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ZJ116B型卷接機組煙支搓接裝置的改進

2022-04-20 02:03:58潘恒樂劉文勝盛浩然
煙草科技 2022年4期

潘恒樂,王 俊,劉文勝,陳 鍇,鄧 燦,盛浩然

常德煙草機械有限責任公司,湖南省常德市武陵區長庚路999號 415000

ZJ116B型卷接機組是以ZJ116A型卷接機組[1]為技術平臺研制的一種雙煙道細支煙高速生產設備,額定生產速度為10 000支/min,是國內卷煙企業細支煙生產的主力設備。煙支搓接是卷接機組生產過程中的關鍵工序之一,其搓接效果直接影響卷煙質量[2]。與常規卷煙相比,細支煙所用的接裝紙表面比較光滑,膠水黏性低,導致細支煙在搓接過程中容易出現接裝紙封口開裂、煙支泡皺等問題[3],影響卷煙質量及設備運行效率。近年來,針對細支煙生產設備已有較多研究,何海鵬等[4]對現有檢測裝置進行優化,提高了超細支空管二元復合濾棒不合格品識別和剔除準確性;潘恒樂等[5]改進了梗簽二次分選裝置,減小了ZJ116B機組前后煙道卷煙質量的差異;厲德俊等[6]基于GD121A型卷接機組設計了一種壓絲塊,有效提高了細支煙質量合格率。針對煙支搓接工序,姜冬子等[7]利用氣缸驅動毛刷清潔搓板表面,降低了搓板堵塞次數;張昆華等[8]基于ZJ17D型卷接機組設計了一種細支煙搓接裝置,通過增加煙支搓接圈數和提升溫度穩定性提高了卷煙質量;王伯楠等[9]設計了一種滾針搓板裝置,解決了傳統搓接技術中存在的剝離趨向問題;唐根利[10]分析了各種卷接機組中不同類型搓板的特點,并對不同形狀結構的搓板提出了改進方案。但針對細支煙高速卷接機組搓接時存在的質量問題則鮮見研究報道。為此,通過分析ZJ116B機組的搓接原理,設計了一種短型搓板,以期解決搓板堵塞、煙支泡皺等問題,提高卷煙產品質量。

1 問題分析

1.1 煙支搓接原理

ZJ116B機組搓接裝置主要由搓煙輪1、啟動軌3、搓板4和歸位輪5組成,見圖1。在生產中,啟動軌將組煙2從搓煙輪的承煙槽中撥出后,組煙在搓煙輪與搓板之間逆時針旋轉。由圖1b可見,組煙由雙倍長濾棒8、兩段煙條7及接裝紙6組成;接裝紙表面已涂膠,一端粘在濾棒和煙條上,剩余部分平鋪在搓煙輪上。濾棒和煙條在搓接過程中被接裝紙包裹粘接后形成雙倍長濾嘴卷煙,然后在歸位輪的作用下加速進入搓煙輪的承煙槽中。

圖1 改進前煙支搓接裝置結構示意圖Fig.1 Structure of cigarette rolling device before modification

1.2 存在問題

如圖2a所示,搓板工作面與搓煙輪表面為同心圓弧,搓煙輪上兩個相鄰承煙槽之間圓弧對應的角度α為11.18°,兩個相間承煙槽之間圓弧對應的角度β為24.04°,搓板搓接面對應的角度θ1為22.09°。由于α<θ1<β,組煙被啟動軌撥出承煙槽直至離開搓接面過程中,會再一次落入搓煙輪的承煙槽中,即出現“搓接落槽”現象(圖2b)。從組煙被啟動軌撥出承煙槽到出現“搓接落槽”,組煙被搓接的圈數為:

圖2 改進前搓板尺寸和搓接過程示意圖Fig.2 Dimension of rolling block and cigarette rolling process before modification

式中:n1為搓接圈數,圈;α為搓煙輪上兩個相鄰承煙槽之間圓弧對應的角度,(°);R輪為搓煙輪半徑,mm;c為細支煙圓周,mm。

已知α=11.18°,R輪=166.325 mm,c=17 mm,則搓接圈數n1≈1.9圈。說明組煙出現“搓接落槽”時,接裝紙封口位于承煙槽邊緣附近。已知搓煙輪承煙槽深度為0.8 mm,組煙落入承煙槽后因受到的壓力變小而無法順利離開承煙槽,由此在承煙槽中產生滑動。由于接裝紙粘接尚不牢固,封口在搓煙輪滑動摩擦作用下,容易被承煙槽尖銳的邊緣扯開,導致膠水泄漏、污染搓板并造成煙支泡皺等問題。此外,組煙不能及時滑出承煙槽,還會在承煙槽的帶動下與前方煙支接觸進而造成搓板堵塞。

2 改進方法

2.1 短型搓板結構

為減少搓板堵塞次數和泡皺煙支數量,對搓板工作面和尺寸進行了改進,設計了一種短型搓板,見圖3。短型搓板工作面分為過渡面1、搓接面2、卸膠槽3和支撐面4。其中,搓接面比接裝紙寬2~4 mm,表面噴涂金剛砂以增加摩擦力并提高耐磨性;卸膠槽用于排出溢出的膠水,避免在搓板表面形成膠垢,影響搓接質量;支撐面上設計有縱向細齒槽,且縱向紋路比搓接面低0.2 mm,避免搓接時對煙條產生擠壓,提高卷煙外觀質量。

圖3 改進后短型搓板工作面及尺寸示意圖Fig.3 Schematic diagram of working surface and dimension of short rolling block after modification

2.2 短型搓板尺寸

為避免出現“搓接落槽”現象,改進后搓接面對應的角度θ2須小于搓煙輪上兩個相鄰承煙槽之間圓弧對應的角度α;為使接裝紙完整包裹濾棒和煙條形成雙倍長濾嘴卷煙,組煙應至少搓接滾動1圈,且搓接圈數n2越大,成品卷煙的搓接效果越好。因此,n2、θ2、α應滿足以下條件:

式中:n2為改進后搓接圈數,圈;R輪為搓煙輪半徑,mm;c為細支煙圓周,mm;θ2為改進后搓接面對應的角度,(°);α為搓煙輪上兩個相鄰承煙槽之間圓弧對應的角度,(°)。

采用CREO軟件(美國PTC公司)建立搓板和搓煙輪的裝配模型,在滿足公式(2)的條件下,改變θ2取值,得到不同的搓板模型,在避免“搓接落槽”現象和保證煙支搓接圈數的前提下,確定θ2=10.3°,n2≈1.8圈。

3 應用效果

3.1 試驗設計

材料:“泰山(白將軍)”牌卷煙(山東中煙工業有限責任公司青島卷煙廠)。

設備:ZJ116B型卷接機組(常德煙草機械有限責任公司);煙支外觀質量在線檢測裝置(云南遠足科技有限公司)。

方法:①ZJ116B機組運行速度為10 000支/min,分別統計改進前后3周(每周5個工作日,每個工作日1班次,共檢測15班次)搓板堵塞次數和清潔次數;②利用煙支外觀質量在線檢測裝置對煙支進行檢測,分別統計改進前后3周泡皺煙支剔除數量。

3.2 數據分析

由表1可見,煙支搓接裝置改進后搓板堵塞次數由10.8次/班次降低到3.1次/班次,搓板清潔次數由13.0次/班次降低到5.8次/班次,減少了設備停機次數,降低了設備維保強度。泡皺煙支剔除數量由改進前的2 949支/班次減少到254支/班次,降低91.4%,有效提高了卷煙搓接質量。

表1 煙支搓接裝置改進前后測試數據Tab.1 Test data of cigarette rolling device before and after modification

4 結論

改進后的短型搓板減少了煙支搓接行程,避免在搓接過程中出現“搓接落槽”現象,解決了生產過程中搓板污染、接裝紙表面產生泡皺等問題。以ZJ116B型卷接機組生產的“泰山(白將軍)”牌卷煙為對象進行測試,結果表明:改進后搓板堵塞次數降低7.7次/班次,清潔次數減少7.2次/班次,泡皺煙支剔除數量減少91.1%,有效降低了設備維保強度,提高了卷煙外觀質量。該技術可在其他細支煙卷接機組上推廣應用。

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