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提升機(jī)減速機(jī)高溫原因分析及整改措施研究

2021-09-17 04:09:28婁巖文
中國設(shè)備工程 2021年17期
關(guān)鍵詞:故障

婁巖文

(山東東華水泥有限公司淄博萬華分公司,山東 淄博 255000)

水泥粉磨站輥壓機(jī)熟料提升機(jī)減速機(jī)夏季油溫高,處于高溫報(bào)警狀態(tài),增加了故障風(fēng)險(xiǎn)。提升機(jī)傳動(dòng)方式為雙驅(qū)動(dòng)模式,即2 臺(tái)減速機(jī)同時(shí)帶動(dòng)提升機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),減速機(jī)分東西兩側(cè)擺放,電機(jī)功率160kW,高速軸轉(zhuǎn)速1500rpm,低速軸轉(zhuǎn)速15.05rpm,油浴潤滑,在用油CKD320 齒輪油,加油量230L。提升輥壓機(jī)出口熟料,安裝于38m 高空、露天,常年受環(huán)境溫度、熟料高溫影響,尤其是夏季高溫陽光直射及高溫熟料輻射傳導(dǎo)熱量,減速機(jī)無冷卻水降溫。進(jìn)入5月份處于高溫運(yùn)行狀態(tài),進(jìn)入6~8月份處于高溫報(bào)警狀態(tài),只能靠軸流風(fēng)機(jī)降溫,減速機(jī)高速Ⅰ-Ⅱ道軸承每年有2~3 個(gè)月溫度超過80℃,油溫有2~3 個(gè)月超過70℃,安全運(yùn)行受到極大考驗(yàn)。冬季處于水泥銷售淡季可對減速機(jī)進(jìn)行檢修及換油,夏季減速機(jī)軸承處于高溫狀態(tài)、故障頻發(fā),一直是困擾企業(yè)的難題。經(jīng)過對軸承故障、齒面膠合、潤滑用油進(jìn)行綜合分析,發(fā)現(xiàn)軸承、齒輪故障均與潤滑有關(guān),軸承故障出現(xiàn)前,油溫長期處于高溫狀態(tài),對軸承、齒面磨損加劇,最終引發(fā)故障發(fā)生。針對減速機(jī)高溫問題制定解決措施,整改后消除了減速機(jī)高溫和故障隱患。

1 軸承與齒輪故障

1.1 軸承與齒輪故障

2020年5月2 日,巡檢人員日常巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)東側(cè)減速機(jī)Ⅱ道軸承聲音異常、振動(dòng)大,測量軸承端蓋溫度86℃,維修人員打開減速機(jī)觀察口發(fā)現(xiàn)Ⅱ軸軸承已損壞,滾柱燒結(jié),如圖1 所示。在線更換軸承,但是更換軸承后減速機(jī)異音未消失。2020年5月7 日,在例行檢查西側(cè)減速機(jī)過程中,打開減速機(jī)箱體發(fā)現(xiàn)Ⅱ道軸軸承也損壞1 盤。對東臺(tái)減速機(jī)再次開蓋檢查齒輪、軸承,發(fā)現(xiàn)減速機(jī)Ⅱ軸齒輪齒面寬度有長22mm 膠合、燒結(jié)痕跡,Ⅲ道軸齒面與Ⅱ軸齒面嚙合處有輕微膠合,如圖2 所示,檢查其他齒面均有不同程度點(diǎn)蝕,麻點(diǎn)疲勞剝落,非工作面點(diǎn)狀銹蝕。

圖1 軸承滾柱燒結(jié)

圖2 齒面燒結(jié)

1.2 軸承更換

領(lǐng)取軸承檢查外觀完好、無銹蝕,測量出廠游隙,符合標(biāo)準(zhǔn)。停機(jī)對東西減速機(jī)膠合、燒結(jié)的軸承和齒輪進(jìn)行更換,軸承放入油池加熱油溫至100℃取出裝配,安裝后又對軸承安裝游隙進(jìn)行測量,符合要求,減速機(jī)檢修更換軸承和齒輪投運(yùn)后,噪音、振動(dòng)雖已消除,但是油溫沒有降下來,從6月4 日開始出現(xiàn)持續(xù)高溫,7月2 日14:00 時(shí),Ⅱ道軸軸承端蓋溫度86℃,軸承內(nèi)部實(shí)際溫度86℃+15℃=101℃,夜間軸承溫度72℃。點(diǎn)檢記錄如表1。

表1

從表1 中溫度記錄數(shù)據(jù)看,夏季減速機(jī)及油溫非常高,潤滑和散熱效果較差,油膜厚度降低,直接影響減速機(jī)使用壽命,甚至造成設(shè)備故障和事故。

1.3 在線用油取樣檢測分析

7月2 日,對在用油取樣檢測分析:粘度為165cst,機(jī)雜0.05%,水分500ppm,酸值0.25mgKOH/g,元素分析Fe55ppm,Cu18ppm,Ca32ppm,Si23ppm。 粘 度 由320cst降為165cst,可能原因長期高溫運(yùn)行,齒輪剪切,油膜破裂;酸值由0.55~0.6 降為0.25mgKOH/g,說明油中添加劑消耗殆盡,抗氧性降低,引起非工作齒面銹蝕;油中Fe 含量55ppm,來源于齒面和軸承磨損的可能性較大;Cu 含量18ppm,主要來源于軸承銅保持架磨損,對軸承的危害較大,造成軸承滾柱與保持架配合間隙加大,運(yùn)行中振動(dòng)、噪音異常。

2 軸承與齒輪磨損原因分析

2.1 環(huán)境溫度和熟料高溫

夏季進(jìn)場熟料溫度120~150℃,雖經(jīng)入庫倒運(yùn)散熱,由輥壓機(jī)破碎后,進(jìn)入提升機(jī)溫度仍達(dá)80~100℃,造成設(shè)備溫度高,由提升機(jī)主軸傳遞到減速機(jī)低速軸溫度升高。破碎后的粉料進(jìn)入提升機(jī)料倉,因銷軸與軸套、粉料混合于料倉內(nèi)部,微分滲透到鏈條兩側(cè)的銷軸和軸套引起磨損,提升機(jī)負(fù)荷加大,經(jīng)過調(diào)取DCS 數(shù)據(jù)監(jiān)控對比分析,重新更換提升機(jī)料斗到夏季運(yùn)行,運(yùn)行電流變化幅度達(dá)10~15A。減速機(jī)為露天、高空安裝,環(huán)境溫度高,減速機(jī)潤滑方式油浴潤滑,沒有冷卻系統(tǒng)。夏季受到日曬吸熱,環(huán)境溫度高達(dá)50~55℃,箱體溫度高于80℃,通過軸流風(fēng)機(jī)冷卻降溫,降溫效果不良。

2.2 滾動(dòng)軸承失效與游隙分析

停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)圈、外圈有磨損痕跡,2~3 個(gè)滾柱有不同程度燒結(jié)。軸承安裝時(shí)內(nèi)圈與主軸屬于過盈配合,長期工作在高溫環(huán)境下,外圈受熱膨脹縮小,測量軸承端蓋溫度86℃,軸承內(nèi)部實(shí)際溫度與端蓋相差15℃,軸承實(shí)際溫度101℃,在100℃時(shí)內(nèi)圈熱膨脹致使軸承游隙縮小,造成軸承發(fā)熱膠合、燒結(jié),抱死,使軸承提前失效。Ⅱ道軸軸承滾柱燒結(jié)塌架主軸下沉導(dǎo)致Ⅱ軸齒面與Ⅲ軸齒頂嚙合異常破壞油膜而燒結(jié)嚙合齒面。

2.3 減速機(jī)用油分析

用油CKD320 重負(fù)荷閉式齒輪油,礦物級。傾點(diǎn)-8℃,四球機(jī)燒結(jié)負(fù)荷245kg,適合工作溫度65℃以下,如高于70℃,氧化速度加快,油品壽命降低,需頻繁換油,方能保持減速機(jī)軸承、齒輪安全運(yùn)行。夏季油溫長期保持在80℃左右,氧化速度快,Ⅱ道軸承處轉(zhuǎn)速1400~1450rpm,油膜強(qiáng)度、四球機(jī)燒結(jié)負(fù)荷大大降低,引起軸承異常磨損壽命降低,嚴(yán)重時(shí)引起軸承滾柱燒結(jié)。軸承磨損、膠合發(fā)出了與原有頻率不同的異常聲音和振動(dòng)異常,又會(huì)引起溫度再次升高,直至軸承膠合、抱死。CKD320 齒輪油是在油溫40℃下運(yùn)動(dòng)粘度是320cst,油膜厚度良好,但是隨著油溫的逐漸升高,油品老化速度加快,油膜強(qiáng)度和潤滑性能越來越低,當(dāng)溫度達(dá)到80℃時(shí),粘度還有48.2cst,油膜強(qiáng)度還有15%,油膜無法形成,滾柱與內(nèi)外圈、保持架直接接觸,造成摩擦熱更高,軸承嚴(yán)重磨損,引起軸承振動(dòng)、聲音異常。軸承振動(dòng)和聲音異常根本原因來自于潤滑不良,油品老化變質(zhì),潤滑性能降低,換油不及時(shí)引起軸承磨損、膠合、燒結(jié)。由此推斷,潤滑不良是軸承磨損故障高的主要原因,設(shè)備短時(shí)間內(nèi)頻繁停機(jī)清洗換油,影響到設(shè)備安全運(yùn)行,所以CKD320 齒輪油不適合該減速機(jī)潤滑需求。

3 減速機(jī)潤滑整改措施

3.1 提升減速機(jī)潤滑油品質(zhì)

選用適合高溫、重載荷的合成齒輪油,抵抗重載荷的同時(shí)耐高溫。根據(jù)考察、調(diào)研,選用適合減速機(jī)高溫的合成齒輪油 BESLUX GEARSINT 320,粘度320cst,粘度指數(shù)184,工作溫度-30~120℃,傾點(diǎn)-40℃,四球機(jī)燒結(jié)負(fù)荷315kg。合成齒輪油 BESLUX GEARSINT 320 與CKD320 技術(shù)性能對比,應(yīng)用BESLUX GEARSINT 320 更適合減速機(jī)潤滑用油,有效的保護(hù)齒面和軸承潤滑,夏季減速機(jī)油溫可降低8~10℃,按換油周期5年計(jì)算,軸承壽命8~10年,齒輪壽命10年。

3.2 在用油檢測與油品凈化

設(shè)定6 個(gè)月對在用油粘度、機(jī)雜、水分、酸值進(jìn)行監(jiān)測分析,使之符合要求。因減速機(jī)處在高空、露天,天氣干燥,空中粉塵大,極易通過通氣孔進(jìn)入減速機(jī)油箱,雨雪天氣及冬夏季溫差大油箱內(nèi)部產(chǎn)生冷凝水,增加油中水分含量。在減速機(jī)側(cè)增加一套油品凈化系統(tǒng),對減速機(jī)油箱定時(shí)過濾凈化油中污染、磨損顆粒和水分,保持油中機(jī)雜0.02%以下,水分300ppm。

3.3 潤滑技術(shù)升級實(shí)施效果

2020年7月6 日對上述兩臺(tái)提升機(jī)減速機(jī)用油更換為BESLUX GEARSINT 320 合成油,潤滑系統(tǒng)改造后,選取7~10月各部軸承端蓋和油溫點(diǎn)檢記錄分析,夏季軸承溫度和油溫普遍降低10℃。減速機(jī)運(yùn)行良好,軸承無振動(dòng),噪音明顯降低。換油后軸承各部和油溫情況如表2。

表2

減速機(jī)潤滑改造后效果非常明顯,完全達(dá)到了預(yù)期的目的,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無異音,檢查齒面油膜良好,油液清亮,未發(fā)現(xiàn)有異常情況。

4 結(jié)語

通過提高提升機(jī)減速機(jī)的潤滑油品質(zhì),提升潤滑管理,減速機(jī)油溫降低;提升油品清潔度,故障消除;充分驗(yàn)證了機(jī)械設(shè)備故障的源頭是潤滑不良造成的,潤滑做好了,軸承、齒輪間摩擦系數(shù)就會(huì)降低,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,壽命增加,才能更好地為生產(chǎn)服務(wù)。

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