龍華東 周輝 涂洪亮 冉貴猴 楊勇 高陽 胡明明
1.中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司,武漢 430074;2.中國科學院武漢巖土力學研究所,武漢 430071
隨著我國城市軌道交通的快速發展,各大城市地鐵聯網運營[1],地鐵隧道不可避免下穿既有線和建(構)筑物,導致車站基坑深度越來越大。深基坑的開挖與支護過程中容易遇到各種技術難題[2-4],其中基坑壁的變形控制是深基坑安全的重要保障。基坑支護通常采用鋼筋混凝土支撐和普通鋼支撐。鋼支撐的預壓軸力受環境和晝夜溫差影響較大,又不可動態調節,容易產生軸力損失。文獻[5-7]指出地鐵深基坑在施工過程中容易出現鋼支撐軸力損失、腰梁與冠梁應力集中、地下連續墻變形不均勻、基坑底板隆起開裂等問題,導致深基坑失穩;建議在地下連續墻預埋鋼板和支撐分界處增設圍檁,提高深基坑的整體穩定性,并在施工期間分階段施加軸力,采用現場校核過的表面應變計實時監測軸力。但是該解決方案監測和校正工作量較大且難以保證準確。鋼支撐伺服系統[8-9]憑借其出色的控載及保壓技術可較好地解決這一難題。
本研究首先分析鋼支撐伺服系統的工作原理,然后結合現場監測數據分析深基坑的變形規律,驗證采用鋼支撐伺服系統對變形的控制效果。
該地鐵車站為換乘站,地鐵隧道穿越既有線,導致該車站基坑埋深較大。車站站臺為四層雙柱三跨島式結構,呈東西走向,寬約13.00 m,總長約160.50 m,標準段寬22.70 m,端頭井處結構內凈寬26.60 m,站臺中心底板埋深約28.88 m,車站頂板埋深3.00 m。該地鐵車站分為三個區,如圖1所示。

圖1 地鐵車站平面圖
車站采用明挖順作法施工,基坑標準段和端頭井處開挖深度分別約29.0、30.5 m,車站主體面積為14 844 m2,設置3個出入口、1個換乘通道。
工程沿線位于沖積地區,水系發育,地勢平坦,地層含水率高。基坑開挖范圍內地層主要物理力學參數見表1。

表1 地層主要物理力學參數
該車站基坑圍護結構施工時采用鋼支撐伺服系統。該系統包括主機、數控泵站和伺服端,通過有線和無線相結合的方式進行連接。
鋼支撐伺服系統由液壓、支撐和測量控制三大體系組成,通過加裝機械鎖裝置同時提高液壓系統的精確性、穩定性及可靠性[10]。鋼支撐伺服系統工作原理如圖2所示。

圖2 鋼支撐伺服系統工作原理示意
鋼支撐伺服系統的特點:①電控系統失效或者系統斷電時,可保壓,功效不變;②液控單向閥為機械閥,斷電后可以照常工作;③電磁閥不通電時處于軸力截止狀態,油壓不變;④油缸內泄露時,千斤頂上下腔密封帶隔離失效,但此時上腔處于封閉狀態,仍能保持原先的軸力。
基坑圍護結構采用鋼筋混凝土支撐及鋼支撐支護。車站共設置8層支撐,其中第1、4、6層支撐為鋼筋混凝土支撐,第2、3、5、7、8層支撐為鋼支撐,第2、3、5層鋼支撐采用φ609壁厚16 mm鋼管,第7和8層鋼支撐采用φ800壁厚20 mm鋼管。根據設計圖紙要求,三區鋼支撐直撐施工時均采用伺服系統。三區布設5層鋼支撐,每層鋼支撐有4根直撐,共計20根。鋼支撐平面和支護現場分別見圖3、圖4。

圖3 車站三區鋼支撐平面(單位:m)

圖4 鋼支撐支護現場
現場施工過程包括油管支架安裝→監控室布置→現場設備接電、調試→鋼支撐及伺服頭拼裝→鋼支撐安裝→油管及數據線的安裝→施加軸壓→鎖定機械鎖。
軸力施加到設計值的100%后持荷5 min,機械鎖首先鎖到底,然后反轉1/3圈,使機械鎖與伺服支撐頭保留約2 mm的間隙,并考慮溫度變化對軸力的影響。
三區基坑第2、3、5、7、8道鋼支撐標高分別為-0.5、-9.0、-16.0、-23.5、-27.0 m,安裝時間分別為2017年6月20日、7月12日、8月12日、8月29、9月6日。每道安裝完成后及時按設計值施加軸力。
本車站主體基坑安全保護等級為一級,在三區基坑四周布置6根測斜管(1#—6#),每根測斜管的深度約48 m,如圖5所示。

圖5 三區基坑測斜管布置示意(單位:m)
鋼支撐伺服系統采用程序控制與現場測量相結合,可實現實時監控、低壓補償和高壓報警。
4.2.1 鋼支撐軸力
通過伺服支撐頭監測得到的鋼支撐軸力時程變化曲線見圖6。其中支撐3?1表示第3層第1根鋼支撐。可知:鋼支撐軸力在1 450~1 500 kN變化,波動幅度相對較小,說明鋼支撐伺服系統對軸力的控制效果較好。平均2 h調節一次軸力,支護20 h后軸力趨于穩定。

圖6 鋼支撐軸力時程變化曲線
4.2.2 基坑壁側向變形
采用測斜管對基坑壁側向變形進行監測,0#為普通鋼支撐區域的測斜管編號,1#—6#為采用鋼支撐伺服系統區域的測斜管編號。1#、3#、4#、6#的監測數據較為完整,因此選擇其進行對比分析。基坑壁側向變形曲線見圖7。其中側向變形量為正表示朝向基坑變形,側向變形量為負表示背離基坑變形。

圖7 基坑壁側向變形曲線
由圖7可知:①基坑壁側向變形隨深度增加由外擴逐漸變為內鼓。以測斜管3#為例,在埋深小于22.5 m時,基坑壁背離基坑變形,在埋深大于22.5 m時,基坑壁朝向基坑變形。②普通鋼支撐區域基坑壁側向最大變形量為34.15 mm,采用鋼支撐伺服系統區域基坑壁側向最大變形量為14.90 mm,減小56.4%。采用鋼支撐伺服系統對基坑壁側向變形的控制效果較好。
三區基坑距離既有地鐵線隧道僅15.3 m,施工過程中結構側向變形速率和累計變形量的預警值分別為2 mm/d和20 mm。采用鋼支撐伺服系統后,基坑壁側向變形滿足要求,保障了基坑的安全。
2017年3#測斜管上不同標高處變形見圖8。其中2~8表示第2層~第8層鋼支撐。可知:隨著基坑施工的進行,測斜管3#上不同標高處變形量整體呈增大趨勢,每一次開挖都伴隨著變形量的增大,每一次支護都能將變形穩定一段時間。2017年6月—11月,埋深小于22.5 m時基坑壁背離基坑變形,埋深大于22.5 m時基坑壁朝向基坑變形。不同標高處累計變形量均小于20.0 mm的預警值。

圖8 3#測斜管上不同標高處變形
1)基坑壁側向變形隨深度增加由外擴逐漸變為內鼓,普通鋼支撐區域基坑壁側向最大變形量為34.15 mm,采用鋼支撐伺服系統區域基坑壁側向最大變形量為14.90 mm,減小56.4%。采用鋼支撐伺服系統對基坑壁側向變形的控制效果較好。
2)基坑施工過程中,測斜管上不同標高處變形量整體呈增大趨勢,每一次開挖都伴隨著變形量的增大,每一次支護都能將變形穩定一段時間。不同標高處累計變形量均小于預警值。