白艷飛
(晉能控股煤業集團泰山隆安煤礦,山西 保德 036600)
為確保巷道圍巖支護可靠,支護設計要充分結合煤層頂底板圍巖特性和地質條件,選擇合理的掘進層位,控制好層間距,依靠堅固性較好的巷道支護,從而減少人工材料的投入,確保作業環境和支護強度的安全可靠[1-2]。鉆孔窺視可以在井巷工程施工中直觀、清晰地觀察錨桿、錨索眼壁的圍巖情況,對于孔內的裂隙發育、巖石破碎、煤層情況等能夠進行直觀判斷與評價,從而為巷道支護設計提供現場依據,具有較高的實踐應用價值。
泰山隆安煤礦11309工作面位于11#煤三采區中部,工作面東部為實體煤,西部為井田邊界及保德煤礦,北部為11#煤南翼主要回風大巷,向南掘進范圍內為實體煤。工作面沿走向布置,設計長度1325 m,切眼設計長度為240 m,布置有11309運輸順槽、回風順槽,外段布置有一條回撤聯絡巷,為工作面采閉后回撤支架服務。工作面主采煤層為11#煤,上下兩巷沿煤層底板掘進,與東部11307備采工作面留設有30 m寬保護煤柱。11309工作面位置關系平面示意圖如圖1。

圖1 11309工作面位置關系平面示意圖
工作面11#煤層厚度為1.4~2 m,均煤1.6 m,呈塊狀,局部含有夾矸。煤層直接頂為泥巖,局部偽頂為炭質泥巖,呈深灰色,巖層厚度為1.8 m;基本頂為粗粒砂巖,厚度在3.5~4 m間,呈灰色-灰白色,層理明顯,結構穩定。直接底為砂質泥巖、粗粒砂巖,厚度為4.6 m;基本底為粗砂巖,均厚10.3 m。根據工作面周邊已探查的地勘鉆孔,對該工作面巖石力學特征進行實驗室分析,測得力學特征主要參數見表1。

表1 11309工作面主要巖石力學參數
為準確掌握巷道周邊圍巖裂隙發育情況,根據現有巷道位置關系及支護變形情況,在11309工作面回撤通道與運輸順槽共布置6個測點進行鉆孔窺視。窺視位置示意圖如圖2。

圖2 窺視位置示意圖(m)
為直觀了解錨桿、錨索周邊圍巖不同孔深裂隙發育情況、應力集中情況及受力特征等信息,以回撤聯絡巷和運輸順槽交叉口的Ⅰ號測點為例分析,選用8 m長錨索進行錨固,對巷道頂板和巷幫均布置探孔觀測,利用窺視儀探管對鉆孔內煤巖層和裂隙情況進行觀察,從而對方案進行優化,提高支護強度。鉆孔窺視效果圖如圖3。

圖3 鉆孔窺視效果圖
根據鉆孔窺視結果顯示:在開孔至里段4.8 m為煤層,在5~8 m段為砂質泥巖,開孔向里1.61 m處孔壁顯示存在一條明顯的縱向裂隙,深入探管至2.6 m處孔壁出現不均勻、不規則橫向環狀裂隙,呈現出擠壓破碎狀態,2.85 m處出現兩條縱向裂隙,且孔壁破碎,直到孔深4.8 m過煤段后,孔壁趨于均勻規則,但孔徑明顯變小,說明該段受力較大,處于應力集中區域,造成鉆孔縮徑,7.16 m到8 m終孔段,孔徑均一,無裂隙發育,巖層分布較平緩,說明處于弱應力區,鉆孔成型較好。
煤礦巷道頂板支護中,常采用錨桿錨索+金屬網復合支護方式對頂板進行加固,通過均勻打設錨桿、錨索對頂幫圍巖起到耦合支護作用,而且規則的間排距布置,能夠有效分解圍巖應力,使得集中應力得到分散,從而減輕作用在巷道頂幫的應力,減緩移近量和巷道變形[3-4]。
通過對6個測點的窺視圖可以分析得出結論,在鉆孔內2~5 m區段由于受到裂隙發育影響,孔內巖性較破碎,處于巖石強度弱化區,造成應力較為集中;5~8 m區段,巖層分布較為穩定,巖石自然強度較高,圍巖應力相對較弱。因此,根據鉆孔內窺的煤巖層性質及規律進行支護方式設計優化如下:原有舊支護方式采用左旋螺紋鋼錨桿,由于螺紋長度的限制,導致錨桿錨固位置處于巖層破碎帶,導致錨固失效。在此基礎上,優化方案選用高強度右旋螺紋鋼錨桿進行支護,且錨桿、錨索支護參數進行調整,將原有錨索設計間排距1600 mm×2000 mm,減少為1400 mm×2000 mm,錨索長度由6300 mm調整為8200 mm;將原有的左旋錨桿調整為多種規格錨桿分區布置,即頂板錨桿選用Φ22 mm×2500 mm左旋錨桿,而幫部支護選用Φ20 mm×2000 mm右旋全螺紋錨桿,頂幫錨桿間排距分別為1100 mm×1000 mm、1000 mm×1000 mm。優化后的支護設計圖如圖4。

圖4 優化后支護設計圖(mm)
為觀測優化后的支護方案設計效果,在6個鉆孔窺視儀觀測點中打設的錨桿頂端加裝液壓枕,用于實時采集錨桿承壓后的受力變化情況。經過數據對比分析發現,在打設錨桿后10 d內,錨桿受力變化波動較明顯,處于應力重新分布疊加時段。當錨桿發揮作用,應力分布趨于平衡之后,受力不再產生變動。以其中1#、2#、3#三個測點為例,1#測點在第3天應力達到峰值2.1 MPa,之后處于波動期,直到第13天穩定在1.6 MPa左右;2#測點在第5天應力達到峰值1.7 MPa,之后應力處于動態平衡狀態,基本穩定在1.5 MPa左右;3#測點在第4天應力達到峰值4.3 MPa,之后下降穩定在3.3 MPa左右。說明在打設錨桿之后支護穩定強度與應力峰值之間變化不大,雖然略有下降,但能夠處于動態平衡之中,維持良好的支護效果,減少圍巖的變形量。優化設計后支護強度動態曲線圖如圖5。

圖5 優化設計后支護強度動態曲線圖
除對錨桿支護強度分析外,對于優化設計后頂板移近量做出數據分析。通過預設光纖頂板離層儀在線監測系統采集數據,分別對222測點和226測點的多個采集通道數據分析。將采集器布置在孔深7 m和3 m處,每個測站可通過四個通道傳輸數據。經過比對發現,在初期觀測的前10 d頂板下沉移近量變化較大,在巷道掘進過后的25 d后,兩處測點的移近量再次增大,而且增速加快,說明在第10天后頂板相對穩定,移近量較小,支護效果起到作用,而當周期來壓出現時,頂底板移近量加快。優化設計后頂板移近量變化如圖6。

圖6 優化設計后頂板移近量變化曲線圖
(1)巷道在采掘活動過程中容易導致周邊圍巖原有應力受到擾動影響,打破力學平衡,造成巷道支護變形加快、出現頂板下沉和憋幫現象,尤其是在出現圍巖裂隙發育區域,原巖的支撐應力減弱,導致巷道變形增大。
(2)利用鉆孔窺視技術分區段對圍巖進行內窺分析,及時發現破碎和裂隙區域,有針對性地選擇錨桿支護打設深度,調整錨固巖層層位,從而提升原巖和支護復合作用效果,提高支護強度,減少巷道變形量,便于優化支護設計。
(3)在支護方案優化后,設置測站采集數據,從不同方面采集參數,驗證優化后的支護效果,經過數據反饋分析,進一步調整支護方式,提高支護強度,延長巷道服務年限。