韓正民
(山西河曲晉神磁窯溝煤業有限公司,山西 忻州 036500)
煤炭是我國能源結構的重要組成部分,占一次性能源供給的60%以上,為我國的經濟發展和建設做出了貢獻。但同時,采煤行業是一種高危行業,在煤炭的開采環節當中,會對周圍巖體產生破壞,導致采煤工作面和巷道的失穩、冒頂等危險現象。隨著開采深度的不斷增加,地下巷道圍巖性質的不同導致開采難度逐漸增大,高地應力突出,支護難度變大。經過漫長的地質發育,在不同的環境中巷道冒頂的高度、危害程度以及破壞情況也不盡相同。若能清楚巖體失穩破壞以及變形機理,對于災害的預防、控制有很大好處,所以對巷道頂板破壞機理以及圍巖的控制研究很有必要。
在目前的研究當中,理論計算方法發揮了很大的作用,但仍存在一些問題,如計算理論依據不統一、計算參數標定與實際場合相差較大等。數值模擬方法利用實際工程的測試與監測獲得的數據,帶入到相應的數值模擬模型中進行工況模擬,以此來選取合理的方案。工程類比法以大量成功的經驗為基礎,將要設計的工程與類似的已有的工程進行對比,結合實際條件,來確定合理的支護方案。本文以磁窯溝煤業11102綜采工作面為工程背景,探究巷道頂板的冒頂機理以及治理方法。
1.1.1 礦井概況
磁窯溝煤業11102回采工作面地處黃土高原干濕過渡帶,地表為山西西北部黃土高原中—低山區地形,地表沖刷溝較多。本工作面回采工作面地表高程為968~1 088 m,工作面煤層底板高程為844~888 m。地表最低點位于11102回風順槽距11102切眼210 m處,該處為清水岔溝溝底,高程為968 m,對應巷道底板高程為844 m,采深為124 m;地表最高點位于11102膠運順槽距切眼642 m處,該處為山頂,高程為1 088 m,對應巷道底板高程為883 m,采深為205 m。
1.1.2 礦井地質條件
11102回采工作面煤層傾角5°28′~9°01′,平均傾角7°15′左右,煤層傾角不大。煤層總體走向近南北向、傾向向西,構造形態是單一構造,構造屬簡單類型。各巷道掘進中揭露的的煤層厚度情況,11號煤層西部區煤層厚度總體西厚東薄,11102回風順槽揭露的煤層平均厚度在4.7 m左右,11102膠運順槽揭露的煤層平均厚度在4.3 m左右。
1.2.1 巷道頂板變形特性
本節利用有限差分軟件進行巷道頂板變形特征的分析。根據磁窯溝煤業11102綜采工作面的實際情況,將巷道斷面建立為矩形,尺寸為X×Y×Z=200 m×100 m×120 m,共劃分15 320個單元,巷道大小為5 m×3.5 m,本構模型采用摩爾-庫倫模型。煤層及圍巖采用brick單元,模型上表面為應力邊界,施加5 MPa的荷載,其余邊界施加側應力,側應力系數1.1。此次主要探討巷道在開挖后圍巖的變形、塑性區的變形變化特征,并未考慮工作面的采動影響,建立模型如圖1所示。計算模型中煤巖層的物理力學參數見表1。

圖1 數值模擬模型Fig.1 Numerical simulation model

表1 煤巖層物理力學參數Table 1 Physical and mechanical parameters of coal strata
圖2為巷道塑性區圖,其中shear-p表示在模型運行過程中的某一時刻處于剪切破壞的單元,shear-n表示當前處于剪切破壞狀態的單元,tension-p表示單元曾發生過拉破壞的單元,tension-n表示單元正在發生拉破壞的單元,none表示從未進行塑性狀態、仍處于彈性狀態的單元。
由圖2可以看出,巷道塑性區沿巷道軸線呈現出對稱對稱分布,巷道頂角和兩幫承受拉、剪雙重作用。距離開挖空間較近的深部煤頂主要承受拉應力和剪切應力作用,而距離開挖空間較遠的深部煤頂主要承受剪切應力作用。隨著拉、剪應力的擴大,巷道的變形量呈現整體收斂的趨勢。

圖2 巷道塑性圍巖塑性區Fig.2 Plastic zone of roadway surrounding rock
圖3為巷道圍巖主應力圖。由圖3可以看出,巷道圍巖呈現左右對稱的規律,應力主要集中在巷道的頂角處,淺部應力較小,深部較大,且較高應力有向深部轉移的趨勢。

圖3 巷道圍巖主應力圖Fig.3 Principal stress diagram of roadway surrounding rock
圖4為巷道圍巖變形隨時間變化曲線圖。由圖4可以看出,在300時步之前曲線斜率較大,表明巷道此時變形速率較大,此時兩幫和底板的變形逐漸趨于平緩,但頂板的變形仍然在持續增大,且頂板下沉量最大,兩幫收斂值最小,底板鼓出值居于中間。

圖4 巷道圍巖變形隨時間變化曲線Fig.4 Curves of surrounding rock deformation of roadway changing with time
綜合以上分析可知,短時間內巷道圍巖會出現變形過大、變形速度過快等現象,同時塑性區的影響范圍也較大;巷道表面煤體主要因承受拉應力而破壞,深部煤體主要承受剪切而破壞,伴有一些拉應力破壞。巷道的破壞開始為頂板、兩幫、底板協同破壞且變形值較大,逐漸發展為以頂板變形為主,變形量增長較大,底板和兩幫煤體趨于穩定。
1.2.2 巷道頂板破壞規律
煤礦巷道的開挖過程破壞了地層的原始應力平衡,巷道圍巖將進行一系列復雜的活動以達到新的平衡。根據大量實踐及文獻參考,巷道頂板的破壞過程分為以下階段。
(1)巷道頂板初始變形破壞過程。在巷道剛開始開挖時,開采空間較小導致應力集中,出現原生裂隙、節理等現象;之后,裂隙進一步擴展延伸直至破碎,形成微裂隙區;裂隙經擴展延伸后,形成破碎的橋連區;當劈裂裂隙與周圍裂隙貫通后,隨圍巖平衡穩定,形成節理裂隙組。
(2)巷道頂板離層彎曲破壞過程。隨著擾動的增大,受自重以及地壓的影響,巷道上覆巖層產生法向彎曲,由于巖層巖性差異彎曲度不一致,導致縱向分離。若老頂有較大的剛度同時直接頂又有充足的移動空間,二者的接觸層將產生離層現象,其基本條件為老頂的巖層剛度大于等于直接頂巖層,老頂巖層的撓度小于等于直接頂的撓度。
(3)頂板斷裂破壞。此過程主要發生在老頂巖層處,由于離層現象的產生,直接頂巖層的擾度迅速增大,當下方失去支承作用,巖層頂板邊界容易產生頂板斷裂現象。
只有在作用力系和材料的總勢能隨裂縫長度增加而不變或減小時,裂縫才會擴展。當作用力的勢能維持穩定時,有以下準則:

式中:c為裂縫長度;We為裂縫周圍彈性應變能;Wd為裂縫表面能。
(4)頂板垮落。由于下方失去支承作用,在上覆巖層和重力的作用下,垮落運動迅速完成,充填整個巷道。
巷道頂板破壞過程實際上是一種力學行為,對于頂板上覆巖層,當產生離層現象時,直接頂和老頂之間需要滿足以下關系:

式中:q1為老頂所受荷載,kN;γh1為老頂單位長度的荷載,kN;L1為初次垮落步距,m;h1為老頂厚;E1、E2為老頂及直接頂巖層的彈性模量,MPa;J1、J2為老頂及直接頂的斷面慣矩,kg·m2。
同時,從第二階段向第三階段(離層到斷裂)變化時,需要滿足σ老、拉>[σ老、拉],即老頂所受到的拉應力應超過其所能承受的極限拉應力。具體如圖5所示。

圖5 裂隙不同開裂階段的示意Fig.5 Schematic of cracks at different cracking stages

11102綜采工作面于2019年7月25日回采結束,正式進入回撤階段,7月28日中班21時30分,在鏟板車司機下車固定3號支架與鏟板車時,11102膠運順槽124~132 m段頂板下沉發生垮落事故,垮落下來的煤矸石將鏟板車尾部掩埋。鏟板車于8月2日中班撤出,共計影響5 d搬家倒面時間。如圖6所示。

圖6 1 1 1 02膠運順槽漏頂處理示意圖Fig.6 The schematic diagram of top leakage treatment in 11102 rubber conveying channel
2.1.1 直接原因
(1)規程中所附圖紙說明是依次降架撤出,即1、2、3號支架依次邁步回撤。現場實際回撤時安排先撤出2號支架,2號支架撤出后再撤出1號支架,最后撤出3號支架,在回撤3號支架前造成機頭段懸頂面積過大,是造成此次事件的直接原因。
(2)改變回撤工藝后沒有采取針對性管控措施,頂板離層,是造成此次事件的另一直接原因。
2.1.2 間接原因
11102綜采工作面貫通后,機頭三角區域正處于頂板支撐應力集中區,頂板壓力相對較大,此時的支架-巷道支護體-頂板處于應力相對平衡狀態。待回撤完2號、1號支架,這一區域的頂板支撐應力重新分布后,加之層間距較薄、頂板巖性強度較弱,形不成有利的礦山壓力拱,構成壓力大于綜合支護力,是造成此次事件的間接原因。
2.2.1 前期準備工作
(1)在11102膠運順槽110~124 m段巷道進行二次支護。首先檢查原有單體工字鋼梁架棚的可靠性,保證單體支護有效,鋼梁上方采用道木、木板背實,接頂嚴密,然后在此基礎上采用工字鋼單體架棚加密支護,棚間距0.5 m,每架設一組棚架,要確保其安全可靠,保證安全后方可施工下一組棚架。頂梁為11號礦用工字鋼,支護形式為一梁四柱(可根據現場情況進行加密),要求中間兩根單體間距不得小于4 m,保證行車寬度。
(2)風機安設。在11102膠運順槽90 m處安設2臺風機(一用一備),保證11102膠運順槽冒落區域風量不小于70 m3/min,氣體濃度符合《煤礦安全規程》規定。
(3)注馬麗散前期準備工作。包括風管安裝、對接,安裝打眼鉆機,施工注馬麗散孔及馬麗散運輸、倒料工作。
(4)11102膠運順槽110~124 m處及輔回撤通道口三角區頂板錨索安裝錨索防彈器,避免處理冒頂期間錨索彈出傷人。
2.2.2 處理流程
(1)由生產服務中心負責用1.2 m、1.8 m短單體及π型梁對11102主回撤通道機頭段進行支護,保證機頭段頂板不再下沉。
(2)由綜采隊負責對11102膠運順槽漏頂區域至11102輔回撤通道口段進行單體棚支護。
(3)由探水隊負責在11102膠運順槽漏頂區域輔回撤通道方向側向主回撤通道方向施工鉆孔,鉆桿留在鉆孔內當做前探梁,鉆桿長度根據現場實際情況確定,每200 mm施工1個。
(4)由生產技術科聯系瑪麗散廠家,待探水隊施工完成后,在11102膠運順槽輔回撤通道方向側對漏頂區域注瑪麗散,采用多孔少注,注瑪麗散時,及時觀察漏頂區域兩側情況,杜絕出現浮煤與多功能車粘連現象。
(5)注瑪麗散形成假頂后,清理漏頂區域下的浮煤,并用車運至10205膠運順槽破碎機,每清理0.5 m施工一架單體棚,頂梁為11號礦用工字鋼,一梁四柱,并在頂梁上鋪設木板及鋼筋網,再次形成假頂,避免出現漏矸現象,中間兩根單體間距4 m以上,保證行車寬度,架設至11102主回撤通道側為止。架設單體棚時,單體三用閥一律朝向順槽方向。
(6)由生產服務中心負責安設絞車進行拖拽多功能車,拖拽多功能車時必須由專人指揮,司機要在安全地點操作絞車,嚴禁蠻干,防止斷繩傷人。在保證架棚區域安全的情況下方可拖拽多功能車。起底時必須用風鎬起底,嚴禁使用炸藥起底。
(7)由生產服務中心負責在11102主輔回撤通道間3個聯巷架設單體棚,支護范圍為主回撤通道側向聯巷5 m范圍內,頂梁為11號礦用工字鋼,頂梁長度根據現場實際情況確定。
經過以上措施,冒頂事故的治理效果良好,如圖7所示。

圖7 頂板控制后效果示意圖Fig.7 Diagram of effect after roof control
為探究巷道頂板冒頂機理并對冒頂事故進行治理,以磁窯溝煤業11102回采工作面為背景,利用數值模擬、理論分析和現場漏頂事故治理等手段進行研究。
(1)圍巖發生變形時,巷道頂角和兩幫承受拉、剪雙重作用,隨著拉、剪應力的擴大,巷道的變形量呈現整體收斂的趨勢;頂板下沉量最大,兩幫收斂值最小,底板鼓出值居于中間;巷道的破壞開始為頂板、兩幫、底板協同破壞,逐漸發展為以頂板變形為主。
(2)巷道頂板破壞共經歷初次擴展、二次擴展延伸、三次延伸劈裂和裂隙貫通4個步驟。
(3)磁窯溝煤業11102回采工作面現場冒頂事故治理措施效果良好,可為相類似的工程提供借鑒參考作用。在日后的工作當中,必須高度重視近距離煤層開采時的礦山壓力分布規律,從設計到施工要超前預控巷道圍巖,采取多種形式的支護方式控制頂板。