蔣成銀,張 云,王志剛,曹光榮,劉 華,王 敏,張 鵬
(1.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,陜西西安 710018;2.中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊 718500;3.中國石油長慶油田分公司第六采氣廠,陜西西安 710018)
蘇里格氣田屬于典型的“三低”致密氣藏[1,2],單井產量低、壓力遞減快,氣井投產后沒有明顯的穩產期,隨著開采時間的延長,地層能量下降,氣井攜液能力降低,很快就進入積液階段,嚴重影響氣井產能的發揮,甚至出現水淹關停。蘇里格氣田日產量低于5 000 m3的氣井約45%,開展各種排水采氣措施的氣井約80%以上。因此,對單井采取有效的排水采氣增產工藝技術試驗[3-5],通過降低井口壓力,增大生產壓差來提高產氣量,增強排液效果,保持氣井的正常生產并對氣田增產穩產意義重大。
蘇里格氣田平均液氣比達到0.6 m3/104m3,氣井產量越低,攜液能力越差,井筒中會堆積大量液體,當液體的靜液柱壓力與地層壓力相平衡時,氣井將無法生產,嚴重影響氣井產能的發揮。隨著氣田開發的推進,井筒積液氣井比例逐年增多。排水采氣技術是氣田穩產,提高氣田經濟開發的必要手段。目前氣田開展的排水采氣主體技術主要有泡沫排水、速度管柱排水、柱塞排水及壓縮機套管氣舉排水。這些排水技術的共同特點是必須依靠氣井地層能量,油管壓力無法降低,地層產能無法繼續發揮。
井口氣混輸多功能裝置能實現氣液混輸,通過抽吸功能降低油管壓力,通過增壓功能,增壓至管網壓力,恢復氣井生產?!?br>