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轉爐SO2產生量的波動性分析及在制酸系統設計中的實踐

2022-01-26 10:02:48丁治元劉振宇
硫酸工業 2021年11期
關鍵詞:煙氣作業系統

丁治元,劉振宇

(浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司,浙江杭州310000)

對于帶轉爐的銅冶煉生產系統,由于轉爐的周期性作業、溶劑與冷料的添加,以及轉爐送風量及送風含氧量的調節,使得轉爐SO2的產生量存在較大的波動。冶煉系統設計時,對于轉爐各作業期內SO2的產生量,僅以各作業期內SO2釋放總量除以作業期時長進行計算,以此計算出的轉爐各期SO2釋放量和SO2濃度基本為定值,其反映的是轉爐各作業期內的平均SO2釋放情況,無法反應轉爐SO2產生量的波動及最大SO2產生量的情況。以此數據設計出來的制酸系統,往往存在部分時間段實際最大SO2進入量大幅超過設計最大SO2進入量,造成進轉化工序SO2濃度過高,轉化系統頻繁超溫等不利現象。

為準確認識轉爐煙氣SO2產生量的變化規律,提高銅冶煉煙氣制酸系統設計數據的準確性,筆者以浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司(以下簡稱和鼎銅業)一期銅冶煉系統作為研究對象,分析轉爐SO2產生機理及變化規律,以此對設計院提供的和鼎銅業二期設計參數進行修正,確定將修正后的進制酸系統煙氣條件作為二期制酸系統的設計條件。

1 轉爐吹煉SO2產生量的波動性分析

1.1 轉爐銅锍吹煉SO2產生機理

轉爐銅锍吹煉的目的是把銅锍中的鐵和硫脫除,得到粗銅[1]。轉爐吹煉是周期性作業,分為造渣期(含S1期、S2期)和造銅期(B期)。

造渣期:吹煉過程中向轉爐內鼓入空氣或富氧空氣 [一般φ(O2)為 22%~25%],使銅锍中的硫化物氧化成為氧化物。其中FeS最先氧化成FeO,并迅速與加入的溶劑反應造渣。反應方程式如下:

造銅期:吹煉過程中,當銅锍中的w(Fe)低于1%時,Cu2S開始氧化為Cu2O,并與Cu2S交互反應生成粗銅。反應方程式如下:

由于轉爐吹煉為周期性作業,操作過程中牽涉到銅锍的升溫、溶劑添加、冷料的添加等一系列操作,為了維持爐溫的相對穩定,需要適時調整送風量及送風含氧量,因此,轉爐的SO2釋放具有一定的波動性。

1.2 轉爐吹煉SO2波動性分析

為準確描述轉爐SO2產生的波動性,尤其是各作業期(S1期、S2期、B期)內各時刻SO2產生量與平均產生量的關系,筆者根據對和鼎銅業一期轉爐系統SO2產生量的統計分析,繪制出單轉爐各周期SO2產生量的波動性曲線。考慮到各作業期平均SO2產生量可通過轉爐物料衡算得出,筆者在繪制曲線時,主要以轉爐各時刻SO2釋放量與對應作業期中轉爐的小時平均SO2產生量的系數關系,來表征轉爐SO2產生量的波動。定義比例系數K,其代表的意義為當前時刻轉爐SO2釋放量與對應作業期平均SO2產生量的倍數關系。據此,作出轉爐各作業期SO2產生量的波動性曲線。

1.2.1 單轉爐S1期SO2波動曲線

S1期持續時間約0.95 h,單轉爐S1期SO2產生量波動曲線見圖1,不同比例系數K的時間占比情況見表1。

圖1 單轉爐S1期SO2產生量波動曲線

表1 不同比例系數K的時間占比情況

1.2.2 單轉爐S2期SO2波動曲線

S2期持續時間約0.78 h,單轉爐S2期SO2產生量波動曲線見圖2,不同比例系數K的時間占比情況見表2。

圖2 單轉爐S2期SO2產生量波動曲線

表2 不同比例系數K的時間占比情況

1.2.3 單轉爐B期SO2波動曲線

B期持續時間約3.6 h,單轉爐B期SO2產生量波動曲線見圖3,不同比例系數K的時間占比情況見表3。

圖3 單轉爐B期SO2產生量波動曲線

表3 不同比例系數K的時間占比情況

1.2.4 曲線的可靠性分析

由于轉爐吹煉各階段過程中,最大SO2產生量均遠高于本階段折算小時平均SO2產生量,尤其以轉爐B期產生的SO2量最大,為進一步確認高值SO2產生的可能性,筆者從轉爐SO2產生機理與轉爐送風量進行可靠性分析。

在造銅期,熔體成分接近于Cu2S,反應方程式 (3)、(4)合并得 :

式 (5)中,消耗 1 mol O2生成 1 mol SO2,反應消耗的氧氣量等于產生的SO2量。

以和鼎銅業某次轉爐B期作業為例,該次造銅期平均SO2產生量約為6 800 m3/h,轉爐最大送風量為 36 300 m3/h,配風后φ(O2)最高約為 25% 計,氧氣最大配入量為1 938 m3/h,配氧后實際入爐氧氣量為 :36 300×0.21+1 938=9 561(m3/h)。

因此,從產生機理的可能性分析,該次造銅期各時刻的最大 SO2產生量約為 9 561 m3/h。

同時,根據單轉爐B期SO2產生量波動曲線,B期高硫工況下轉爐最大SO2產生量約為平均SO2產生量的 1.4 倍,即為 6 800×1.4=9 520(m3/h)。

由上述可知,根據單轉爐B期SO2波動曲線和B期平均SO2產生量估算得出的該B期最大SO2產生量,與采用理論計算方式得出的最大SO2產生量相差不大,因此轉爐B期最大SO2產生量是合理的。

2 轉爐吹煉SO2產生量波動曲線在二期制酸系統設計中的應用

在和鼎銅業二期制酸系統建設中,為避免設計過程中由于冶煉專業提供的煙氣條件的偏差,造成制酸系統設計SO2處理能力過低,進轉化器的SO2濃度無法控制,以及一段催化劑床層底部溫度超溫等情況的發生,筆者在和鼎銅業二期制酸系統設計時,采用轉爐SO2產生量波動曲線對進制酸系統設計煙氣條件進行了修正。

2.1 二期進制酸系統煙氣條件

設計院提供二期進制酸系統煙氣條件見表4。

表4 設計院提供二期進制酸煙氣條件

二期建成后,4臺轉爐采取3H2B操作(4臺轉爐中1臺冷備,最多2臺同時送風),硫酸總產量約為 1 300 kt/a[以 w(H2SO4)100% 計 ][2]。組合后進制酸系統最大煙氣條件工況為:“2臺熔煉爐+S1+B”(2臺轉爐1臺處于S1期,1臺處于B期)。

2.2 進制酸系統煙氣條件的修正

為準確測算進制酸系統真實的SO2變化情況,尤其是制酸系統的最大SO2進入量,采用轉爐SO2產生量波動曲線對轉爐進制酸系統煙氣條件修正的方式為:以設計院提供的轉爐各作業期SO2產生量作為該作業期轉爐平均SO2產生量,平均SO2產生量乘以對應時間點的比例系數即為各時間點SO2產生量。

修正前進制酸系統煙氣條件(不考慮2臺轉爐同時B期作業)見表5。

表5 修正前進制酸系統煙氣條件

從表5可知,進制酸系統最大SO2量為“2臺熔煉爐+S1+B”工況下,進制酸系統SO2流量:13 822+13 820+5 850+7 663=41 155(m3/h)。

根據轉爐SO2產生量波動曲線,轉爐S1期最大比例系數Kmax約為1.25,轉爐B期最大比例系數Kmax約為1.4。轉爐S1期最大SO2產生量約為平均值的 1.25 倍,即 5 850×1.25=7 313 (m3/h);轉爐B期最大SO2產生量約為平均值的1.4倍,即7 663×1.4=10 728 (m3/h)。修正后實際進制酸系統最大SO2流量見表6。

表6 修正后實際進制酸系統最大SO2流量

根據表6,修正后進制酸系統的最大SO2流量為 13 822+13 820+7 313+10 728=45 683 (m3/h)。

根據以上修正,和鼎銅業二期制酸系統按實際最大 SO2處理量 45 683 m3/h 進行設計。

2.3 二期制酸系統的運行實踐

和鼎銅業二期系統投運后,進制酸系統的SO2流量波動情況基本接近修正后的預估值,未出現由于無法控制而造成的轉化一段催化劑床層底部超溫、轉化器進口SO2濃度過高等異常現象。相同產能情況下,實際進制酸系統最大SO2流量與修正值基本吻合。2021年10月29日進制酸系統最大SO2流量見表7。

表7 2021年10月29日進制酸系統最大SO2流量

3 結語

筆者通過對和鼎銅業一期項目運行情況進行分析,繪制出轉爐SO2產生量波動曲線,并將該曲線在和鼎銅業二期制酸系統設計中進行了應用實踐。通過實踐,驗證了轉爐SO2產生量波動曲線的合理性,避免了由于設計條件偏差,設計制酸系統SO2處理能力小于冶煉系統最大SO2釋放量而造成限產現象的發生。經測算,通過轉爐SO2產生量波動曲線對二期制酸系統設計煙氣條件的修正,將進制酸系統最大SO2處理量由原設計條件的41 155 m3/h,修正至45 683 m3/h,避免了后期生產中由于實際進制酸系統SO2流量大于設計進制酸系統最大SO2處理量時,而不得不進行的熔煉下礦量的縮減。按設計院提供的二期礦產粗銅300 kt/a,硫酸1 300 kt/a,熔煉爐SO2產生量27 642 m3/h(1#、2#熔煉爐合計),修正的SO2處理量可避免冶煉系統49 143 t/a的銅產能和212 951 t/a硫酸產能的損失。按陰極銅6萬元/t,硫酸300元/t計,年挽回陰極銅產值294 856萬元,硫酸產值6 389萬元。

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