李開盈,邱波,劉斌,劉德軍,陳松,鐘俊良
(中核核電運行管理有限公司 技術二處,浙江 嘉興 314000)
蒸汽轉換系統(STR)為單元制系統,2臺核電機組各設l套蒸汽轉換系統。每l套蒸汽轉換系統的配置包括1臺蒸汽轉換器、1臺疏水罐、1臺疏水冷卻器、1臺排污擴容器、1臺輔助蒸汽除氧器、2臺給水泵及系統所需的全套閥門、內部連接管道和儀表控制裝置。
蒸汽轉換器是利用新蒸汽經表面式傳熱加熱給水(除鹽水)生產輔助蒸汽的產汽設備;輔助蒸汽經輔助蒸汽分配系統(SVA)分配給各用汽點,蒸汽轉換器所需的給水為經輔助蒸汽除氧器除過氧的除鹽水(取自除鹽水分配系統SER)和冷凝水(來自SVA和ASG系統)。給水經給水泵升壓后輸送到蒸汽轉換器,蒸汽轉換系統與輔助蒸汽分配系統相連,蒸汽轉換器和輔助鍋爐(不屬于本系統范圍)通過輔助蒸汽分配系統向核電站提供輔助蒸汽。輔助給水除氧器系統(ASG)(僅#1機組設置)的冷凝水送到#1機組STR系統的輔助蒸汽除氧器。蒸汽轉換器的疏水經蒸汽轉換器疏水罐、疏水冷卻器或疏水冷卻器的旁路管線送到主機除氧器(ADG系統)或凝汽器(CEX系統),流程圖如圖1所示。

圖1 STR系統流程圖
蒸汽轉換系統與輔助蒸汽分配系統相連,蒸汽轉換系統的功能是生產核電機組所需的輔助蒸汽,汽壓為1.2 MPa,汽溫為188 ℃,額定流量為37 000 kg/h,輔助蒸汽經核電站的輔助蒸汽分配系統分配給各用汽點[1]。
排污擴容器2STR001CW主要由筒體與封頭組成,材質均為20R,容積為2 m3,筒體與封頭壁厚均為14 mm[2]。
在機組運行中,為控制蒸汽轉換系統產生的輔助蒸汽品質,每臺蒸汽轉換器配置了1臺排污擴容器,用以接收蒸汽轉換器的連續排污。當排污閥全開時,蒸汽轉換器排出的水量可達到(最大)1%的排污量;在最大排污情況下,來自飲用水系統(SEP)的冷卻水可使排污擴容器中的水溫不大于60 ℃,冷卻水由1只溫度控制閥自動控制。當需要大量排污時,蒸汽轉換器正常水位下有1根排污管可供使用, 由手動開啟該管線上的隔離閥來實現大量排污,在靠近排污擴容器處設有1塊孔板,以防止排污水通過閥門時發生閃蒸。
排污擴容器可以接收最大1%的蒸汽轉換器連續排污水量。排污管上有1只氣動的開/關閥STR052VL,它與給水泵連鎖,在2臺給水泵均停運時關閉,排污擴容器的水溫由冷卻水保持為不大于60 ℃,冷卻水由1只恒溫控制STR055VT自動控制。
在某核電廠D213大修期間,對排污擴容器2STR001CW進行定期檢驗中發現筒體壁厚減薄嚴重,其中筒體測點12實測壁厚最小為10.7 mm,低于公稱壁厚的87.5%,對比D206大修中,該測點實測壁厚為13.7 mm,即從D206大修至D213大修累計減薄3 mm,對測點12擴大檢查,發現470 mm×180 mm減薄區域,最小厚度為9.5 mm(測點25),區域位置如圖2所示,經組織進行2STR001CW內部核查,發現減薄位置與排污管高度一致。

圖2 壁厚測量圖示
減薄區域位于疏水管口對面左側筒壁,213大修期間,對測點12位置擴大檢查范圍后發現470 mm×180 mm減薄區域,測點25最小厚度為9.5 mm。214大修前對2STR001CW進行壁厚測量,在減薄區內,新發現測點26,壁厚為8.9 mm,測點25厚度無變化,由此推斷上次213大修時,測點26壁厚大于9.5 mm,213大修至214大修前,減薄量至少為0.6 mm(新標注測點25/26,如圖3所示),存在異常沖刷減薄,如圖4所示。

圖3 現場實測減薄點

圖4 現場壁厚測量圖示



以設計壓力為基準進行壁厚計算[3],已臨近最小要求壁厚8.65 mm,以測點25、26位置為例,213大修至214大修前(約1 a),減薄量至少為0.6 mm,故筒體為非均勻沖刷減薄,為保證機組安全穩定運行,需及時更換處理。
排污擴容器內介質為排污水和飽和蒸汽,最高工作溫度為210 ℃,溫度較高,STR疏水進入排污擴容器后汽化形成高流速的汽水兩相流,對筒壁產生沖刷,目前該排污擴容器已經運行18 a,長期運行后導致筒壁持續沖刷減薄。
減薄區域位于疏水管口對面左側筒壁,流體噴到內部防沖筒外壁后折流,沖到該區域筒壁上,因此該區域為排污擴容器筒體上最易沖刷減薄的區域。
經核實分析實際減薄位置,減薄區域剛好在防沖筒與筒體之間的夾層位置,經確認設備圖樣,核實容器內部結構,筒體減薄區域缺乏有效防沖裝置,原本的防沖筒不能避免流體對筒體的沖刷,沒有發揮防沖作用,因此防沖筒的設計結構不合理,在設計上不能避免流體對筒體的沖刷是造成筒體沖刷減薄的直接原因。
在該電廠214大修期間,為消除擴容器2STR001CW的安全隱患,已對該設備進行整體更換,針對同類型設備面臨的缺陷,根據以上分析,應采取針對性對策加以改進,主要關注以下方面并采取相應措施。

圖5 排污擴容器內部結構圖示
由于流體噴到排污擴容器內部防沖筒外壁后折流,沖到該區域筒壁上,造成沖刷減薄,因此需要從壓力容器設計上進行改進,需要優化排污擴容器的防沖筒的設計結構,在防沖筒底部增加圓弧形防沖板,防止流體噴到內部防沖筒外壁后折流,沖到該區域筒壁上,有效發揮防沖作用,避免流體折流后對筒體的沖刷。
經查詢排污擴容器及同類型的壓力容器歷史檢修記錄,結合缺陷概況與設備所處工況分析得出,可從預防性維修大綱方面進行優化,從而改善排污擴容器內外部檢查等維修策略,建議設置容器外部年檢、定期檢驗、內外部腐蝕檢查三項預防性維修項目,其中外部年檢預防性維修項目周期建議設置為R1,對設備接口儀表管線、設備外部等進行檢查;定期檢驗、內外部腐蝕檢查預防性周期建議設置為R3,定期進行壁厚檢查與設備內部腐蝕檢查,避免壁厚減薄引起的介質泄漏,保證壓力容器的正常運行。
本文列舉了某核電廠排污擴容器的筒體沖刷減薄情況,對缺陷的根本原因進行了明確分析,根據壓力容器GB 150對相關壁厚進行了核算分析,保守決策,建議對該容器整體更換,目前該設備缺陷已經處理,解決了機組存在安全隱患,同時對同類型設備結構設計優化和預防性維修策略改進提出相關建議,為電廠壓力容器設備管理提供了借鑒。