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尿素合成塔出料調節閥運行問題分析及改造

2021-12-23 08:15:56高志森
中氮肥 2021年6期

高志森

(呼倫貝爾金新化工有限公司,內蒙古呼倫貝爾 021506)

0 引 言

呼倫貝爾金新化工有限公司(簡稱金新化工)800kt/a尿素裝置采用荷蘭Stamicarbon公司新一代改進型CO2汽提工藝,設計尿素產能為2860t/d。其中,尿素合成塔出料調節閥(HV2101)高3.5m、重3.6t,流向為流開,填料函材質為Safurex;HV2101設計壓力14.12 MPa、溫度185℃、流量518620kg/h,出料(尿液)密度972kg/m3。

尿素合成塔反應液通過出料調節閥(HV2101)調節進入CO2汽提塔上部,通過液體分布器呈膜狀沿汽提管內壁向下流動。HV2101工作是否穩定、精確,不僅影響到尿素合成塔的液位控制,而且還影響到下游CO2汽提塔的液位、低壓系統的穩定運行。HV2101自2011年投用以來,每年均需對其閥內件及密封填料進行維修及更換,因HV2101體型較為龐大,每次檢修均需要大量的人員進行配合,維修時間長、勞動強度大;生產中也曾因填料長時間泄漏造成閥桿卡死無法動作,尿素裝置物料中斷近40h,尿素裝置被迫停車處理,造成較大的經濟損失。

1 尿素合成塔出料調節閥運行問題及原因分析

尿素合成塔出料調節閥(HV2101)操作壓力非常高,調節尿素合成塔與CO2汽提塔液位時HV2101動作頻繁,據統計,2017—2018年兩年間因生產系統運行不穩定導致尿素裝置開停車高達36次(主要是上游系統出問題所致),尿素裝置經常短停或封塔,導致HV2101處工藝介質溫差較大,致使其閥桿填料處出現介質泄漏,且無法在線處理——泄漏量較小時,系統可監護運行,每班加強HV2101巡檢;泄漏量較大時,只能被迫停車處理,給生產帶來巨大的安全隱患,影響裝置的長周期穩定運行,增加人員的勞動強度。經分析與梳理,HV2101運行問題的主要原因如下。

1.1 工況苛刻而易發生故障

HV2101所處工況壓力高、溫度高,尿液腐蝕性較強,閥門動作頻繁,易造成填料損壞、閥桿及填料函相關部件損壞,經常出現介質外漏;同時,因尿液在低溫環境下易結晶,系統開停車過程中溫差較大,泄漏的尿液在填料腔體內結晶、膨脹,會導致密封填料變形而閥門卡澀,帶來較大的安全隱患并影響系統的穩定運行。

1.2 填料函設計不合理

HV2101填料壓蓋采用螺紋緊固設計(螺紋式填料壓蓋),使用過程中由于填料損壞介質泄漏,尿液結晶體附著在螺紋縫隙內,導致在緊固填料時填料壓蓋螺紋與填料腔體螺紋咬死,緊固時所需扭矩較大,嚴重時導致螺紋損壞,無法拆卸。2014年、2017年均發生過此種問題,導致維修難度及勞動強度加大。

此外,HV2101填料壓蓋采用螺紋緊固的方式易將填料函內導向環及填料壓偏,且易將壓蓋螺紋和填料函腔體螺紋拉變形,不易將填料壓實,易發生介質外漏及填料壓蓋螺紋與填料函腔體螺紋咬死的問題。

1.3 填料選型不當

原設計HV2101填料選用的是PTFE/35%Kohle繩狀填料,使用壽命短。2016年改用60°V型PTFE填料,因所處工況溫度較高,PTFE填料使用3~5個月就會因老化而致閥桿和填料處介質泄漏;2017年改用60°V型改性增強PTFE填料,使用效果較好,但仍未達到預期效果。

2 改造方案

為保證尿素裝置的安、穩、長、滿、優運行,經過多年的數據收集,針對上述原因逐項進行分析,2018年提出對HV2101閥內件進行改造,即將螺紋式填料壓蓋改為活塞式填料壓蓋,總體方案為:HV2101填料腔體重新進行加工,將螺紋式填料壓蓋改為活塞式填料壓蓋,并將填料改為兩段式復合型填料,考慮到閥門的結構和尺寸,最終采用抱箍式壓緊結構,具體如下。

2.1 填料腔體

(1)在原填料腔體的基礎上增加一個卡槽(如圖1),用來安置承力抱箍。

圖1 改造前后填料腔外觀示意圖

(2)考慮到調節閥執行機構的安裝位置,填料腔體高度及閥桿長度均增加10mm。

(3)抱箍采用對剖式,四點承力,其中兩點承受抱合壓緊力,另外兩點承受壓緊螺栓拉應力;抱箍凹槽采用梯形設計,抱箍厚度45mm,可保證在抱合螺母壓緊時有最大的接觸面積。

2.2 活摘壓蓋組件

(1)活摘壓蓋組件包括填料壓蓋、填料壓緊螺栓、承力抱箍、預緊碟簧。其中,填料壓緊螺栓選用35CrMo材質8.8級M16螺栓,抱箍選用316材質、厚度45mm,壓板選用316材質、厚度38mm。

(2)在填料壓緊螺栓上增加一對彈簧墊片,保證填料在介質壓力、溫度等變化時有一定的預緊力進行補償。

2.3 填料組件

(1)因填料腔體較長,為保證填料的密封性與閥桿的對中性,在填料腔體內增加導向軸套,保證閥桿在懸臂梁的狀態下能夠讓閥芯與閥座密封面吻合。

(2)將填料腔分為3層,下層接觸尿液部分采用耐高溫石墨繩編制成型的填料,中間層采用Safurex軸套,上層采用加強型四氟棒加工的V型填料。

2.4 閥內件材質的選擇

2.4.1 閥芯、閥桿材質的選擇

因此前已經采用UNSS31260材質制作過閥桿和閥芯且現場使用情況良好,未發現明顯的腐蝕,故本次技改仍然采購UNSS31260鋼材制作閥芯、閥桿。

2.4.2 填料腔體材質的選擇

廠家設計資料中填料腔體材質為Safurex。通過S32906與Safurex材料成分及硬度的對比(如表1)可知:S32906與Safurex成分相近,填料腔體材質可選用S32906,但S32906的硬度高于Safurex的理論硬度,為保證閥體不被損壞,在填料腔體加工完成后,對其密封面進行表面退火處理,適當降低其表面硬度,由此可在填料腔體與閥體硬密封配合時起到保護閥體的作用。

表1 填料腔體材料分析數據對比

3 關鍵部件選用及理論驗證

3.1 填料壓蓋承受力的計算

尿素合成塔出料調節閥(HV2101)操作壓力較高,在更改填料壓蓋設計時須進行嚴格核算和審查,以保證改造效果。由HV2101設計數據可以計算出閥門填料所受力矩(考慮到閥門的安全性,HV2101填料使用壓力取閥門設計壓力14.12MPa的1.5倍)F=πR2p=3.14×332×(14.12×1.5)=72424.1628N/mm2(式中:F—填料腔體受力,N/mm2;R—填料腔體半徑,mm;p—填料使用壓力,MPa)。

3.2 填料壓緊螺栓承受力的計算

據設計方案,HV2101填料壓緊采用2根螺栓,考慮到填料壓緊過程中會出現單顆螺栓壓緊情況(即一顆螺栓受力的情況),故在計算填料壓緊螺栓承受力時選用填料壓蓋最大受力進行計算:采用螺栓保證應力SP計算螺栓直徑,據《緊固件機械性能 螺栓、螺釘和螺柱》(GB/T 3098.1—2010),8.8級螺栓保證應力SP=580 MPa,據螺栓強度計算公式可求出螺栓半徑RL=[FL÷(SP÷π)]0.5=[72424.1628÷(580÷3.14)]0.5≈6.3 mm (式中:RL—螺栓半徑,mm;FL—單個螺栓承受力矩,N/mm2;SP—螺栓保證應力值,MPa),則螺栓直徑D=2RL=12.6mm。

據上述計算結果,可選用35CrMo材質8.8級M14以上螺栓;據實際經驗,選用更粗的螺栓可確保強度要求,填料壓蓋抱箍上可以做到M16,故設計時選用35CrMo材質8.8級M16螺栓。

3.3 模擬驗證

我們采用Solidwork軟件三維實體建模,對HV2101改造部件進行靜應力分析。

3.3.1 填料壓蓋受力強度分析

據設計,壓板選用316材質,壓板中心支撐,兩端使用螺栓對填料進行壓緊,螺栓的作用力在壓板上,壓板最大承受力矩為72424.1628 N/mm2,通過Solidwork軟件三維實體建模運算,壓板可承受屈服力為203.5MPa,閥門使用壓力14.12MPa僅約壓板可承受屈服力的1/14,壓板厚度選用38mm完全可滿足工況要求。

3.3.2 填料壓緊螺栓受力強度分析

據設計,螺栓采用8.8級35CrMo材質,螺桿下端載入抱箍20mm為螺栓試驗的固定端,以上部分為螺栓提拉部分,填料壓緊螺栓最大承受力矩為72424.1628N/mm2,通過Solidwork軟件三維實體建模運算,螺桿可承受屈服力為634.3MPa,閥門使用壓力14.12MPa僅約螺桿可承受屈服力的1/45,螺栓選用M16完全可滿足工況要求。

3.3.3 承力抱箍受力強度分析

據設計,承力抱箍選用316材質,承力抱箍對夾連接,兩端使用螺栓對填料進行壓緊,螺栓的作用力在承力抱箍的兩端,承力抱箍兩端最大承受力矩為72424.1628N/mm2,通過Solidwork軟件三維實體建模運算,承力抱箍可承受屈服力為169.3MPa,閥門使用壓力14.12MPa僅約承力抱箍可承受屈服力的1/12,抱箍厚度選用45 mm完全可滿足工況要求。

4 結束語

金新化工2018年提出對HV2101進行改造,2019年年中落實本項技改——將螺紋式填料壓蓋改為活塞式填料壓蓋,并通過Solidwork軟件三維實體建模驗證,螺栓選用M16、壓板厚度選用38mm、抱箍厚度選用45mm可滿足工況要求。

技改后,尿素合成塔出料調節閥(HV2101)經歷了多次系統開停車,填料無泄漏跡象,閥門開關動作靈活,系統調節穩定,有效解決了HV2101填料泄漏、壓蓋緊固卡澀、檢修拆卸困難等問題,縮短了檢修時間,延長了HV2101的使用周期,保障了尿素裝置的安、穩、長、滿、優運行。實踐表明,金新化工對HV2101填料腔體的改造是合理的且有成效的,可為類似工況下閥門的優化改進提供一些參考與借鑒。

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