王育峰
(潞安環能股份有限公司 漳村煤礦,山西 長治 046032)
卡軌車主要用于煤礦井下大巷、工作面巷道、采區上下山及集中軌道巷的物料、設備和人員的運輸,運輸過程中需要多次轉載,運輸效率較低。漳村煤礦較早引進卡軌車系統,現主斜井安裝一部KSD-90J卡軌車系統、二水平材料巷安裝一部卡軌車系統,隨著運輸距離的延伸,擬在西下山材料巷再安裝一部卡軌車系統,以提高運輸效率(如圖1)。

圖1 原卡軌車運輸路線布置
漳村煤礦西下山卡軌車安裝后,在二水平卡軌車與西下山卡軌車之間,需頻繁轉載、隨之卡軌車信號工、卡軌車司機、電氣維護工等用工增加,物料運輸效率將大大降低。為此,經過多次井下調研、實踐,擬利用兩部卡軌車之間的45°斜巷,安裝兩套135°輪組,使卡軌車通過,實現卡軌車運輸的90°轉彎(如圖2),如果能實現,將大大提升運輸效率、節約大量用工,經濟效益和社會效益異常顯著。
將兩套卡軌車合并為一套,合并后,如圖2所示,有效地提高了運輸效率。

圖2 改造后卡軌車運輸線路布置
異形軌卡軌車系統主要由絞車、漲緊裝置、軌道系統、車輛部分、回繩站以及電控系統等組成,其工作示意如圖3所示,卡軌車系統動力由絞車提供,鋼絲繩的兩端分別固定在牽引儲繩車上,絞車將牽引力傳遞給牽引車,牽引車再帶動各種載重車運行。

圖3 繩牽引卡軌車工作原理示意
已知條件:兩套卡軌車合并成一套后,材料大巷總運距2 800 m,其中二水平材料巷巷道長1 000 m,坡度3°;西下山材料巷巷道長1 800 m,坡度7°。運輸最大件重量20.3 t,系統運輸車輛重量G=20.3+3.8+1.7+3=28.8 t;牽引車重3.8 t、制動車重1.7 t;載重車重3 t;系統運輸總重G=20.3+3.8+1.7+3=28.8 t。
絞車的最大牽引力為車輛運行在最大坡度(7°)上,鋼絲繩運行阻力、重物運行阻力以及重物下滑力的總和,計算鋼絲繩運行阻力。
根據公式:f=2×L×q×g×ω1×cosβ÷1 000 kN
式中:f為鋼絲繩運行阻力,kN;L為運距,取2 800 m;q為每米鋼絲繩重量,q=2.49 kg/m(初選鋼絲繩直徑26 mm);g為重力加速度,9.8 m/s2;ω1為鋼絲繩運行阻力系數,取0.25;β為巷道平均坡度,取5°。
將各數值帶入公式,計算鋼絲繩的運行阻力為:
f=2×2 800×2.49×9.8×0.25×cos5°÷1 000
=34 kN
1) 重物的運行阻力。車輛在最大坡度7°運行時,需要的牽引力最大,此時車輛及負載的運行阻力為:Ff=G×g×cos7°×ω2。
式中:Ff為運輸總物件的運行阻力,kN;G為運輸物件總重量,取28.8 t;ω2為運行阻力系數,依據GB50533-2009《煤礦井下輔助運輸設計規范》,取0.03。
將各數值帶入公式,計算運輸總物件的運行阻力為:
Ff=28.8×9.8×cos7°×0.03=8.4 kN
2) 重物的下滑力。車輛在最大坡度7°運行時,需要的牽引力最大,此時車輛及負載的下滑力為:
F1=G×g×sin7°
式中:F1為運輸總物件的下滑力,kN;G為運輸物件總重量,取28.8 t。
將各數值帶入公式,計算運輸總物件的運行阻力為:
F1=28.8×9.8×sin7°=34 kN
則系統所需要最大牽引力F=f+Ff+F1=76.4 kN,預留一定的富余系數,選定卡軌車系統牽引絞車額定牽引力為90 kN,滿足使用要求。
經過計算、分析,將兩套卡軌車合并成一套卡軌車的方案可行,絞車牽引力為90 kN即可滿足運輸要求,轉彎處設置兩套135°水平輪組、彎軌,將兩條材料大巷水平軌道連接,從而實現彎道運輸,從運輸效率和安全性上都有革命性的提高。
材料大巷卡軌車改造成功后,經過3年多的實際應用、數據統計和工況分析得出如下結論:①運輸效率得到較大提高,運輸一趟可節約40 min;②減人效果明顯,每班能減少維護人員4人,一天減少12人次;③節能效果突出,運輸每趟節約264度電,每年大約可節約475 200度電能;④經濟效益可觀,兩套卡軌車合并成一套,可減少一套機頭和機尾設備的投入,可節約200萬元;減少人員的工資每年可節約72萬元;每年節約的電能費用約19萬元,一共可節約300萬元左右。
從上述應用情況和統計數據可知,利用卡軌車驅動“二合一”,對漳村礦材料大巷運輸系統進行改造,不僅在安全性方面有了明顯提高,而且達到了節能減排,減人增效的預期效果。