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敬業A號高爐開爐快速達產實踐

2021-11-12 15:06:42陳立杰李保良任進權
中國金屬通報 2021年13期

陳立杰,閆 斌,李保良,任進權

(敬業鋼鐵有限公司,河北 石家莊 050409)

第一煉鐵事業部A號高爐2021年3月24日18:18成功點火開爐,4月6日達產,期間無大的爐況波動,實現了精準開爐,快速達產的目標。

1 開爐前準備工作

(1)烘爐期間氣密箱水流量控制3~4立方米/小時,由于頂溫控制350℃,風量小,造成烘爐效果差,逐步提高頂溫至<450℃。

(2)3月14日按照計劃開始降溫,降溫末期開始打壓試漏,3月15日10:06~14:30第一次正式打壓試漏,高爐本體最高壓力270kpa,熱風爐最高壓力440kpa,14:55繼續降溫,19:00降溫完畢,高爐休風。

(3)3月16日9:00~11:18進行第二次打壓試漏,整個系統最高壓力297kpa,打壓完畢后拆送風裝置,15:30開始拆除封板,19:00爐內進人開始拆除導風管,部分烘爐導管切割后橫放在爐底,共兩層,節約拆除時間,3月17日14:00拆除完畢。

(4)3月17日16:30泥包制作完成,安裝送風裝置。鐵口泥包制作使用厚度為400mm的鋼殼,內部填充有水炮泥,鐵口煤氣導管φ89mm,角度10°,與爐底環管相連接,爐底環管采用φ159mm的八角形環管,距離爐底高度1000mm,20:00裝鋪底焦30噸,蓋住環管,高度為1200mm。

(5)3月17日21:30~3月18日17:42枕木擺放完畢,枕木擺放提前計算并在爐外預排演練,切割好所需要的短枕木,鐵口中心線一下為密排,中心線以上到風口中心線為間隔排列,中心堆包橫排直徑4800mm的堆尖,風口用豎排枕木保護[1]。

2 開爐料計算與參數選取

開爐料的成分如表1~表3所示。

表1 入爐礦石化學成份分析(%)

表2 焦炭工業分析(%)

2.1 開爐料最終參數選取

①開始選取的全爐焦比為3.7t/t,正常料焦比0.9 t/t,全爐堿度0.92,渣比1.1 t/t,后期根據原燃料條件及烘爐效果,計算后選取的全爐焦比為3.2t/t,正常料焦比0.81 t/t,全爐堿度0.92,渣比1.07 t/t,加快了開爐進程,配加紐曼塊可以降低開爐料鈦負荷,鈦負荷定為4.0kg/t,不宜過高,造成開爐困難。②焦批選擇:以爐喉焦炭厚度0.5m為基準(考慮壓縮率)取焦炭批重為12.5t,爐喉焦炭厚度0.56m,爐腰焦炭厚度0.24m,開爐使用干熄焦。③礦批選擇:因為提前裝入凈焦和空焦,為降低全爐焦比,正常料計算后礦批為第一梯度8批,礦批28t,錳礦1.5噸,焦比810kg/t,堿度1.0,負荷1.93,鎂鋁比0.57;第二梯度7批,礦批29t,錳礦1.5噸,焦比783kg/t,堿度1.02,負荷2.0,鎂鋁比0.60。

全爐各原料帶入爐渣的元素量如表4所示。

表4 全爐各原料帶入爐渣的元素量 (%)

2.2 風口選擇

送風面積0.1988㎡。堵風口原則鐵口兩側對稱堵4個風口,保證進風均勻,風口前段堵有水炮泥20cm,然后用提前加工好的輕質磚堵入風口,后端堵泥為小套長度的3/4,保證開爐期間無吹開風口,同時風口可以及時桶開。

2.3 開爐操作

①3月24日 18:18點火送風,送風鐵口為煤氣導管,外部用枕木點燃明火,確保煤氣正常燃燒。熱風爐雙送混風全關,盡快提高風溫。送風時探尺深度為3.0m/2.7m,點火送風壓力50kpa,風量1775m3/min,逐漸加風風量上升,風壓變化不大,隨著風量的上升,風溫也提高,各風口開始變亮,18:50風壓60kpa,風量1910 m3/min,風溫577℃,19:12撤2#熱風爐,單送4#熱風爐,風溫700℃,風量2030 m3/min,風壓76kpa,19:05料尺開始動作。②3月25日白班:礦批33.5噸,入爐焦比712kg/t,料制K 36 34 31.5 29.5(2332)J 36 34 31.5 28.5 12(33224),高爐于點火后16小時11分鐘(3月25日10:29)打開南鐵口出第一爐鐵,當爐鐵量約35噸,全部放入干渣坑。14:04-16:49打開南鐵口出第二爐鐵,直接使用主溝,理論鐵量400噸,出鐵370噸虧鐵30噸,爐溫硅:3.01%,硫0.041%,鐵水物理熱1416℃。開爐出第二爐鐵后入爐焦比709kg/t,3月25日白班37批,擴礦批至35.5噸,入爐焦比666kg/t。③3月25日夜班:21:00穩定風溫設定1130℃,3月26日0:00風溫設定1150℃,0:30熱量上行,風量由3100m3/min減 至2800m3/min,風 溫 減 至1100℃,3月26日1:00物 理 熱1480℃,3:00物理熱1506℃ 。該階段風量維持在3000m3/min左右、動能15000-20000kg/m·s、礦批穩定在35.5噸,[Si]維持在2.0%左右[2,3]。

3 開爐各環節總結

3.1 烘爐方面

①頂溫選取≤350℃偏低,風量控制低,中期改為≤450℃嚴格控制氣密箱溫度,風量2450m3/min,提高烘爐效果。②封板厚度<8mm,鐵板彎曲,不平,焊接困難。③拆除烘爐導管與制作泥包19小時,導管拆除后鋪爐底。

3.2 打壓方面

①整體高爐密封效果較好未出現大漏點,無嚴格按打壓方案執行,選擇最高壓力點進行檢漏,加風較快,有安全風險。②打壓完畢后泄壓未分步泄壓,聲音大,第二次泄壓造成熱風爐廢氣煙囪冒煙,應該熱風爐廢氣開小點泄壓,逐漸開廢氣,壓力低于120kpa開放風閥,低于50kpa開爐頂放散。③打二次打壓無開放風閥,只有風機房調控,溝通不好易造成頂壓超上限,出現大的漏風點不能及時泄壓(放風閥泄壓屬于倒回,泄壓慢)。

3.3 上料方面

①第一次校稱是晚上,未發現稱量斗周圍有連接,稱量不準確。②焦炭倉西高東低,影響焦炭粒度。

3.4 裝料方面

①裝料時測量實際料線與理論計算差距1m。②上料程序調試慢,焦炭和溶劑混裝程序影響備料時間長。③計算全爐體積時噴涂料體積出現偏差,導致負荷料未達到預期位置。

3.5 開爐優點

(1)原燃料方面:①原燃料、輔料供應充足,焦炭使用峰煤頂裝焦炭,反應性及熱強度好,高爐透氣性好,容易接受風量;②燒結礦粒度及轉鼓均達標,燒結礦使用間隙5.5mm的篩板,整體入爐粒度滿足要求;③螢石和錳礦配加量適當,同時配加時間長,渣鐵不黏稠,有利于提高透氣性;④配加紐曼塊,降低鐵水鈦含量;⑤無使用焦丁,提高爐內焦炭整體粒度。

(2)爐前組織:①煤氣導出管前用枕木提前點燃,沒有煤氣外泄,導出管直徑選擇合適,澆筑結實,未出現鐵口過粗不可控制的現象;②鐵口見渣后40分鐘內打開鐵口置換通道炮泥,為后續鐵口還好開奠定基礎;③主溝、擺動溝提前墊料,引流及時,未對出鐵造成影響;④鐵水罐準備充足,鑄鐵機試車完善,能及時拉運、消化高硅鐵水。;⑤堵風口和安裝送風裝置到位,送風系統無較大跑風,無風口無吹開,同時全部可以桶開。

(3)設備方面 :在試車打壓過程中將問題充分暴露并解決,風機、水泵、閥門、管道、皮帶、連鎖等未出問題,保正高爐按計劃正常開爐。

(4)裝料方面:①選取的焦比3.2t/t、渣比1.1t/t、堿度0.92合適,渣鐵流動性好,物理熱充足;②布料矩陣選取合適,p:36/34/31.5/29.5 2/3/3/2 54 k:36/34/31.5/28.5/12 3/3/2/2/4 礦石角差7.5°,焦炭邊緣中心比例大,此制度開放中心,兼顧邊緣,促進煤氣流分布合理,下料順暢;③根據風量、風溫、渣鐵物理熱選取的各階段綜合焦比選取合適,3月26日7:30礦批38噸,燃料比616kg/t,10:30礦批40噸,燃料比606 kg/t ,18:18 礦批41.7噸,燃料比586 kg/t ,3月27日2:00礦批45.8噸,燃料比540 kg/t ,趨于正常,該燃料比作用后3月27日中班硅降低到1.0左右,大幅減低因渣鐵流動性差引起的爐前事故和黏罐;④提高熱量,降低硅的過程中,礦批隨風量擴大;⑤根據熱量、風速決定的開風口時機準確,熱量充足,出鐵后期開風口,加風,過程無出現反復;⑥開爐風壓風量控制節奏較好,前期加風較快,風量高于原計劃,軟熔帶形成期(3月24日20:00-3月25日4:00)穩定風壓,過渡完成后加風進程與裝料制度匹配;⑦裝料過程中料面測量,為開爐選取布料角度最大角38°提供指導。

4 結語

①開爐成敗是一項系統工程,需抓好每個細節;②開爐料及后續料需根據原燃料條件選取合適的全爐焦比、正常料焦比、全爐堿度、渣比以及合適的堵風口數量,堵風口要避開鐵口,對稱堵;③開爐料鈦負荷4.2kg/t,可通過配加低鈦的紐曼塊實現。

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