王海蘭,王雁玉,姚燕平
(國家管網集團西南管道有限責任公司南寧輸油氣分公司,廣西南寧 530022)
管道振動問題是石油、化工行業長期存在的一種常見現象,在泵機組的轉動和流動介質中,機械振動不可避免。長期的管道振動會嚴重影響管道上的閥門、管件的松動損壞,甚至引發連接的設備振動和損壞[1-3]。直接影響管道及其設備的安全運行和操作人員的人身安全。
管道振動直接反映了與其連接設備的性能及運行情況,研究表明,引發管道振動的因素是多方面的,究其原因在于機組的操作、安裝、設計及現場運行等方面。以某成品油站場柱塞式計量泵出口管道振動大為例,分析管道振動過大的原因,并據此提出改進措施。
某成品油站場主要輸送0#柴油和92#汽油,站場摻混系統配套兩臺國產柱塞式計量泵,此站場產生的混油只能實現在線回摻,兩臺計量泵采用一用一備的運行模式,切換方式為手動。計量泵及配套進出口管道基本信息見表1。

表1 2 臺計量泵及配套管路基本信息
2020 年7 月,在進行混油切割時,站場人員發現計量泵出口管道振動較大,呈上下振動。為調整現場振動情況,站場人員先后采取調整摻混比例、摻混量、切換至另外一臺計量泵、同時啟動兩臺計量泵進行摻混作業等多種措施,仍出現泵出口管道振動過大現象?,F場單臺摻混泵排量2000 L/h,但運行過程中,因振動原因,實際摻混流量單臺泵最大只能達到1000 L/h。原有現場摻混工藝流程如圖1所示。

圖1 原有摻混工藝流程
根據現場調研及測試,將計量泵進出口管線拆除,單獨啟泵,技術人員使用VC63 便攜式數字測振儀對兩臺計量泵本體振動值進行測量,振動速度在0.7 mm/s 左右,振動值較小。而連接管線后啟泵測試,泵出口管道呈上下振動,振動速度高達45 mm/s 左右,超過允許振動速度15 mm/s。根據測試結果,排除計量泵本體振動大因素。分析造成計量泵出口管道振動較大的原因主要有以下兩個方面:
現場泵配套出口管道管徑為Φ27×3 mm,管徑較小。經分析,泵出口管徑小時會導致泵排出沖程中出現過大的壓力損失。且同等流量下,管徑越小,管道端口接收到的速度激發就越大,流速就越大,而管道內流體流速過快會產生湍流邊界層分離形成渦流,引起管道振動[4]。
現場調研時發現,計量泵出口直接連接單向閥,管線上未設置脈動緩沖器和背壓閥,現場進行摻混作業時,流量脈動無設備設施進行緩沖,導致介質流量脈動較大,對出口管道系統造成大的沖擊,使泵出口管道產生較大振動。
針對現場發現的情況,提出并實施以下改進措施:
(1)增大泵配套出口管道管徑。在管道管材和走管方式不變的情況下,適當增大泵出口管道管徑,從而使管道的橫截面積加大,管路的橫截面面積增大可以減小管路的應力[5],從而減小管道的壓力脈動,使之不產生諧振。根據輸油管道工程設計規范中,輸油管道管壁厚度計算及管道附件的結構設計計算:

式中 δ——直管段鋼管計算壁厚,mm
P——設計內壓力,MPa
D——鋼管外直徑,mm
[σ]——鋼管許用應力,MPa
據現場實際計算后,將出口管道管徑增大為Φ60×3.5 mm。新采購的管材應注意內表面應光滑平整,無龜裂、分層、針孔、雜質、貧膠區及氣泡,管端面應平齊、無毛刺,管外表面無明顯缺陷。
(2)在泵出口設置脈動阻尼器。從計量泵出來的脈動流體先進入脈動阻尼器,阻尼器可起到穩定管道流體壓力和流量的作用,對流量脈動造成的系統沖擊進行削減,以減緩管路振動,降低噪聲,提高管路的安全性[6]。
(3)在出口管道單向閥前設置背壓閥。在管道壓力不穩定的情況下,背壓閥可以保持管道需要的壓力,使計量泵輸出正常的流量。同時背壓閥配合脈動阻尼器使用,可以減小水錘對管道系統造成的危害,保護管道系統不受壓力波動帶來的沖擊。
現場改進完成后,對站場摻混工藝進行啟動測試,計量泵出口管道振動較小,振動速度為1.2 mm/s 左右。改進后的現場工藝流程如圖2 所示。

圖2 改進后摻混工藝流程
(1)改造施工前,要進行施工組織設計,嚴格按照管理規定和施工組織設計進行施工,同時施工前應進行施工安全措施交底、進行安全教育,意外事項防范和安全撤離教育等。
(2)管道焊接前需進行焊接工藝評定,施工嚴格遵照焊接工藝評定參數執行。管道焊接應嚴格執行國家相關標準要求,在以下環境下,如果不采取有效的防護措施,不得進行焊接:雨天或雪天;風速超過8 m/s;大氣相對濕度超過80%。
(3)管道焊接后的焊縫進行100%外觀檢查,外觀檢查合格后進行100%超聲波檢測和100%射線檢測,超聲波檢查II 級合格,射線檢測II 級合格。
(4)管道焊口防腐與原管道防腐方式保持一致,一般采用環氧富鋅底漆+環氧云鐵中間漆+氟碳面漆進行防腐。
改進后的現場布置如圖3 所示。

圖3 改進后現場布置
管道振動是石油石化場站常見問題,需要根據現場實際問題進行具體分析。對柱塞式計量泵出口管道振動大工程案例進行分析,確定泵出口管道管徑小、系統沖擊大是造成管道振動過大的主要原因。通過改進泵出口管道管徑、增加脈動阻尼器和背壓閥等有效措施,提高了計量泵出口管道運行的穩定性和可靠性。