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大型離心壓縮機組振動故障診斷與處理分析

2021-12-21 07:12:52程鵬達
中國設備工程 2021年23期
關鍵詞:振動故障

程鵬達

(中海石油天野化工有限責任公司,內蒙古 呼和浩特 010000)

大型離心壓縮機組是一種十分重要的動力設備類型,體積大、重量沉、構造復雜、投產時間相對較早、作業工況波動性較大等均是其主要特征,增加了其投用階段相關故障問題的發生率,特別是振動故障。

圖1是DA1000壓縮機組的構成圖。所有軸承均應用L-TSA32器油進行潤滑,壓縮機額定流量、轉速、工作電壓比分別是1100m/min、5430r/min、5.5。

圖1 DA1000壓縮機組的構成圖

1 離心壓縮機組的振動故障

1.1 離心壓縮機

(1)主電機形成較大振動,把振動傳送給離心壓縮機,進而造成壓縮機出現較大振動。(2)壓縮機自身的精準性遭受不同程度的損害。(3)機器中出現了共振現象。當設備即將抵達臨界轉速時,設備的振動幅度明顯增加,進而引起共振現象。此外,若設備內部分零部件的振動頻率抵達倍數關系時,則也會出現共振現象。(4)壓縮機在喘振區運轉時,壓縮機出口便會形成一定壓力,在這樣的工況下,振動幅度顯著增加,以致離心機出現較大振動現象。(5)若轉子及定子的同心度準許偏差超出限定值時,也會引發振動問題。

1.2 轉子類故障

轉子是壓縮機中內置轉子,其隸屬于制作工藝的轉子范疇,不管是在材料還是其他方面,均會引起各種振動故障。且在離心壓縮機內部運轉階段,轉子不可能始終能維持平衡狀態,因此會造成轉子出現不同程度而定偏差,也可能會造成轉子旋轉中心出現不同程度的誤差,發生以上這種情況,會造成在離心力作用下轉子轉動效率降低,造成轉軸上轉子出現晃動,進而導致壓縮機出現大幅度振動問題。

2 振動故障的診斷

2.1 振動測量

采集振動數據是診斷故障問題的基礎。將加速度傳感器(ICP型)逐一安裝在壓縮機、變速箱、軸向及電機外殼等位置,信號帶寬>2.5kHz;數據采集分析儀采集、分析振動信號。OROS38的16/32輸入通道最大值24Bit A/D,動態范疇120dB,并行采樣率102.4kHz,信號、實時分析帶寬分別40kHz、20kHz,加速度傳感器能精準的監測到總量與差異化頻率下的振動值。參照振動烈度有關標準與設備設計要求,設定OROS38采樣率2Hz,振動信號寬帶范圍5~800Hz。

2.2 振動現象分析與診斷

要求本機組軸承的振動值≤4.3mm/s,參照機組的特性、設計使用壽命及現場應用現狀,適度拓寬限值。已知電機、壓縮機軸承振動的基頻分別是50Hz、90Hz,利用螺栓連接電機與壓縮機軸承座及底板。

監測了電機直接啟動、壓縮機節流啟動下,機組啟動與變載運轉情況,見圖2、圖3。觀察圖2內,隨著壓縮機轉速增加,其前軸向振動總量也隨之增長,振動值在較短時間內便超出了限定值限制值;隨著時間的延長,振動總量由20mm/s增長到約23.7mm/s。觀察圖3,可以初步推測基頻是振動現象的高發位置,且有2倍頻等高頻信號相伴隨。觀察分析電機、變速箱各測點振動總量變化的曲線圖,發現其振動總量沒有出現明顯波動,振動最高值<4.3mm/s,運行狀態較平穩,能較好的滿足工業生產的現實要求。

圖2 各檢測點振動總量伴隨時間的變化曲線

圖3 全流量運轉時壓縮機各位置的振動分量

結合圖2、圖3,發現在全流量運轉工況下,隨著時間延長,軸承的軸向及水平振動均有增加趨勢,特別是后者始終持續增加到嚴重超標,頻譜的豐富度處于較高水平上,形成了基頻與高倍頻,軸承溫度持續升高,電機與齒輪箱均沒有出現異常振動。結合壓縮機振動特性分析結果,可以初步認定壓縮機與變速箱存在著熱不對中的狀況。

雖然齒輪箱的振動值不是很高,但在啟動環節中形成了異常的撞擊聲,現場檢查后發現大、小齒接觸面均出現了無規則的擠壓印痕。結合既往實踐中總結出的經驗,如果兩個軸承的中心線出現偏移、傾角、錯位等問題時,會造成嚙合間隙和設計要求之間出現較大出入;當齒輪箱進到或脫離嚙合時,便會產生一定嚙合沖擊力,進而誘導嚙合頻率及其各次諧波幅值出現明顯波動,據此可以斷定齒輪箱大、小軸在安裝時存在一定誤差;軸承上壓蓋到底座的振動值有持續增加的趨勢,并且軸承水平與軸向振動檢測值均處于較高水平上,可以斷定軸承存在著剛度弱化或者預緊不夠的情況。

在停機但能維持部件處于熱態的工況下,檢測對中狀況與變速箱兩軸之間形成的嚙合間隙,探查到機組的同軸度和設計要求之間形成很大的出入,變速箱的安裝情況也和設計要求存在較大偏差,壓縮機軸瓦持有的預緊力顯著不足。

分析了水平方向電機軸承在負荷狀態下的振動情況,觀察振動波形,發現電機軸承波形和正弦波有較高的相似度,一倍頻是主要的振動頻率,并且水平、垂直方向的振動有效值分別是4.39mm/s、3.42mm/s,由此可以認為電機轉子力失衡也是引起振動問題的主要因素之一。

3 處理方法

(1)開蓋后,檢測變速箱在加載運行工況下的安裝參數,依照現行規范及時檢修不符合項,盡早解除異常運行狀況,調試運行,解除以上因素形成的不良影響。

(2)在機組再次運轉停機后的熱態工況下檢測同軸度指標,確定了時機的熱變形量,通過在設備現場調試機組狀態,兼顧其啟動與全載運行工況下機組振動過程的穩定性,確定了最優的熱不對中糾正補償量,并采用了相應的調節與檢測調試運行方法。另外,在檢查過程中發現葉輪上吸附了約3mm的結膠樹脂時,也可能會造成壓縮機設備出現較大的振動問題,進而造成壓縮機中的轉子出現失衡,使壓縮機出現較大的振動故障。針對以上情況,可以規范的拆卸掉葉輪并認真清理雜質,而后在安裝時,應關注一些零部件的磨損情況,應及時調換新件。

(3)把壓縮機組前軸承預緊力調整到設計要求范疇的上限值,明顯增加了加底座緊固螺栓的約束能力。

(4)對電機轉子進行動力平衡修復,借此方式使其不平衡量均符合圖紙要求。定期指派技術人員清洗、干燥、浸漆、干燥處理電機定子,做好電機軸瓦等位置性能檢查工作。

4 結語

通過落實以上處理方法后,機組單機進行調試后,在以上整個過程中,各個測點振動在總量均能維持基本穩定。壓縮機前、后軸向測點的振動總量分別減少10.2mm/s、13.5mm/s,能確保運行過程的相對穩定性,在數次機械磨合運轉后,壓縮機組內各個測點振動值均被控制在限定值中,變速箱振動異常聲消除,復原值良好的接觸面狀態。機組歷經單機加載到滿載調試運轉、多機聯合調試運轉,最后將其投入工業生產領域中,觀察到其運行狀態良好。

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