李磊


摘? 要: 河南省洛陽市義安礦業12090工作面沿煤層傾向布置,工作面切眼與軌道大巷、膠帶大巷均程20°夾角,按照正常推進至停采線位置,將 丟棄原煤7000噸,損失巨大。為避免開采浪費,在工作面回采至距停采線50m位置時,進行末采調斜,采用多種工藝進行防止末采調斜時出現刮板輸送 機、支架上竄現象問題。
關鍵詞: 上竄下滑;末采調斜;刮板輸送機;支架
洛陽義安礦業為新建礦井,在保證回采安全性的前提下,提高工作面 煤炭回收率、增長經濟效益,? 該礦在12090工作面回采至停采線45m位置 時,進行工作面調斜,調斜過程中采用多種工藝防止刮板輸送機、支架上 竄現象,為類似需要調斜的工作面提供參考。
1 工程概況
1.1? 工作面概況
二 1120 90 工作面標高 -286m ~ -327 m ,相對應的地表標高 +345m~+386m ,垂深約631m~ 713m ,平均672m。 12090工作面二1煤 層傾角0°~ 15°,平均5°。二112090工作面煤層平均厚度6.7m ,平均 煤層傾角5°,煤層賦存不穩定。采用傾斜長壁后退式綜合機械化采煤方 法。采空區處理采用全部垮落法管理頂板。二1煤層為黑色,粉末狀,? 鱗片狀,以亮煤為主,夾暗煤條帶,屬半亮型煤。煤層富含FeS2結核,? Ad=21.42%, Sd=2.23%,煤層不易自燃,抑制煤塵爆炸最低巖粉量為55%。
頂板巖性:二 1 煤層偽頂局部發育,為黑色碳質泥巖,厚度 0m~0.5m。直接頂為深灰色砂質泥巖,呈塊狀、底部為條帶狀,含少量白? 云母及大量植物根莖化石,裂隙發育,厚度1m~3m ,平均2.5m;老頂為灰 色中~細粒砂巖,局部為深灰色。中厚層狀,局部為薄層狀,砂質膠結,? 以石英長石為主,水平層理,局部夾泥質條帶且含大量白云母碎片,中上 部粒度稍粗,局部為細砂巖。全井田穩定,厚度4.5m~12.5m ,平均7.3m, 為本井田主要標志層之一。
底板巖性:二1煤層偽底不發育,直接底為深灰色沙質泥巖,薄層狀,? 砂泥質構造,? 局部含少量植物根化石及細砂巖透鏡體,? 厚度3.7m;向下巖性 依次為泥巖、一8煤、泥巖、硅質泥巖,平均厚度12.5m。老底為深灰色L7灰 巖,厚層狀,隱晶質結構,質地致密,堅硬,性脆,垂直裂隙發育,被鈣 質薄膜充填,少量FeS結核,厚度5.6m,為本井田主要標志層之一。
1.2? 工藝流程
采煤機擠入式斜切進刀→割煤→推前部刮板輸送機→移架→采煤機擠 入式斜切進刀。
1.3? 回采參數
采煤機適應采高范圍 1.6-3.2m ,滾筒截深為 0.63m ,牽引速度 0~7.7~ 12.7m/min,牽引方式為交流變頻調速、電機驅動齒輪銷軌式無鏈 牽引,? 支架的支撐范圍為1.6~ 2.5m; 確定工作面循環進尺為0.5m, 采高 控制在2.2m; 平均放煤厚3.1m, 確定平均采放比為1: 1.41。工作面選用 ZF4400/16/25型基本架和ZFG5000/18/28型端頭支架,對頂板實行全部垮落 法管理頂板。支架中心距1.5m,支護高度1.6~2.5m,最小控頂距為4m, 最大控頂距為4.8m。
2 末采調斜
2.1? 末采調斜目的
12090工作面沿煤層傾向布置,工作面切眼與軌道大巷、膠帶大巷 均程29°夾角,按照正常推進至停采線位置,將丟棄原煤7000t ,損失巨 大。為避免開采浪費,在工作面回采至距停采線45m位置時,需進行末采 調斜,? 至工作面切眼與西翼軌道大巷平行。調斜前切眼長度175.75m, 調 斜后切眼長度186.33m,后附12090工作面平面圖。
2.2? 末采調斜過程
( 1 )調斜過程中切眼長度逐步加長,從調斜位置開始切眼長度每增加 1.55m在軌道順槽側加1架液壓支架加1.55m在軌道順槽側加1架液壓支架和 一塊刮板輸送機槽子(寬度1.50m)。共加架、加槽子6次。( 2)從調斜 位置開始,膠帶順槽(機頭)割一個機身位后,機頭不再移動,并在機頭 位置打設兩根單體柱戧柱,防止刮板輸送機下滑。( 3 )開始進行調斜,? 機頭不再回采,只采機尾(采用大小機尾相結合方式,每次相隔20架),? 為防止調斜期間支架、刮板輸送機下滑,調斜期間采用單向進刀,單向移 架、推溜,從機頭向機尾移架、推溜。( 4 )調斜割煤期間,推刮板輸送 機時,每隔20架從頭方向往機尾方向推,給刮板輸送機一個向機尾的力,? 防止刮板輸送機下竄。( 5 )調斜割煤期間,拉架時,每隔20架從尾方向 往機頭方向拉,給支架一個向機尾的力,防止支架下竄。( 6 )待切眼方 向與西翼軌道大巷方向平行后,機頭、機尾同時割煤向外推進上網上繩。? ( 7 )調斜割煤期間,需要將支架的方向進行調整,可找到大架縫處,使 用支架側護、后尾梁側護擠架進行調整,也可使用單體柱遠距離供液給支 架助力調整支架方向。( 8)使用20根2.8m單體柱戧住刮板輸送機同時升 壓,將刮板輸送機向機尾方向頂。
3 調整效果
本次調斜軌道順槽共加架6次,插斜子57.9m,調整切眼角度18°,調 整工作面130架支架角度共計18次、調整11架推移頂連接刮板輸送機眼、 撥機頭和機尾自移大桿30余次、撥轉載機60余次、刮板輸送機頂轉載機擋 煤板造成出煤困難,人工破碴約800余方、人工使用單體柱將130節刮板輸 送機向機尾方向頂0.8m。兩巷經調斜后達到預期要求,? 達到了回收三角煤 炭資源的目的,共計回收煤炭資源7000余噸,純盈利 148萬余元。
4 總結
( 1 )工作面調斜首先要考慮調斜后切眼長度增加,需要增加支架、? 刮板輸送機槽子。需要提前準備好支架、刮板輸送機槽子,且支架需要與 端頭架支架型號相匹配。( 2 )工作面調斜還要考慮調斜過程中出現刮板 輸送機上竄下滑問題,需要特別安排好推溜、拉架的方向和順序。( 3) 調斜過程中出現大架縫、倒架情況時,要及時背設大架縫、采用煤墻注水 等方式防止頂部流煤、流矸,傾倒的支架要使用側護或單體柱進行扶架。? (4 )調斜過程中需要改變割煤工藝為單向進刀,提前加固頂板,防止拉 架前煤墻頂煤冒落。
參考文獻:
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