李明陽
哈爾濱電機廠有限責任公司 黑龍江哈爾濱 150036
因沖擊類發電機轉子線圈截面寬度大、高度小,其轉子槽襯往往內腔尺寸大、高度小,不同于其他火電發電機轉子槽襯,其制造難度更高,工藝更加復雜,為確保達到產品圖紙要求,滿足成品安裝需求,需在設備、工裝工具、制造工藝等方面進行探究。
以沖擊6500型發電機槽襯為例,其槽襯、槽端工作電壓500V,槽襯壁厚1.3(+0.12,-0.2)mm,槽端壁厚1.15(+0.15,-0.25)mm,總長6300(+2.5,0)。
由此可見,沖擊6500型發電機槽襯工作電壓大,尺寸特殊,總長較長,容易造成槽端在切邊序過程中出現分層現象,長時間存放會出現碎裂現象,切邊后槽襯高度尺寸不均,容易超圖紙公差尺寸要求。壓制后槽襯壁厚尺寸很難控制,厚點容易超過圖紙要求最大壁厚尺寸。槽襯鋸斷頭后,端頭斷面不齊,從而難以保證槽襯總長一致性。同時壓制槽端的工具與壓制槽襯的工具通用,由于代用原因導致壓制后槽端底部棱線突出。
主體材料不達標,壓制槽端主體材料為蟲膠云母板,材料壓制后在切邊序過程中出現分層現象,長時間存放時甚至出現碎裂現象;同時壓制工具不匹配,壓制槽端用壓制槽襯的工具代用,由于工具代用原因導致槽端壓制后底部有棱線突出。沖擊6500MW槽襯內腔寬度尺寸38mm,切邊機模芯厚度尺寸26mm,兩者配合后存在縫隙。槽襯高度尺寸79mm,公差范圍(+0.5,0),徑向沒有導向裝置,切邊機在運行中出現抖動,導致槽襯高度尺寸不一致;槽襯壓床熱循環裝置是我國2004年引進并改造的,熱循環油加熱板長達7m,長期使用加操作不當導致熱板變形。同時因加工部位集中在斷面,手工操作誤差大,切割工具不齊全等原因造成的端頭尺寸偏差,都是現有工藝存在的明顯問題[1]。
針對主體材料不達標的問題采取更換材料,采購更符合質量要求的材料;壓制工具不匹配、高度、壁厚尺寸超差方面,設計新式工具,按槽端內腔尺寸進行設計、制作槽端壓制工具,設計、制作切邊機模芯、壓緊、導向裝置以及設備壁厚支撐裝置,制作切端頭工具,統一配備,減少手工操作[2]。
槽襯鋪墊,沖擊6500MW槽襯鋪墊的工藝尺寸為6500mm×350mm(長×寬),在平臺上鋪墊,順序為:3層0.1mm的電纜紙,1層0.05mm的聚酯薄膜,5層0.11mm的間苯二酚環氧浸漬玻璃坯布,1層聚酰亞胺薄膜聚芳纖維紙柔軟復合材料,5層間苯二酚環氧浸漬玻璃坯布,最后是1層0.05mm的聚酯薄膜(如圖1)。

圖1 聚酯薄膜
然后對槽襯壓模進行清理,用吊車將內模吊出并使用砂紙清理,使其表完畢后用干凈白布進行擦拭;外模清理與上述方法相同。將模芯吊放在鋪好的玻璃坯布等材料上面,將已鋪好的材料均勻地平貼在模芯上,然后將這些材料連同模芯一起吊入壓模內進行壓制[3],壓制參數如表1所示。

表1 工藝參數
通過粗切邊,調整擋板與鋸片之間的距離,將壓制后余膠流淌的邊緣鋸掉,使切割后的槽襯高度略高于圖紙名義尺寸10mm,以便于精切割。將所制作的工具安放到切邊機中進行用槽襯切邊機二次精切邊,然后按圖紙尺寸進行對刀,進行試切,測量滿足圖紙要求后方可正常加工,將槽襯一端放置在定位工具里,靠齊一側定位,按畫線位置用電鋸位置進行鋸頭操作。
沖擊6500型發電機轉子槽襯的生產,從完成前期試驗并制造出成品槽襯,攻克了多項制造難題,論證了相關的制造工藝、工裝研究是科學合理的。通過沖擊6500型發電機轉子槽襯的制造,使我們具備了生產制造內腔尺寸大,高度尺寸小的轉子槽襯的制造能力,為今后更高要求的轉子槽襯的制造奠定了堅實的基礎,提供了寶貴的經驗。