劉 亮
(大同煤礦集團有限責任公司晉華宮礦,山西 大同 037000)
晉華宮煤礦2103 運輸巷位于井下301 采區南部,設計巷道總長632 m,為矩形斷面,規格為4.5 m×3.5 m。巷道沿12-2#煤層底板掘進。12-2#煤層結構簡單,賦存穩定,直接頂巖性主要為細砂巖與砂質頁巖,均厚5.9 m,基本頂巖性主要為粗砂巖,均厚9.7 m,無偽頂。
2103 運輸巷已施工155 m,地質資料中顯示,前方5 m 處將揭露F3逆斷層,斷層落差1.4 m,傾角45°,由于斷層規模較小。因此,采取直接掘進過斷層。受斷層影響,巷道在掘進至150 m 處時,巷道頂板已出現離層、冒落現象,掘進至155 m時,頂板破碎更為嚴重,巷道原支護效果遭到破壞,頂板維護難度大,影響巷道安全高效施工。
2103 運輸巷在施工期間采用錨桿+ 錨索+ 鋼帶的支護方案。錨桿規格為Φ20 mm×2 000 mm,錨索規格為Φ17.8 mm×4 500 mm,鋼帶寬25 mm,長4.2 m;頂板采用每排5 根錨桿與3 根錨索進行支護,錨桿間排距為1 m,錨索間排距為1.8 m×3.0 m。錨桿端頭錨固長度為0.3 m,錨桿外露10~30 mm,錨索錨固長度為1.2 m,外露150~250 mm。錨桿打設完成后,每排錨桿布置一根鋼帶將其預緊。
原頂板支護形式在過斷層期間,支護效果無法滿足巷道安全高效掘進,經分析,有兩點原因。
一是受斷層構造應力影響,在F3斷層影響范圍內,巷道頂板煤巖層結構遭到破壞,應力產生卸壓空間,上覆巖層壓力以及巷道掘進時的應力集中顯現,巷道掘進期間斷層兩側的煤巖體產生垂直剪切應力和水平張拉應力[1-4],導致頂板穩定性遭到破壞,出現破碎、離層及冒頂現象。
二是支護強度不足,頂板打設錨桿長度2 m,根據地質資料顯示,煤厚為6.5 m,頂板以上煤厚還余2.0 m,錨桿外露10~30 mm。因此,錨桿無法有效打設到直接頂上,支護效果極差,容易出現離層現象。并且頂板受應力影響出現變形時,僅鋼帶強度無法抵抗,從而斷裂失效。
為保證2103 運輸巷在過斷層掘進期間頂板的穩定性,提高施工效率,提出采用撞楔超前支護+ 絲杠空頂支護+ 注漿錨桿支護的聯合支護技術方案。
該支護方案主采材料為鋼釬、夾板、錨固劑及固定錨桿。鋼釬規格為Φ30 mm×3 000 mm;夾板長度0.8 m,寬度0.3 m,材質為高強度鋼板,兩端各加工一個Φ30 mm的圓孔;固定錨桿規格為Φ20 mm×1 200 mm。
2103 運輸巷在掘進至F3斷層附近時,對巷道設計頂板位置垂直于煤壁施工一排鉆孔,孔徑32 mm,孔間距300 m,將鋼釬安裝至鉆孔內,外露0.2 m,使用錨固劑將鋼釬固定牢固,然后每3 根鋼釬使用夾板加緊,并在夾板兩端圓孔打設固定錨桿將鋼釬和夾板固定結實,在掘進期間循環此過程,直至過斷層結束[5-6]。
掘進過程中,巷道迎頭處會不可避免的存在空頂現象,由于斷層構造影響,空頂頂板極易出現冒頂,存在安全隱患,不利于頂板管理。因此,提出采用絲杠柱對空頂部分進行臨時支護,防止頂板冒落。空頂臨時支護使用材料主要有鋼梁、吊環、絲杠柱。鋼梁采用10 號槽鋼加工制成,分為橫梁和縱梁,長度分別為4.2 m和4.0 m。橫梁上加工焊制絲扣孔3 個,用以安裝絲杠柱。
巷道過在過斷層期間,迎頭出現1.5 m 以上空頂距時,需要對巷道最前方兩排錨桿的外露部分安裝吊環,每排安裝3 個,安裝兩排;吊環安裝牢固后將橫梁穿過3 個吊環,共安裝2 根橫梁,然后在橫梁上以垂直的方式安裝縱梁,間距為2.0 m,共安裝3 根縱梁,完成后升高絲杠柱,將縱梁頂起,緊貼頂板,對空頂部分進行支護。絲杠柱空頂支護結構見圖1。

圖1 絲杠柱空頂支護結構
注漿錨桿是通過注漿的方式將破碎圍巖的空隙進行充填,使之凝結成一個整體,從而提高圍巖的整體性,加強錨桿的錨固效果,同時降低施工頂板造成的擾動破壞。并且注漿錨桿支護能夠實現錨桿全長錨固作用[7]。該支護對使用的材料為注漿錨桿、JW型鋼帶、注漿軟管、注漿泵以及注漿材料。其中注漿錨桿長3.5 m,內部為中空,中空直徑為14 mm,注漿錨桿表面呈對稱分布兩排圓孔,直徑為10 mm,用于漿液流出;JW型鋼帶長0.5 m,寬0.28 m;注漿軟管直徑8 mm,使用聚氨酯做注漿材料。
巷道在過斷層時,對巷道頂板施工支護鉆孔,鉆孔垂直頂板布置,孔深3.5 m,孔徑30 mm,孔間排距為1.2 m,每排布置4 個支護鉆孔。將注漿錨桿安裝進鉆孔內,注漿軟管一段連接注漿錨桿,另一段連接注漿泵,連接完成后對注漿錨桿外露部分進行封孔,封孔材料使用膨脹水泥,注漿壓力為1.0 MPa,在注漿過程中保持壓力穩定,直至煤體出現滲漿后停止注漿[8]。注漿錨桿支護方案結構見圖2。

圖2 注漿錨桿支護剖面
截至2019年6月27日,2103 運輸巷已完全掘過斷層,通過對巷道采用復合支護技術后,為了進一步驗證復合支護技術的實際效果,在巷道過斷層期間在頂板安裝了離層監測儀,監測周期30 d。巷道在采用復合支護技術后,0~6 d期間頂板出現變形,巷道頂板最大下沉量為118 mm,6~16 d期間巷道頂板垂直應力逐漸平穩,巷道頂板下沉量逐漸減少,16 d之后趨于穩定,巷道頂板不再下沉。控制住了頂板離層冒落。
晉華宮煤礦2103 運輸巷于2019年6月完成過斷層掘進,使用原支護方案時,巷道在掘進過程中頂板管理難度大,安全性差,施工效率低,進度僅為1.7 m/d。在更改支護方案,采用綜合支護技術后,頂板下沉量大幅降低,不足120 mm,頂板冒落、破碎現象得到有效控制,施工效率得到了提高,進度提高至4.5 m/d,在巷道過斷層期間起到顯著的效果,具有推廣應用價值。