牛剛強
(山西晉能控股煤業集團晉圣億欣煤業,山西 晉城 048200)
億欣煤業位于晉城市沁水縣龍港鎮堯都村,主采15#煤層為無煙煤,煤層厚度為2.58~3.6 m,平均厚度2.82 m,煤層中含1~2層夾石,全區穩定可采,煤層傾角為2°~10°,平均4°。15#煤層直接頂為K2石灰巖,厚度平均7.8 m;老頂為泥巖,厚度平均1.9 m;直接底為泥巖,厚度平均1.2 m;老底為砂質泥巖,厚度平均5.5 m。
億欣煤業15#煤層為價值較高的無煙煤,提高塊煤率[1-4]可大幅提升礦井的經濟效益。以現有研究成果,綜合考慮億欣煤業煤層賦存條件,共提出兩種方案用于提高工作面塊煤率。方案一:采用淺孔爆破的方式對工作面煤壁進行弱化爆破;方案二:采用深孔爆破的方式對超前工作面進行爆破弱化。
(1)炮眼直徑及深度
根據煤體松動爆破理論,爆破孔深度一般為采煤機截割深度的3~4倍。綜合考慮億欣煤業井下放炮爆破效果,工作面煤壁爆破孔深度設計為2.6 m,半徑取21 mm,采用不耦合裝藥的方式進行松動爆破。
(2)炮眼布置間距
淺孔爆破后煤體裂隙區半徑可由下式計算:

式中:μD為煤體泊松比,0.36;ρs為炸藥包密度,1020 kg/m3,D為炸藥包爆速,3260 m/s;rc為炸藥包半徑,16 mm;rb為爆破孔半徑,21 mm;n為炸藥包爆破時壓力速增系數,10;σt為煤體抗拉強度,4.5 MPa。
計算可得RP=1175 mm。根據爆破孔間距設計原則,應小于相鄰爆破孔爆破后形成的裂隙區范圍,因此炮眼間距設計為1.0~1.5 m。考慮到億欣煤業15#煤層厚度較大,平均厚度為2.82 m,為保證爆破效果,設計布置兩排炮孔。
(3)炮孔布置方式
參考相鄰工作面煤體爆破效果,發現將爆破孔布置為矩形時爆破效果較好,更利于提升煤炭塊煤率。如圖1所示,在試驗工作面XV2301工作面端頭煤壁處布置兩排爆破孔,上排炮孔布置在距離頂板0.8~1.0 m位置,與水平面夾角呈3°~5°俯角打孔,下排炮孔布置在距離底板巖層1.0~1.5 m位置,與水平面夾角呈3°~5°仰角打孔,水平傾斜75°,兩排炮孔間距約為1.0~1.2 m,炮孔深度設計為2.6 m。

圖1 炮眼布置示意圖(m)
(4)爆破方式
為保證塊煤率,提升松動爆破效果,設計采用分段微差爆破,分段間距設計為6~10 m。這樣可以降低炸藥包爆破時沖擊波對煤體的沖擊強度,降低煤體的拋擲距離,而且爆破后兩排炮孔的爆轟波可以形成疊加效果,從而提升爆破效果,減少炸藥的使用量,實現更高的經濟效益。
(1)爆破孔深度
億欣煤業XV2301工作面傾向長度為150 m,如果將超前爆破孔布置在回采巷道,則爆破孔深度為110 m,不僅施工工程量大,且施工難度較高,不易保證爆破效果。如果在工作面中部布置一條專用巷道,然后向專用巷道兩側布置爆破孔,則爆破孔深度為55 m。綜合考慮施工的難易程度及爆破效果,設計在工作面中間位置布置一條專用巷道,然后在巷道兩邊布置55 m的爆破鉆孔。
(2)爆破孔間距
當采用深孔爆破時,爆破孔裂隙區半徑可由下式計算:

式中:B為修正系數,3.85;σR為分界面徑向應力,4.5 MPa;k為裝藥的不耦合系數,1.562 5;γ為炸藥包爆破后的膨脹絕熱系數,3;le為裝藥軸向系數,0.047;σc為煤體單軸抗壓強度,4.5 MPa。
計算可得RP'=4175 mm。根據爆破孔間距設計原則,應小于相鄰爆破孔爆破后形成的裂隙區范圍,因此炮眼間距設計為4~6 m。
(3)爆破孔布置
億欣煤業現有礦壓監測數據顯示,回采15#煤層的工作面,超前支承壓力峰值基本處于工作面前方5~10 m范圍內,工作面前方35 m范圍基本都受超前支承壓力的影響。因此,應在試驗工作面XV2301工作面前方40 m位置布置超前弱化爆破孔,利用電雷管和安全導爆索進行超前弱化爆破,爆破方式采用正向起爆。為了避免超前弱化爆破損壞回采巷道圍巖,爆破孔的終孔位置應與回采巷道間留設不小于15 m的間距。
工作面超前弱化爆破孔布置方式如圖2,在工作面中間位置布置一條專用巷道,通過專用巷向兩側施工爆破孔,爆破孔長度設計為55 m,采用三花眼方式進行布置,爆破孔列間距設計為4~6 m,排間距設計為1.5~2.0 m,具體數值可根據現場條件及施工難度進行適當調整。共布置兩排爆破孔,上部爆破孔布置在距工作面頂板1.0 m位置,為垂直煤壁施工,下部爆破孔布置在距工作面底板0.8 m位置,水平方向煤壁傾斜75°。

圖2 超前工作面弱化爆破孔布置示意圖(m)
選取XV2301工作面及XV2303工作面為試驗工作面,對兩種方案進行現場試驗。在試驗過程中,采煤機割煤時,在工作面兩端及中部分別隨機取10個煤樣,為保證測試的準確性,在工作面回采過程中,共取樣6次,即在工作面兩端及中部各取60個煤樣,共取樣180個。兩種試驗方案井下塊煤率分別見表1和表2。

表1 試驗方案一塊煤率

表2 試驗方案二塊煤率
根據以往的工程經驗,在回采15#煤層時,如不采取任何措施,則平均塊煤率約為17.6%,采取方案一時,塊煤率為22.8%,塊煤率提升了5.2%,采取方案二時,塊煤率為25.7%,塊煤率提升了8.1%。單純從塊煤率角度考慮,方案二更合適,但是考慮到方案二不僅需要提前掘進一條專用巷道,而且采用的是深孔爆破方式,炮孔深度達到了55 m,即增大了巷道掘進工程量,還增大了炮孔工程量和炸藥用量。與之相比,方案一采用的是淺孔爆破,炮孔深度僅為2.6 m,而且并未增加巷道掘進量,炮孔工程量及炸藥消耗量也遠遠小于方案二,雖然塊煤率比方案二塊煤率低了2.9%,但是綜合考慮施工量及成本投入,還是選擇方案一為最佳方案。
本文以億欣煤業為工程背景,針對億欣煤業主采15#煤層為價值較高的無煙煤,提高塊煤率可大幅提升礦井的經濟效益。提出兩種試驗方案分別在XV2301工作面及XV2303工作面進行現場試驗,方案一為采用淺孔爆破的方式對工作面煤壁進行弱化爆破,方案二為采用深孔爆破的方式對超前工作面進行爆破弱化。經過現場測試,與正常回采相比,實施方案一塊煤率可提升5.2%,實施方案二塊煤率可提升8.1%。綜合考慮施工工程量、爆破孔工程量及炸藥消耗量等,方案二在多掘進一條專用巷,并大大增加爆破孔工程量和炸藥消耗量的前提下,僅比方案一塊煤率提升2.9%,效果并不顯著,因此確定試驗方案一為最優方案。