唐明朋
(揚子石化泰州石油化工有限責任公司,江蘇 泰州 225300)
揚子石化泰州石油化工有限責任公司常減壓蒸餾裝置,設計加工規模60萬噸/年,實際加工量約50萬噸/年,以蘇北石蠟基原油為原料,生產特色溶劑油及蠟系列相關產品。裝置減頂抽真空系統經過多次局部改造后出現了瓶頸,減壓塔內件運行7年未進行檢修,導致了減壓系統運行質態變差,減壓拔出率明顯降低。通過對減壓系統進行消瓶頸檢修改造,對工藝操作參數進行優化調整,真空度達到同類裝置先進水平,減壓拔出率明顯提高,能耗明顯降低。
泰州石化常減壓蒸餾裝置的減壓塔為潤滑油型,減壓塔底少量注汽,滿足減壓側線產品粘度、餾程、顏色及殘炭等指標要求。采用三級抽真空(兩級蒸汽抽真空+一級機械抽真空),一級冷凝冷卻為濕空冷,二級冷凝冷卻為水冷,末級不凝氣去往加熱爐燃燒。精餾段設7段高效孔板波紋填料,進料采用雙切環流氣液進料分布結構并配合了能量分布器,提餾段采用了4層淋降塔盤,汽化段上方設洗滌油(臟洗油)流程,減底設急冷油流程。減壓塔設置5個側線、1個頂回流和2個中段回流。
2019年上半年減頂真空度平均約95 kPa,明顯低于同類裝置98 kPa的指標水平。在其他條件不變的情況下,如果真空度降低,打破了塔內油品的油氣分壓和溫度的平衡關系,油品的沸點會升高,氣化率下降,收率也下降[1]。
對減頂抽真空系統進行分析,減頂真空度低的原因主要有以下2點:(1)塔頂油氣餾出管線的流動壓降大。抽真空系統經過多次局部設備更新,蒸汽噴射器能力提高,但塔頂至濕空冷器管線管徑沒有擴徑(塔頂揮發線管徑DN350),導致了塔頂油氣混和物在揮發線中的流速快,流動阻力增大。同時,多次組織改造了塔頂油氣管線配管走向,管路上彎頭多,也導致了管路壓降增大。(2)濕空冷冷卻效果差,存在漏空氣情況。空冷管束在外部垢下腐蝕與內部HCl-H2S腐蝕雙重侵蝕下,造成了管束泄漏。一般泄漏點很小時,聽不到空氣通過泄漏點振動尖叫聲[2]。
根據資料顯示,目前規整填料原油減壓塔的壓降已經降低到1.333~2.000 kPa之間,其中燃料型減壓塔的壓降在1.333~1.600 kPa之間,潤滑油型減壓塔在1.600~2.000 kPa之間[3]。2019年2月與3月分別對減壓塔精餾段各填料段的壓降進行了測量,數據如表1所示。

表1 減壓塔各段填料壓降數據
各段填料壓降值顯示,減四線、減五線填料段運行壓降明顯提高,特別是減五段填料層,壓降值高達2.51 kPa,已嚴重偏離了設計指標值。減壓精餾段壓降高達4.56 kPa,嚴重高于2.000 kPa的正常控制范圍。在裝置運行末期,減五線油出量逐漸減少,減五泵經常性的抽空,最終減五線段抽不出物料,都反映了該段填料存在嚴重結焦堵塞的傾向,這在后期的檢修檢查過程中得到了印證,如圖1所示。

圖1 減五線段填料檢修情況
對減五線填料段結焦堵塞原因進行分析,主要包括:(1)減五線段填料出現了“干板”。為了追求減壓蠟系列產品產量,長期壓減減壓四線臟洗油量,提高減壓二、三、四線拔出量。因為沒有充足的減壓四線臟洗油,導致減五段填料層上內回流量過低,填料得不到有效的噴淋和潤濕,逐漸形成了結焦問題。(2)減壓塔進料溫度過高造成了油品裂解。為彌補減頂真空度不足的影響,采用高爐溫來提高油品的氣化率,減壓爐出口溫度控制在400~402 ℃。減壓進料溫度高,引起過汽化油中炭粒焦粉增多,易于堵塞汽化段上方減五線填料以及分布器噴頭部件。
塔頂一級抽空器后至一級冷凝器前油氣管線進行擴徑,管徑由DN350擴徑至DN450,油氣通量增加了65%,流速降低了60%。管線配管走向進行了優化,減少管路上的彎頭數量。拆除了原有2組濕空冷 器(型號SL×4.5×2.25-6-75-1.6Q-16.9/DR-Ⅰa),選用1臺高效水冷凝冷卻器(型號GX-BJS1100-0.9/ 1.0-265-4.5/19-2)。減頂一級冷凝冷卻器換熱面積由150 m2增加至265 m2,換熱面積提高了76%。冷卻介質選用了循環冷卻水,冷媒較空氣冷卻更加穩定,有力保障了減頂油氣混合物冷卻效果。
在常減壓裝置停車檢修時,減五線段2.6 m高填料結焦堵塞嚴重,拆除后進行了全部更換,減四線、減五線段的液體分布器、液體收集器(集油箱)、抽出孔等部件結焦堵塞相對嚴重,清理了內部的油泥、焦塊,疏通部分堵塞的孔眼,更換了部分變形的噴頭。
按照“高真空、低爐溫、淺顏色”的運行思路,對減壓系統運行工藝參數進行了調整。降低減壓爐出口溫度,防止減進料裂化與結焦。減壓爐出口溫度由398~402 ℃降低至385~390 ℃。增加洗滌段洗滌油量,防止洗滌段填料“干板”結焦。洗滌油流量由檢修前平均5.53 t·h-1提高至檢修后8.31 t·h-1。
優化調整前后,減壓塔主要操作工藝參數如表2所示。由表2可見:優化調整后,減壓塔頂真空度為99 kPa,較優化前提高了4 kPa;精餾段壓降為1.58 kPa,較優化前降低了2.98 kPa,達到同類裝置先進水平;減壓爐出口溫度調整降低10 ℃,全塔溫度梯度下降了約10~15 ℃,這防止汽化段上方物料裂化、縮合結焦十分有利;減壓塔氣液相負荷分布發生了變化,減一中、減二中段循環量明顯上升,減頂循環量明顯下降,這說明汽化段高真空使進料中高沸點蠟油組分得到充分汽化,精餾段中、下部負荷上升,重蠟油組分的拔出量提升;同時,高溫位中段循環量增加對提高裝置原油換熱終溫也十分有利。

表2 優化前后減壓塔操作參數對比
減壓塔優化調整后,減壓目標產品輕酮苯原料及重酮苯原料產品質量明顯改善,收率也有所上升,如表3、表4所示。

表3 優化調整前后輕酮苯原料、重酮苯原料產品質量對比

表4 優化調整前后減壓產品收率對比
減二、減三酮苯原料量、質齊升,符合下游酮苯裝置對“餾分”的生產要求,減二線餾程寬度降低了10 ℃,減三線餾程寬度降低了25 ℃。減二、減三收率較優化前提高了2.41個百分點。優化調整后,順利拔出了減五線餾分油,收率4.99%,是催裂化裝置優質的原料。減壓總拔提高了8.80個百分點,減壓渣油收率降低了7.62個百分點。減壓渣油5%點餾出溫度大于515 ℃,較優化調整前平均值485 ℃提高了約30 ℃,渣油被“吃干榨盡”。
4.3.1 高附加值產品效益測算
減壓收率提高了8.80個百分點,按年加工原油50萬噸計,年增產減壓蠟油4.4萬噸。按照蠟油與渣油平均差價1000元/噸計,每年可增加效益4400萬元。
4.3.2 節能效益測算
經過工藝調整,減爐出口溫度降低了約10 ℃,減壓爐熱負荷降低了11.21×106MJ,約合天然氣燃料268 t,節約了燃料氣費用約100萬元/年。
針對常減壓蒸餾裝置長周期運行中遇到的問題,對減頂抽真空系統進行了整體核算,更換了塔頂油氣管道和一級冷凝冷卻器,對減壓塔內件進行了檢查,清理疏通了部分分配器和集油槽,更換了減五線段填料,減頂真空度由95 kPa提高至99 kPa,精餾段總壓降由優化前的4.56 kPa下降至1.58 kPa。輔以工藝優化調整,在滿足產品質量的前提下找到了最佳操作點,減壓蠟油收率由優化前的33.08%提高至41.88%,減壓渣油5%點餾出溫度較優化前均值485 ℃提高了30 ℃。總之,優化調整達到了預期目標,保證了常減壓裝置的長周期運行,實現了裝置安全性、穩定性,取得了良好的經濟效益。