李家佳 夏冬平 周建 汪凱
南京涵碧樓綜合項目北鄰北河口水廠,南鄰河濱公園、萬景園,東鄰揚子江大道,西鄰夾江。地塊東西和南北均約300m,總用地面積約51000m2,總建筑面積246500m2。該工程長39.05m,采用2m 高鋼桁架結構,利用6 個摩擦擺支座與兩側塔樓進行柔性連接,為改善橋面人行舒適度,跨中附加4 個調頻質量阻尼器(TMD)。該建筑群由一棟五星級酒店(南北塔)、一棟酒店式公寓、一棟辦公樓及裙房組成,已建成并于2019 年投入使用。
本案分析對象為連接酒店南北塔樓63m 標高屋面的鋼結構連廊。酒店南北塔樓平面為對稱的L 形,較為細長(L形的一肢長度70m,頂層寬度7.55m),建筑高度76.95m,塔樓結構體系為框架-抗震墻結構。
由于客房采用大開間(10m)、小進深(4.5m),且在31.45m 標高的雙側客房收緊為單側客房,結構寬度僅7.55m,故相連的主體結構橫向剛度較弱。鋼連廊支座落在62.95m 標高屋面,橋面在66.45m 標高與兩塔連通。
本酒店的南北塔樓具有結構平面不規則、橫向剛度較弱的特點。為避免南北雙塔通過連接體將地震作用相互耦合并傳遞,故本案選擇采用弱連接方式,即通過鉸接或滑移支座進行連接。同時,為減小連橋自重引起的地震力對主體結構的不利影響,連廊支座采用摩擦擺式隔震支座(FPB),實現有效隔震和自動復位。
本鋼結構連廊跨度為39.05m,采用雙向鋼桁架(主+次桁架)結構體系:縱向,采用3 榀高度2m(上下弦桿軸線距)主桁架,通過6 個摩擦擺式支座(FPB)分別支承于酒店左右塔樓屋面混凝土牛腿;橫向,采用4.5m~5m 不等間距布置9 榀倒梯形次桁架。

圖1 南京涵碧樓酒店鋼連廊實景圖
摩擦擺支座包括上部支座和下部支座,與桁架相連的上部支座下端面為球形凸面,與牛腿預埋件相連的下部支座上表面為球形凹面,球形凸面和凹面的接觸表面均勻設置摩擦阻尼層。光滑的凸凹接觸面摩阻較小,可實現地震時有效滑移和震后自動復位,可取得較好的隔震效果。后面針對鋼連廊的分析,都是將其作為一個獨立結構進行的,不考慮其與主樓剛度和位移的耦合關系。
由于該酒店建筑方案的立面造型需求,鋼連廊的橋身厚度(含外包層)需控制在2.5m 以內,故鋼桁架的跨高比接近1/20,豎向剛度較柔,且該橋面上部支承間距9m~10m 的單跨鋼框架(高度7m)頂棚。為增強橋面豎向剛度及橫向抗扭剛度,船形橋面的上下表面及側面均采用薄鋼板蒙皮(6mm 厚鋼板與結構桿件可靠焊接)。
本案運用有限元程序SAP2000,按三維空間模型對鋼連廊結構進行動力特性分析,材料屬性均按規范取值。進行結構模態分析時,質量源選取:恒載+0.5 活載。該空間結構形式復雜(與上部鋼棚架剛度耦合考慮),結構自振周期較密集,故先對該結構進行模態分析,得到豎向振動頻率在1.5Hz~2.0Hz之間,與人的步行頻譜(1.5Hz~3.0Hz)比較接近。考慮到酒店屋頂花園和露天餐廳后期會有人員密集的工況出現,結構自振頻率與外部人行橋及振頻率接近,容易引起共振響應,共振引起的加速度的振幅過大超過人體舒適度耐受極限,極易給人造成心理上的恐慌。
為改變這一結構的不利點,工程上一般有三種方法:結構調整法、質量調整法和消能減振法。前兩種方法是通過加大結構桿件斷面或加大桁架高度,進而大幅提高連廊結構的剛度,或者通過協調建筑功能或額外附加重質量塊,顯著調大跨中質量,改變自振頻率,使其自振頻率避開人行頻譜范圍,從而改善步行舒適度。但這兩種方式從結構上講不經濟,從建筑立面上不允許,故該兩種方法不可行。本案中,經過多方案比選,最終決定采用消能減振法,即通過在鋼橋跨中懸掛調頻質量阻尼器(TMD)進行消能減振,減小加速度峰值,從而改善舒適度。
為同時控制橋面的豎向振動和鋼頂棚側擺引起的扭轉振動,經過反復計算優化,最終選擇在2 榀主桁架跨中(上弦桿下口懸掛)設置4 套TMD。減振裝置參數見表1。

表1 減振系統計算參數
按高密度人群自由行走工況分析,統一取人群密度2 人/m2,選最不利情況分別按1.5Hz、1.8Hz、2.0Hz、2.2Hz、2.5Hz 五種情況考慮。加載時,人群荷載均布于鋼連廊走道上。
經如上減振分析,結論為:結構在共振工況下,加速度峰值減振率最大達到了50.14%,平均減振率為17.02%,峰值減振效果較為理想。
由于連廊支座所在標高為62.95m,下方具備施工條件的大底盤屋面標高為-6.10m,如何實現高空結構的安裝是施工難點。經過多方案比選,該鋼連廊的安裝最終采用“4m+31m+4m 分段拼裝——4m+4m 段就位固定加固——31m段整體提升69.05m——高空合龍”的方式。整個31m 中段的提升重量約為106t(含鋼板蒙皮),整個提升過程總計歷時約14 小時。
空中連廊的主體結構在施工完畢后,為測試TMD 減振效果,進行了一次實地測試。測試分為TMD 鎖死和TMD 放松兩種工況,人群激勵頻率分為1.0、1.8、2.2Hz。
(1)進行了鋼連廊自振頻率的測試,測試結果為2.15Hz,高于有限元軟件模型的計算值1.5Hz。分析其原因為,模型分析時偏于安全,未考慮鋼板蒙皮對剛度的貢獻。實際結構中,采用間斷焊連接下的鋼板蒙皮貢獻了較大剛度,顯著提高了結構自振頻率。

圖2 鋼連廊施工提升方案示意圖
(2)分別進行了三種人群激勵頻率下TMD 鎖死和放開共6 種工況下3個跨中測點的加速度響應測試。測試結果表明,1.8Hz 工況下,TMD 減振率均達到了40%以上,效果最好;與自振頻率最接近的2.2Hz 工況下,3 個測點的減振率也分別達到了33.3%~41.4%。
測試結果表明,鋼連廊跨中設置的減振裝置(TMD)獲得了較好的實際效果。
本文通過對南京涵碧樓酒店南北塔樓間39.05m 跨空中鋼連廊的減振設計、施工吊裝、驗收測試等一系列工程實踐進行介紹,結果表明:原設計意圖已通過一系列技術措施得到了實現,調頻質量阻尼器(TMD)裝置最終取得了較好的減振效果。針對高空連廊取得的一系列設計、施工、測試的經驗,可以為今后相同結構的設計提供參考。