李曉衛,邱家友,黃軍強,李伶東,呂 磊
(中國石油長慶油田分公司第一采油廠,陜西延安 716000)
安塞油田為長慶油田主力采油單元之一,勘探開發近40 年,受產建固井水泥返高不足影響,套管受淺層流體長期浸泡腐蝕,套損加劇,影響產能發揮及區塊開發效果[1]。因此,需開展治理工藝優化研究,提高治理效果。
通過MIT+MTT 工程測井及室內掛片測試,分析認為安塞油田套損主要原因水泥返高不夠,淺層流體長期浸泡,受高礦化度下CO2、O2腐蝕影響導致穿孔[2,3],以點狀為主。
開展51 口MIT+MTT 工程測井,統計資料發現套管平均厚度損傷1.46 mm,主要為1、2 級損傷,占92.1%,承壓范圍滿足二次固井12~20 MPa 施工要求,內腐蝕相對輕微,外腐蝕嚴重(見表1)。

表1 單根套管損傷級別劃分
1.1.1 腐蝕狀況 內腐蝕微弱,井段內井壁整體較光滑。共有嚴重腐蝕點115 個,主要為長4+5、長6 層,受產層流體長期浸泡腐蝕影響,呈成片腐蝕;其他層位為點狀腐蝕為主。外腐蝕嚴重點數146 個,集中在水泥返高以上,主要層位為直羅組、延安組、長1,分析認為受套管外淺層流體長期浸泡腐蝕影響(見表2)。

表2 腐蝕嚴重點分層位比例統計
1.1.2 穿孔狀況 統計51 個穿孔點資料發現,單根套管損傷級別以1、2 級為主;位于水泥返高以上,集中在直羅組、延安組,占75%以上;形態上以點狀穿孔為主,最長為0.48 m。
對清水、長6 層采出水、長2 層采出水腐蝕速率進行室內掛片測試,模擬井下注水條件,實驗周期為7 d,測試結果發現,采出水回注井腐蝕速率明顯較高,且長2 層腐蝕速率明顯高于長6 層,達到0.08 mm/a(見表3)。……