孫博文,石 磊,付 強,陳銀平
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
寧夏石化公司催化裂化裝置由260×104t/a 重油催化裂化裝置及相配套的雙脫裝置組成,催化裂化裝置由中國石化工程建設公司設計[1],再生形式采用耗風指標較低的重疊式兩段貧氧再生,提升管選用VQS 旋流快分、預汽提和多段汽提技術,原料噴嘴采用專門的高效進料噴嘴(BWJ-III 型),底部采用新型預提升加速段。重油提升管采用冷再生催化劑循環技術,為大幅度提高劑油比提供了可靠保證,以實現“低溫接觸、大劑油比、高催化劑活性”的要求,為催化裂化反應創造良好的反應條件。自2020 年8 月中旬開工以來,催化裂化反再系統加注蘭州石化LDC-200NH 催化劑,在使用一段時間后,為橫向對比齊魯石化MLC-500 催化劑與蘭州石化LDC-200NH 催化劑在具體生產過程中的優劣性,11 月17 日起,反再系統開始加注齊魯石化MLC-500 催化劑,并在MLC-500 達到一定藏量后,對兩種催化劑相關數據進行類比分析,得到兩種催化劑在具體生產中的差異性。

表1 催化劑反再主要操作對比
開工后,反應溫度控制在(502±1)℃,11 月調整至(500±1)℃,1 月為減少CO 焚燒爐負荷,加工量降至220~230 t/h 控制,為保證劑油接觸溫度,二再床溫控制在650~655 ℃,除以上差異外,反再操作無較大調整。

表2 原料油性質
自開工至今,原料油密度在890~900 kg/cm3,殘碳在3.7%~4.0%,總體性質較穩定。

表3 催化劑理化性質
2020 年8 月19 日催化裂化裝置開工后,使用蘭州石化LDC-200NH 降烯烴催化劑,辛烷值和烯烴偏高。……