吳高勝,王傳昌,許保云
(上海化工研究院有限公司,上海 200062)
β-苯乙醇(2-PE)是一種具有玫瑰花香的芳香醇,天然存于很多花瓣和植物精油中[1],其香味柔和、細膩,廣泛的應用于食品和化妝品中。而每年全球需求量達到1萬噸,是繼香蘭素之后的第二大香料。文獻報道中關于β-苯乙醇合成方法[2]主要有植物原料提取法、化學合成法和生物轉化法,其中植物原料提取法成本高、周期長以及產量低,化學合成法副產物多,產品品質低,生物轉化法[3-5]逐漸成為生產β-苯乙醇的主流方法。而β-苯乙醇的提純方法主要有化學衍生法和物理純化法[6],這些方法生產成本比較高,而且不同程度的溶劑殘留勢必會影響產品的香氣質量。
研究采用在真空條件下利用間歇精餾分離提純β-苯乙醇,旨在降低分離過程中β-苯乙醇粗品活性成分的損失和提高物質間的相對揮發度,實現β-苯乙醇的高純度提純。
1)實驗原料:生物發酵法生產β-苯乙醇粗品,其中原料組成中3-甲基丁酸等輕組分含量為0.23%(質量分數,同下),β-苯乙醇含量為99%,甲酸-2-苯乙酯等重組分含量為0.77%。原料中不同組分在常壓下的沸程(沸點)如表1所示。

表1 原料中不同組分在常壓下的沸程(沸點)Table 1 Boiling range (boiling point) ofpure components in raw materials under normal pressure
2)實驗裝置及流程:真空間歇精餾實驗裝置見圖1,該裝置主要包括以下幾個部分:(1)精餾塔塔體;(2)蒸餾釜;(3)冷凝器;(4)真空系統;(5)產品采集系統。塔體采用內徑為25 mm 的玻璃柱,塔高1 m,內裝?3.4金屬矩形螺旋圈不銹鋼散堆填料;塔釜為1 L的三頸圓底燒瓶,分別連接溫度計、U型壓差計、塔體和釜液采出管線。塔釜采用導熱油加熱,塔身用保溫帶保溫,塔頂裝有冷凝器,用低溫水冷凝塔頂蒸氣;原料一次性加入塔釜內,回流比用繼電器和電磁鐵控制,塔頂壓力由2XZ型直連旋片式真空泵控制。
產品采用安捷倫氣相色譜儀分析,儀器型號為Agilent 7890A。采用自動進樣器進樣,進樣量為0.2 μL,洗針液為丙酮。具體儀器參數如下:色譜柱為HP-5(30 m×0. 32 mm× 0.25 μm),檢測器為FID檢測器。氣化室溫度250 ℃,分流比為100:1,檢測器溫度280 ℃,氫氣流量40 mL/min,空氣流量450 mL/min,氮氣流量0.8 mL/min。升溫程序如圖1、2所示。

1.真空泵;2.緩沖罐1;3.緩沖罐2;4.塔釜;5.填料;6.塔體 7.U型測壓管;8.真空系統管路;9.取樣系統;10.冷凝器 圖1 真空精餾實驗裝置Fig.1 Vacuum distillation experimental device

圖2 色譜柱升溫程序Fig.2 Column temperature program
β-苯乙醇純物質的飽和蒸氣壓方程如下所示:
←ln←→p←l←←=53.5631-8985.1←T←-5.7034→ln←T←
其中P的單位是bar,T的單位是K。
通過飽和蒸氣壓方程可以看出,隨著壓力的降低(絕壓,如下),β-苯乙醇的沸點是降低的。在常壓下β-苯乙醇的沸點是219 ℃,在這個壓力下精餾,需要消耗大量的能量。根據壓力與沸點之間的關系可知,降低操作壓力可以大大降低能耗,所以選擇高真空操作。同時在高真空的條件下,物質組分之間的相對揮發度會增大,則會降低分離難度,降低精餾塔的填料高度。
由原料組成和沸程(沸點)可知,β-苯乙醇在原料中屬于中間組分,而且輕組分和重組分雜質含量較低。因此整個分離過程分為四個階段。具體過程如下:
(1)全回流階段:取305 g原料加熱塔釜中,在高真空條件下加熱,上升蒸汽逐步冷凝,使填料充分潤濕,產生回流后,全回流85 min;
(2)輕組分階段:全回流結束后,設置回流比為20:5,采出時間為35 min;
(3)過渡餾分階段:在此階段,采用變回流比,先在回流比20:5下采出3 5min,再調整回流比為40:4,采出135 min,當產品合格后,轉為產品階段;
(4)產品階段:在此階段采用變回流比, 回流比設置為在回流比20:5下采出265 min,在10:5下采出270 min,最后在20:5下采出225 min,最后停止實驗。
在精餾過程中,將間歇精餾裝置抽至真空泵能達到的極限真空,即在真空度為766 mm(Hg)下開始實驗,目的是為了增大組分間的相對揮發度,使分離更容易進行,同時又可以降低混合物中不同組分的沸點,減少塔釜加熱量。系統真空度變化如圖3所示。

圖3 塔釜真空度隨操作時間的變化Fig.3 Pot pressure changes varies operating time
如圖3所示,隨著精餾的不斷進行,塔釜的真空度在不斷降低,說明塔的壓降在增大,原因在于開始時由于填料上未被料液潤濕,整塔處于無壓降狀態,當填料被潤濕后,壓降開始增大,隨著精餾操作的不斷進行,上升的蒸汽和下降的回流液相互接觸并進行傳質與傳熱,當上升蒸汽量增大時,會使塔內持液量增多,從而使壓降增大,所以在整個精餾過程,壓降會呈現階段性增大,使塔釜的真空度降低。
間歇精餾過程是一個非穩態過程,從開始到終止階段,全塔各部分的溫度和塔頂組分含量會隨操作時間的變化而變化,但是由于原料中β-苯乙醇含量已達到99.9%,所以在間歇精餾過程中溫度及濃度僅在小范圍內變化,如圖4、圖5所示。

圖4 塔頂、塔釜溫度隨操作時間的變化Fig.4 Top and pot temperature change varies operating time
由圖4可知,塔頂溫度在0-3 h期間是在不斷增大,由于在精餾開始時,上升蒸汽還未到達塔頂,隨著精餾的不斷進行,蒸汽上升到塔頂,溫度會增加,在塔頂的蒸汽量不斷增多,溫度也會緩慢的增加;在3-17 h期間溫度穩定在69~ 72 ℃之間,說明此時塔頂蒸汽組成和各組分的質量含量已經趨于穩定。隨著輕組分的不斷采出,β-苯乙醇在塔頂不斷富集,溫度會有所上升,但是基本上都維持在71~72 ℃之間;在17~20 h期間溫度下降,原因在于隨著合格產品β-苯乙醇的不斷采出,塔釜中β-苯乙醇的含量在不斷減少,重組分含量在增多,汽化的蒸汽量降低,使上升至塔頂的蒸汽減少,溫度有所降低。

圖5 塔頂組分含量隨操作時間的變化Fig.5 Component content at column top change varies operating time
由圖5可知,塔頂輕組分含量隨著操作時間而不斷減少,但β-苯乙醇含量在不斷增多,最后穩定在99.98%以上。在 0~8 h之間,塔頂β-苯乙醇含量從99.65%上升至99.9%,所采出的料液均為輕組分和過渡餾分,輕組分含量穩定在0.01%左右。當塔頂采出β-苯乙醇濃度達到99.9%后轉為產品階段,即在操作時間為8 h后至間歇精餾結束,產品一直都處于合格狀態,原因在于,原料中β-苯乙醇含量本身就已經達到99%,當塔釜蒸干后重組分也被汽化,但是只停留在塔的某部分,還未到達塔頂,所以塔頂采出一直都是合格產品。
實驗過程是采用變回流比操作,在不同的時間段設置不同的回流比,在過渡餾分階段回流比是10,是為了減少過渡餾分的量,提高產品收率,尤其在產品階段,回流比從4-2-4,從而保證了精餾過程能在一定時間內采出更多的合格產品,使精餾的單程收率達到最大。而對于間歇精餾過程的采出量,隨著回流比的變化在相同時間內采出量不同,當回流比增大時,采出量減少,而回流比降低,則采出量增多,符合實際間歇精餾情況,具體變化趨勢如圖6所示。
結合圖5和圖6可以看出,當操作時間達到8 h后,塔頂采出產品中β-苯乙醇含量達到99.9%,即滿足產品要求,所以在8 h后的產品均為合格產品,計算所得采出的合格產品量為237.9 g,β-苯乙醇的單程收率為78%。

圖6 采出量和回流比隨操作時間的變化Fig.6 Distillate flow and reflux ratio change varies operating time
采用高真空間歇精餾方法對β-苯乙醇粗品進行分離純化研究,得出如下結論:
(1)在高真空條件下,進行β-苯乙醇提純,由于組分間的相對揮發度增大,使分離提純更容易,同時降低了物質的沸點,使塔釜加熱量減少。
(2)在高真空條件下,產品階段的回流比控制在2~4之間,β-苯乙醇的質量分數最高可達到99.99%,產品收率可達到78%。
(3)在過渡餾分階段采用高回流比,而在產品階段采用變回流比,可以縮短操作時間和提高產品的單程收率,降低過渡餾分的量。此精餾過程穩定,過程操作簡單,易于實現工業化。