*井曉煒 郭根有 朱曉春
(蒲城清潔能源化工有限責任公司 陜西 714000)
我公司鍋爐是采用HX240/9.8-Ⅱ1型鍋爐是高壓、自然循環(huán)汽包爐、室外布置、正四角切圓布置,假象切圓直徑為φ606mm。
鍋爐特性:鍋爐按自然循環(huán)設(shè)計,采用正方形爐膛,在由膜式水冷壁形成的爐膛上部布置全輻射式大屏過熱器,折焰角上方布置高溫過熱器,水平煙道布置低溫過熱器。過熱器采用兩次混合,一次左右交叉,兩級噴水減溫(見圖1)。鍋爐爐膛、過熱器采用全懸吊結(jié)構(gòu)。尾部豎井交叉布置兩級省煤器和兩級空氣預(yù)熱器,省煤器、空氣預(yù)熱器分別支承在尾部構(gòu)架上。爐膛、過熱器區(qū)域及省煤器區(qū)域裝有蒸汽吹灰裝置。

圖1 鍋爐爐膛示意圖
燃燒器改造說明及示圖如圖1所示。
爐膛四角切向布置燃燒器,切向燃燒,水平濃淡直流式燃燒器;每個燃燒器從上至下依次由化工廢氣噴口、上二次風、上二次風、上一次風、中二次風、中一次風、中二次風、下一次風、下二次風共9層噴口組成,一次風與二次風間隔布置。燃燒系統(tǒng)布置示意如下圖2所示。

圖2 燃燒器噴口風水平布置圖
2015年某廠家進行了低氮燃燒器改造,方案圖見圖3。
中、下一次風標高不動,上層一次風標高下降254mm;中、下一次風噴口為水平濃淡,上一次風噴口改為雙通道濃淡低氮燃燒器,采用上下濃淡及水平濃淡集成燃燒技術(shù),使?jié)庀嘞鄬校抑虚g設(shè)有兩個腰部風來調(diào)節(jié)火焰位置,使煤粉燃燒更充分。圖3中21為下一次風噴口,17為中一次風噴口,13為上一次風噴口。
增加高位分離燃盡風系統(tǒng)—將燃燒風量沿爐膛垂直方向分級供入,在上一次風上3627mm處布置一層共4套可以垂直方向±15°擺動的燃盡風噴口,燃盡風量占總空氣量約為25%~30%,燃盡風噴口風速45m/s。圖3中2為燃盡風噴口。
取消布置于上層一次風上方的兩層二次風噴口。
改變可燃氣體再燃系統(tǒng):將原有燃料氣再燃噴口從二次風噴口中抽出,單獨布置,見圖3中7。

圖3 燃燒器改造圖
我公司自2014年投產(chǎn)以來,煤粉鍋爐在長周期運行過程中燃燒器磨損嚴重,爐膛動力場變差,導致運行中爐渣、飛灰殘?zhí)驾^高(爐渣、飛灰殘?zhí)荚?%-12%)[質(zhì)量分數(shù)],對燃料煤產(chǎn)生極大的浪費,而且嚴重降低鍋爐熱效率,不利于鍋爐長期、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行。
我公司共4臺煤粉鍋爐,爐渣、飛灰殘?zhí)扛脑烨昂?#鍋爐和3#鍋爐數(shù)據(jù)對比如表1。

表1

2020年對1#、3#鍋爐進行了燃燒器改造,改造完成后,1#爐飛灰、殘?zhí)烤刀夹∮?%,降低了煤耗、提高鍋爐穩(wěn)定運行率。
經(jīng)濟性方面。改造后爐渣、飛灰殘?zhí)烤蛋唇档?個百分點,單臺爐全年總煤量按照22萬噸/年核算。單臺爐可以節(jié)約現(xiàn)煤約1650噸/年以上,現(xiàn)用煤按450元/噸核算,單臺爐折合人民幣74.25萬元/年。4臺鍋爐全年可以節(jié)約現(xiàn)煤6600噸/年以上,折合人民幣297萬/年以上。
煤炭削減方面貢獻突出。通過改造,燃料煤利用率提高,鍋爐耗煤量將進一步降低,是公司一項重要的降低煤炭消耗的項目。對公司完成煤炭削減任務(wù)做出貢獻。
總之,鍋爐種類繁多,并在實際應(yīng)用中,會產(chǎn)生不同的燃燒效果。因此,需要在實際應(yīng)用中,結(jié)合具體鍋爐爐型、燃燒方式、煤種,選擇最為合適的,以此有效提升鍋爐的安全性、經(jīng)濟性。