陳 晨,陳 波,付順龍,陳忠華,譚梟麒,王 薦
(1.中海油服油田化學事業部上海作業公司,上海 200335;2.湖北省油田化學產業技術研究院,湖北荊州 434000)
東海油氣田具有十分巨大的勘探開發潛力[1,2],但是在花崗組儲層段的鉆井過程中,經常發生起下鉆遇阻,劃眼困難,憋泵憋頂驅現象[3-5],影響了安全鉆進,推高了開發成本[6]。同時,由于儲層低孔低滲的特點,儲層發現困難,且極易受鉆井液污染導致產量降低[7-9]。因此,有針對性的研發一套鉆井液體系,提高鉆井效率,減少井下復雜情況的發生,保護儲層,釋放油氣產能,對東海油氣田的快速高效開發,具有十分重要的意義。
通過調研鄰井鉆井資料及試油試氣結果,M7 井的鉆井技術難點主要包括以下幾個方面:
在鉆入花崗組中下部井段時,鉆井液黏切上漲明顯,在短時間內漏斗黏度由49 s 上漲至58 s,PV 上漲10 mPa·s,表明H3 井段泥巖極易水化,造成鉆井液般土含量上升,黏切上漲。鉆井液性能不佳會進一步誘發井下復雜情況的發生。
鄰井主要復雜情況為起下鉆遇阻,深度為4 100~4 261 m 井段多次出現劃眼困難,憋泵憋頂驅。劃眼過程中,砂巖段劃眼相對較好,劃眼困難多數發生在泥巖段,由鉆具和鉆頭剮蹭返出小的泥巖薄片,棱角分明,質地偏硬,且扎手。
根據井壁取心結果,儲層段孔隙度范圍10.9%~15.3%,滲透率范圍7.4~13.7 mD;根據測井解釋結果,儲層段孔隙度范圍10.6%~14.8%,滲透率3.0~13.4 mD。測試結果均表明儲層屬于低孔低滲儲層,易受外來流體污染導致儲層傷害。……