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選煤廠煤泥水沉降試驗(yàn)及其影響因素分析

2022-04-14 03:49:54趙瑜
煤炭與化工 2022年2期
關(guān)鍵詞:分析

趙瑜

(山西省晉神能源有限公司 沙坪洗煤廠,山西 沂州 036500)

0 引 言

選煤廠煤泥水的處理是選煤生產(chǎn)過(guò)程中的重要環(huán)節(jié),如果煤泥水沉降速度過(guò)慢,不僅影響直接經(jīng)濟(jì)效益,甚至可能導(dǎo)致洗選系統(tǒng)故障。目前多數(shù)選煤廠采用添加凝聚溶劑來(lái)實(shí)現(xiàn)加速煤泥水沉降的目的,但每個(gè)選煤廠洗選系統(tǒng)、洗選原煤不完全相同,因此進(jìn)行沉降試驗(yàn),并對(duì)影響因素進(jìn)行分析顯得尤為重要,這不僅可以提高資源利用率,還可以提高經(jīng)濟(jì)效益[1-3]。

1 概 況

沙坪選煤廠始建于2006年,原設(shè)計(jì)洗選能力60萬(wàn)t/a,因原設(shè)計(jì)的原煤處理能力已不能滿足生產(chǎn)、銷售需要,于2019年底,經(jīng)技術(shù)改造后,年處理能力達(dá)到120萬(wàn)t,為濕式分選法選煤廠。隨著技改后洗選能力的提升,煤泥水的處理量也隨之變大,選煤廠洗選過(guò)程中,煤泥含有的大量無(wú)機(jī)物、煤顆粒等進(jìn)入洗選系統(tǒng),由于許多泥化顆粒屬于微米級(jí),在洗選過(guò)程中很難沉降,且顆粒物直徑越小,其沉降速度越慢[4-6],不僅制約了選煤廠的洗選能力,也影響了原煤的煤質(zhì)提高及銷售。該選煤廠入池煤泥量較大,-0.5 mm粒徑含量經(jīng)測(cè)定達(dá)到55%,選煤廠精煤生產(chǎn)等級(jí)要求為10級(jí)煉焦,經(jīng)技改后,灰分浮選效果已滿足要求,選煤廠采用3臺(tái)斜管對(duì)煤泥水進(jìn)行沉降,實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)斜管煤泥水外溢的情況,平均濃度達(dá)到39 g/L,嚴(yán)重影響了選煤廠的洗選生產(chǎn)。

2 煤泥水沉降試驗(yàn)

2.1 試驗(yàn)材料的選取

選用該選煤廠洗選系統(tǒng)入料為試驗(yàn)對(duì)象,并將系統(tǒng)入料混合均勻后,進(jìn)行縮分烘焙處理,選用陽(yáng)離子為60~70的聚丙烯酰胺[7]。

2.2 試驗(yàn)方法

(1)分析煤泥水沉降。

選用200 mL該選煤廠洗選系統(tǒng)煤泥水、0.3 mL的濃度1.0 g/L絮凝試劑,分析煤泥水pH值、所含礦物質(zhì)含量對(duì)煤泥水的沉降影響程度[8-9]。

(2)分析煤泥水含有的礦物成分。

采用X射線熒光光譜探測(cè)方法,分析粒徑處理為0.115 mm的烘焙煤泥樣本。

(3)分析煤泥水的水質(zhì)。

采用電導(dǎo)法、測(cè)定pH法、測(cè)定離子色譜方法,對(duì)該選煤廠洗選系統(tǒng)循環(huán)水樣、系統(tǒng)補(bǔ)加水樣進(jìn)行分析。

(3)分析煤泥水中煤泥的密度。

按照國(guó)標(biāo)GB/T478—2008要求,分別對(duì)100 g、200 g烘焙煤泥進(jìn)行密度分析。

(4)分析煤泥水中煤泥的粒度。

按照國(guó)標(biāo)GB/T477—2008要求,分別對(duì)100 g、200 g烘焙煤泥進(jìn)行粒度分析。

3 試驗(yàn)結(jié)果分析

3.1 煤泥水沉降

(1)pH影響分析。

通過(guò)對(duì)煤泥水中不同pH值所對(duì)應(yīng)的渾濁度、沉降速度的試驗(yàn)測(cè)定[10],得出了以下規(guī)律,如圖1所示。

圖1 不同pH值下煤泥水沉降分析Fig.1 Settlement analysis of coal slurry under different pH values

pH值在酸性范圍內(nèi)(pH值在7以下),煤泥水的渾濁程度、初始沉降速度,隨著pH的增大而變大,在堿性范圍內(nèi)(pH值在7以上),煤泥水的渾濁程度、初始沉降速度,隨著pH的增大減小,且渾濁程度與初始沉降速度變化速度均比酸性范圍的變化速度大[1-3],這是因?yàn)樗嵝詶l件下,煤泥中賦存有大量的H+離子,其于煤泥中負(fù)電荷結(jié)合為沉淀物,易于煤泥的沉淀,在堿性條件下,煤泥中H+離子含量減少,煤泥中的負(fù)電荷不能形成沉淀物,互相排斥嚴(yán)重,多成懸浮狀態(tài),沉淀較少,因此,要保證沉淀池中pH值為酸性或中性,才可以便于煤泥沉淀。

(2)礦物質(zhì)含量影響分析。

通過(guò)對(duì)煤泥水中不同含量礦物質(zhì)對(duì)應(yīng)的渾濁度、沉降速度的試驗(yàn)測(cè)定[11-12],得出以下規(guī)律,如圖2所示。

圖2 不同礦物含量下煤泥水沉降分析Fig.2 Settlement analysis of coal slurry under different mineral contents

隨著煤泥水中礦物含量的增多,其渾濁程度增大,礦物含量在3g/L以下時(shí),渾濁程度增量較大,在3g/L以上時(shí),渾濁程度增量變緩;隨著煤泥水中礦物含量的增多,初始沉降速度變小,礦物含量在2g/L以下時(shí),初始沉降速度增量較大,在2g/L以上時(shí),初始沉降速度增量變緩。整體來(lái)看,隨著煤泥水種中礦物含量的增多,其渾濁程度增大,初始沉降速度降低,礦物含量越大,越渾濁、越難沉降,說(shuō)明礦物含量的增多嚴(yán)重影響煤泥水的沉降。

3.2 煤泥水礦物成分分析

采用X射線熒光光譜對(duì)煤泥水中含有的礦物進(jìn)行探測(cè),并采用High score進(jìn)行數(shù)據(jù)分析[13],如圖3所示。

圖3 煤泥水礦物成分分析Fig.3 Mineral composition analysis of coal slurry

經(jīng)測(cè)定,該選煤廠煤泥中所含的主要礦物有勃姆石、高嶺石、硝酸鍶鉛、蒙脫石、石英、鈦磁鐵礦、磁鐵礦、石膏、堇青石。以上所有礦物質(zhì)中,高嶺石含量最多,該礦物質(zhì)在水中容易泥化,會(huì)賦存大量負(fù)電荷,再結(jié)合pH值影響因素可知,該情況將致使煤泥水沉降困難。

3.3 煤泥水水質(zhì)分分析

采用電導(dǎo)法、測(cè)定pH法、測(cè)定離子色譜方法對(duì)煤泥水水質(zhì)進(jìn)行分析[14](表1)。

表1 煤泥水的水質(zhì)分析Table 1 Water quality analysis of coal slurry

煤泥水中主要含有Ca2+、Na+、K+、Mg2+等8種離子,水質(zhì)硬度為補(bǔ)水1>循環(huán)水>補(bǔ)水2,這是因?yàn)檠a(bǔ)水1中,Ca2+、Na+、K+、Mg2+離子含量均較循環(huán)水、補(bǔ)水2大;電導(dǎo)率為補(bǔ)水1>循環(huán)水>補(bǔ)水2,這是因?yàn)檠a(bǔ)水1中金屬離子含量最大,循環(huán)水次之,補(bǔ)水2相對(duì)最少;補(bǔ)水1、補(bǔ)水2、循環(huán)水的pH值,三者相差不大,這是因?yàn)樵谙催x過(guò)程中凝聚溶劑的加入,致使部分金屬離子發(fā)生水解作用。

3.4 煤泥密度分析

按照國(guó)標(biāo)GB/T478-2008要求,分別對(duì)100 g、200 g烘焙煤泥進(jìn)行密度分析(表2)。

表2 煤泥水的密度分析Table 2 Density analysis of coal slurry

由表2可知,煤泥中密度小于1.3 g/cm3的,水分、灰分均較低;煤泥中密度在1.3 g/cm3~1.8 g/cm3的,隨著密度等級(jí)升高,產(chǎn)率增大、水分變大、灰分也變大,說(shuō)明煤泥中無(wú)機(jī)物含量增高;煤泥中密度大于1.8 g/cm3的,水分、灰分均較高。

3.5 煤泥粒度分析

按照國(guó)標(biāo)GB/T477-2008要求,分別對(duì)100 g、200 g烘焙煤泥進(jìn)行粒度進(jìn)行分析(表3)。

表3 煤泥水的粒度分析Table 3 Particle size analysis of coal slurry

由表3可知,煤泥粒度大于0.5 mm時(shí),產(chǎn)率為68.79%;煤泥粒度小于0.045 mm時(shí),產(chǎn)率為3.83%,表明煤泥水中的顆粒物越細(xì),越難沉降,產(chǎn)率越低;反之,越易沉降,產(chǎn)率越高[15]。

4 結(jié) 論

(1)選煤廠洗選過(guò)程中,pH值為酸性或中性時(shí),可以使煤泥中賦存大量的H+離子,負(fù)電荷較易結(jié)合為沉淀物,有利于煤泥的快速沉淀。

(2)煤泥水中礦物含量在2 g/L以下時(shí),初始沉降速度增量較大,在2 g/L以上時(shí),初始沉降速度增量變緩。

(3)煤泥密度在1.3 g/cm3以下時(shí),水分、灰分均較低,有利于煤泥的快速沉淀。

(4)煤泥粒度越大,越有利于煤泥的快速沉淀。

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