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降低回轉窯天然氣單耗技術改造實踐

2021-10-06 02:36:44
湖南有色金屬 2021年4期

張 劍

(江西銅業集團公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

銅電解精煉生產過程產生的銅陽極泥,含有銅、金、銀、硒、碲、銻、鉑、鈀等有價金屬元素,需要進一步處理并回收[1]。從銅陽極泥中脫硒的方法大致可分為2類,即火法工藝和濕法工藝,其中火法脫硒仍占主導地位[2,3]。根據工作原理的不同,火法工藝又可細分為蘇打焙燒工藝、氧化焙燒工藝、卡爾多爐工藝和硫酸化焙燒工藝。其中,硫酸化焙燒工藝以其對原料適應性強、工藝簡單、硒直收率高、經濟效益好在工業上應用最為廣泛[4]。

目前,國內眾多生產廠家采用銅陽極泥伴入濃硫酸進行焙燒蒸硒,生產設備一般都采用回轉窯處理,回轉窯按能源類型分為電加熱、燃油加熱和燃氣加熱。

1 傳統回轉窯窯體結構簡介

貴溪冶煉廠銅陽極泥處理回轉窯是屬于傳統耐火磚結構:內墻采用高鋁磚,外墻采用輕質高鋁磚保溫;窯底底層是耐火磚,上層采用高鋁磚;窯爐頂是由7塊高鋁質澆注料灌筑成的爐頂蓋板組成。

正常生產過程中,窯體四周外表平均溫度為70~80℃。另外,由于回轉窯經過連續多年的生產,在反復開停窯升、降溫作業過程中,耐火磚結構窯墻體產生縫隙,特別是窯頭、窯尾兩面現象更嚴重。回轉窯爐頂是由7塊爐頂蓋板組成,采用耐火保溫材料灌注在15 mm鋼板模內,在生產及窯體檢修過程中,易發生破損,造成窯爐頂保溫性能差,爐頂外表溫度可達90℃以上。

2 存在的問題

2.1 傳統回轉窯窯體散熱量大

傳統回轉窯受耐火磚保溫性能影響,墻體外表溫度在70~90℃,與室溫相差較大,同時,在升降溫過程耐火磚發生熱脹冷縮,墻體逐漸產生裂隙,造成窯體密封性下降,導致回轉窯窯體散熱量大,熱能損耗較大。

2.2 裸露窯筒形成“冷熱橋”現象

回轉窯結構示意圖如圖1所示,窯筒與窯頭、窯尾兩端連接部位,窯筒兩端共有200~500 mm全部裸露在爐膛外,金屬窯筒將高溫爐膛與常溫下的爐膛外界連接,構成“冷熱橋”現象,使爐膛內熱量快速傳遞到外界,造成大量熱量流失。

圖1 回轉窯主體結構示意圖

2.3 窯內爐膛燃燒壓力大

該廠在回轉窯油改氣項目中,當時為節省生產改造成本,對原4臺供燃燒風的風機(2備2用)進行利舊。該風機型號2JWL-7.3A(雙級),風壓為:13~14 kPa,風量為3 500~4 000 m3/h。為匹配風機性能,在回轉窯天然氣燃燒系統設計時,將天然氣壓力燃燒壓力設計與風機壓力匹配。

回轉窯燃燒風、氣壓力越高,造成爐膛內燃燒壓力越高,增大了熱量向外擴散速度。

2.4 燃燒尾氣余熱量高

該廠5臺回轉窯燃燒尾氣都是通過一根15 m高煙囪,向外排放。回轉窯爐膛出口煙氣溫度高達300~450℃,燃燒尾氣帶走了大量熱量。

3 技術改造措施

3.1 改進窯體保溫性和密封性

保溫材料內部結構決定了保溫材料的絕熱效果,封閉口結構材料優于開口結構材料,封閉口結構有效防止了材料內部的熱對流和輻射,防止水汽進入材料內部,影響材料的絕熱性能[5]。針對傳統耐火磚結構體回轉窯存在保溫性和密封性的技術缺陷,綜合考慮施工難度和改造成本,選用2種新型高效的節能保溫材料:CAS鋁鎂質膏體和硅酸鋁纖維棉。

在回轉窯墻體四周增加一層CAS鋁鎂質膏體,提高窯體保溫性。在窯體外增做保溫層試驗,試驗結果數據如圖2所示。隨著膏體層厚度增加,窯外表溫度會逐漸下降,當膏體保溫層厚度達到20 mm時,窯體外表溫度降低至40℃左右,膏體保溫層厚再增加窯外表溫度變化不大。因此,在回轉窯體外墻,用CAS鋁鎂質膏體增做一層20 mm保溫層,將窯體外表溫度由70~80℃控制在40℃左右。

圖2 窯體外表溫度隨膏體層厚度變化情況

重新設計制作爐頂蓋,采用硅酸鋁纖維棉保溫材料,用鋼結構做支架,替代傳統澆注料爐頂蓋,窯頂的保溫性和密封性得到顯著提升,爐頂溫度由90℃以上降至35~40℃,基本與室溫接近。

3.2 消除裸露窯筒“冷熱橋”現象

裸露窯筒溫度一般在200~300℃。采用CAS鋁鎂材質膏體,對窯筒頭尾兩端裸露部分進行包裹,采取有效保溫措施,將溫度降低至50℃左右,消除“冷熱橋”現象。

3.3 降低爐膛燃燒壓力

經與天然氣燃燒器設備廠家和同行業對比交流,該生產條件下的回轉窯天然氣燃燒壓力一般控制在5~10 kPa。因此,在保障焙燒溫度達到工藝條件下,進行回轉窯風、氣燃燒壓力調節試驗。

在原燃燒風總管增裝一個排空閥對風壓進行調節,通過天然氣壓力調節閥對天然氣壓力進行調節,將風、氣壓力逐段下調。經過生產試驗論證,天然氣、燃燒風壓力下降,焙燒溫度能達到工藝參數范圍,天然氣瞬時耗量平均減少5%~8%,調壓前后瞬時流量變化情況見表1。根據試驗結果,重新選型燃燒風風機,改用同風量、低風壓風機9-19,風量3 921 m3/h,全壓650 Pa,實現回轉窯風、氣低壓燃燒。

表1 調壓前后瞬時流量變化情況表

3.4 燃燒尾氣余熱復利用

為對燃燒尾氣余熱進行復利用,提高天然氣熱利用率。設計一款2.5 m2管式助燃風熱交換器,安裝在每臺回轉窯煙道出口,燃燒尾氣與燃燒風進入熱交換器,進行逆向熱交換。經過熱交換器后,燃燒風從常溫升至85℃左右,燃燒尾氣由300~450℃降至130~180℃。

燃燒風經熱交換,帶入的熱量計算公式[6]:

式中:C為空氣比熱容,查表得1.003 J/kg·K,M為空氣質量,查表得1.29 kg/m3,燃燒風瞬時流量為320 m3/h,T△為燃燒風加熱前后溫差85-35=50℃。

所以:

經過熱交換器后,單臺窯燃燒風每小時對燃燒尾氣回收熱量為20 701 J。

4 實施效果

通過對回轉窯墻體和窯筒體裸露部分增加新型膏體保溫層、降低燃燒風氣壓力控制、燃燒尾氣余熱復利用等技術改進措施,大幅度改善回轉窯整體保溫性和密封性,提高了傳統回轉窯熱利用率。回轉窯正常運行時,天然氣瞬時流量由50~60 m3/h降低到35~40 m3/h,銅陽極泥回轉窯硫酸化焙燒天然氣單耗降低了20%~30%。

5 結束語

本次技術改造實踐,一是充分利用了新型高效保溫材料技術優勢,二是將新型保溫材料與傳統回轉窯進行有效結合,改造施工簡單,改造成本低。經過對回轉窯及燃燒控制進行技術改進,大幅度提高了天然氣熱利用率,降低銅陽極泥處理能源消耗,實現了能源的高效利用。

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