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提升機減速機高溫原因分析及整改措施研究

2021-09-17 04:09:28婁巖文
中國設備工程 2021年17期
關鍵詞:故障

婁巖文

(山東東華水泥有限公司淄博萬華分公司,山東 淄博 255000)

水泥粉磨站輥壓機熟料提升機減速機夏季油溫高,處于高溫報警狀態,增加了故障風險。提升機傳動方式為雙驅動模式,即2 臺減速機同時帶動提升機運轉,減速機分東西兩側擺放,電機功率160kW,高速軸轉速1500rpm,低速軸轉速15.05rpm,油浴潤滑,在用油CKD320 齒輪油,加油量230L。提升輥壓機出口熟料,安裝于38m 高空、露天,常年受環境溫度、熟料高溫影響,尤其是夏季高溫陽光直射及高溫熟料輻射傳導熱量,減速機無冷卻水降溫。進入5月份處于高溫運行狀態,進入6~8月份處于高溫報警狀態,只能靠軸流風機降溫,減速機高速Ⅰ-Ⅱ道軸承每年有2~3 個月溫度超過80℃,油溫有2~3 個月超過70℃,安全運行受到極大考驗。冬季處于水泥銷售淡季可對減速機進行檢修及換油,夏季減速機軸承處于高溫狀態、故障頻發,一直是困擾企業的難題。經過對軸承故障、齒面膠合、潤滑用油進行綜合分析,發現軸承、齒輪故障均與潤滑有關,軸承故障出現前,油溫長期處于高溫狀態,對軸承、齒面磨損加劇,最終引發故障發生。針對減速機高溫問題制定解決措施,整改后消除了減速機高溫和故障隱患。

1 軸承與齒輪故障

1.1 軸承與齒輪故障

2020年5月2 日,巡檢人員日常巡檢時發現東側減速機Ⅱ道軸承聲音異常、振動大,測量軸承端蓋溫度86℃,維修人員打開減速機觀察口發現Ⅱ軸軸承已損壞,滾柱燒結,如圖1 所示。在線更換軸承,但是更換軸承后減速機異音未消失。2020年5月7 日,在例行檢查西側減速機過程中,打開減速機箱體發現Ⅱ道軸軸承也損壞1 盤。對東臺減速機再次開蓋檢查齒輪、軸承,發現減速機Ⅱ軸齒輪齒面寬度有長22mm 膠合、燒結痕跡,Ⅲ道軸齒面與Ⅱ軸齒面嚙合處有輕微膠合,如圖2 所示,檢查其他齒面均有不同程度點蝕,麻點疲勞剝落,非工作面點狀銹蝕。

圖1 軸承滾柱燒結

圖2 齒面燒結

1.2 軸承更換

領取軸承檢查外觀完好、無銹蝕,測量出廠游隙,符合標準。停機對東西減速機膠合、燒結的軸承和齒輪進行更換,軸承放入油池加熱油溫至100℃取出裝配,安裝后又對軸承安裝游隙進行測量,符合要求,減速機檢修更換軸承和齒輪投運后,噪音、振動雖已消除,但是油溫沒有降下來,從6月4 日開始出現持續高溫,7月2 日14:00 時,Ⅱ道軸軸承端蓋溫度86℃,軸承內部實際溫度86℃+15℃=101℃,夜間軸承溫度72℃。點檢記錄如表1。

表1

從表1 中溫度記錄數據看,夏季減速機及油溫非常高,潤滑和散熱效果較差,油膜厚度降低,直接影響減速機使用壽命,甚至造成設備故障和事故。

1.3 在線用油取樣檢測分析

7月2 日,對在用油取樣檢測分析:粘度為165cst,機雜0.05%,水分500ppm,酸值0.25mgKOH/g,元素分析Fe55ppm,Cu18ppm,Ca32ppm,Si23ppm。 粘 度 由320cst降為165cst,可能原因長期高溫運行,齒輪剪切,油膜破裂;酸值由0.55~0.6 降為0.25mgKOH/g,說明油中添加劑消耗殆盡,抗氧性降低,引起非工作齒面銹蝕;油中Fe 含量55ppm,來源于齒面和軸承磨損的可能性較大;Cu 含量18ppm,主要來源于軸承銅保持架磨損,對軸承的危害較大,造成軸承滾柱與保持架配合間隙加大,運行中振動、噪音異常。

2 軸承與齒輪磨損原因分析

2.1 環境溫度和熟料高溫

夏季進場熟料溫度120~150℃,雖經入庫倒運散熱,由輥壓機破碎后,進入提升機溫度仍達80~100℃,造成設備溫度高,由提升機主軸傳遞到減速機低速軸溫度升高。破碎后的粉料進入提升機料倉,因銷軸與軸套、粉料混合于料倉內部,微分滲透到鏈條兩側的銷軸和軸套引起磨損,提升機負荷加大,經過調取DCS 數據監控對比分析,重新更換提升機料斗到夏季運行,運行電流變化幅度達10~15A。減速機為露天、高空安裝,環境溫度高,減速機潤滑方式油浴潤滑,沒有冷卻系統。夏季受到日曬吸熱,環境溫度高達50~55℃,箱體溫度高于80℃,通過軸流風機冷卻降溫,降溫效果不良。

2.2 滾動軸承失效與游隙分析

停機檢查發現軸承內圈、外圈有磨損痕跡,2~3 個滾柱有不同程度燒結。軸承安裝時內圈與主軸屬于過盈配合,長期工作在高溫環境下,外圈受熱膨脹縮小,測量軸承端蓋溫度86℃,軸承內部實際溫度與端蓋相差15℃,軸承實際溫度101℃,在100℃時內圈熱膨脹致使軸承游隙縮小,造成軸承發熱膠合、燒結,抱死,使軸承提前失效。Ⅱ道軸軸承滾柱燒結塌架主軸下沉導致Ⅱ軸齒面與Ⅲ軸齒頂嚙合異常破壞油膜而燒結嚙合齒面。

2.3 減速機用油分析

用油CKD320 重負荷閉式齒輪油,礦物級。傾點-8℃,四球機燒結負荷245kg,適合工作溫度65℃以下,如高于70℃,氧化速度加快,油品壽命降低,需頻繁換油,方能保持減速機軸承、齒輪安全運行。夏季油溫長期保持在80℃左右,氧化速度快,Ⅱ道軸承處轉速1400~1450rpm,油膜強度、四球機燒結負荷大大降低,引起軸承異常磨損壽命降低,嚴重時引起軸承滾柱燒結。軸承磨損、膠合發出了與原有頻率不同的異常聲音和振動異常,又會引起溫度再次升高,直至軸承膠合、抱死。CKD320 齒輪油是在油溫40℃下運動粘度是320cst,油膜厚度良好,但是隨著油溫的逐漸升高,油品老化速度加快,油膜強度和潤滑性能越來越低,當溫度達到80℃時,粘度還有48.2cst,油膜強度還有15%,油膜無法形成,滾柱與內外圈、保持架直接接觸,造成摩擦熱更高,軸承嚴重磨損,引起軸承振動、聲音異常。軸承振動和聲音異常根本原因來自于潤滑不良,油品老化變質,潤滑性能降低,換油不及時引起軸承磨損、膠合、燒結。由此推斷,潤滑不良是軸承磨損故障高的主要原因,設備短時間內頻繁停機清洗換油,影響到設備安全運行,所以CKD320 齒輪油不適合該減速機潤滑需求。

3 減速機潤滑整改措施

3.1 提升減速機潤滑油品質

選用適合高溫、重載荷的合成齒輪油,抵抗重載荷的同時耐高溫。根據考察、調研,選用適合減速機高溫的合成齒輪油 BESLUX GEARSINT 320,粘度320cst,粘度指數184,工作溫度-30~120℃,傾點-40℃,四球機燒結負荷315kg。合成齒輪油 BESLUX GEARSINT 320 與CKD320 技術性能對比,應用BESLUX GEARSINT 320 更適合減速機潤滑用油,有效的保護齒面和軸承潤滑,夏季減速機油溫可降低8~10℃,按換油周期5年計算,軸承壽命8~10年,齒輪壽命10年。

3.2 在用油檢測與油品凈化

設定6 個月對在用油粘度、機雜、水分、酸值進行監測分析,使之符合要求。因減速機處在高空、露天,天氣干燥,空中粉塵大,極易通過通氣孔進入減速機油箱,雨雪天氣及冬夏季溫差大油箱內部產生冷凝水,增加油中水分含量。在減速機側增加一套油品凈化系統,對減速機油箱定時過濾凈化油中污染、磨損顆粒和水分,保持油中機雜0.02%以下,水分300ppm。

3.3 潤滑技術升級實施效果

2020年7月6 日對上述兩臺提升機減速機用油更換為BESLUX GEARSINT 320 合成油,潤滑系統改造后,選取7~10月各部軸承端蓋和油溫點檢記錄分析,夏季軸承溫度和油溫普遍降低10℃。減速機運行良好,軸承無振動,噪音明顯降低。換油后軸承各部和油溫情況如表2。

表2

減速機潤滑改造后效果非常明顯,完全達到了預期的目的,設備運轉平穩,無異音,檢查齒面油膜良好,油液清亮,未發現有異常情況。

4 結語

通過提高提升機減速機的潤滑油品質,提升潤滑管理,減速機油溫降低;提升油品清潔度,故障消除;充分驗證了機械設備故障的源頭是潤滑不良造成的,潤滑做好了,軸承、齒輪間摩擦系數就會降低,設備運轉正常,壽命增加,才能更好地為生產服務。

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