張德志
(煤炭科學技術研究院有限公司礦用材料分院,北京 100020)
煤礦巷道支護狀況直接影響礦井的安全生產[1],隨礦井埋深的增加,受瓦斯、地質構造等因素影響,礦壓顯現愈發明顯,開采難度增加。巷道開掘后,支護狀況受埋深、施工層位、周邊巷道布置、支護形式、強度及采動等因素影響[2-3],尤其是受采動即動壓影響時礦壓顯現最為明顯,巷道圍巖出現嚴重變形,威脅安全生產。針對該問題,通過永安煤礦32采區三條下山現場調查評價、數值模擬分析、制定加固方案及實施、現場施工反饋等工作[4],開展對動壓影響下底板巖巷加固技術研究。
永安煤礦設計生產能力65萬t/a,采取平硐-暗斜井混合開拓方式,主采3#煤層,煤層賦存穩定,煤厚5.4~7.2 m,平均煤厚6.4 m,煤層傾角約2°~4°,頂板、底板均為泥巖與砂質泥巖互層。礦井現生產采區為32采區,采區布置三條下山,采用錨噴支護。采區正在組織生產的工作面為3208工作面及3210工作面,已回采結束的工作面為3209工作面,采區以北為相鄰五里廟煤礦采空區。采區三條下山受多次采動影響,先后經歷多次擴修、加固,巷道變形嚴重,主要表現為頂板下沉、兩幫內鼓及片幫,存在極大的安全隱患,嚴重威脅礦井的安全生產。
采用FLAC3D軟件進行數值模擬分析,結合礦井采掘工作面實揭資料及本區鉆孔柱狀圖建立模型,模型長度240 m、寬度25 m、高度80 m。為提高模擬精確度,模型范圍內共劃分25 000個單元,35 232個節點。設定煤層傾角為3°,模型范圍內確定巷道斷面規格及施工層位,建立巷道上覆巖層、下覆巖層,巖石力學參數見表1,在模型頂部邊界施加垂直應力6 MPa,結合現場礦壓顯現規律,側壓大于垂直壓力,取側壓系數為1.2,模型頂、底部分別為應力邊界及位移邊界。

表 1 巖石力學參數表
模擬得出三條下山開掘后、受一次采動后、二次采動后三種情況下塑性區分布范圍,以塑性區范圍確定巷道圍巖破壞范圍。
(1)開掘后塑性區分布范圍
巷道開挖后進行錨噴支護,所受垂直應力、水平應力重新分布,受爆破及礦壓影響,巷道周邊圍巖均出現塑性區。巷道開掘后塑性區分布范圍如圖1。由圖1可知,由于三條下山巷道施工層位、埋深及支護強度均一致,受垂直應力及水平應力一致,塑性區范圍基本一致,寬度為3~4 m。同時也可得出,三條巷道掘進期間相互影響較小。

圖1 巷道開掘后塑性區分布范圍
(2)一次采動后塑性區分布范圍
三條下山受3208工作面采動影響,超前應力顯現明顯,一次采動后下山巷道圍巖塑性區分布如圖2,由圖2可知,巷道周邊塑性區范圍分布明顯變大,寬度約4.5~6.5 m,較開掘后巷道右幫塑性區范圍增加近1.5 m。另由于回風下山巷道北臨五里廟煤礦采空區,左幫塑性區范圍較開掘后巷道增加近2.5 m。

圖2 一次采動后下山巷道圍巖塑性區分布
(3)二次采動后塑性區分布范圍
三條下山受3208工作面、3210工作面采動及超前應力疊加影響,二次采動后下山巷道圍巖塑性區分布如圖3。由圖3可知,巷道周邊塑性區范圍分布較一次采動時進一步變大,寬度約6~8 m,增加約1.5 m。由于材料下山南臨3208工作面、3210工作面,巷道右幫塑性區較左幫塑性區寬2 m。

圖3 二次采動后下山巷道圍巖塑性區分布
綜上所述,巷道開挖后,周邊塑性區分布范圍隨一次采動影響、二次采動影響逐漸增大,周邊圍巖破壞情況加劇。其中,回風下山巷道靠近臨近煤礦采空區、材料下山巷道靠近回采工作面一側變形尤為明顯,受影響最大。計劃采用注漿對巷道周邊圍巖進行加固。
利用高壓力注漿泵、注漿管向巷道周邊塑性區圍巖注入漿液,漿液充填圍巖裂隙后快速凝固,與周邊圍巖形成整體,提高圍巖強度及承載力。
結合現場圍巖狀況及借鑒其他礦井注漿經驗,選用水泥漿及ZKD高水速凝材料雙漿液。隨水灰比的增加,漿液粘度、屈服強度隨之增加,具有強度高及快速凝結的特性。
注漿管采用直徑25 mm一般焊接管加工而成,長度1.5 m,一端車絲長度30 mm,距該端頭1.2 m、1.35 m分別打設兩個直徑6 mm小孔;使用封孔膠進行封孔,長度1.2 m。
安裝注漿管→注清水試驗→制漿→注漿→對下一個注漿孔注漿→停機清洗→卸除孔口球閥。
ZKD型高水速凝材料由主料和配料組成,混合后凝固時間極短,考慮井下工人操作水平及漿液輸送距離,將主料及配料分開輸送。
(1)制漿。借鑒其他礦井注漿經驗,水灰比采用1.5:1,ZKD高水速凝材料按11%比例加入,主料及配料比為1:1。
(2)注漿壓力及注漿量。注漿開始后通過壓力表控制壓力由零持續上升,保證漿液沿裂隙擴散充分、均勻,終孔壓力2~3 MPa。單孔達到設計壓力值,并持續10 min不吸漿,即可停機開啟卸壓閥,之后更換注漿孔。
(3)拆除球閥。待停機清洗后,至少等待6 h方準拆除球閥。
(4)注漿孔設計。注漿孔直徑42 mm,孔深2400 mm。結合現場三條下山巷道變形特征,同時考慮底鼓量小,計劃對巷道頂板及兩幫進行全斷面注漿,提高頂幫圍巖強度。沿巷道掘進方向,每排布置6個注漿孔,排距2 m,其中,頂板布置兩個注漿孔,兩幫各兩個。頂板注漿孔按與豎直方向呈45°打設,對稱布置,兩幫注漿孔間距1 m,下部一根注漿孔距底板0.5 m。注漿孔布置示意圖如圖4。

圖4 注漿孔布置示意圖(mm)
采用施工探查孔的方式對注漿效果進行驗證。鉆孔施工完畢后,采用鉆孔窺視儀對注漿段巷道圍巖進行觀測,查看圍巖裂隙填充情況。另對圍巖進行取樣,查看膠結效果及強度。
由于三條下山巷道地質采礦條件及施工條件相似,選取材料下山巷道頂板及緊鄰工作面幫部圍巖進行分析,使用鉆孔窺視儀對距巷道孔口1.5 m處里外圍巖進行觀察。材料下山圍巖注漿前后對比圖如圖5。由圖5可知,圍巖在注漿前較破碎,受圍巖松軟、存在裂隙影響,孔壁破損明顯,注漿后漿液與圍巖形成一體,孔壁完整。另取材料下山注漿后巷道頂板巖石,與注漿前頂板巖石進行對比分析。注漿前圍巖破碎,存在孔隙,且易斷裂,注漿后漿液填充了圍巖裂隙,與圍巖膠結形成一體,整體性及強度明顯提升。

圖5 材料下山圍巖注漿前后對比圖
(1)結合32采區三條下山巷道實際地質采礦條件,通過數值模擬結果可知,受工作面采動影響,巷道圍巖塑性區范圍逐漸增大,且靠近工作面側圍巖受破壞程度加劇。
(2)結合圍巖受壓破壞的變形特征,采取注水泥漿及ZKD高水速凝材料雙漿液加固措施,通過對比注漿前后圍巖狀況,漿液與巖石膠結形成一體,圍巖強度及承載力明顯提高。
(3)對受壓變形大、圍巖破碎的巷道,采取注漿措施達到加固的效果,對類似條件下巷道注漿加固提供借鑒的意義。