁杰
(國網浙江省電力有限公司嘉興供電公司,浙江 嘉興 314000)
由于電容式電壓互感器(CVT)具有耐電強度高、絕緣裕度大,且在運行中能抑制鐵磁諧振,同時可以搭載通信信號,在測量、保護及遙控等方面有積極作用,因此在35 kV 及以上的電力系統中廣泛應用[1]。本文通過對一起220 kV 母線電容式電壓互感器故障的現場進行分析,剖析了CVT的基本結構、工作原理,進一步分析歸納了CVT在運行中常見的故障類型及預防措施,同時分析了一般對于CVT 檢測過程,通過案例分析了故障原因、故障類型,并針對性提出了處理情況以及預防這些故障的措施和建議。
監控發現某220 kV 副母壓變3U0告警,告警電壓2.7 V。三相電壓:A 相132.87 V,B 相131.71 V,C相135.83 V。C相電壓偏高,初步懷疑上節電容存在局部擊穿,計劃結合綜合檢修進行檢查。
現場檢查表明CVT及其他裝置仍處于正常運行狀態。具體參數為:某220 kV 副母線電壓互感器,型號為TYD3-220/ 3-0.01H,出廠時間為2009 年7月1日,投運時間為2010年6月29日,并且上次檢修時間為2016年4月30日。
2021年4月30日對某220 kV副母線電壓互感器進行了診斷性試驗,具體試驗數據如下所示(試驗溫度:28 ℃;試驗濕度:35%)。
從表1 可以看出,絕緣電阻沒有明顯變化,因此電磁單元內部各部件絕緣電阻正常。

表1 絕緣電阻試驗情況

表3 變壓比檢測
從介質損耗與電容量試驗數據結果可以看出,C 相耦合電容C11(上節)的介質損耗tgδ和電容量變化均不符合標準Q/GDW1168—2013《輸變電設備狀態檢修試驗規程》中第5.6.1.1中規定的CVT巡檢及例行試驗項目中“電容式電壓互感器的電容量初值差應不超過±2%(警示值);介質損耗因數≤0.0025(膜紙復合)(注意值)”的規定,因此基本可確定該電容單元絕緣出現明顯劣化現象。
如圖1 所示,220 kV 電路中的CVT 主要由電容分壓器和其他電磁單元組成(包含補償電抗器L、中間變壓器T及阻尼裝置等),電容分壓器又包括高壓電容器C1(包含上節C11和下節C12)和中壓電容器C2。

圖1 220 kV CVT結構示意圖
二次側的電壓值須要由電容分壓器的分壓比KU進行計算。
式中:C11為耦合電容(上節);C12為耦合電容(下節);C2為分壓電容(下節)。其中U1為高低壓端子之間的電壓差,U2為中壓端子上所加的電壓。二次繞組的電壓可以通過U2與中間變壓器的變比的比值得到。
在實際運行中,CVT的常見故障類型一般分為以下幾種。
4.2.1 過熱故障
CVT的過熱故障也是在運行中較為常見的故障之一,如當流過CVT的電流過大,內部結構產生物理化學反應引起局部過熱,當溫度長時間明顯高于環境溫度時,稱之為過熱,從而引起熱老化,而長時間的過熱如不能及時冷卻即會產生燒毀,嚴重者還可能產生爆炸,影響電網的安全[2]。而預防故障的方法就是定期利用紅外測溫裝置對設備進行檢測,同時密切關注是否有過熱引起燒蝕的跡象,定期進行維護。
4.2.2 局部放電故障
CVT的局部放電故障主要原因一般CVT組件受潮或者不完全真空引起,受潮會引起局部凝結水汽,由于水汽導電性,在高電場下產生局放[3];而如密封不嚴會使外界的雜質陸續進入元件內,長時間引起局部放電。因此,如要預防局部放電故障就要通過定期測量絕緣電阻和介質損耗,一旦發現缺陷應第一時間進行維護。
4.2.3 絕緣老化故障
常年運行于較為惡劣的環境中,如高溫、污染嚴重等,會加速設備的壽命老化,使設備的性能提前降低,因此在選擇設備時也要根據環境的條件來選擇,同時巡檢的周期也要根據環境適當進行調整。
4.2.4 產品質量引起的故障
在實際工程中產品的廠家、批次的差異,很可能出現有一些質量不過關的產品,也有的元件是因維護而更換的,更換產品與原產品的標準也有一定差異而引起故障。為了避免此類故障,須在施工時對質量嚴格把關,進行充分的試驗。同時對出現故障的元件批次進行跟蹤,避免出現同類故障,做到超前防范。
在對CVT進行檢測試驗時,一般要經過如圖2所示的步驟:
檢測外觀時一般須對CVT金屬件外露表面的防腐蝕層涂層進行檢查,保證瓷套的完好性,然后須進一步檢查元件的密封和焊接情況,避免出現漏油現象。已知的影響絕緣電阻測量的因素有:濕度、溫度、表面臟污和受潮、被測設備剩余電荷、兆歐表容量的影響[4]。通過測量電容值和損耗tgδ可以有效對CVT的性能進行檢驗。
經現場檢查與試驗,如圖1 所示,當C相耦合電容C11增大時,電容式電壓互感器分壓比KU=由出廠時的6.37 下降為6.22,減少為出廠時的97.6%。當中間變壓器變比未發生改變時,C 相電容器一次端子對二次端子的變比K也將下降為正常狀態的97.6%左右。由試驗結果可知,AB 相一次對dadn 的變比均在1250 左右,因此C 相電容器未出現絕緣層擊穿前,其一次對dadn 的變比也應在1250 左右。當出現絕緣層擊穿后,C 相一次對dadn 的變比變為1250×97.6%=1220,該值與C相實測值1220吻合。另外,從三相變比看,當C相變比變為1220后,考慮變比測量誤差和三相相角誤差,2.48 V與告警值2.6 V基本吻合。
綜上,此次220 kV 副母線3U0越限報警的原因為C相耦合電容C11(上節)絕緣劣化,使電容量增加。電容量的變化引起了電容器分壓比的變化,從而三相電壓不平衡量增大,進而導致C 相壓變變比誤差增大,最終引起3U0越限報警。后期,對三相電壓互感器進行了整體更換,更換后3U0越限報警消除。現場對C相耦合電容C11(上節)進行了多次試驗,試驗結果基本一致,考慮其電容量和介質損耗均超過規程要求,懷疑其為電容元件層間絕緣存在擊穿現象。
經現場檢查與試驗,可以看出:
3U0越限報警雖已消除,但導致C 相耦合電容C11(上節)絕緣劣化的原因尚未明確,可能是由于產品本身質量的原因,建議對該批次電壓互感器加強關注,重點排查,尤其是介質損耗或電容量增長較快或試驗數值已經較大的設備,同時要及時整理完整的設備缺陷報告,指導以后工作的開展。
須查看元件投運的時間,如長期運行,可能是絕緣老化,同時須進一步開展絕緣油試驗并返廠解體檢查,以確認該絕緣劣化的最終誘因。
隨著電容式電壓互感器在中高壓電力系統中的廣泛應用,統計表明其出現故障量也隨之增加,經過現場試驗證明,CVT 的故障一般與其結構原理、工藝質量、日常維護頻率有密切關系。本文通過分析研究某220 kV 變電站的電容式電壓互感器3U0越線告警缺陷,分析得出告警的原因為耦合電容絕緣劣化引起的。除此以外,通過分析其他事故案例均存在此類問題。因此須不斷加強設備的維護和定期檢測。在以后的CVT驗收中將此項作為一個重要標準,從而避免此類型異常再次出現,保證電網的安全穩定運行。