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葵花脫粒篩選機(jī)研制開發(fā)

2022-05-31 05:24:44王五明
關(guān)鍵詞:設(shè)計

王五明

(山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心,山西 太原 030002)

葵花籽,即向日葵的果實,富含不飽和脂肪酸和多種維生素,營養(yǎng)豐富,是十分受歡迎的休閑食品和食用油源,廣泛種植于山西、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅等地區(qū)。葵花秋季成熟后需及時采摘脫粒,否則易爛盤霉籽。收獲時,一般將花盤摘下后再進(jìn)行脫粒,目前我國多采用人工脫粒,勞動強度大、脫粒效率低、脫粒成本高。市場上也有簡單的機(jī)械脫粒,但存在脫粒不完全、含雜率高、脫粒效率低等缺點。國外的脫粒機(jī)械雖然技術(shù)相對成熟,但多以適合大型農(nóng)場集中連片規(guī)模種植的聯(lián)合采摘脫粒機(jī)械為主,價格昂貴,也不適合我國分散坡梁地小面積種植的收獲要求。因此,結(jié)構(gòu)簡單、使用維護(hù)方便,能同時進(jìn)行脫粒、篩分、除雜且脫粒完全、篩分凈度好、脫粒效率高、脫粒成本低、適用范圍廣的葵花脫粒篩選機(jī)械在葵花籽脫粒領(lǐng)域需求巨大。

1 葵花脫粒篩選機(jī)結(jié)構(gòu)和工作原理

1.1 葵花脫粒篩選機(jī)結(jié)構(gòu)

葵花脫粒篩選機(jī)通過安裝在上層機(jī)架的旋轉(zhuǎn)脫粒輥模擬人手剝落花盤上的籽粒,再采用安裝在下層機(jī)架上側(cè)的風(fēng)機(jī)裝置將跌落中的秕粒、花葉等輕質(zhì)雜質(zhì)去除,后使用下層機(jī)架上的兩層振動篩網(wǎng)將比重較大的大顆粒和微小顆粒雜質(zhì)去除,從而篩選出顆粒飽滿的葵花籽。其具體結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 葵花脫粒篩選機(jī)Fig.1 The threshing and screening machine of sunflower

1.2 工作原理

上層機(jī)架兩側(cè)設(shè)置斜向橫梁45,篩篦41 跨裝在斜向橫梁45 上,篩篦41 高端位于機(jī)架前側(cè)為入料端,低端位于機(jī)架后側(cè)為出料端,篩篦41 由若干金屬條間隔平行設(shè)置形成,入料托板44 斜向固定連接在機(jī)架前側(cè),與篩篦41 位于同一平面,三條脫粒輥42通過兩斜向橫梁上對稱設(shè)置的軸承安裝在篩篦上方,脫粒輥42一側(cè)安裝有從動輪46,脫粒輥42圓周上沿軸向平行設(shè)置有筋條421,通過筋條將葵花籽剝落,三條脫粒輥平行設(shè)置,若干脫粒輥之間的間距由入料端到出料端逐漸變小。脫粒輥與篩篦的距離,由入料端到出料端逐漸變小,入料側(cè)第一個脫粒輥與篩篦的距離為5 cm,出料側(cè)最后一個脫粒輥與篩篦的距離為2 cm,通過脫粒輥與篩篦的距離逐漸縮小,及脫粒輥間距的逐漸變小,可以有效保證脫粒完全度,出料槽43 安裝在上層機(jī)架上,位于篩篦41 下側(cè),出料槽43 出料口位于機(jī)架左側(cè),出料槽底面與地面成角度設(shè)置,便于葵花籽受重力下滑出料,接料槽兩幫延伸至篩篦下部,防止脫下的葵花籽從兩幫部撒落。

第一電機(jī)2 安裝在下層機(jī)架上部,第一電機(jī)軸上安裝有主動輪21,主動輪21 與入料端的第一個脫粒輥42 上的從動輪及第二個脫粒輥上的從動輪通過皮帶連接,入料端第一個脫粒輥上設(shè)置有另一個從動輪與第三個脫粒輥的從動輪皮帶連接。

篩選機(jī)構(gòu),包括風(fēng)機(jī)主體51、振動篩,風(fēng)機(jī)主體51 安裝下層機(jī)架上,位于出料槽43 下側(cè),出風(fēng)口正對出料槽物料下落空間,用于在葵花籽下落過程中,吹掃夾雜在葵花籽中的雜物。

振動篩,安裝在下層機(jī)架底部,包括篩網(wǎng)架52、偏心軸53,底座,底座一端設(shè)置有支架54,上端與篩網(wǎng)架52 一端鉸接,偏心軸53 安裝在底座另一側(cè)上,偏心軸53 一側(cè)安裝有從動輪,篩網(wǎng)架位于出料槽出料口的下側(cè),保證出料槽下料可以落在篩網(wǎng)架上,第二電機(jī)3安裝在下層機(jī)架上,設(shè)置有主動輪31,第二電機(jī)軸通過聯(lián)軸器與風(fēng)機(jī)主體連接,主動輪與偏心軸從動輪皮帶連接。

使用時,葵花花盤從入料托板進(jìn)入裝置,通過脫粒輥的剝粒,葵花籽從篩篦落入出料槽,出料槽斜向設(shè)置,葵花籽因重力滑出出料槽落向下方的振動篩,在下落的過程中,風(fēng)機(jī)將夾雜在葵花籽中的輕質(zhì)雜質(zhì)吹走除雜,葵花籽到達(dá)振動篩后進(jìn)行篩選操作,小粒的葵花籽經(jīng)過振動篩的振動落入振動篩下部,可以采用一個接料盤進(jìn)行接料,大顆粒的葵花籽從振動篩末端送出。

2 試驗過程與結(jié)果

葵花脫粒篩選機(jī)按照設(shè)計完成試驗樣機(jī)的試制后,開展了樣機(jī)的實用場景試驗。初步試驗過程中,脫粒、風(fēng)選、篩選機(jī)構(gòu)工作效果差,運行不協(xié)調(diào),出現(xiàn)了葵花籽脫粒不完全、破殼碎籽多、脫粒成品雜質(zhì)多、飽滿籽粒隨雜質(zhì)流出等多種問題。

2.1 初始樣機(jī)試驗與改進(jìn)過程

2.1.1 脫粒機(jī)構(gòu)的試驗

按照最初設(shè)計,脫粒輥為直徑30 mm 的圓鋼,脫粒輥圓周表面沿軸向平行設(shè)置3根直徑為6 mm的筋條,脫粒輥轉(zhuǎn)速260 r/min,脫粒輥下方順向設(shè)置的篩篦條間距為30 mm,平面傾角10°,篩篦條平面與脫粒輥的距離由入料端50 mm 成正比遞減,至出料端縮小為20 mm,篩篦條列成整體固定于上層機(jī)架上。

試驗過程中,出現(xiàn)葵花盤碎盤、葵花籽破裂、碎花盤上剩籽多的現(xiàn)象。針對這一情況,先采取調(diào)整脫粒輥與脫粒篩篦間隙的方法,按每次調(diào)大3 mm進(jìn)行試驗,經(jīng)過5次試驗,最終確定脫粒輥與篩篦距離入料端60 mm,出料端30 mm時,花盤剩籽、花盤破碎程度、、籽粒裂碎度三項指標(biāo)綜合效果最好。然后從脫粒輥轉(zhuǎn)速入手,轉(zhuǎn)速逐步從260 r/min,按10 r/min 間隔向低調(diào)整,脫粒輥轉(zhuǎn)速逐步調(diào)慢時,花盤剩籽、花盤破碎程度、籽粒裂碎度三項指標(biāo)綜合呈現(xiàn)正向趨好,當(dāng)轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)速調(diào)整到160 r/min 以下時,隨著脫粒輥轉(zhuǎn)速的向低調(diào)整,花盤破碎程度、籽粒裂碎度繼續(xù)向好,但花盤剩籽出現(xiàn)趨多趨勢,而在脫粒輥轉(zhuǎn)速從260 r/min至160 r/min向下遞減時,花盤破碎程度、籽粒裂碎度降低,但花盤剩籽量呈現(xiàn)上升趨勢,經(jīng)過10次反復(fù)試驗,最終確定確定160 r/min 的脫粒輥最佳轉(zhuǎn)速,但花盤剩籽量、花盤破碎程度、籽粒裂碎度任然與設(shè)想效果相差較多。隨后,將改進(jìn)重點放在脫粒輥的設(shè)計上,通過對脫粒輥直徑的調(diào)整,觀察脫粒效果,以獲取最佳直徑值。脫粒輥直徑依次從20~60 mm 按每次增加5 mm 的幅度調(diào)整,調(diào)整過程中隨著脫粒輥直徑由小到大增加,花盤破碎程度、花盤剩籽量、籽粒裂碎度呈現(xiàn)正向改善,花盤破碎程度變化不明顯,當(dāng)脫粒輥直徑超過40 mm 后,花盤剩籽量、籽粒裂碎度出現(xiàn)反向加劇,最后確定脫粒輥直徑40 mm的最佳值。

2.1.2 風(fēng)機(jī)風(fēng)選機(jī)構(gòu)試驗

風(fēng)選機(jī)構(gòu)在整個脫粒篩選過程中所起的作用是將比重較輕的花芯粒、花盤葉、秕粒、花盤細(xì)小輕質(zhì)碎屑通過風(fēng)力分離出去,所以風(fēng)量的大小直接影響分離凈度和飽滿籽粒損耗度,通過反復(fù)試驗得到最佳出風(fēng)量數(shù)值是風(fēng)選試驗的核心目的。風(fēng)機(jī)的設(shè)計直徑為350 mm,寬度為620 mm,風(fēng)機(jī)離心葉片為6 片,葉片寬度為80 mm,長度為600 mm,轉(zhuǎn)速為2 200 r/min。風(fēng)機(jī)固定在脫粒篩篦下方,出風(fēng)口向后,風(fēng)向水平,從籽粒雜質(zhì)重力下落空間吹過。風(fēng)機(jī)以2 200 r/min 轉(zhuǎn)速運行時,飽滿籽粒隨雜質(zhì)分離很多,說明2 200 r/min轉(zhuǎn)速風(fēng)量過大,我們以每次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速遞減20轉(zhuǎn)的試驗方式,觀察飽滿籽粒的分離損耗,經(jīng)過幾十次調(diào)節(jié)風(fēng)量試驗,確定最佳風(fēng)量時風(fēng)機(jī)1 700 r/min 的轉(zhuǎn)速,此時輕質(zhì)雜質(zhì)分離較完全,風(fēng)選雜質(zhì)中飽滿籽粒含量較少。

2.1.3 篩選機(jī)構(gòu)試驗

篩選分離作為最后一道工序,用于分離比重和體積較大的花盤碎屑,其篩選過濾效果的好壞決定了的飽滿籽粒凈度和損耗大小。過濾篩網(wǎng)頁的大小、傾斜度、振動速度、振動幅度決定著過濾效果。初始設(shè)計過濾篩網(wǎng)眼規(guī)格為20 mm×20 mm,傾斜度(過濾篩網(wǎng)平面與地面夾角)為10°,振動速度以偏心軸轉(zhuǎn)速計為460 r/min,振動幅度以偏心距計為50 mm。

先從過濾篩網(wǎng)眼尺寸的大小入手,以1 mm 為試驗間隔,傾斜度、振動速度、振動幅度按初始設(shè)計值進(jìn)行試驗,放大和縮小網(wǎng)眼以觀察過濾效果。經(jīng)過13 次反復(fù)試驗,確定了12 mm×12 mm過濾篩網(wǎng)眼尺寸,保證葵花籽粒從篩眼通過掉入接料盤,盡可能多的將大顆粒雜質(zhì)截留分離。

過濾篩網(wǎng)在工作運行過程中處于上下向和前后向連續(xù)振動狀態(tài),類似于人們使用簸箕濾除糧食中的雜質(zhì),其所在平面必須與地面有一定傾角,以利于雜質(zhì)隨重力有序向雜質(zhì)出口匯聚,所以傾角大小的確定也是決定過濾效果的很重要一環(huán)。坡度過大,飽滿籽粒會隨著雜質(zhì)一起集聚,加大飽滿籽粒損耗,過小則會造成雜質(zhì)在跌落處附近聚集,不利于雜質(zhì)快速向雜質(zhì)出口處匯聚流出,也不利于飽滿籽粒穿過過濾篩網(wǎng)眼跌入接料盤,降低了篩選速度,加大了飽滿籽粒隨雜質(zhì)流出的損耗。在試驗中,將傾角范圍設(shè)定在6°~20°,傾角從6°開始,以每次試驗增加2°傾角的方式,獲取最佳傾角值。因為考慮到過濾篩振動速度也是影響過濾效果的重要因素(通過以往設(shè)計經(jīng)驗,振動幅度對過濾效果影響較小,所以試驗中未對過濾篩網(wǎng)的振動幅度進(jìn)行調(diào)整),所以過濾篩網(wǎng)每確定一個傾角值,同時通過調(diào)整過濾篩網(wǎng)的振動速度觀察其過濾效果。連接在過濾篩網(wǎng)上的偏心軸的轉(zhuǎn)速決定過濾篩網(wǎng)的振動速度,其初始設(shè)計轉(zhuǎn)速為450 r/min,以每次調(diào)整10轉(zhuǎn)為一個試驗區(qū)間,通過比對篩選效果,獲取最佳數(shù)據(jù),經(jīng)過104 次試驗,確定了過濾篩網(wǎng)12°傾角,偏心軸轉(zhuǎn)速380 r/min的最佳過濾效果。

2.2 改進(jìn)樣機(jī)的試驗與改進(jìn)過程

初始樣機(jī)完成各項試驗并進(jìn)行改進(jìn)后,試制了改進(jìn)樣機(jī)供用戶進(jìn)行實際場景應(yīng)用。樣機(jī)在實際作業(yè)場景應(yīng)用中,一是葵花花盤易破裂且籽粒碎裂的問題較為嚴(yán)重,花盤碎裂成塊,殘余飽滿籽粒較多;二是篩選出的顆粒成品中含有細(xì)小沙粒類雜質(zhì);三是對小顆粒的油用葵花脫粒篩選效果差,成品雜質(zhì)多,脫粒完全性不好。

2.2.1 脫粒機(jī)構(gòu)改進(jìn)

針對脫粒機(jī)構(gòu)運行過程中大花盤易破裂且飽滿籽粒碎裂問題,我們先是采取減小脫粒篦篩條間距的方式改進(jìn),在不斷減小間距后,碎盤狀況、脫粒凈度(籽粒殘余量)有所改善,但碎籽狀況不見改善,于是將改進(jìn)方向轉(zhuǎn)到調(diào)整脫粒輥脫粒筋條的直徑上,將脫粒輥筋條直徑由原來的6 mm 依次增加1 mm,并依次對應(yīng)各個脫粒篩篦筋條間距再次進(jìn)行試驗,經(jīng)過20余次反復(fù)試驗后,我們得到脫粒輥脫粒筋條10 mm,對應(yīng)脫粒篩篦條25 mm 間距的最佳搭配值,但是在此條件下經(jīng)過30余次脫粒試驗后,雖然碎盤狀況、脫粒凈度、碎籽狀況都有所好轉(zhuǎn),但效果并不理想。脫粒試驗陷入困境,為此,經(jīng)過設(shè)計人員集體研究,決定改變脫粒輥對花盤籽粒的剛性剝落方式,采用柔性接觸剝落方式,具體方法是將脫粒篩篦設(shè)計成一個獨立部件(篩篦條間距還保持在原來的25 mm 大小),將脫粒篩篦位于入料口端的兩角通過彈簧向下固定于機(jī)架上,將脫粒篩篦位于出料口端的兩角通過彈簧懸掛固定在機(jī)架上側(cè),這樣,脫粒輥對葵花盤上籽粒的剝離力度變得富有彈性性,對花盤大小的適應(yīng)性更強,脫粒輥對葵花籽粒的損傷會降小。改進(jìn)方案確定后,技術(shù)工人著手改進(jìn)加工。通過試驗選擇合適彈力的彈簧又成為下一個需要攻克的難點。為此,在原有改進(jìn)部件數(shù)據(jù)不變的情況下,進(jìn)行了15次反復(fù)試驗,終于確定了極限應(yīng)力10 kg 的彈力參數(shù),此時脫粒效果最好,確定了彈力參數(shù)后,我們又多次檢驗脫粒效果,發(fā)現(xiàn)脫粒后還有少量籽粒出現(xiàn)破裂現(xiàn)象,設(shè)計人員建議調(diào)整篩篦前后側(cè)彈簧的應(yīng)力,經(jīng)10余次試驗后,確定了前側(cè)彈簧應(yīng)力10 kg,對應(yīng)后側(cè)彈簧應(yīng)力7 kg 的搭配,在此應(yīng)力下,脫粒機(jī)構(gòu)對花盤的適應(yīng)性最好,籽粒完整性達(dá)到最佳,脫粒機(jī)構(gòu)功能得到較好的發(fā)揮,但脫粒凈度不能達(dá)到設(shè)計狀態(tài)。對此,設(shè)計人員經(jīng)過反復(fù)脫粒試驗,觀察脫粒機(jī)構(gòu)運行狀態(tài),再次把改進(jìn)關(guān)注點放到脫粒輥設(shè)計上,提出在不改變脫粒輥和脫粒輥剝落筋條直徑的前提下,在脫粒輥圓周上再增加一條脫粒筋條(初始設(shè)計為3條)進(jìn)行試驗,經(jīng)技術(shù)工人對脫粒輥實施增加一根剝落筋條改進(jìn)后,再經(jīng)反復(fù)試驗,葵花盤上幾無剩籽,脫粒凈度達(dá)到設(shè)計要求。

2.2.2 篩網(wǎng)的改進(jìn)

由于葵花盤在采摘運輸過程中不可避免地會沾染沙土。在設(shè)計之初忽略了這一實際情況,致使機(jī)械不能將混入葵花籽粒中的比重大的細(xì)小砂粒分離出來,影響了脫粒篩選后的葵花籽成品的品質(zhì),設(shè)計人員通過以往的設(shè)計經(jīng)驗,決定采用雙層過濾篩網(wǎng)進(jìn)行篩選。具體方法是在原來的過濾篩網(wǎng)下面加一層小網(wǎng)眼過濾篩,加上的過濾篩網(wǎng)也與偏心軸連接,保持與上面大眼篩網(wǎng)的同步振動速度,傾斜角度與上部大眼篩網(wǎng)相同,網(wǎng)眼大小要保證飽滿籽粒不漏到底部,同時在小眼篩網(wǎng)傾斜向地面的一端設(shè)置長方形出料托盤,托盤一端伸入小眼篩網(wǎng)下方,另一端呈坡狀向外探出,保證篩選出的飽滿葵花籽粒向機(jī)身前部聚集,便于收集,這樣,比重大的砂石類小雜質(zhì)就從下層小眼篩網(wǎng)上分離出去,跌入機(jī)身底部雜質(zhì)托盤。

針對葵花脫粒篩選機(jī)對小顆粒油用葵花脫粒效果差的問題,經(jīng)過反復(fù)試驗發(fā)現(xiàn),脫粒凈度(油用葵花盤剩籽量)能夠達(dá)到設(shè)計要求,但脫粒后的成品中雜質(zhì)量含量大,且多為花盤上比重較大的碎粒,說明脫粒工序和風(fēng)選工序符合設(shè)計要求,篩選工序存在缺陷,考慮到油用葵花籽粒比食用葵花籽粒明顯偏小,一套過濾篩網(wǎng)要兼顧兩種體積相差較大的葵花籽粒的篩選,且都要達(dá)到設(shè)計要求的脫粒篩選品質(zhì)效果,難度太大或者不太可能,而設(shè)計之初也是著重了可用性,并未先期考慮同時解決兩種問題,對此,設(shè)計人員變換思路,嘗試采用可替換過濾篩網(wǎng)方式解決一部機(jī)械兩種功能的難題。針對大顆粒食用葵花的篩選,設(shè)計了大網(wǎng)眼規(guī)格12 mm×12 mm,小網(wǎng)眼規(guī)格5 mm×5 mm的兩層配套篩網(wǎng),對小顆粒油用葵花篩選的篩選,通過多次試驗,設(shè)計了大網(wǎng)眼10 mm×10 mm,小網(wǎng)眼4 mm×4 mm 的配套篩網(wǎng),這樣,對大顆粒食用葵花篩選時,裝入網(wǎng)眼大的配套篩網(wǎng),進(jìn)行小顆粒油用葵花篩選時,則更換上網(wǎng)眼小的配套篩網(wǎng),拓寬了葵花脫粒篩選機(jī)的適用性。

2.2.3 動力系統(tǒng)設(shè)計

初始設(shè)計中,考慮到脫粒機(jī)構(gòu)動力需求大,其動力由一部電機(jī)獨立提供,風(fēng)機(jī)和振動篩網(wǎng)的動力由另外一部電機(jī)提供,在改進(jìn)試驗中,經(jīng)測試,一臺電機(jī)足夠提供整機(jī)動力,出于對協(xié)調(diào)傳動、結(jié)構(gòu)簡單、易于維護(hù)、降低制造成本、減低能耗的考慮,在二次改進(jìn)設(shè)計中,取消了為脫粒機(jī)構(gòu)提供動力的電機(jī),用為風(fēng)選機(jī)構(gòu)和篩選機(jī)構(gòu)提供動力的電機(jī)同時向脫粒機(jī)構(gòu)提供動力,這一改變需要對脫粒機(jī)構(gòu)、風(fēng)選機(jī)構(gòu)、篩選機(jī)構(gòu)的動力傳輸系統(tǒng)重新布局,具體方法是在電機(jī)傳動軸一端設(shè)置兩個主動輪,風(fēng)機(jī)軸一端設(shè)置兩個從動輪,電機(jī)軸端外側(cè)主動輪通過皮帶連接風(fēng)機(jī)軸端外側(cè)從動輪,風(fēng)機(jī)軸端內(nèi)側(cè)從動輪通過皮帶連接脫粒輥軸端的從動輪,電機(jī)傳動軸端的內(nèi)側(cè)從動輪則通過皮帶連接偏心軸從動輪帶動篩選機(jī)構(gòu)工作,經(jīng)過后續(xù)反復(fù)試驗調(diào)整,各個工作機(jī)構(gòu)間達(dá)到了協(xié)調(diào)運行。

2.3 葵花脫粒篩選機(jī)總體性能指標(biāo)

脫粒完全度高,達(dá)到98%以上,花盤幾無剩籽,達(dá)到設(shè)計要求;脫粒凈度好,雜質(zhì)含量1%以下,達(dá)到后續(xù)加工要求,達(dá)到設(shè)計要求;脫粒效率≧1 000 kg/h。達(dá)到設(shè)計要求;脫粒所需人力為1 人。達(dá)到設(shè)計要求;使用民用220 V 電源供電,整機(jī)3 kW,使用工業(yè)用電380 V 電源供電,整機(jī)1.5 kW,連續(xù)運行1 h 耗電成本不到2 元,噸脫粒能耗成本也不到2 元,達(dá)到了設(shè)計要求。

3 葵花脫粒篩選機(jī)研制開發(fā)項目研究所解決的關(guān)鍵技術(shù)難題和創(chuàng)新點

3.1 所解決的關(guān)鍵技術(shù)

一是設(shè)計了由帶剝落筋條脫粒輥,可活動柔性篩篦等組成的脫粒機(jī)構(gòu),實現(xiàn)了脫粒過程模擬人手的脫粒方式,脫粒過程中花盤不碎裂,籽粒不破裂,由于雜質(zhì)形成少,使后續(xù)篩分工序變得更加容易,為整機(jī)效能的提升奠定了基礎(chǔ)。

二是為去除籽粒剝落后產(chǎn)生的輕質(zhì)雜質(zhì),設(shè)計了6 葉寬幅風(fēng)機(jī),并經(jīng)過數(shù)十次試驗,摸索出風(fēng)機(jī)最佳轉(zhuǎn)速值,保證了在去除輕質(zhì)雜質(zhì)的同時,最大限度地減小飽滿籽粒隨雜質(zhì)分離的損耗。

三是脫粒機(jī)構(gòu)、風(fēng)選機(jī)構(gòu)、篩選機(jī)構(gòu)的合理布局,為傳動系統(tǒng)的優(yōu)化布置創(chuàng)造了條件,使得機(jī)器在一臺電機(jī)的驅(qū)動下,同時為三個機(jī)構(gòu)提供動力,并實現(xiàn)了各個機(jī)構(gòu)間的協(xié)調(diào)運行。

3.2 項目創(chuàng)新點

脫粒工序模擬人手,脫粒輥實現(xiàn)柔性剝落,籽粒在剝落的過程中不破壞花盤的完整性,既保證了脫粒的完全性,又大幅減少了已剝落籽粒中的雜質(zhì),利于下一步的風(fēng)選與篩選,提高篩分凈度,還降低了驅(qū)動電機(jī)的能耗。

適應(yīng)性好,通過可替換雙層過濾篩網(wǎng)方式,既可對大顆粒的食用葵花籽進(jìn)行脫粒篩選,也可用于小顆粒油用葵花籽的脫粒篩選。

4 效益分析與預(yù)測

4.1 經(jīng)濟(jì)效益

脫粒效率1 000 kg/h 以上,一個人操作一臺機(jī)器作業(yè),效率相當(dāng)于10個人工,脫粒能耗成本在2元/t以內(nèi),葵花田可節(jié)省人力成本100元/0.067 hm2以上。

4.2 社會效益

向日葵耐旱、耐低溫、耐瘠薄、耐鹽堿,種植適應(yīng)性強,而我國北方地區(qū)耕地后備資源多為貧薄、鹽堿、寒涼、干旱土地,葵花脫粒篩選機(jī)的推廣使用,脫粒效率的大幅提高,勞力的節(jié)約,有利于提高農(nóng)戶種植積極性,增加農(nóng)戶收入,提高我國北方低品質(zhì)土地的耕作利用率,

4.3 環(huán)境效益

脫粒能耗成本的極大降低,有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。

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