陳榮升,龍 偉,楊建廣,徐文俊
(1.湖北大江環(huán)保科技股份有限公司,湖北 黃石 435005;2.中南大學 冶金與環(huán)境學院,湖南 長沙 410083)
銅的造锍熔煉和吹煉過程中會產(chǎn)生大量含銦煙塵,其中銦含量不穩(wěn)定且以多種形式賦存。以濕法技術回收這部分銦資源的效果取決于浸出環(huán)節(jié)[1-3]。從銅煙塵中回收銦,國內外常采用常壓酸浸工藝,該工藝流程短,操作簡單,但浸出效果因銦的賦存形式不同而有所差異,對于呈包裹狀態(tài)的含銦復雜物相浸出率較低[4-5]。常壓氧化酸浸可有效處理In2(SO4)3、In2O3及In2S3,適合處理含In2S3較多的銅煙灰[6-7]。加壓酸浸可大幅提升銦的浸出效果[8],但操作復雜,且As、Fe、Zn及Cu等金屬雜質幾乎同步進入到浸出液中,使后期分離困難[9]。另外,機械活化常被用于強化浸出過程,相較于常規(guī)酸浸而言,可使金屬浸出率提高10%~20%[10-11]。硫酸化焙燒—水浸工藝可使煙塵中90%以上的銦進入到浸出液中[12],且工藝簡單,通過控制焙燒條件,可將難溶物相轉為易溶于水的硫酸鹽,極大提高金屬浸出率[13-14]。
對于銅煙灰氧壓酸浸渣,前期進行了強酸直接浸出、機械球磨活化浸出、還原浸出、氧壓酸浸等探索試驗,銦浸出效果均不理想(浸出率低于50%),因此研究了采用硫酸化焙燒—水浸工藝回收銦,并通過單因素試驗確定工藝參數(shù),以期為含銦二次資源綜合回收提供有益參考。
銅煙灰氧壓酸浸渣:湖北大江環(huán)保科技股份有限公司提供,烘干,研磨過160目篩。主要化學組成的ICP-AES分析結果見表1,XRD定量分析結果見表2,物相分析結果如圖1所示。……