馬金奎 鄭立永
(北京天地華泰礦業管理股份有限公司,北京 100013)
我國許多礦區井下存在大量的老巷和房采采空區。在回采工作面正常推進過程中,工作面經過遺留老巷、房采采空區容易發生支架壓死、倒架等事故,尤其以山西平朔、神東礦區等地區為主,不僅對井下人員生命造成威脅,也給回采工作增加很大難度,嚴重制約礦井安全生產[1]。采煤工作面如何通過空巷、老空區一直是生產技術難題,目前傳統防治手段主要是木垛支護、單體支柱支護和錨桿錨索等支護方式[2]。謝生榮等[3]通過分析綜放工作面過空巷時支架-圍巖穩定性,提出在過空巷過程中采取停采等壓、加強支護、注漿固結等措施。徐青云等[4]揭示空巷頂板穩定機理,確定頂板破斷產生滑落失穩是造成壓架的主要原因,進而采取最優高水材料充填穩定空巷頂板。
本文以五家溝煤礦15304綜放面為工程背景,在工作面主運巷道掘進過程中,揭露并探查老巷內部存在漏頂面積較大的房采采空區,這種未支護以及支護不足的老巷、房采采空區給綜放回采工作增加很多困難。本文依據實際情況進行研究,研究結果為此類問題處理提供參考。
五家溝煤礦15304工作面布置在5-1號煤層,埋深114 m,煤層平均傾角2°,煤層平均厚度7.2 m,采用綜采放頂煤工藝進行回采。工作面傾向長度為240 m,走向長度為1136 m。工作面地質條件簡單,煤層上方直接頂為中砂巖,平均厚度4 m,基本頂為粗砂巖,平均厚度17 m。
工作面北部為15302采空區,東部為原高山采空區,南部為15306設計工作面,西部為530采區三條大巷,地表多為農田荒山及荒地,地面有封閉的原高山煤礦主井、風井工業廣場廢棄井筒。在15304主、輔運順槽掘進過程中,經探測發現工作面存在兩處老巷群,圖1中標注區域為礦井遺留巷道及采空區。

圖1 工作面布置示意圖
經探查揭露的老巷群為整合前煤礦所遺留,采用房柱式開采方法致工作面內部存在多次連續房采采空區及聯巷。本文主要研究圖1標注所示區域,區域內共有房采采空區5個。1、2、4號房采采空區為29.33 m×8.16 m×8 m(長×寬×高);3、5號房采采空區為23.46 m×6 m×8 m;遺留老巷共長900 m,巷寬3.5 m,巷高3 m。
當大采高工作面前方存在空巷時,工作面易發生切頂壓架事故。單獨研究老巷群的部分,900 m空巷基本為走向空巷,其高跨比[5]是影響圍巖穩定的關鍵因素。工作面推進過程中,在采動應力影響下,原本的圍巖平衡狀態被破壞,會經歷巷道初始變形、頂板離層變形、幫部變形及頂板垮落破壞,如圖2。

圖2 空巷變形破壞過程
如圖3所示,當工作面前方距離房采采空區越近時,煤柱寬度減小,而房采采空區內部無支護,無法穩定控制頂板,裂隙由房采采空區上方導通至基本頂,煤柱在頂板及載荷的作用下發生失穩,基本頂提前破斷,關鍵塊的長度增加,形成鉸接梁結構,致其發生滑落失穩,如圖4所示。工作面支架承受載荷變大,支承應力最大值位于工作面上方,遠遠大于支架初撐力。

圖3 正常推進頂板滯后破斷示意

圖4 頂板超前破斷工作面壓架示意
此方法主要步驟是先將鉆孔從地表打孔至采空區,通過注漿泵將水泥、粉煤灰混合漿液沿預先埋置好的注漿管道注入房采采空區,混合漿液充分固化后會逐漸形成結石體,并與采空區圍巖及頂底板充分接觸,以抑制采空區上覆巖層的移動。
針對本礦井的老巷及房采采空區的特點,主要建立以下三種技術方案,具體措施見表1。

表1 老巷及房采采空區加固方案
從技術和經濟因素方面對三種方案進行對比分析。
從技術角度分析,由于房采采空區漏頂面積大,高度高,施工難度大,支護困難,并且房采采空區內部無支護,進入內部支護危險系數大,方案一中采取的支護措施難以完成。方案二采取全部充填的加固方式,由于房采采空區內部垮落高度不一致,老巷高度遠遠低于房采采空區,充填過程中無法進行觀測,不能確定內部是否充填完全,且管路出現故障不利于維護,由于房采采空區眾多,高度不一,需要采取地面打孔直接注漿的加固方式。方案三對老巷采取聯合支護方式,支護完善后,便于布置管路、觀察充填情況以及后期維護管路。因此方案二、三的加固方式在技術角度可行。
通過比對分析方案二、方案三。材料費主要包括充填材料及支護材料,人工費包括人工支護及材料運輸。由上文可知房采采空區體積約15 751 m3,老巷體積約為7875 m3。充填單價為148元/m3,此外還有施工注漿孔、取水孔及封堵墻等費用。具體費用對比情況見表2。

表2 老巷及房采采空區加固方案經濟效益分析
由表2可知,在技術可行的情況下方案三比方案二能夠節省約15萬元,因此加固方案選擇方案三。
注漿材料的選擇是整個注漿技術的關鍵環節,對充填后整個結石體穩定性有根本影響作用。主要是通過分析水泥、粉煤灰等各組分材料對混合漿液性能的影響,通過各種材料不同配比試驗,研究漿液粘度、結石率對強度的影響。注漿材料:水泥采用P.032.5硅酸鹽水泥;粉煤灰采用電廠出廠的干灰;試驗用水為自來水。
本次試驗各材料配比比例均為重量比,水泥和粉煤灰用量分別固定為固體材料質量的30%和70%,水灰比取1:0.8、1:1.2、1:1.5。漿液配比完成并靜置28 d后,進行強度試驗,結果見表3。

表3 注漿材料不同配比試驗結果
本次試驗水泥-粉煤灰漿液各項物理特性受水灰比的影響較大。水灰比在1:0.8時,漿液黏度小,結石率低,強度也較?。凰冶冗_到1:1.5時,漿液的粘度明顯增大,流動性降低,但強度明顯增加。水灰比越大漿液粘度越低,漿液具有良好的流動性,使漿液更容易泵送以及在裂隙中擴散;水灰比越小漿液結石率提高,強度隨水灰比減小而增大。
經過技術經濟分析,最佳的加固方案為方案三:老巷采用錨桿-錨索-金屬網-鋼筋梯-W鋼帶進行聯合支護,房采采空區采用充填粉煤灰和水泥混合物全充填注漿方式進行加固。
老巷內頂板及幫部比較破碎,頂板支護采用錨桿-錨索-金屬網-鋼筋梯-W鋼帶聯合支護,錨桿間排距800 mm×1000 mm,每排5根,錨索間排距2000 mm×3000 mm,幫部支護采用錨桿-金屬網聯合支護,間排距1200 mm×1000 mm,距頂300 mm,每幫2根錨桿。
通過地面鉆孔向井下輔運順槽內施工2個注漿孔,采用地面集中供漿,經井下順槽及老巷內布置2趟注漿管,注漿管路經主運巷道鋪設至與老巷內部房采采空區閉墻外,再與PVC管連接吊掛在每個房采采空區最高點,將漿液輸送至房采采空區進行注漿填充。注漿管路具體布置方式及充擋墻位置如圖5所示,圖中陰影線表示注漿管路鋪設,加粗邊界為充填擋墻位置。

圖5 注漿管布置及充填擋墻位置示意圖
充填擋墻構筑完成后,為保證充填效果及充填體與煤柱煤體充分膠結,提高漿液的利用率,房采采空區內部充填采用分層注漿充填。分層注漿充填保證下分層漿液凝固后滿足工作面安全生產要求,上分層滿足接頂需求,工作面推進過程中,頂板不會大面積垮落,不會威脅工作面生產。
房采采空區內部充填采取分層充填,根據層位對充填后粉煤灰-煤巖結實體的物理力學性能要求,即充填的每層漿液采用不同的水灰比。將房采采空區分為上下兩層,下層為壓力承載層,上層為接頂膠結層。兩分層充填采取不同的水灰比,壓力承載層水灰比采用1:1.5,接頂膠結層水灰比采用1:(1.0~1.2)。
(1)理論研究了空巷上覆巖層活動規律和頂板失穩破斷機理,分析了空巷注漿加固原理,并提出了針對房采采空區的分層注漿充填加固方案。
(2)對比分析不同方案的經濟技術可行性,確定加固方案:老巷采用錨桿-錨索-金屬網-鋼筋梯-W鋼帶聯合支護,房采采空區采用粉煤灰-水泥材料進行分區域、分層充填。
(3)現場實施注漿充填加固方案,房采采空區充填下分層灰比為1:1.5,上分層水灰比為1:(1.0~1.2)。工程實施中取得良好效果,保證了工作面過空巷及房采采空區期間頂板及圍巖的穩定性。