溫亞美,趙志峰,劉 莉
(舞鋼市龍山紡織科技有限公司,河南 舞鋼 462500)
長粗節、長細節是紡紗廠易出現的危害性紗疵,在布面上會形成橫檔疵點[1]。這類紗疵修補困難,甚至需開剪降等,對布面損傷較大,有時還會造成經濟索賠[2]。日常生產過程中,除包卷、接頭不良、劈條子、斷頭飄頭、雙紗或多根少根喂入或換粗紗追頭喂入、關電不良恢復正常生產后引起斷頭、羅拉隔距過小牽伸不良以及羅拉、膠輥不良引起的機械波等,均會造成長粗節、長細節疵點外,還有一些突發性長細疵點需要分析研究。
末并初始速度慢,即初始速度為150 m/min、長度為100 m時,會出現集束器吸條子問題;之后正常車速、問題消失,由此會產生不規律的長細疵點,并導致紗線錯號問題。紡CJ 14.6 tex K紗,初始速度慢時抽取的條子定量指標見表1。

表1 末并初始速度慢時的條子定量指標
正常的條子定量一般為28.90 g/(5 m)~29.20 g/(5 m)。當條子偏細且長度為50 m時,將其在集聚紡CJ 14.6 tex K品種機臺上進行試紡,發現錯號范圍為0.7 tex~4.9 tex,長度約為20 km(約為5管滿紗)。
分析原因是由于末并初始速度慢,精梳熟條纖維間抱合力小,集合器吸風過大,纖維被部分吸走造成細條。解決措施:① 將末并原負壓頻率由全部為40 Hz調整為精梳品種機臺為30 Hz、普梳品種機臺為35 Hz;② 將末并初始速度由150 m/min提高至250 m/min,長度由100 m調整為50 m;③ 將立柱開口由16 mm調整為14 mm。
在生產集聚紡C 14.6 tex K紗時紗疵高,尤其是C/CC切疵異常高,達到10 個/(100 km)~25 個/(100 km),Cm紗疵為11.1 個/(100 km), CCm紗疵為22.4 個/(100 km)。經回倒紗疵測試發現,粗紗條干在1 m處有嚴重機械波,試紡管紗DR值嚴重超標并有50 m機械波,追蹤對應末并發現有12 cm~13 cm的嚴重機械波。通過分析,確定是因末并前羅拉在低速運行時無機械波、而在高速時有機械波造成。
針對末并高速時出現機械波的問題,在不同車速下,對2號機臺進行條干測試并分析發現:當末并速度為150 m/min時,12 cm~13 cm處無機械波;當末并速度為250 m/min時,12 cm~13 cm處有輕微的機械波;當末并速度為300 m/min時,12 cm~13 cm處有突出的機械波;當末并速度為450 m/min時,12 cm~13 cm處有嚴重的機械波。
為此,檢查所有傳動部件、緊壓羅拉、膠輥、套頭、復查羅拉隔距,發現仍有12 cm~13 cm機械波;之后又調整傳動部件,校正羅拉隔距、羅拉圓柱度等,機械波仍較嚴重,但與末并1號正常機臺對調前羅拉后,兩臺均正常。由此可以看出,12 cm~13 cm機械波問題是由于羅拉安裝不良、高速時有跳動所致。日常生產中,注意安裝前羅拉時先校正好羅拉座,且保證羅拉座前、后、上、下、高、低位置一致后,再將清洗干凈的前羅拉放在羅拉座上。
日常落紗計標錠排查中,發現其中一錠的粗紗定量為6.9 g/(10 m),而正常應為7.6 g/(10 m)~7.8 g/(10 m),試紡管紗出現錯號1.9 tex的問題。技術人員第一時間打開車上蓋板,查找此錠機后對應條子并稱重,顯示定量正常。觀察此錠后喇叭口處條子有明顯壓痕,且錠上絨布有積花,但中集合器至中膠輥條子狀態正常,排除上膠圈運轉不良,判斷是蓋板骨或絨布蹭后膠輥造成后膠輥轉速慢,后區牽伸倍數增加導致總牽伸倍數增加,造成意外牽伸出現細條。同時用這些粗紗在集聚紡C 14.6 tex K紗機臺上,取試紡管紗10段,進行定量測試(錯號范圍為0.9 tex~2.56 tex),結果見表2。

表2 集聚紡C 14.6 tex K紗機臺測試管紗定量
在其他條件不變的情況下,修整絨布與蓋板骨后再開車,試驗粗紗正常。解決此問題,需隨操作工做清潔時,每日排查機臺絨布與蓋板骨狀態。
測試20段粗紗定量,發現有規律性細條問題,即每間隔3 m會出現1 m細條,每米質量輕0.4 g~0.6 g,推算管紗錯號1 tex,即生產的集聚紡C 14.6 tex K紗錯號為集聚紡C 13.6 tex K紗,也就是說每生產159 m的集聚紡C 14.6 tex K紗,會出現約為50 m的集聚紡C 13.6 tex K紗。經條干測試儀測試發現,在1 m~4 m處有多柱機械波,DR值1 m(-5%)異常大。
分析認為是因長時間生產,車頭傳動部位未檢修到位,后羅拉軸頭鍵槽與鍵磨損,造成后羅拉運轉不良、打頓,在打頓瞬間后牽伸倍數增大,造成規律性細節。
a) 確保粗紗傳動齒輪導條架運轉狀態良好,做好粗紗機臺膠輥、羅拉、齒輪的維護保養工作。
b) 不定時對設備完好狀態進行檢查,發現問題及時處理。
c) 實驗室周期性取樣測試粗紗條干,發現異常機械波及時查明原因。
d) 嚴格定臺供應,以防出現問題后擴大追蹤范圍,減少損失。
粗紗高架上有時會出現頻繁劈條子問題,如圖1所示。劈條子造成的細條錯號多為2.9 tex以上,且長度不等,短的有50 m、長的有整管,且管紗測試質量為先細后粗。

圖1 粗紗高架上劈條子
分析認為,主要原因有:粗紗機后條筒尾層毛條造成的劈條子;粗紗上吹風吹散條子;車間負壓過大、通道風大,吹破條子;條筒歪斜,內緣筒縫夾劈條子等。
a) 減少熟條定長,使每筒條子紡粗紗由15只減為12只,減少了條子粘連,降低劈條子風險;適當增加條子的回潮率、縮小喇叭口直徑和輸出棉網的寬度;條子喂入時排列緊密,使條子間無縫隙;做好喇叭口、圈條斜管的清潔工作,避免條子表面發毛。
b) 排查粗紗上吹風后補風管全部封閉。
c) 調整車間空調,保證負壓持平。
d) 定期檢修條筒,杜絕壞筒上車。
2020年5月22日,發現生產中有2臺車共9錠紗出現粗紗停喂裝置鎖扣碰后膠輥問題。經質量測試發現,有3管紗正常,1管紗為15.0 tex,5管紗為17.2 tex,出現了嚴重的錯號紗。
分析認為,主要原因有:鎖扣在滑道上的格數不一致,存在有格數過大問題;鎖扣與羅拉積花,或鎖扣與后膠輥隔距過大,未及時起到切斷粗紗的作用,導致斷頭恢復未到位,再接頭時擋車工必須確保鎖扣復位。
a) 將滑道格數、鎖扣與羅拉積花、鎖扣與后膠輥隔距等列入日常檢查項目,并在生產過程中,對設備、操作制定考核措施,保證粗紗停喂裝置使用狀態正常。
b) 根據廠家指導,將滑道格數統一調整為6格,保證鎖扣及時到位,起到切斷粗紗作用。
通過對生產中存在的長細節紗疵(細條問題)進行攻關,制定科學的操作方法,及時整改設備問題后,長細節問題由每班10管~20管下降至無,客戶再未反饋有該問題。解決長細節紗疵是一項系統性工作,是紡紗各項基礎性工作的綜合反映,日常應多開展捉疵、防疵活動,發現異常及時分析并查明原因,只有從細微處不斷完善,才能減少紗疵。