李本強,劉廣兵,郝海波
(河南中煙有限責(zé)任公司安陽卷煙廠,河南安陽 455000)
安陽卷煙廠現(xiàn)有10 組ZJ17 卷煙機,它們的煙支分離鼓輪均是采用傳統(tǒng)凸輪滑塊機構(gòu)將煙支進(jìn)行交接、傳遞、分離,由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,往復(fù)運動快,密封效果差,在運行過程中很容易造成內(nèi)部零部件失效,經(jīng)常出現(xiàn)直線軸承油封損壞、滑塊運行不到位等故障,進(jìn)而導(dǎo)致設(shè)備運行時亂煙、掉煙、堵搓板、連煙等一系列問題,且維修難度大,小停機次數(shù)頻繁,直接影響了卷煙設(shè)備的效率。此外,分離鼓輪的維護(hù)保養(yǎng)頻次高,維修費用高。
(1)凸輪機構(gòu)高速運動,往復(fù)沖擊力大,往復(fù)運動速度高,頻次快,軸承密封易老化。通過EAM 查詢對分離鼓輪周期故障更換零備件跟蹤統(tǒng)計,統(tǒng)計周期為2019 年3 月—2020 年3 月(三班制生產(chǎn)),其統(tǒng)計結(jié)果見表1。其中,2019 年10 月—2020 年10月規(guī)格改造16 次,改造平均用時4.2 h。

表1 2019 年3 月—2020 年3 月分離鼓輪配件更換頻次
(2)規(guī)格改造任務(wù)繁重,制約規(guī)格改造進(jìn)度。安陽廠每年都有兩種規(guī)格卷煙規(guī)格改造任務(wù),需要進(jìn)行大規(guī)模設(shè)備規(guī)格部件改造,任務(wù)繁重、改造進(jìn)度慢。由于分離鼓輪是必須改造的部件之一,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,需對分離鼓輪內(nèi)凸輪進(jìn)行整體更換后再進(jìn)行前后交接位置調(diào)整。每次整機改造時長約8~10 h,其中分離鼓輪部位改造占總改造工時的40%左右。據(jù)統(tǒng)計,2019 年10 月以來規(guī)格卷煙共16 次,更換調(diào)整分離鼓輪32 次,合計約占用134.4 h,嚴(yán)重制約著規(guī)格改造效率。
為進(jìn)一步提升ZJ17 卷煙機組的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,新型分離鼓輪與原凸輪滑塊式分離鼓輪實現(xiàn)相同功能,以無凸輪的形式將煙支分開。使用驅(qū)動盤將煙支分開,分離鼓輪受軸向載荷減小,提高工作效率。設(shè)計方案和模擬實驗驗證可以得出:新型無凸輪分離鼓輪運行速度可達(dá)10 000 支/min,符合本設(shè)計方案的驅(qū)動要求。因此,無需為方案重新設(shè)置轉(zhuǎn)速,可直接使用原轉(zhuǎn)速值。YJ17 卷煙機通過同步齒形帶將動力傳給接裝機的供煙齒輪箱,再通過齒輪傳動,把動力傳給分離鼓輪(圖1)。新型無凸輪分離鼓輪可直接使用原傳動系統(tǒng),傳動系統(tǒng)無需改動,并保持原機齒輪鏈傳動。

圖1 YJ17 型接裝機傳動系統(tǒng)
為進(jìn)一步提升ZJ17 卷煙機組的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,新型分離鼓輪與原凸輪滑塊式分離鼓輪實現(xiàn)相同功能,以無凸輪的形式將煙支分離。使用角軸承與驅(qū)動盤配合將煙支進(jìn)行分離,分離鼓輪受軸向載荷減小,提高軸承壽命(圖2,圖3):①主軸和輪體相連,同時旋轉(zhuǎn);②角軸承傾斜角度θ 安裝在主軸上,驅(qū)動盤和軸承外圈相連;③主軸旋轉(zhuǎn)過程中驅(qū)動盤帶動連桿拉動滑塊在滑桿上往復(fù)運動;④對稱兩個滑塊同時相對運動產(chǎn)生開合距離;⑤開合距離大小,可以通過旋轉(zhuǎn)雙向螺桿調(diào)節(jié)傾斜角θ 進(jìn)行改變。

圖2 無凸輪分離鼓輪運動簡圖

圖3 新型無凸輪分離鼓輪設(shè)計外形
對稱的兩個滑塊同時相對運動產(chǎn)生開合,開合距離大小可以通過旋轉(zhuǎn)螺桿調(diào)節(jié)傾斜角θ 進(jìn)行改變。分離結(jié)構(gòu)采用兩個傾斜的驅(qū)動盤將煙支分離,結(jié)構(gòu)簡單。無凸輪無需考慮凸輪磨損造成的內(nèi)部分離結(jié)構(gòu)失效、無彈簧輪體負(fù)載小、無需加潤滑脂免維護(hù),避免潤滑造成污染、使用壽命長;可通過調(diào)節(jié)傾斜圓盤的角度快速變換接收濾嘴長度規(guī)格適應(yīng)各種規(guī)格的煙支生產(chǎn),規(guī)格改造無需拆卸更換零件。無加速度突變運動,滑座運行平穩(wěn),煙支交接、傳送平穩(wěn),高速長期運行無掉煙、亂煙現(xiàn)象。有效避免原分離鼓輪在傳送、分離、交接過程中掉煙、亂煙造成的設(shè)備故障及產(chǎn)品質(zhì)量缺陷。
改進(jìn)后從表2 可以看出,分離鼓輪改進(jìn)后,油封及軸承的更換頻次明顯減少,設(shè)備運行中亂煙掉煙堵搓板現(xiàn)象明顯減少,設(shè)備效率明顯提升。無凸輪輪體負(fù)載小,使用壽命長,無維修設(shè)計,維護(hù)費用降低。該部件簡化了原分離鼓輪的結(jié)構(gòu),減少維修保養(yǎng)工作量,省去了復(fù)雜的機械傳動環(huán)節(jié)(圖4)。規(guī)格改造后,分離鼓輪部件由改造前的4.2 h,縮短至改造后0.5 h。不需更換鼓輪內(nèi)凸輪及相應(yīng)對位調(diào)整,只需調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)軸上的螺紋傾角可控制前、后驅(qū)動盤的傾斜度,即可改變兩煙支之間的分離寬度。且新型無凸輪分離鼓輪無彈簧件,無突變運動,無需考慮彈簧更換。無凸輪設(shè)計避免了凸輪磨損造成的內(nèi)部分離部件失效,煙支的交接、傳送、分離更加平穩(wěn)可靠。另外,通過調(diào)節(jié)傾斜圓盤的角度改變分離距離,分離結(jié)構(gòu)采用兩個傾斜的圓盤結(jié)構(gòu)將煙支分開,適應(yīng)各種長度規(guī)格的煙支生產(chǎn),無需拆卸更換、調(diào)整零部件,極大提高了工作效率,經(jīng)測算,由此每年產(chǎn)生的經(jīng)濟效益可達(dá)57.3 萬元。

圖4 新型無凸輪分離鼓輪安裝實物

表2 平均單機臺分離鼓改造前后對比